摘 要:本文分析了綜采工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑的原因,提出上竄下滑的措施。
關(guān)鍵詞:綜采 刮板輸送機(jī) 上竄下滑
目前,我國大部份礦井回采工作面都使用中雙鏈封底式刮板輸送機(jī),在使用過程中,普遍存在上竄下滑問題。刮板輸送機(jī)上竄下滑導(dǎo)致安全出口不暢通、原煤無法正常運(yùn)輸出去,液壓支架連接變頭損壞,無法保證正規(guī)循環(huán)等一些問題,嚴(yán)重影響安全生產(chǎn)。下面以蒲白白水煤礦有限責(zé)任公司23514綜采工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑為例,討論刮板輸送機(jī)上竄下滑原因及應(yīng)采用的措施。23514工作面是我公司設(shè)計(jì)的第一個(gè)綜采工作面,其位于二三采區(qū)東翼,是二三采區(qū)首采面, 23514工作面采用走向長臂、后退式沿5#煤底板回采的采煤方法,頂板管理采用ZY3800/17/38掩護(hù)式液壓支架支撐管理頂板,老空區(qū)頂板采用全部垮落處理,綜采工作面采煤機(jī)型號為MG250/600-WD,刮板輸送機(jī)型號為SGZ-730/320。近些年來,綜采工作面刮板輸送機(jī)在采煤的過程中經(jīng)常出現(xiàn)上竄下滑現(xiàn)象,導(dǎo)致刮板輸送機(jī)機(jī)頭卸煤效果不好,刮板輸送機(jī)上竄下滑嚴(yán)重時(shí)上下順槽需要擴(kuò)幫處理等,這樣無法保證安全生產(chǎn)。在實(shí)際的生產(chǎn)中,針對刮板輸送機(jī)上竄下滑現(xiàn)象一般采用調(diào)整工作面前后推進(jìn)尺度的方法進(jìn)行處理。采用這種方法進(jìn)行調(diào)整確有實(shí)效,但不能避免刮板輸送機(jī)上竄下滑。
一、綜采工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑原因
綜采工作面刮板輸送機(jī)是采煤機(jī)的運(yùn)行軌道,液壓支架移架的支點(diǎn),而且本身靠液壓支架推移。工作面刮板輸送機(jī)、液壓支架、采煤機(jī)、工作面頂?shù)装?、煤壁等是一個(gè)相互作用的系統(tǒng)。從理論上來說,刮板輸送機(jī)上竄力=采煤機(jī)截煤反力+液壓支架推移分力―自重下滑力―摩擦力,刮板輸送機(jī)下滑力=采煤機(jī)截煤反力+液壓支架推移分力+自重下滑力―摩擦力。一般情況下綜采工作面刮板輸送機(jī)下滑是很正常的,以前認(rèn)為主要原因就是刮板輸送機(jī)自重下滑。下面對綜采工作面刮板輸送機(jī)上竄現(xiàn)象和以往處理方法進(jìn)行分析,從中找出上竄原因(反之亦然)。
由于我公司二三采區(qū)地質(zhì)條件比較復(fù)雜,斷層大,工作面上順槽整體比下順槽高2米左右,在靠近下順槽30架左右有一定的坡度,其余煤層走向比較平緩、平直,這給采煤機(jī)采煤、推移刮板輸送機(jī)造成了一定的困難,同時(shí)造成了刮板輸送機(jī)上竄下滑,無法正常安全生產(chǎn)。起初,我們采用護(hù)幫板來調(diào)整支架的架間隙,效果不太明顯,而且造成了支架擠架、咬架。后來,向同行業(yè)的兄弟單位學(xué)習(xí),解決了這一問題,現(xiàn)就綜采工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑原因進(jìn)一步分析。
在工作面平直的情況下,當(dāng)工作面前部推進(jìn)尺度大于工作面后部推進(jìn)尺度時(shí),隨著工作面推進(jìn)微小上竄。在刮板輸送機(jī)上竄時(shí),調(diào)整方法是多推進(jìn)工作面后部,把工作面調(diào)成后部超前前部的偽斜,同時(shí)利用液壓支架側(cè)護(hù)板往前趕液壓支架。調(diào)整初期可以看到刮板輸送機(jī)下滑,但下滑較慢,液壓支架與刮板輸送機(jī)的聯(lián)接變頭為向下擺,對上述現(xiàn)象的現(xiàn)場觀察和研究,認(rèn)為這時(shí)采煤機(jī)截煤反力對刮板輸送機(jī)下滑起了很大作用,但支架推移分力依然向上,等到工作面調(diào)成后部超前前部的偽斜(工作面直),并且液壓支架推移與刮板輸送機(jī)偽斜方向垂直時(shí),刮板輸送機(jī)下滑加快,這是液壓支架推移分力起了主要作用。通過對工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑現(xiàn)象的分析,我們可以得出如下結(jié)論:在工作面前部超前后部時(shí),采煤機(jī)截煤反力和液壓支架推移分力是導(dǎo)致刮板輸送機(jī)上竄的主要原因。另外,當(dāng)工作面前后推進(jìn)度一致時(shí),刮板輸送機(jī)上竄下滑相當(dāng)緩慢。在工作面凹凸的情況下,刮板輸送機(jī)上竄下滑相當(dāng)緩慢。這也說明在工作面后部推進(jìn)尺度大于前部時(shí)采煤機(jī)截煤反力和液壓支架推移分力是導(dǎo)致刮板輸送機(jī)下滑的主要原因,而在工作面前后推進(jìn)尺度一致時(shí),刮板輸送機(jī)自重下滑力是刮板輸送機(jī)下滑的主要原因。
二、防止刮板輸送機(jī)上竄下滑的措施
在刮板輸送機(jī)上竄(下滑)時(shí),采取多推進(jìn)工作面后(前)部的方法,若工作面不直,調(diào)整效果則不好,液壓支架沿傾斜方向的推移分力為零。既然采煤機(jī)采煤機(jī)截煤反力、液壓支架推移分力、刮板輸送機(jī)自重下滑力是導(dǎo)致刮板輸送機(jī)上竄下滑的主要原因,在工作面前后推進(jìn)度一致時(shí)液壓支架推移分力為零,因此認(rèn)為在此狀態(tài)下,只要采煤機(jī)采煤機(jī)截煤反力能夠抵消刮板輸送機(jī)和采煤機(jī)自重下滑力就可以了,而不必采用偽斜開采來抵消下滑力。為了防止刮板輸送機(jī)上竄下滑應(yīng)采取如下措施:一是前后順槽每隔5米標(biāo)記一個(gè)測點(diǎn),保證工作面前后推進(jìn)尺度一致;二是支架工掌握好推移刮板輸送機(jī)順序和距離,尤其是刮板輸送機(jī)機(jī)頭和機(jī)尾的推移順序,保證機(jī)頭和機(jī)尾不上竄下滑;三是掌握好周期來壓步距,以便周期來壓時(shí),在采煤機(jī)截煤反力減小的情況下,導(dǎo)致刮板輸送機(jī)上竄下滑。
由以上所述,綜采工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑,給安全生產(chǎn)帶來了不利影響,針對工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑原因,采取相應(yīng)控制措施,解決了綜采工作面刮板輸送機(jī)上竄下滑的問題,在23504綜采工作面回采過程中取得了良好的成果。