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        發(fā)電柴油機曲軸斷裂案例的分析與教訓

        2012-11-14 03:19:22王希民
        世界海運 2012年3期
        關鍵詞:滑油軸頸軸瓦

        王希民

        船舶柴油發(fā)電機組多是四沖程中速柴油機或高速柴油機,其運動部件的故障率較高。在柴油機機損事故中,常見的有進排氣閥漏氣、汽缸與活塞過度磨損、活塞環(huán)斷裂卡死、軸承合金燒熔、連桿大端軸承連接螺栓變形斷裂等。更為嚴重的是軸承過熱抱軸,造成曲軸的損傷,在交變應力作用下產(chǎn)生裂紋,甚至發(fā)生曲軸斷裂。

        發(fā)電柴油機組都是多臺,有備用機組。一般的維護修理和常見的機損事故處理,由船員自行應急處置。由于機艙條件和技術(shù)水平的限制,船員自修無法采用精確的修理工藝,從而掩蓋了潛在的更加嚴重的機損事故。

        一、曲軸斷裂案例分析

        1.案例1:F輪No.2副機曲軸折斷

        F輪在蘇伊士運河錨地,No.2副機發(fā)生滑油低壓報警而沒有及時停車處理,造成7道主軸承燒損(從No.2至No.8道),其中No.3和No.5道軸承燒損最為嚴重。船員進行了搶修,對損壞嚴重的4副主軸瓦換新,而對另外4副主軸瓦進行拂刮修理后裝復。

        該發(fā)電機組繼續(xù)投入使用約3000 h,突然發(fā)生敲缸,經(jīng)停車進行檢查,發(fā)現(xiàn)No.5缸曲柄臂處折斷。

        從圖1所示的斷面分析,裂紋始于No.5道主軸頸與曲柄臂相連接的過渡圓角處(箭頭所指之處),裂紋向曲柄臂處延伸。1/3斷面呈貝殼波紋狀,棕紅色,而另2/3斷面是粗糙的撕裂的金屬斷面,應是彎曲疲勞破壞而折斷的。

        事故后對現(xiàn)場作了調(diào)查,測量軸承座中心線徑向跳動量,沒有超過0.05 mm;核查曲柄臂距差測量的歷史紀錄,均在0.025 mm之內(nèi),都符合說明書要求;對10道主軸承下瓦進行測量檢查,其測量記錄如表1所示。由表1可知,No.3、No.5和No.8道主軸承的下瓦的厚度較薄,而且下瓦背部都被銼削過。

        表1 主軸承下瓦厚度測量記錄表 mm

        經(jīng)調(diào)查了解到,由于主軸承燒損,造成軸承座變形,在船員自修過程中,為使新軸瓦能夠安裝下去,曾銼刮過瓦背。這樣的修理使各道軸瓦厚薄不均,造成曲軸實際中心線不正。No.3、No.5和No.8道的主軸頸在懸空狀況下運轉(zhuǎn),偏差分別達到0.08 mm、0.21 mm和0.10 mm之多,使曲軸遭受反復彎曲應力,而No.5道主軸頸逐漸出現(xiàn)疲勞裂紋導致曲軸折斷,從而導致整根曲軸換新的重大機損事故。

        2.案例2:某船No.2副機曲軸斷裂

        某船在新加坡船廠修理No.2發(fā)電機組時,發(fā)現(xiàn)No.2道曲軸主軸頸彎曲0.20 mm,No.3道曲軸主軸頸彎曲0.36 mm,而且軸頸表面非常粗糙,軸瓦發(fā)生轉(zhuǎn)動。

        任職輪機長沒填寫過機損事故報告,但根據(jù)上述測量數(shù)據(jù)和損壞情況分析,該柴油機軸承曾經(jīng)發(fā)生過嚴重的過熱事故。

        船廠對曲軸主軸頸變形進行加熱校直,而且對No.3主軸頸鍍鉻恢復原始直徑。裝復試車后測量曲軸臂距差,No.3缸達到0.048mm,超過說明書要求(0.025mm)。經(jīng)再次檢查,發(fā)現(xiàn)是柴油機機座變形,其上下偏差在拂磨軸承座孔后得到矯正,但左右偏差未能消除,就這樣投入運行。

        在后來進行年度檢驗時,發(fā)現(xiàn)No.3道主軸頸斷裂。裂紋是從主軸頸油孔處延伸至圓角處并沿圓周方向擴展的,裂縫全長約300 mm,寬約1 mm,如圖2所示。

        原因分析:根據(jù)裂紋走向和部位進行分析,可能是兩個原因造成的。首先,在修理No.3道主軸頸時,因采用局部加熱校直,并進行表面鍍鉻處理,殘余應力消除不夠充分。另外,柴油機長期在曲柄臂距差超過正常值下運轉(zhuǎn),是故裂紋呈現(xiàn)為彎曲與扭轉(zhuǎn)應力下的疲勞斷裂,導致整根曲軸報廢。

