馬文山,邊 清,孫波濤,汪素卿
(中國(guó)石化齊魯分公司氯堿廠,山東 淄博 255411)
循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在線化學(xué)清洗
馬文山,邊 清,孫波濤,汪素卿
(中國(guó)石化齊魯分公司氯堿廠,山東 淄博 255411)
介紹了中石化齊魯分公司氯堿廠循環(huán)冷卻水系統(tǒng)在線清洗預(yù)膜的控制過程、技術(shù)要點(diǎn)及效果評(píng)價(jià)。
循環(huán)冷卻水;化學(xué)清洗;預(yù)膜;效果
齊魯氯堿廠第八套循環(huán)系統(tǒng) (以下簡(jiǎn)稱八循系統(tǒng))負(fù)責(zé)為1#、2#氯乙烯和新空壓站供應(yīng)循環(huán)冷卻水。系統(tǒng)循環(huán)水量(R)為20 000 m3/h;水容積為8 000 m3,換熱器材質(zhì)以碳鋼為主,自2009年5月檢修以來,氯乙烯裝置已連續(xù)運(yùn)轉(zhuǎn)2年多時(shí)間,2011年7月,1#氯乙烯裝置檢修,2#氯乙烯裝置仍正常運(yùn)行,因此,有必要進(jìn)行系統(tǒng)不停車化學(xué)清洗,清除軟垢、硬垢和腐蝕產(chǎn)物等,提高水冷器的換熱效率。清洗結(jié)束后進(jìn)行預(yù)膜,在活化的金屬表面上迅速形成保護(hù)膜,抑制腐蝕,延長(zhǎng)水冷器的使用年限,保證裝置穩(wěn)定運(yùn)行。
不停車清洗采用的清洗劑為除垢除銹清洗劑QX212MS,主要組分為氨基磺酸和緩蝕劑,加硫酸調(diào)節(jié)循環(huán)水的pH值為4.5~6.0。首次加藥4 t,10 h后,再加完余下的2 t。當(dāng)Ca2+和總鐵不再上升,清洗結(jié)束。清洗結(jié)束,補(bǔ)排水量換至濁度<15 mg/L,開始預(yù)膜。預(yù)膜劑為全有機(jī)專用預(yù)膜劑YM514MS,主要組分為有機(jī)膦酸酯類,成膜機(jī)理為氧化膜,預(yù)膜劑成膜速度快,耐蝕性能好。首次投加預(yù)膜劑3 t,10 h后再投加剩余預(yù)膜劑。控制循環(huán)水pH值為6.0~8.0,總磷為30~50 mg/L,10 h后成膜,預(yù)膜時(shí)間為24~48 h,其間不要排污,隨著總磷慢慢下降至正常運(yùn)行值后,循環(huán)水系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行。
從7月22日10點(diǎn)開始,投加清洗劑至7月23日10點(diǎn),排污置換,共用24 h。首次投加清洗劑4.0 t,3 h后投加剩余2 t清洗劑。同時(shí),根據(jù)水質(zhì)分析情況調(diào)節(jié) pH值, 于 7月 22日10:30、13:35、15:15、17:20、21:20、23日 3:20分別投加 98%濃硫酸0.88 t、0.4 t、0.16 t、0.24 t、0.16 t、0.08 t, 調(diào)節(jié)系統(tǒng)pH值在6.0左右。隨著化學(xué)清洗的進(jìn)行,系統(tǒng)鈣硬、濁度、總鐵離子均有較大幅度上升,至7月23日上午濁度、鈣硬基本保持穩(wěn)定并呈緩慢下降趨勢(shì),總鐵呈緩慢上升趨勢(shì),表明已到清洗終點(diǎn),然后進(jìn)行排污置換?;瘜W(xué)清洗期間各項(xiàng)分析數(shù)據(jù)見表1。
表1 化學(xué)清洗期間過程分析指標(biāo)
由表1中數(shù)據(jù)可知,清洗期間,濁度上升較快,但是濁度上升有個(gè)滯后過程,到清洗劑加入12 h后,系統(tǒng)濁度開始大幅度上升;系統(tǒng)中鈣離子濃度較大幅度地上升,總鐵離子濃度上升較多,到7月23日3:00~5:00,總鐵離子和鈣硬總體上升緩慢,達(dá)到清洗終點(diǎn),7月23日,系統(tǒng)開始大幅度置換,為系統(tǒng)預(yù)膜進(jìn)行水質(zhì)準(zhǔn)備。
7月23日10點(diǎn)開始系統(tǒng)排污置換,至24日21點(diǎn)停排污,24日21點(diǎn),分析濁度為14.97 mg/L,達(dá)到預(yù)膜條件,系統(tǒng)排污置換共用35 h。為快速降低濁度,排污置換期間旁濾池投用。
