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        混流式水電機(jī)組轉(zhuǎn)輪止漏環(huán)脫落的原因分析及處理

        2010-11-15 02:55:56鄭建鋒葉福新
        浙江電力 2010年1期
        關(guān)鍵詞:水導(dǎo)卡死頂蓋

        鄭建鋒,葉福新

        (浙江華電烏溪江水力發(fā)電廠,浙江 衢州 324000)

        某水力發(fā)電廠的機(jī)組為常規(guī)混流式,水輪機(jī)型號(hào)HL-LJ-297,發(fā)電機(jī)型號(hào)SF-J50-24/6200,設(shè)計(jì)水頭76.00 m,額定流量74.85 m3/s,額定轉(zhuǎn)速:250 r/s,大軸直徑710 mm,設(shè)計(jì)出力51 300 kW,投產(chǎn)時(shí)間為2000年末。

        在一次常規(guī)設(shè)備巡檢過(guò)程中,發(fā)現(xiàn)3號(hào)機(jī)組有異常,機(jī)組的震動(dòng)擺度明顯比平時(shí)大,整個(gè)水機(jī)部分有間隙性抬機(jī)現(xiàn)象,上、下導(dǎo)瓦溫比平時(shí)運(yùn)行瓦溫稍高,水導(dǎo)瓦溫比平時(shí)高出6℃左右,已經(jīng)接近報(bào)警值。從整個(gè)現(xiàn)象來(lái)看,機(jī)組已經(jīng)存在不穩(wěn)定運(yùn)行的隱患,決定停機(jī)檢查。

        1 機(jī)組檢查結(jié)果

        該機(jī)組在轉(zhuǎn)輪上冠外緣設(shè)有可更換的止漏環(huán),材料為0Cr613Ni4Mo,其硬度高于頂蓋上相應(yīng)固定止漏環(huán)的硬度。上部止漏環(huán)采用迷宮式,其設(shè)計(jì)間隙為單邊1.0~1.2 mm,裝配示意見(jiàn)圖1。

        機(jī)組停機(jī)后,對(duì)發(fā)電機(jī)空氣間隙、水導(dǎo)軸承基礎(chǔ)及連接螺栓、軸承支柱、導(dǎo)水葉端面立面間隙、上部迷宮間隙、轉(zhuǎn)輪葉片等部位進(jìn)行了全面的檢查。檢查結(jié)果為:

        圖1 上部止漏環(huán)裝配示意圖

        (1)發(fā)電機(jī)定轉(zhuǎn)子的空氣間隙均在技術(shù)規(guī)范要求的范圍內(nèi),數(shù)據(jù)合格。

        (2)上下部導(dǎo)軸承間隙與上次大修時(shí)相比有較大差距,且超出允許范圍(0.26~0.4 mm),初步判斷為上下部導(dǎo)軸承有異常磨損現(xiàn)象。發(fā)電機(jī)上下部導(dǎo)軸承間隙實(shí)測(cè)量見(jiàn)表1。

        (3)水導(dǎo)軸承的基礎(chǔ)螺栓無(wú)松動(dòng),軸承支柱螺栓無(wú)松動(dòng)。但水導(dǎo)軸承的實(shí)測(cè)間隙值(圖2)與上次大修時(shí)(圖3)相比有較大變化,后經(jīng)解體后發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)軸承存在較明顯的磨損情況(見(jiàn)圖4)。

        (4)對(duì)導(dǎo)水葉端立面間隙進(jìn)行測(cè)量后,發(fā)現(xiàn)除極個(gè)別的立面及部分端面間隙超差外,也未見(jiàn)明顯異常。

        (5)轉(zhuǎn)輪葉片存在7處較大的裂紋、部分進(jìn)水邊區(qū)域存在明顯汽蝕現(xiàn)象。

        表1 發(fā)電機(jī)上下部導(dǎo)軸承間隙值比較 mm

        圖2 水導(dǎo)軸承間隙實(shí)測(cè)值

        圖3 上次大修時(shí)水導(dǎo)軸承間隙值

        圖4 水導(dǎo)軸瓦磨損明顯

        (6)在測(cè)量上部迷宮止漏環(huán)配合間隙時(shí),發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)輪上部止漏環(huán)有嚴(yán)重脫落現(xiàn)象,具體表現(xiàn)為:圓周方向存在不同程度的脫落,整個(gè)上部止漏環(huán)固定與轉(zhuǎn)動(dòng)部分的間隙小于0.05 mm,已經(jīng)處于卡死狀態(tài)。進(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn),整個(gè)上部止漏環(huán)處于嚴(yán)重脫落狀態(tài),固定部分與轉(zhuǎn)動(dòng)部分發(fā)生嚴(yán)重碰撞,摩擦處有明顯金屬發(fā)藍(lán)及翻卷現(xiàn)象。整個(gè)上部止漏環(huán)是不對(duì)稱脫落,最大處脫落值近20 mm,最小值約5 mm。

