劉雷鋼,單繼英 ,楊保華
(1.神馬股份簾子布公司,河南 平頂山 467000; 2.平棉紡織集團有限公司,河南 平頂山467000)
根據(jù)市場的需求,神馬股份簾子布公司開發(fā)了C40S×(16S+32S) 170×74×66"2/1左斜新型織物,該織物經(jīng)密高、原紗單強低、毛羽多,緯向是2種支數(shù)差異較大的混緯織物,對漿紗質量有很高的要求[1].經(jīng)過技術攻關,該產(chǎn)品的質量和生產(chǎn)效率都得到了大幅提高,給公司創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益.
C40S經(jīng)紗平均單強14.2 cN/tex,不足JC40S單強的85%,總經(jīng)根數(shù)11 376根,原紗有害毛羽多,給漿紗生產(chǎn)帶來很大困難;雙混緯織物的混緯比16S/32S為1/4,要求布機開口清晰、減少緯向阻斷.在生產(chǎn)過程中,要減少漿紗斷頭,達到增強、保伸、耐磨、毛羽貼伏的目的,必須采用小張力、大回潮、高濃低粘的漿紗工藝[2].
PVA-1799對纖維素纖維的粘附性好、漿膜強力高、上漿增強效果明顯,但干區(qū)分絞時會有大量毛羽再生,可考慮與低聚合度的部分醇解PVA-0588搭配使用以增強滲透、適量降低漿膜強度.要確保堅韌完整的漿膜,還應選用合適的聚丙烯酸類漿料作為輔助粘著劑.聚丙烯酸類漿料有著比變性淀粉和PVA更好的粘附性,混用在主漿料中,可提高漿液的粘附性、改善漿膜的柔韌性,再加入適量優(yōu)質平滑劑,可以使?jié){膜增塑、柔滑.
表1 AG-C固體聚丙烯漿料的理化指標Tab.1 The physical and chemical specification of AG-C solid polypropylene slurry
1.2.1 聚丙烯酸類漿料的選擇
在篩選過程中,選擇了AG-C型固體聚丙烯酸漿料.AG-C是以丙烯酰胺為主體、輔以適量軟單體共聚而成的新型聚丙烯酸漿料,對纖維素纖維和疏水性纖維都有很好的粘附性,它與淀粉混溶后,能大大增加淀粉的粘結力、降低PVA用量且有明顯的降粘效果,更適合于“兩高一低”的漿紗工藝.低粘度漿液可增強滲透,減少漿槽斷頭.AG-C固體聚丙烯漿料的理化指標見表1.
表2 漿料原配方與新配方對比Tab.2 The comparison between new formulation slurry and the original formula slurry
表3 漿紗工藝及效果對比Tab.3 The comparison between new formulation slurry and the original formula slurry
在使用原配方漿紗開車時,漿槽、濕區(qū)和干區(qū)斷頭多,織軸倒、并、絞嚴重;使用新配方后,漿紗斷頭得到了控制,好軸率提高5.5%.
TT-800噴氣織機在使用原配方生產(chǎn)該品種時,存在開口不清、緯向停臺高等問題,影響生產(chǎn)效率;采用新配方后,織機效率提高9.1%,下機一等品率提高16.7%,停車次數(shù)由原來的平均17.9次/10萬緯降低到6.7次/10萬緯,斷經(jīng)停臺故障明顯減少.織造效果見表4.
表4 原配方與新配方的織造效果對比Tab.4 The comparison of the weaving effect between original formula and the new formulation
表5 原配方與新配方的單位成本對比Tab.5 The comparison of the unit cost between the original formula and new formula
由表5可以看出,新配方不僅提高了質量效率,而且每百米布的漿料消耗比原配方少3.86元(用漿效率按93%計算),明顯降低了生產(chǎn)成本.
AG-C型固體聚丙烯漿料與PVA、淀粉漿料混溶后,可提高漿液的粘附性,大大提高了淀粉顆粒與纖維間的附著力,使毛羽貼伏、耐磨性增強,從而達到了提高產(chǎn)品質量和生產(chǎn)效率、降低生產(chǎn)成本的目的.
參考文獻:
[1] 王榮根.高密羽絨布設計及有關生產(chǎn)技術問題的討論[J].棉紡織技術,2006,34(6):25-28.
[2] 程天星.QQ-06漿料在特細號紗上漿中的應用[J].棉紡織技術,2006,34(10):57-59.