楊秀嶺,常永城,李建功
(山東新龍集團有限公司,山東 壽光 262709)
干法乙炔與母液水處理技術(shù)在PVC生產(chǎn)中的應(yīng)用
楊秀嶺,常永城,李建功
(山東新龍集團有限公司,山東 壽光 262709)
介紹了干法乙炔生產(chǎn)工藝,分析了其安全性、經(jīng)濟性及環(huán)境影響,并與濕法乙炔發(fā)生工藝進行了對比。闡述了PVC母液水處理技術(shù)的運行效果。
乙炔;干法工藝;PVC;母液;廢水治理
隨著中國PVC產(chǎn)能的擴大及石油價格的上漲,電石法PVC仍然是發(fā)展的主流,濕法發(fā)生乙炔產(chǎn)生的環(huán)境污染日益受到國家和有關(guān)部門的高度重視,干法發(fā)生乙炔裝置的研發(fā)擺上了議事日程。經(jīng)過2年多的努力,山東新龍集團的干法發(fā)生乙炔裝置試車成功,并于2006年12月29日通過了中國氯堿協(xié)會和山東省科技廳組織的科技成果鑒定。
PVC生產(chǎn)中離心機母液廢水的產(chǎn)生量較大,母液水中含有大量的懸浮物,若直接排放,不僅會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染,而且還會造成產(chǎn)品和熱能的浪費,為此,針對回收母液中的懸浮物,減少母液含固量,并回收部分熱能進行了一系列改造。
干法發(fā)生乙炔技術(shù)是用略多于理論量的水以霧態(tài)噴在電石粉上,使之水解,產(chǎn)生的電石渣為含水量4%~10%的干粉末,粗乙炔含水量為75%,反應(yīng)溫度,氣相為90~100℃,固相為100~110℃,水與電石的比例約為(1.0~1.8)∶1.0,反應(yīng)熱由水汽化帶走,經(jīng)由非接觸式換熱器傳給循環(huán)水 (沒有溶解損失),電石的粒徑小于5 mm,水解率大于99.5%,乙炔收率大于98.5%。
以10萬t/a電石法PVC為例,通過比較干法乙炔生產(chǎn)工藝與濕法乙炔生產(chǎn)工藝的差異來說明干法乙炔生產(chǎn)工藝的經(jīng)濟效益。
干法乙炔工藝相對濕法乙炔工藝無需沉降及壓濾處理。僅此一項,即可節(jié)約設(shè)備及土建投資約865萬元(以2004年價格計算),減少占地面積1 800 m2。具體費用包括:壓濾工段廠房120萬元、沉降池土建450萬元、渣漿處理土建25萬元、壓濾機170萬元、設(shè)備費用80萬元、其他配套設(shè)施20萬元。乙炔發(fā)生工段的廠房沒有差異,設(shè)備投資相差無幾。
濕法乙炔工藝僅壓濾一項需要總裝機容量達600 kW、電費240萬元、工人工資約80萬元、設(shè)備維護費約50萬元,共節(jié)約370萬元。由于干法乙炔工藝無需渣漿處理,降低了人工費用和設(shè)備運行費用。
由于加料是連續(xù)的,無需置換,加料時沒有乙炔氣體排出,排出電石渣是干的,沒有溶解損失,干法工藝比濕法工藝提高收率2.5%,電石水解率高達99.85%,沒有生電石排出。按照生產(chǎn)1 t PVC消耗1.5 t電石、電石價格按2 300元/t計算,采用干法工藝的成本要下降85.2元/t,10萬t/a PVC節(jié)約成本825萬元。
干法工藝所需要的水量只為0.7 t/t·電石,其余全部循環(huán)使用。所加入的水為廢次氯酸鈉水溶液,經(jīng)一次循環(huán)使用后剛好與干法工藝用水量達到平衡,使乙炔車間廢水達到零排放。濕法工藝耗水量為7~9 t/t電石,全年廢水排放量達42萬t。
干法工藝產(chǎn)生的電石渣的含水量比濕法工藝經(jīng)壓濾后的濾餅含水量低30%。用濕法工藝1 t PVC產(chǎn)生電石渣1.8 t,含水量1.2 t,每除掉1 t水需要150 kg標(biāo)準(zhǔn)煤。以標(biāo)準(zhǔn)煤價格450元/t,若用電石渣生產(chǎn)水泥,生產(chǎn)1 t/a PVC的電石渣處理費為81元,而干法工藝產(chǎn)生的電石渣用于生產(chǎn)水泥無需干燥,10萬t/a PVC節(jié)約成本810萬元。
(1)無廢水排放。干法乙炔生產(chǎn)裝置所需的水為廢次氯酸鈉,不僅保護了環(huán)境,還回收了溶解乙炔。與干法乙炔工藝配套的還有次氯酸鈉廢水循環(huán)利用工藝,能實現(xiàn)整個車間無廢水排放。
(2)無粉塵排放。用電石渣生產(chǎn)水泥,可將其密閉輸送至水泥廠。若用于制磚,可適當(dāng)調(diào)整排渣濕度,避免揚塵。
(3)氣體污染物排放少。只有在排渣機出口處的水蒸氣中能檢測出0.02%的乙炔氣體。
(4)固體污染物。所排出的電石渣為制作水泥的優(yōu)良材料,亦可做其他建筑材料。
干法乙炔工藝與濕法乙炔工藝對照表見表1。
(1)乙炔產(chǎn)量:2 500 m3/h
表1 干法乙炔工藝與濕法工藝對照表
(2)乙炔純度:>99%
(3)電石水解率:99.85%
(4)乙炔收率:>98.5%
(5)粗乙炔雜質(zhì)含量:H2S,O2,PH30.03%~0.05%
