趙貝爾,沈澤民,顧 俊,施興德
(上海遠洋運輸有限公司,上海 200090)
某集裝箱船艏側(cè)推漏油故障分析與維修
趙貝爾,沈澤民,顧 俊,施興德
(上海遠洋運輸有限公司,上海 200090)
文章介紹了某新型集裝箱船艏側(cè)推漏油故障檢查、維修方案制定、修理及原因分析的全過程,提供了一種艏側(cè)推維修檢查的新程序和方法。
側(cè)推器;漏油;修理
目前,很多新造船舶和特種船舶都安裝了艏側(cè)推,其操縱性能得到明顯的提高。艏側(cè)推大多裝在船首水線下的橫向?qū)仓校?],管理、維護及修理都相對困難。本文通過對某集裝箱船艏側(cè)推漏油故障分析和處理,提供了一種艏側(cè)推維修檢查的新程序與方法。
該集裝箱船是國內(nèi)某廠最近交付船東使用的新一代集裝箱船,艏側(cè)推采用的是日本某知名側(cè)推生產(chǎn)企業(yè)在國內(nèi)的合資分廠生產(chǎn)的產(chǎn)品,型號為:KT-219B3。在某航次的途中,發(fā)現(xiàn)艏側(cè)推重力油柜液位低位報警,到現(xiàn)場檢查,確認油柜油位已經(jīng)低于報警位置。油柜內(nèi)留存的油呈現(xiàn)乳化現(xiàn)象,艏側(cè)推電機聯(lián)軸節(jié)周圍沒有油漬,油泵周圍也沒有漏油的跡象,經(jīng)過詳細檢查,可以查到的管路都沒有漏油現(xiàn)象。4 h后再去檢查,用重錘測量重力油柜內(nèi)系統(tǒng)回油管,測深繩放下去3 m左右沒有測量到油位,初步判斷漏油的部位可能在水下。由于該輪還在保修期內(nèi),發(fā)現(xiàn)問題后,船東立即與船廠和側(cè)推生產(chǎn)廠取得聯(lián)系,尋求解決辦法。為避免故障擴大和造成污染,船東決定停止使用該艏側(cè)推。
為了弄清楚側(cè)推系統(tǒng)漏油的具體情況和位置,以便制定正確的維修方案,側(cè)推生產(chǎn)廠建議,該輪中途靠泊碼頭后派遣潛水員下去攝制錄相,再根據(jù)錄像對故障進行必要的分析研究,制定具體的修理方案和細節(jié)。
水下檢查由專門的潛水公司負責,為確保拍攝的錄像符合要求,相關(guān)方分析了可能漏油的部位,并確定了需要拍攝錄像的位置和程序。具體程序是:首先在格柵外,對導筒外的整體情況錄像;然后拆開保護格柵,進入導筒內(nèi)部檢查。為便于檢查漏油位置,可向側(cè)推齒輪箱內(nèi)注入一定量的油。檢查側(cè)推槳葉端面、邊緣是否破損;檢查導筒內(nèi)部是否有撞痕、創(chuàng)傷;檢查槳轂外端是否有撞痕;檢查槳葉安裝密封處是否漏油;檢查導流罩處是否有撞痕、漏油;檢查槳轂、齒輪箱堵頭是否松開、漏油;檢查齒輪箱后蓋是否有撞痕,密封處是否漏油;檢查齒輪箱頂部法蘭處是否有撞痕等。
根據(jù)拍攝的錄像顯示,油從導流罩的內(nèi)部通過螺栓安裝處的通孔流出,且并無其它漏油點。由于水下暫時無法拆除導流罩,仍不能確定是何處漏油以及導致漏油的原因,根據(jù)經(jīng)驗判斷漏油點可能有:軸封裝置與槳軸軸承連接處;軸封裝置的堵頭處;軸封裝置的密封圈處。
處理方案如下:①待該輪進塢或靠泊碼頭將側(cè)推器部位翹出水面時,拆掉導流罩,查明具體漏油部位及漏油原因,然后抽出槳軸部,更換導致漏油的部件。②采取臨時對策將側(cè)推封住,防止側(cè)推器內(nèi)部銹蝕。