7月24日21點(diǎn),一次性投加預(yù)膜劑YM514MS共計(jì)4.0 t,7月26日9點(diǎn),取最后一片掛片檢驗(yàn)結(jié)束,共耗時(shí)36 h。其間,pH值維持在6.0~8.0,沒有加硫酸調(diào)節(jié)pH值。加預(yù)膜劑1 h分析總磷合格后,在集水池循環(huán)水泵入口處掛20#碳鋼掛片,檢驗(yàn)預(yù)膜效果。預(yù)膜結(jié)束后,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入水質(zhì)調(diào)整期。7月26日9點(diǎn),開始少量排污,到7月27日13點(diǎn),系統(tǒng)總磷降至7.9 mg/L,系統(tǒng)轉(zhuǎn)入正常運(yùn)行控制。預(yù)膜期間的各項(xiàng)分析數(shù)據(jù)見表2。
表2 預(yù)膜期間過程分析指標(biāo)
pH值控制在6.0~8.0運(yùn)行,總磷控制在40~70mg/L,確保了預(yù)膜效果。水質(zhì)指標(biāo)中,濁度上升較多,經(jīng)與廠家交流,濁度上升是由于系統(tǒng)中總磷濃度較高造成,不影響系統(tǒng)運(yùn)行,總鐵離子變化不大,由于采用全有機(jī)配方,系統(tǒng)中鈣硬一直沒有明顯變化,這也區(qū)別于原無機(jī)磷預(yù)膜方案,由于系統(tǒng)置換時(shí)間較長(zhǎng),系統(tǒng)中鈣硬降得較低,避免了形成磷酸垢的風(fēng)險(xiǎn)。
加入清洗劑10 h后,循環(huán)水濁度迅速上升,水質(zhì)變渾濁。取水樣觀察,清洗水中存在大量沉積物,主要是剝落下來粘泥、腐蝕產(chǎn)物三氧化二鐵、四氧化三鐵和結(jié)垢產(chǎn)物碳酸鈣、磷酸鈣等。
化學(xué)清洗過程中集水池水體外觀和換熱器清理出清洗物見圖1。
以清洗開始前的分析數(shù)據(jù)為基礎(chǔ),和清洗過程中清洗下的濁度,Ca2+和總鐵最高值之差,乘以保有水量即為清洗下來的污物總量。
清洗下污物總量(kg)計(jì)算公式=保有水量(m3)×{(濁度b-濁度a)+(Ca2+b-Ca2+a)+[(總鐵b-總鐵a)×1.43]}÷1 000
式中:a—清洗前分析的本底數(shù)據(jù);
b—清洗過程中達(dá)到的最高值,最高值包括剝離清洗和化學(xué)清洗之和。
1.43—總鐵換算成Fe2O3的系數(shù),Ca2+以CaCO3計(jì)。
此次清洗污物總量=8 000×{(115.74-11.9)+(540-407)+[(13.7-0.39)×1.43]}/1 000=2 047 kg。
根據(jù)水質(zhì)指標(biāo)變化情況,化學(xué)清洗達(dá)到了清理軟垢、硬垢和腐蝕產(chǎn)物的預(yù)期效果。
7月25日10點(diǎn),預(yù)膜12 h后取出1片監(jiān)測(cè)掛片,肉眼觀察到掛片表面有一層均勻彩色色暈,隨著預(yù)膜時(shí)間的延長(zhǎng),彩色變淡,但是膜明顯變厚。用硫酸銅溶液在掛片多個(gè)部位檢驗(yàn)滴定,紅色出現(xiàn)時(shí)間約20 s,遠(yuǎn)大于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)10 s,這也說明該預(yù)膜劑成膜速度快,后面運(yùn)行36 h后,掛片成膜均勻,預(yù)膜效果較好。監(jiān)測(cè)掛片對(duì)比圖見圖2。觀察試片的彩色膜,如已形成彩色膜,表明已預(yù)上膜。18 h后取出的試片,由于膜層增厚,彩色膜變暗,膜不明顯,但膜層耐蝕性好。
氯乙烯100單元EA101A/B/C處于八循系統(tǒng)的末端,且位于三樓的高點(diǎn)。7月30日,裝置開車后,EA101B換熱器循環(huán)水側(cè)打開檢查,碳鋼管壁物垢層、浮銹,目視換熱面上有一層防腐蝕膜,換熱器北側(cè)端板情況見圖3,說明全系統(tǒng)化學(xué)清洗預(yù)膜效果較好。
通過氯乙烯裝置DCS數(shù)據(jù)分析,選擇典型換熱器在熱負(fù)荷、循環(huán)水上水溫度和上水壓力均相同的條件下,根據(jù)換熱器溫度和壓力變化情況,分析化學(xué)清洗和預(yù)膜對(duì)換熱效果的影響。