(6)排渣機出口氣體中乙炔含量:0.02%
(7)清凈次氯酸鈉消耗量:需質(zhì)量分?jǐn)?shù)0.12%的次氯酸鈉 7 m3/(1 000 m3乙炔)
(8)粗乙炔溫度:42~60 ℃
(9)發(fā)生器壓力:7~11 kPa
(10)氣相溫度:85~100 ℃
(1)該項技術(shù)采用干法發(fā)生乙炔工藝,有效解決了濕法乙炔生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的電石渣漿污染問題,實現(xiàn)了乙炔的連續(xù)生產(chǎn),自動化程度高,提高了生產(chǎn)裝置的安全性。
(2)該項技術(shù)節(jié)能、節(jié)水效果顯著,減少占地面積,節(jié)約投資,具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。
(3)該項技術(shù)有利于電石法PVC生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展,在行業(yè)中有很好的推廣價值。
(4)環(huán)保節(jié)能干法乙炔新技術(shù)屬國內(nèi)領(lǐng)先,實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn),填補了國內(nèi)空白。
(5)建議
a.進一步完善生產(chǎn)裝置并標(biāo)準(zhǔn)化,盡快在行業(yè)推廣。
b.針對現(xiàn)有濕法乙炔生產(chǎn)工藝改造提出切實可行的實施方案。
離心后的母液水先經(jīng)過樹脂沉降罐除去殘留樹脂,再通過涼水塔使母液水溫度(72℃左右)降至40℃以下,然后,經(jīng)過混凝沉淀池,在藥劑的作用下降低有機物含量。出水進入HUSB水解厭氧池,此步為生化處理的限制步驟,在定向培養(yǎng)微生物水解酶、酸化酶的分解下,將難降解物質(zhì)轉(zhuǎn)化為易降解物質(zhì)、大分子物質(zhì)轉(zhuǎn)化為可溶性小分子。然后,經(jīng)過一級接觸氧化池的生物降解,中間臭氧強化池的強化作用提高可生化性,二級接觸氧化池的生物降解,最后,通過砂濾、臭氧氧化和活性炭過濾,達到地表三類水標(biāo)準(zhǔn),進入陰陽床處理成脫離子水。一級、二級氧化池后分別設(shè)置沉淀池,沉淀的少量活性污泥、脫落生物膜等通過排泥管道進入壓濾機進行脫水。
通過連續(xù)運行,證實該工藝在處理母液水回用中效果非常好,母液原水水質(zhì)見表2。
表2 工程設(shè)計進水水質(zhì)
經(jīng)過生化、臭氧處理后水質(zhì)見表3。
經(jīng)過生化、臭氧、砂濾、炭濾后的母液處理水已經(jīng)達到地表三類水標(biāo)準(zhǔn),再通過陰陽床處理后完全達到聚合用脫鹽水標(biāo)準(zhǔn)。最終回用水分析結(jié)果見表4。
表3 處理后出水水質(zhì)
表4 深度處理系統(tǒng)出水水質(zhì)(回用水指標(biāo))
目前,眾多廠家都把處理后的母液用于循環(huán)水補水、汽提塔及聚合釜的沖洗水、或者用作乙炔用水,用于聚合加料用水的廠家很少。此項技術(shù)能把母液水深度處理后用作聚合加料用水,大大提高了母液回用的價值。
目前,該項技術(shù)在山東新龍集團聚氯乙烯有限公司已投入工業(yè)化運行,日處理母液廢水1 600 t,可完全消化聚合生產(chǎn)廢水并全部回用聚合釜生產(chǎn),處理水質(zhì)穩(wěn)定達標(biāo),通過整體運行,成品質(zhì)量穩(wěn)定,未發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題。PVC下游加工用戶使用未發(fā)現(xiàn)異常。
Application of dry acetylene and mother liquor water treatment technology in PVC production
YANG Xiu-ling,CHANG Yong-cheng,LI Jian-gong
(Shandong Xinlong Group Co.,Ltd.,Shouguang 262709,China)
The acetylene by dry process technology was introduced,the safety,economy,and en vironmental impact were analysed,and compared with wet process.The application effect of mother liquor water treatment technology were introduced.
acetylene;dry process;PVC;mother liquor water;waste water treatment
TQ085
B
1009-1785(2011)12-0025-03
2011-08-10