大連海事大學(xué) 吳 恒
某遠(yuǎn)洋貨船的一臺柴油發(fā)電機(jī),系6缸直列式四沖程廢氣渦輪增壓柴油機(jī),機(jī)帶滑油泵滑油壓力較低,不敢加負(fù)荷運轉(zhuǎn),以避免發(fā)生軸承合金燒熔事故。
為解決上述問題,該船曾在上海某造船廠吊缸檢修,更換部件,未見成效;后來又在大連某船廠修理檢測,換新備件,也未見成效;兩年多來歷經(jīng)多次修理檢查,已經(jīng)換新了全部主軸承、連桿軸承、機(jī)帶滑油泵轉(zhuǎn)軸和齒輪,甚至換新了各缸的活塞和汽缸套。船員更是加強了滑油濾器、滑油冷卻器的維護(hù)管理等,但都未能使滑油壓力提高到正常值。
該船遠(yuǎn)航歸來靠泊大連港,船員和公司認(rèn)為這是繼續(xù)解決問題的又一次機(jī)會,于是向大連海事大學(xué)提出咨詢。
筆者應(yīng)邀登船直奔輪機(jī)長室,當(dāng)?shù)弥啓C(jī)長和公司機(jī)務(wù)主管在機(jī)艙時,就來到機(jī)艙。輪機(jī)長和公司機(jī)務(wù)主管正在和船廠技術(shù)人員討論修理方案。在柴油發(fā)電機(jī)現(xiàn)場他們向我簡單介紹了上述滑油低壓情況和修理過程。我邊聽邊分析,提出試車觀察的要求,在試車前用一個盲板封閉機(jī)帶滑油泵安全閥前的進(jìn)口法蘭接頭。試車時所有人的眼光都不約而同地集中在滑油壓力表上,當(dāng)看到壓力表指針有力地跳躍到正常值時,異口同聲地喊道:“好了!”
無須任何解釋,大家都如夢方醒,清楚地知道滑油低壓數(shù)年沉疾的病因何在了。
造成柴油機(jī)滑油低壓的原因很多,經(jīng)過多次修船檢查,比較明顯的原因均被排除如下:
(1)軸承磨損造成軸承間隙過大,或其圓度和圓柱度超過允許值,軸承漏油嚴(yán)重使滑油泵背壓下降,產(chǎn)生低壓。當(dāng)主軸承、連桿軸承都被換新后,該項應(yīng)予排除。
(2)滑油泵磨損造成間隙過大,排油量減小,產(chǎn)生低壓。當(dāng)機(jī)帶滑油泵轉(zhuǎn)軸和齒輪換新后,該項也應(yīng)排除。
(3)柴油機(jī)汽缸與活塞間隙過大,或其圓度和圓柱度超過允許值,使汽缸嚴(yán)重漏氣,壓縮壓力下降,燃燒不良,造成燃燒產(chǎn)物污染滑油,滑油臟污變質(zhì)。當(dāng)汽缸、活塞全部換新后,該項也應(yīng)排除。
(4)燃油燃燒性能差、滑油品質(zhì)差或變質(zhì)等,如滑油黏度低、溫度高或滑油臟污變質(zhì)后堵塞濾器等均使滑油低壓。鑒于其他兩臺柴油發(fā)電機(jī)使用相同的燃油和滑油可以正常運轉(zhuǎn),該項也應(yīng)排除。
(5)滑油泵在循環(huán)油柜中的吸入口多為蓮蓬頭式,修船時易被破布、墊圈等異物堵塞,造成滑油泵低壓。平時不易檢查該處因此較難發(fā)現(xiàn)問題,但已經(jīng)過多次修理,又是船員理應(yīng)關(guān)注之處,也應(yīng)予以排除。
在現(xiàn)場我注意到機(jī)帶滑油泵出口與安全閥之間有個連接法蘭接口,于是突發(fā)靈感——將法蘭盲死可以檢查安全閥是否泄漏,操作十分簡便。
眾所周知,安全閥又稱泄放閥或調(diào)壓閥,當(dāng)滑油壓力過高時,通過安全閥可旁通一部分滑油循環(huán)流回滑油泵入口。平時如果安全閥不能保持密封,就成為常開的旁通油路,致使滑油泵低壓。幾分鐘即可將金屬盲板插入法蘭。試車時應(yīng)注意,當(dāng)滑油壓力過高時立即停車。
安全閥是一種保護(hù)裝置,平時不宜調(diào)整,所以也容易被船員忽視。筆者提出的試車方法將眾人引向一個新的思路。奇跡果然出現(xiàn)了,數(shù)年不解的難題,竟是安全閥泄漏需要調(diào)整的小問題。