傅望安,鄭衛(wèi)東,孫文程
(華能玉環(huán)電廠,浙江 玉環(huán) 317604)
華能玉環(huán)電廠裝機容量為4×1 000 MW,循環(huán)水系統(tǒng)的控制方式采用擴大單元制,每臺機組設置2臺循環(huán)水泵(簡稱循泵)和2只出口蝶閥,一、二期的循環(huán)水系統(tǒng)均設置聯(lián)絡管和2只聯(lián)絡閥,由2臺機組的操作員分別操作。如一期的2只聯(lián)絡閥,1號機組操作員只能操作1號聯(lián)絡閥,2號機組只能操作2號聯(lián)絡閥。循泵的設計裕量較大,即使在夏季,只要不出現(xiàn)極端高溫的天氣,單泵運行已能滿足單元機組滿負荷運行的要求,這種運行方式對循環(huán)水控制系統(tǒng)/設備的可靠性的要求非常高,即一方面要求運行循泵減少誤動,另一方面又要求備用循泵的聯(lián)動絕對可靠。
機組投產(chǎn)至今,循環(huán)水系統(tǒng)已經(jīng)發(fā)生過幾起不安全事件,主要典型事例有:
(1)某機組B級檢修后,因循環(huán)水系統(tǒng)的整體調(diào)試需要,對循環(huán)水母管進行注水,期間因出口蝶閥后的排氣閥冒水導致蝶閥坑滿水,相鄰運行機組的循泵A出口蝶閥行程開關(guān)誤發(fā)全關(guān)信號 (A泵運行,B泵備用),循泵A跳閘,循泵B聯(lián)啟;同樣,循泵B也有出口門“關(guān)”的誤發(fā)信號存在,循泵B跳閘,循環(huán)水系統(tǒng)全停,機組因真空低保護動作而跳閘。
(2)某機組運行中循泵A跳閘,B泵聯(lián)啟過程中因出口蝶閥15°開關(guān)信號未曾收到 (因蝶閥坑長年較陰濕,且海邊空氣中鹽分含量高,蝶閥行程開關(guān)存在銹蝕現(xiàn)象,接點未能正確閉合),B泵未能正常啟動。所幸運行人員重新緊急啟動A泵成功,避免一次機組非計劃停運。
(3)由于出口蝶閥“開”信號失去30 min后,將導致循泵跳閘。而出口蝶閥“開”信號曾經(jīng)出現(xiàn)時有時無現(xiàn)象,對循泵的安全運行形成極大威脅。
雖然循泵和出口蝶閥的設備沒有問題,但是循環(huán)水控制系統(tǒng)與儀控就地設備的可靠性不高,這是影響循環(huán)水系統(tǒng)運行的主要隱患。針對此情況,可從兩個方面提高循環(huán)水系統(tǒng)的可靠性:一是進一步優(yōu)化循泵聯(lián)鎖邏輯,減小循泵誤動或拒動的概率;二是從測量方面考慮提高出口蝶閥各行程開關(guān)的可靠性及冗余度。
循環(huán)水系統(tǒng)的控制邏輯較簡單,循泵啟停與出口蝶閥的相互聯(lián)鎖邏輯關(guān)系如圖1、圖2所示。
圖1 循泵啟停與出口蝶閥的邏輯關(guān)系
圖2 循泵跳閘條件
從圖1可以看出,當發(fā)出循泵“啟”指令時,控制系統(tǒng)第一步是開出口蝶閥,此時循泵本身并不啟動;第二步當出口蝶閥快速開到15%位置時(即此時控制系統(tǒng)接收到15°位置信號),循泵真正發(fā)出啟動指令,循泵運行,同時出口蝶閥依舊緩慢開啟至100%。如在此過程中未接收到出口蝶閥15°開關(guān)信號,那么從發(fā)出循泵啟動指令開始,延時20 s后出口蝶閥將發(fā)出自動關(guān)指令,出口蝶閥關(guān)閉,循泵將不會啟動,反之停泵亦然。在循泵啟/停的整個過程中,出口蝶閥15°位置信號的作用非常重要,一旦其故障或因各種原因未能正確動作,將使循泵無法正常啟/停,會對循泵的安全造成威脅,更會對機組的安全運行帶來極大隱患,極易發(fā)生前文介紹的第二種不安全事件,即機組因此而發(fā)生非計劃停運事件。