        2 原因分析

        經(jīng)過(guò)討論分析后認(rèn)為,造成上部止漏環(huán)嚴(yán)重脫落并卡死的原因可能有以下幾點(diǎn):

        (1)設(shè)計(jì)的影響。是否當(dāng)時(shí)的熱套設(shè)計(jì)間隙過(guò)大?關(guān)于熱套的間隙與相關(guān)技術(shù)措施,在相關(guān)部件設(shè)計(jì)交付制造前都經(jīng)過(guò)嚴(yán)密的計(jì)算與論證,從理論上來(lái)說(shuō),這種可能性比較小。

        (2)制造的影響。轉(zhuǎn)動(dòng)部分止漏環(huán)焊縫脫落,或在熱套后因間隙過(guò)大而墊了材料,埋下隱患。這種可能性暫時(shí)不能排除,如果在制造加工過(guò)程中,由于工藝與技術(shù)的限制,導(dǎo)致實(shí)際加工部件未能完全達(dá)到相關(guān)設(shè)計(jì)要求的規(guī)范,這是有可能的,但因目前上部止漏環(huán)脫落嚴(yán)重,進(jìn)行相應(yīng)的鑒定變得困難。

        (3)運(yùn)行環(huán)境的影響。水力不平衡導(dǎo)致機(jī)組震動(dòng)加大,或是機(jī)組的導(dǎo)軸承由于基礎(chǔ)螺栓或鎖定螺栓松動(dòng)致使機(jī)組的導(dǎo)軸承間隙發(fā)生較大變化,所以在機(jī)組運(yùn)行中,止漏環(huán)局部發(fā)生碰撞而導(dǎo)致發(fā)熱,引起了迷宮環(huán)的膨脹脫落[1]。

        (4)綜合因素的影響。由于設(shè)計(jì)、制造偏差及運(yùn)行環(huán)境變化的綜合因素影響,導(dǎo)致了機(jī)組在實(shí)際運(yùn)行中發(fā)生嚴(yán)重的止漏環(huán)脫落事件,這也是最有可能的一種原因。

        3 故障處理

        3.1 解體方案

        由于轉(zhuǎn)輪上部轉(zhuǎn)動(dòng)止漏環(huán)脫落且卡死現(xiàn)象較為嚴(yán)重,需返廠處理。如采用常規(guī)的機(jī)組解體方式,即先頂轉(zhuǎn)子后卸水輪機(jī)大軸,可能會(huì)在頂轉(zhuǎn)子過(guò)程中嚴(yán)重?fù)p傷固定止漏環(huán)及其它重要固定部件。為此,檢修技術(shù)人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查后決定采取下列兩套方案進(jìn)行處理:

        (1)頂轉(zhuǎn)子方案。發(fā)電機(jī)上導(dǎo)軸承、水導(dǎo)軸承等分解完成,發(fā)電機(jī)下導(dǎo)軸承暫不分解,以便在頂轉(zhuǎn)子時(shí)進(jìn)行導(dǎo)向。在轉(zhuǎn)輪底部與填充環(huán)之間和下迷宮環(huán)圓周方向打入楔子板將轉(zhuǎn)輪固定,分解連接主軸法蘭的大軸螺栓,在風(fēng)閘閘板處放置合適高度的墊子使其呈水平狀態(tài),再啟動(dòng)高壓油泵頂轉(zhuǎn)子,此時(shí)須注意檢查各轉(zhuǎn)動(dòng)部件與各固定部件的配合,待風(fēng)閘上升到理想高度時(shí)將風(fēng)閘鎖定。轉(zhuǎn)動(dòng)部分重量已完全落到風(fēng)閘上,發(fā)電機(jī)與水輪機(jī)聯(lián)軸法蘭止口完全脫開(kāi)。此時(shí),就可吊起轉(zhuǎn)子。