為了防止海水進入側(cè)推器內(nèi)部以及漏油造成的環(huán)境污染,提前準備好670 L的VG220的齒輪油,并按以下步驟進行:①斷開“A1” “A2” “R”“H”“W”共5處的油管連接法蘭,并用盲板法蘭封住側(cè)推本體的“A1”“A2”“R”法蘭口;②將VG220齒輪油從“W”法蘭口注入側(cè)推內(nèi),油從“H”口流出,直到流出的是新注入的VG220齒輪油;③用盲板法蘭封住“H”“W”法蘭口。參見圖1。
圖1 側(cè)推系統(tǒng)圖
為了保證后期維修工作的順利進行,根據(jù)對漏油故障的初步判斷,制定了一套修理方案。
1)選擇適當碼頭,通過配載和調(diào)壓載結(jié)合的方法,使側(cè)推導筒露出水面,準備好作業(yè)工程船,電焊機、電源、鏈條葫蘆、割槍等工具及空油桶若干用于存放廢油。
2)在船體上選擇合適位置,焊接吊環(huán),在導管底部位置安裝防浪擋板,拆掉防松鋼絲,安裝吊環(huán)螺栓,取出導流罩上的螺栓,吊起導流罩。
3)啟動側(cè)推油泵,觀察何處漏油;打開重力油箱底部的泄油堵頭及槳轂上的2個堵頭,排出系統(tǒng)中的廢油;注意收集漏出的油,防止污染。
4)拆開漏油部位,分析漏油原因,實行修理或更換部件。
5)打開齒輪箱蓋、觀察孔蓋,檢查側(cè)推內(nèi)部有無銹蝕情況,并酌情處理。
6)更換O形圈,安裝齒輪箱蓋、觀察孔蓋、堵頭。
7)從重力油箱注油口處注油;啟動油泵,零螺距運行30 min,左右變螺距運行10 min,檢查是否漏油。
8)對側(cè)推系統(tǒng)及管路進行沖洗,每次電磁換向閥中位運轉(zhuǎn)1 h后再變螺距運行20 min,沖洗結(jié)束后,通過齒輪箱底部泄油孔及槳轂泄油孔排油,共需串油沖洗2次,同時檢查系統(tǒng)是否漏油。
9)安裝導流罩,上緊螺栓,堵頭緊固和防松鋼絲安裝。
10)割掉吊環(huán),清潔,補漆,廢油處理。
經(jīng)過船東、船廠和側(cè)推生產(chǎn)廠多次協(xié)商討論,最終決定在該船抵達上海港時,實行本次修理計劃。在施工準備會上明確了修理方案,對于船舶狀態(tài)、側(cè)推系統(tǒng)用油、油漆和施工細節(jié)等進行了詳細的討論;確定了船廠、側(cè)推廠、船東及船員各方負責項目及聯(lián)系人。
船廠作為側(cè)推漏油修理工程的總責任方,擔負技術(shù)指導及船舶所需吃水狀態(tài)的計算工作,以及施工過程的監(jiān)督檢查、各方的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
側(cè)推生產(chǎn)廠及修理單位負責工程的材料、工具、設(shè)備、工程船的準備,漏油原因分析和具體的修理工作。
船東和船員按照船廠提供的計算說明,調(diào)整船舶壓載及配載,使船舶側(cè)推導筒露出水面,達到可以施工的要求,并為施工提供電力保障等服務,對施工過程進行監(jiān)督。
經(jīng)過船員的合理配載和壓載水調(diào)節(jié),側(cè)推導筒高出水面程度與預計差不多,此時導筒內(nèi)仍有0.3 m左右水深,修理單位提前做好了施工前的準備工作,包括工具、施工輔助工程船、照明、人員及應急處理方案。側(cè)推槳軸的密封圈安裝具體施工過程如下。
1)側(cè)推導筒內(nèi)部搭建腳手架、安裝方形浮筒和防浪擋板,將滑油、工具、備件等吊運或搬運到預定位置等。