從圖2看出,導致循泵跳閘的條件有3個,一是循泵本身溫度保護,因每點溫度保護都有較完善的溫升率限制和質(zhì)量壞點剔除條件,誤發(fā)率非常低;二是蝶閥開反饋失去,但因有延時30 min條件,在此期間,大屏報警將會提醒運行人員及時判斷與采取措施,也能有效避免循泵誤跳;三是蝶閥關(guān)反饋觸發(fā),將會立即觸發(fā)循泵跳閘,前文介紹的第一種不安全事件即屬于此類。
通過分析循泵與出口蝶閥的相互聯(lián)鎖關(guān)系,發(fā)現(xiàn)存在的隱患主要是:
(1)蝶閥關(guān)反饋與15°位置信號的邏輯類似于傳統(tǒng)的單點保護,應考慮通過增加冗余點或增加驗證條件加以完善。
(2)閥坑內(nèi)常年較潮濕,且由于地處海邊,易受腐蝕,應將行程開關(guān)換成防腐蝕型。
在實地考察了蝶閥行程開關(guān)安裝位置后發(fā)現(xiàn)在相同地點并列增加冗余點難度非常大,此方案基本不可取。因此在邏輯中增加驗證條件的輔助判斷相對比較現(xiàn)實。蝶閥關(guān)反饋驗證條件為:如果該蝶閥在運行中確實發(fā)生自關(guān)事件,那么在閥關(guān)閉過程中,開反饋失去、75%行程信號觸發(fā)、15%行程信號觸發(fā)這3個條件至少會出現(xiàn)1個??紤]到聯(lián)鎖保護拒動的風險,將觸發(fā)3個條件中的1個作為蝶閥關(guān)反饋的驗證邏輯。具體改進邏輯見圖3。
圖3 出口蝶閥全關(guān)反饋驗證條件增加
對于出口蝶閥15%反饋,雖然同一地點不能安裝2個開關(guān),但是否能在相鄰位置再安裝1個開關(guān)(即串聯(lián)安裝)呢?循泵啟動時,出口蝶閥的開度對循泵本身的振動大小至關(guān)重要。為降低循泵啟動時的振動值,對啟動循泵時碟閥的最佳位置作了大量的試驗。通過研究循泵調(diào)試階段的資料、曲線,發(fā)現(xiàn)蝶閥在開到13%~20%位置范圍內(nèi)啟動循泵,循泵振動值相差不大,對循泵本身的安全應該無影響。于是在出口蝶閥14%位置與18%位置處串聯(lián)安裝了2個行程開關(guān),相互冗余,在邏輯上均作為出口蝶閥15%反饋,具體見圖4。
圖4 增加出口蝶閥15%反饋后邏輯
除了邏輯優(yōu)化外,熱工設備的可靠性對于安全運行也至關(guān)重要。為此,對設備作了如下改進:
(1)更換出口蝶閥的行程開關(guān),選用了一款帶延伸電纜的全密閉防腐蝕、防浸水行程開關(guān)。根據(jù)實際操作試驗,將行程開關(guān)浸入海水中,1 h后沒有誤發(fā)信號且動作均正常,說明這款全密閉行程開關(guān)質(zhì)量可靠,可大幅提高出口蝶閥動作的準確性與可靠性。
(2)在一、二期2個閥坑里分別安裝2個壓電式液位計,將液位計信號引入DCS系統(tǒng),一旦水位上漲到某一高度,將以大屏報警形式提醒運行人員采取相應措施,從而有效提高循環(huán)水系統(tǒng)運行的可靠性。
玉環(huán)電廠單臺機組容量較大,機組運行的可靠與否對電網(wǎng)的安全影響較大,同時機組啟停一次的耗資也相應較多,因此電廠在避免和控制“非?!狈矫婢度肓舜罅康娜肆?、物力、財力,以期獲得好的結(jié)果,尤其要避免輔機故障引發(fā)的主機不安全事件。機組投產(chǎn)后,曾幾次因循環(huán)水系統(tǒng)的問題而導致機組降負荷或非計劃停運。改進循環(huán)水控制邏輯及就地設備后,有效提高了循環(huán)水系統(tǒng)運行的可靠性,機組再未因此發(fā)生不安全事件。希望這些改進措施能對其它電廠有一定的借鑒作用。
[1]DL/T 774-2004火力發(fā)電廠熱工自動化系統(tǒng)檢修運行維護規(guī)程[S].北京:中國電力出版社,2004.