鄧興威,康春宇
(甘肅大唐國際連城發(fā)電有限責任公司,甘肅 永登 730332)
對制粉系統(tǒng)皮帶給煤機的改造
鄧興威,康春宇
(甘肅大唐國際連城發(fā)電有限責任公司,甘肅 永登 730332)
大唐連城發(fā)電有限責任公司二期2×300MW氫冷火力發(fā)電機組采用直吹式制粉系統(tǒng)。2臺鍋爐分別配有5臺沈陽施道克電力設備有限公司生產(chǎn)的EG2409型電子稱重式皮帶給煤機。
自投產(chǎn)以來,因石塊和雜物卡住皮帶而導致皮帶給煤機頻繁跳閘。例如,10臺皮帶給煤機在2009年總共發(fā)生卡塞造成的跳閘故障16次,消耗助燃油40t,占全廠消缺用油的27.6%,造成了巨大的經(jīng)濟損失,也對機組的安全穩(wěn)定運行產(chǎn)生了很大的影響。
(1) 給煤機皮帶上面的側(cè)裙板定位不合理。由于側(cè)裙板與皮帶之間的間隙前后相等,兩側(cè)裙板的前后間距也相等,使得卡入間隙中的石頭和雜物不易排走,并造成裙板和皮帶局部磨損。運行一段時間以后,裙板中部下邊被磨出一個弧形缺口,一旦有較大的石子、煤塊和雜物進入這個缺口內(nèi),就有可能卡住出不來。隨著皮帶的移動,被卡物越來越多,對皮帶的壓力越來越大,導致負荷過重,造成給煤機過載跳閘。另外,皮帶的局部磨損也較嚴重。
(2) 檢修空間受限,側(cè)裙板不易更換。雖然給煤機有端門和側(cè)門,但檢修人員無法進入內(nèi)部通過切割、焊接等工藝更換側(cè)裙板,造成裙板下邊磨損過度,引起卡堵。原煤中的一些雜物,如鐵條、木棍等被卡在裙板下,很難及時排除,這往往會延長消缺時間。
(1) 將兩側(cè)裙板下邊分別割去40~50mm,在出口端板內(nèi)側(cè)的確定位置焊接1個Φ25的柱銷,在原裙板尾部左右內(nèi)側(cè)各焊1個M24螺柱。
(2) 制作可以快速拆裝的活動裙板(以下簡稱“副裙板”):加工與原裙板等長,寬130mm、厚8 mm的側(cè)裙板,并在背后焊有585 mm×40mm×17 mm的筋板。此筋板安裝后靠在原裙板內(nèi)側(cè),構(gòu)成兩裙板的平面擴散角。副裙板焊有開孔的耳板,如圖1和圖2所示。
(3) 焊接組件副裙板前后兩端通過帶孔耳板掛在Φ25柱銷和M24螺絲上,尾部用螺母壓緊。此時復查副裙板與皮帶的間隙,后端應為6 mm,前端應為12 mm。兩側(cè)裙板布置有一個擴散角度,后端比前端收縮80~100mm。這種布置使得進入副裙板與皮帶間的雜物和大石子能自動排出來;同時副裙板與皮帶成80°~85°夾角,可減小對副裙板與皮帶間隙處煤的擠壓力,從而減小裙板與皮帶的磨損。
(4) 安裝工藝。在改造第1臺皮帶給煤機時要通過現(xiàn)場測量來確定柱銷和螺絲的位置,高低尺寸要留有下調(diào)幾毫米的余量,以便于準確調(diào)整副裙板與皮帶的間隙。副裙板上開有2個絲孔與背后筋板通過螺釘聯(lián)接,調(diào)節(jié)筋板的上下位置以確定副裙板與皮帶的夾角,等筋板和2個耳板調(diào)好后再永久焊接。從改進第2臺皮帶給煤機開始,筋板各耳板就可以根據(jù)調(diào)整好的尺寸焊接組裝。
綜合分析對皮帶給煤機的改造,就是增加了副裙板的水平擴散角和垂直擴散角,增加了副裙板與皮帶的傾斜角,這3個角度的設計解決了卡堵問題。每塊裙板上只有1個聯(lián)接螺絲,改造完成后按通用尺寸做備品,方便再次更換。由于副裙板的制造成本低,又可以快速更換,所以沒有專門對裙板進行防磨處理,如采用耐磨鋼或在內(nèi)側(cè)下邊加防磨層。
改進后給皮帶煤機運行3個月再沒有發(fā)生過載卡塞故障,皮帶磨損也大為降低,保證了機組的安全穩(wěn)定運行。
2010-12-17)