        3.案例3:L輪No.3副機曲軸堆焊修理后斷裂

        L輪No.3發(fā)電柴油機曲軸過度磨損,其主軸頸直徑比原始尺寸小0.45 mm,曲柄銷直徑小0.85 mm。日本三菱船廠采取堆焊磨削的方法予以修理。修復后,No.3副機運行約4000 h,發(fā)現(xiàn)該7缸柴油機的No.3缸曲柄銷頸和No.5道主軸頸上有相似的裂紋,裂紋都是從油孔處開始,沿軸向成45°伸展。如圖3所示。

        原因分析:船公司委托日本三菱長崎技術(shù)實驗室對已損壞的曲軸進行理化和金相分析,根據(jù)實驗結(jié)果,我們分析如下:

        ①裂紋起因于堆焊后的疲勞斷裂,可以從裂紋始點處的斷面晶粒的金相組織觀察到這種斷裂。

        ②裂紋始點處的表面硬度很高,這是由于熱處理不充分所引起的。

        ③曲柄銷頸和主軸頸的圓角部位處,其金相組織呈馬氏體,說明應力消除得不完全。

        ④根據(jù)硬度測量結(jié)果,在熱影響區(qū)的硬度較高,圓角處的硬度更高些。

        ⑤根據(jù)殘余應力測量結(jié)果,曲柄銷圓角處的抗拉殘余應力為3.0~4.2 MPa,主軸頸油孔附近的抗拉殘余應力為2.5~4.7 MPa。在實驗室的電爐里對上述試件進行退火處理,即在650 ℃溫度下,進行15 min退火處理,其抗拉殘余應力降到0.2~0.4 MPa。這就清楚地表明,堆焊后局部退火處理未使曲軸材料本身的殘余應力完全消除。

        結(jié)論:曲軸軸頸上的裂紋,是由于堆焊后殘余應力消除不充分,使材料產(chǎn)生很高的表面硬度而引起的。這樣在曲軸頸上容易產(chǎn)生特征相似的裂紋,并具有極大的抗拉殘余應力。

        現(xiàn)將該廠的堆焊修理工藝介紹如下:先對曲軸全部預熱至220℃,然后局部加熱至350℃,從No.1缸曲柄銷圓角處開始堆焊。焊完后曲軸軸頸被加熱至650 ℃,做局部退火處理(即用石棉蓋住軸頸保溫,使曲軸本身緩慢冷卻下來)。各軸頸依次按同樣工藝方法進行。局部退火后發(fā)現(xiàn)曲軸彎曲0.3 mm,在校直機上做了矯正。實踐證明,該工藝是失敗的。

        二、經(jīng)驗教訓

        1.科學管理與應急處理

        軸承過熱、軸頸損傷、軸瓦咬死、機座變形、曲軸變形等,是導致曲軸斷裂的重要原因。輪機管理人員要防止機器在滑油失壓(或油路堵塞而壓力突然升高)、滑油高溫、曲柄臂距差過大的情況下運轉(zhuǎn)。特別要強調(diào),一旦發(fā)生軸承過熱、合金燒熔的情況,千萬不能立即停車,而應降負荷運轉(zhuǎn),加強潤滑,逐漸降溫后再停車,否則就會出現(xiàn)軸瓦抱住軸頸的損壞事故。

        2.加強滑油的管理

        做好柴油機滑油的清潔保養(yǎng)工作,經(jīng)常分油,按時清洗濾器,定期取樣化驗,確?;唾|(zhì)量。尤其不能在滑油含水量超過標準(0.2%)的情況下長期運轉(zhuǎn),其氯離子和強酸更不允許存在,并且要迅速找出原因予以消除。在停機期間要定期盤車,避免曲軸受到局部腐蝕。實踐經(jīng)驗證明:水分和強酸會造成間隙面軸頸上呈帶狀黑斑或麻點腐蝕(亦稱梨皮狀腐蝕)。如冷卻水使用的硝酸鹽類處理劑(如DREWNE)滲入機油中,滑油分油加熱溫度低于70℃時,會造成嗜氣細菌繁殖使機油變質(zhì),導致軸頸表面無光并呈灰白色。如果海水進入機油,則軸頸會受到電化學腐蝕,腐蝕常發(fā)生在軸頸圓角或油孔附近,且從此產(chǎn)生裂紋并延伸,造成曲軸斷裂。如軸頸大面積腐蝕,其腐蝕深度和面積影響曲軸強度,也會導致曲軸報廢。

        3.慎用堆焊修理工藝

        當發(fā)電柴油機曲軸過度磨損時,為了恢復原始直徑尺寸而采取堆焊或厚層鍍鉻修理工藝,其成功率是很小的。日本海事協(xié)會出版的《船用發(fā)電機事故特集》一書中也說:“軸頸偏磨損后,用焊補和鍍鉻方法修復,成功實例是很少的,作為長久的處理方法,現(xiàn)今實踐也很少?!蔽覀冋J為:一旦發(fā)生此類事故,應及時訂制新曲軸,根據(jù)船期和新曲軸訂貨時間的長短,該修理工藝可作為一種應急修理手段使用。

        4.熱矯正工藝應更加精確

        對于曲軸彎曲變形,采取局部加熱校直、局部退火的修理方法,常因處理工藝不當使殘余應力很難消除,因而很難取得滿意效果,甚至事與愿違。

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