某輪是俄羅斯某漁業(yè)公司冷藏運輸船,其1#發(fā)電機 (84H 25/34-3)在上一航次中發(fā)生拉缸,8#、9#主軸承嚴重燒損,主軸頸多處出現(xiàn)拉痕,不能正常工作。
通過對該機現(xiàn)有狀態(tài)的分析及與船東溝通(船東要求15天后離廠)后,根據(jù)船東要求,進行以下修理。
首先測量曲軸跳動量,并做表面硬度測量及磁力探傷,同時測量各缸拐檔差,發(fā)現(xiàn)8#拐檔差0.10mm,其余各缸正常 0.05mm(極限值:0.08mm),各軸頸表面無裂紋。曲軸及機座出艙修復,其他正常修理,主軸瓦、曲柄瓦全部換新。修理后,在試驗臺上測量,曲軸及機座各部件間隙及表面硬度都達到該機出廠要求,主軸頸軸心線與曲軸軸心線徑向圓跳動量應不大于0.05mm,曲柄銷中心線與曲軸軸心線徑向圓跳動量應每米不大于0.15mm,拐檔差不大于0.03mm。
發(fā)電機上船回裝,機座安裝后,測量拐檔差:各缸均在0.03mm以內(nèi)。機架安裝后,測量拐檔差:各缸均在0.05mm以內(nèi)?;钊b置安裝后,測量拐檔差:各缸均在0.06mm以內(nèi)。飛輪安裝后,發(fā)現(xiàn)8#缸拐檔差0.08mm,與電機校正連接后,拐檔差達到0.10mm。
通過該機修理后測量的數(shù)據(jù)及回裝時每步測量的數(shù)據(jù),我們發(fā)現(xiàn)電機端聯(lián)軸節(jié)軸線要高于飛輪軸線,而機座主軸承孔中心在同一直線上,這說明,曲軸軸線狀態(tài)不好,8#、9#、10#主軸承處的軸頸的軸線要比其它軸頸處的軸線低。雖然,曲軸我們也修理過,并且在試驗臺上測量時,各道軸承處的軸線都沒有問題,但安裝上飛輪后,8#缸拐擋差就出現(xiàn)了偏差,我們分析是因為上次拉缸、燒瓦已使8#曲柄臂內(nèi)部硬度降低,雖然沒有出現(xiàn)表面的裂紋,但安裝大質量的飛輪后,出現(xiàn)了彎曲、變形,從而影響拐檔差。之前曲軸修理時雖然8#缸曲柄銷在修理時表面硬度達到了要求,但內(nèi)部硬度沒有改變。我們也無法改變曲軸內(nèi)部硬度。
我們向船東建議更換曲軸,如果繼續(xù)使用,按現(xiàn)在的狀況,很可能出現(xiàn)拉缸、曲軸斷裂等嚴重的后果。船東同意,但曲軸到貨時間太長,為不影響下一航次工作,要求該機一定要修好。根據(jù)以往的經(jīng)驗,我們認為,只要8#缸的拐擋差在標準范圍內(nèi),機器就可以正常工作。根據(jù)安裝上飛輪后測量的數(shù)據(jù),8#缸拐擋差呈現(xiàn)的狀態(tài)是上叉口,也就是,8#缸曲柄的兩主軸承高于相鄰的主軸承,8#缸的曲柄的主軸軸線彎曲呈拱腰形。此時,如將8#缸曲柄的曲柄銷盤車至上止點,兩曲柄臂向內(nèi)收攏,兩臂間距減小;將曲柄銷盤車至下止點位置,兩曲柄臂向外張開,兩臂間距增大。
同樣,將曲柄銷分別轉至左、右水平位置,兩臂間距亦會發(fā)生同樣變化。因此,我們把9#、10#主軸承更換為厚瓦,通過抬高曲軸的方法,來彌補曲軸彎曲變形的不足。如圖1所示。
圖1 修理前后軸線圖
更換厚瓦測量8#缸拐擋差0.05mm,9#、10#主軸承處軸頸受力過大,產(chǎn)生彎曲變形,需要通過長時間的低負荷磨合,使9#、10#主軸承正常受力、工作。船舶離廠時,該機工作正常。
船東來電,該機工作正常,通過我們的修理,船舶避免了損失,船東非常滿意。