(1)1#氯乙烯直接氯化冷凝器EA-101A/B/C。
清洗前(7月15日17點(diǎn))和清洗預(yù)膜后(8月6日 09點(diǎn)),100單元直接氯化氯氣負(fù)荷均為5 600 m3/h、循環(huán)水上水溫度TI853均為30.15℃,上水壓力PI853均為0.39 MPa。
EA-101A/B/C 3臺(tái)換熱器出口介質(zhì)溫度變化情況見表3。由表3可知,清洗后3臺(tái)換熱器出口介質(zhì)溫度均有所降低,平均降低了1.48℃,3臺(tái)換熱器2011年4月29日整體更換,運(yùn)行時(shí)間較短。通過清洗預(yù)膜后換熱效果得到了改善。
(2)2#氯乙烯 150U001冷凍機(jī)丙烯冷凝器HX101。
在熱負(fù)荷、循環(huán)水上水溫度和上水壓力均相同的條件下,150U001冷凍機(jī)出口壓力190PIC101與換熱器HX101傳熱效果有關(guān),壓力降低,表明換熱器的換熱傳熱效果增強(qiáng)。HX101換熱器清洗前(7月14日)和清洗預(yù)膜后(7月27日),循環(huán)水上水日平均溫度均為28.23℃,日平均上水壓力均為404.652 kPa。
150U001冷凍機(jī)出口壓力變化情況見表4,由表4數(shù)據(jù)可知,清洗預(yù)膜后,150U001出口壓力降低了19 kPa,換熱器的換熱效果有改善。
表3 EA-101直接氯化冷凝器出口介質(zhì)溫度變化情況
表4 2#氯乙烯150U001冷凍機(jī)出口壓力變化情況
(3)GB1801、GB1802 冷凍機(jī)油冷卻器。
化學(xué)清洗預(yù)膜前后,對(duì)比GB1801和GB1802 2臺(tái)冷凍機(jī)運(yùn)行效果。由于潤(rùn)滑油溫度高,GB1802和GB1801冷凍機(jī)分別于6月29日和7月1日連鎖停車。根據(jù)運(yùn)行記錄,GB1801供油溫度由65℃降至57℃,GB1802供油溫度由73℃降至65℃,供油溫度比清洗前均降低8℃,2臺(tái)冷凍機(jī)油冷器換熱效果得到改善。為了輔助在夏季高溫季節(jié)油冷器降溫,設(shè)置的外沖洗水管也不再使用。
化學(xué)清洗階段清洗效果明顯,基本上把系統(tǒng)連續(xù)運(yùn)行2年的沉積物清洗干凈。預(yù)膜效果遠(yuǎn)優(yōu)于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)保護(hù)換熱設(shè)備免受腐蝕侵害、延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命奠定了良好的基礎(chǔ),為其他裝置不停車化學(xué)清洗和預(yù)膜積累了經(jīng)驗(yàn)。通過對(duì)氯乙烯部分換熱器的換熱效果跟蹤分析,換熱效果得到改善。
預(yù)膜結(jié)束后,直接過渡為正常運(yùn)行,省去了使用傳統(tǒng)磷鋅配方時(shí)置換階段大量含磷鋅廢水的外排,整個(gè)清洗預(yù)膜時(shí)間較原磷鋅配方明顯縮短,同時(shí)提高了冷卻循環(huán)系統(tǒng)的生產(chǎn)能力。
Summary of on-line chemical cleaning prefilming process of circulation cooling water system
MA Wen-shan,BIAN Qing,SUN Bo-tao,WANG Su-qing
(Chlor-alkali plant of Qilu Branch Co.,SINOPEC,Zibo,Shandong 255411)
The control process,maine points of technology of on-line cleaning pre-film pre-film in circulation cooling water system and its effects in chlor-alkali complex of qilu branch Co.,SINOPEC were introduced.
circulation cooling water;chemical cleaning;prefilming;effects
TQ085
B
1009-1785(2011)12-0040-03
2011-08-22