        (2)上部止漏環(huán)卡死的解體方案。原來(lái)設(shè)想在頂蓋與底環(huán)之間通過(guò)4只千斤頂(35 t)將頂蓋水平緩緩頂出上迷宮配合間隙后,再吊出頂蓋。但在實(shí)際操作中,上部止漏環(huán)始終處于緊緊咬死狀態(tài),以致頂蓋無(wú)法頂出上迷宮環(huán)。根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況及相關(guān)圖紙的具體要求,檢修人員將頂蓋恢復(fù)至解體前的水平狀態(tài)后,拆除上部止漏環(huán)與頂蓋正面連接的48顆M16固定螺栓及固定止漏環(huán)的4顆M24背面螺釘,再利用千斤頂將頂蓋水平地緩緩頂出上迷宮配合間隙后,再吊出頂蓋,上部止漏環(huán)固定與轉(zhuǎn)動(dòng)部分留待與轉(zhuǎn)輪同時(shí)吊出后一起返回制造廠進(jìn)行處理。

        3.2 改進(jìn)及實(shí)施方案

        上部固定止漏環(huán)與頂蓋解體后,將頂蓋與轉(zhuǎn)輪一起運(yùn)回制造廠加工,卡死在轉(zhuǎn)輪上的上部止漏環(huán)轉(zhuǎn)動(dòng)部分全部車除。上部止漏環(huán)固定部分取出后重新加工,與頂蓋連接并進(jìn)行補(bǔ)焊[2],轉(zhuǎn)輪的上部轉(zhuǎn)動(dòng)止漏環(huán)需進(jìn)行重新加工并整圓熱套。為保證其熱套的可靠性,避免此類事件再次發(fā)生,對(duì)上部止漏環(huán)進(jìn)行了局部點(diǎn)焊處理,并進(jìn)行了相關(guān)數(shù)據(jù)的測(cè)量,實(shí)測(cè)單邊間隙為1.2 mm,符合相關(guān)技術(shù)規(guī)范要求。

        3.3 后續(xù)采取的改進(jìn)防范措施

        (1)對(duì)上、下、水導(dǎo)瓦重新修刮并按盤車數(shù)據(jù)按技術(shù)要求重新調(diào)整。

        (2)對(duì)水導(dǎo)軸承的基礎(chǔ)螺栓進(jìn)行了打膠堅(jiān)固防松處理。可保證水導(dǎo)瓦間隙不會(huì)因?yàn)榛A(chǔ)的原因發(fā)生超過(guò)規(guī)范的變化。

        (3)建議運(yùn)行人員在機(jī)組運(yùn)轉(zhuǎn)過(guò)程中對(duì)機(jī)組振動(dòng)及擺度重點(diǎn)監(jiān)視。一旦有異常情況發(fā)生,立即停機(jī)檢查。

        3.4 處理結(jié)果

        經(jīng)過(guò)處理后,上部止漏環(huán)已修復(fù)并安裝復(fù)位。通過(guò)一段時(shí)間的運(yùn)行,目前機(jī)組運(yùn)行過(guò)程中的各部瓦溫(見(jiàn)表2)及振動(dòng)擺度值(見(jiàn)表3)均在正常范圍內(nèi),證明此重大缺陷已消除。

        表2 各部最高溫度記錄 ℃

        表3 測(cè)量點(diǎn)振動(dòng)和擺度記錄 mm

        4 結(jié)語(yǔ)

        機(jī)組上部止漏環(huán)脫落并卡死現(xiàn)象在常規(guī)混流式機(jī)組中并不常見(jiàn),但其后果卻非常嚴(yán)重。很多機(jī)組的隱患并不會(huì)直接表現(xiàn)在機(jī)組的外部表象上[3], 而需要通過(guò)相關(guān)數(shù)據(jù)來(lái)判斷,如運(yùn)行過(guò)程中機(jī)組的振動(dòng)及擺度,異響及異味等,這些都需要運(yùn)行與檢修人員仔細(xì)檢查并作甄別后才能得知故障所在。

        [1]劉 云.水輪發(fā)電機(jī)故障處理與檢修[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2002.

        [2]馬震岳.水電站機(jī)組及廠房振動(dòng)的研究與治理[M].北京:中國(guó)水利水電出版社,2004.

        [3]李啟榮.水電站機(jī)電設(shè)備運(yùn)行與檢修技術(shù)問(wèn)答(上、下)[M].北京:中國(guó)電力出版社,2004.

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