2)拆除側(cè)推齒輪箱導流罩,系統(tǒng)注入約150 L滑油后,發(fā)現(xiàn)油就從主軸密封處漏出,由此判斷主軸密封裝置損壞。
3)拆開密封圈:外側(cè)2道防水密封圈移動位置,經(jīng)過檢查確認密封圈本身完好無損。
4)第2道密封圈移開后,主軸上發(fā)現(xiàn)一些黑色碎末,立即拍照和取樣留存;接著拆除第3道擋油密封圈,發(fā)現(xiàn)第3道油封唇部拉傷,且襯套上有油封溶掉碎末,應該就是此處導致側(cè)推系統(tǒng)漏油。
5)放除側(cè)推系統(tǒng)內(nèi)的存油,發(fā)現(xiàn)滑油有輕微乳化現(xiàn)象,且嘗味不咸,判斷海水未對側(cè)推系統(tǒng)造成嚴重破壞。
6)把第3道密封罩殼拆出,切斷和取出該密封圈,確認密封圈唇邊整圈損壞,主軸上沒有明顯損傷但有橡膠粘著的痕跡。
7)立即更換損壞的油封,完成后將軸封還原。
8)拆開齒輪箱后蓋,發(fā)現(xiàn)底部有大量乳化油沉積物,油封溶掉碎沫,給油環(huán)處有少量浮銹痕跡,用柴油清洗,恢復正常。
9)接著還原齒輪箱后蓋,再給側(cè)推的系統(tǒng)注油,串油清洗2次,共約5 h,其中含有2 h變螺距運行時間,其間均無漏油情況。
10)還原導流罩,防松螺栓緊固,將工程輔助設(shè)施拆除,同時清潔導筒內(nèi)部,將有磨損的船體表面重新油漆,側(cè)推的全系統(tǒng)安全檢查確認無誤。
至此,修理工程結(jié)束,艏側(cè)推將在海上進行功能試驗,繼續(xù)觀察系統(tǒng)運行情況。
密封圈是通過唇部端與襯套表面接觸來保持密封性,打開的3#密封圈的唇部,其中央部分像是被挖掉,有很深的劃傷;襯套與3#密封圈接觸部分的磨損量為0.03 mm,表面基本光滑,和唇部接觸的中央部分無被切削痕跡。由此認為唇部的中央部分被挖掉的原因可能是異物被卷入,旋轉(zhuǎn)時異物劃傷密封圈。由于以上的情況,襯套的接觸面產(chǎn)生間隙,并劃傷唇部,從而使密封性能下降,導致漏油。可見新造船時對該系統(tǒng)清潔和串油清洗還是非常重要的。
由于前期準備充分,漏油位置和原因判斷基本正確,修理方案合理有序,所以施工過程非常順利。該輪經(jīng)過一定時間的海上試驗,一切運行正常,艏側(cè)推維修后漏油情況得到排除。本次艏側(cè)推維修工作是在碼頭完成的,不僅節(jié)省了時間,而且節(jié)約塢修費用,是一次有指導意義的嘗試。
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A whole process of fault identification,repairing plan and conduct and fault reason analysis for a bow thruster oil leaking case is presented in this paper.Moreover,a new inspection and repair method for bow thruster are also provided.
bow thruster;oil leaking;repair
U673
C
1001-8328(2012)01-0032-03
趙貝爾 (1980-),男,安徽懷遠人,工程師,學士,主要從事船舶輪機、電氣監(jiān)造及審圖工作。
2011-09