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        青居水電站2號機組水導(dǎo)軸承燒瓦處理

        2017-09-07 06:46:08羅云江
        水電站機電技術(shù) 2017年8期
        關(guān)鍵詞:瓦面水導(dǎo)軸瓦

        周 亞,羅云江

        (四川華能嘉陵江水電有限責(zé)任公司,四川 南充 637000)

        青居水電站2號機組水導(dǎo)軸承燒瓦處理

        周 亞,羅云江

        (四川華能嘉陵江水電有限責(zé)任公司,四川 南充 637000)

        介紹青居水電站2號機組水導(dǎo)軸承燒瓦后的處理過程:進行機組拆機檢查;對燒損的水導(dǎo)軸瓦采用非常規(guī)的修復(fù)方式;通過對水導(dǎo)軸瓦修復(fù)后的數(shù)據(jù)分析,確定加工水導(dǎo)軸承法蘭面,使大軸與水導(dǎo)軸瓦間隙符合設(shè)計要求;調(diào)整扇形板的高度,使機組軸線符合設(shè)計要求;檢查機組間隙合格后,恢復(fù)青居水電站2號機組發(fā)電。

        青居水電站;水導(dǎo)軸承燒瓦;非常規(guī)的修復(fù)方式;調(diào)整;處理

        1 引言

        青居水電站位于四川省南充市高坪區(qū)青居鎮(zhèn),是嘉陵江干流蒼溪縣至合川縣河段十三級開發(fā)中的第十個梯級電站。電站主要經(jīng)營水力發(fā)電,兼顧航運。該電站為貫流式機組,裝機容量為4×34 MW,機組結(jié)構(gòu)詳見圖1。

        圖1 青居水電站水輪發(fā)電機組剖面圖

        該機組導(dǎo)軸承由水導(dǎo)軸承、組合軸承(發(fā)導(dǎo)軸承以及正、反推力軸承)組成,水導(dǎo)軸承由上下兩塊巴氏合金瓦構(gòu)成,材料代號Q235-A+Zchsnsb11-6,其水導(dǎo)軸承結(jié)構(gòu)詳見圖2。軸承潤滑方式為大循環(huán)模式,油牌號為汽輪機L-TSA 68。青居2號機組主要參數(shù)見表1。

        2 水導(dǎo)軸承燒瓦過程溫升情況

        2016年07月13日11∶55,雷雨天氣致使青居水電站機組400 V系統(tǒng)失電,機組自用電斷電,機組潤滑油中斷,導(dǎo)致2號機組的水導(dǎo)軸瓦溫度異常升高(由12∶10的53.59℃到12∶19的79.62℃)。水導(dǎo)軸瓦溫升情況見圖3。

        圖2 水導(dǎo)軸承剖面圖

        3 水導(dǎo)軸承燒瓦處理方案

        檢查水導(dǎo)軸瓦間隙、主軸中心、槳葉與轉(zhuǎn)輪室的間隙以及水導(dǎo)軸承瓦面等,發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)瓦間隙、主軸中心與槳葉與轉(zhuǎn)輪室間隙值未達到設(shè)計要求,水導(dǎo)軸承瓦面磨損嚴(yán)重;由于制造新水導(dǎo)軸承周期較長,為保證青居水電站2號機組在豐水期盡快恢復(fù)發(fā)電,確定對現(xiàn)有的水導(dǎo)軸承進行修復(fù)處理,對磨損水導(dǎo)軸瓦進行表面拋光以及對水導(dǎo)軸瓦進行刮瓦處理,直到滿足設(shè)計要求;加工水導(dǎo)軸承分半組合法蘭面,使大軸與水導(dǎo)軸瓦間隙符合設(shè)計要求;水導(dǎo)軸瓦經(jīng)檢查合格后,對水導(dǎo)軸承進行回裝,調(diào)整扇形板高度,使機組軸線位置符合設(shè)計要求;在機組回裝后,對水導(dǎo)軸瓦間隙、主軸中心、槳葉與轉(zhuǎn)輪室的間隙、主軸高壓頂起的高度等進行檢查;機組投運后,對水導(dǎo)瓦瓦溫及機組振擺等進行跟蹤監(jiān)測與分析,并確定2號機組能安全可靠的長期運行。

        表1 青居水電站水輪發(fā)電機主要參數(shù)

        圖3 青居2號機組水導(dǎo)軸瓦溫升曲線

        3.1 拆機檢查

        (1)水導(dǎo)軸瓦間隙檢查:水導(dǎo)軸瓦間隙最上端為0.86 mm,左右為0.2 mm,往下依次遞減,與安裝相比總間隙增大0.2 mm。檢查數(shù)據(jù)詳見表2(水導(dǎo)軸瓦間隙設(shè)計值為0.62±0.056 mm)。

        (2)主軸中心檢查:內(nèi)導(dǎo)水環(huán)處的主軸中心與安裝位置相比下降0.2 mm,左右無明顯變化,檢查數(shù)據(jù)詳見表2。

        (3)槳葉與轉(zhuǎn)輪室的間隙檢查:槳葉上下端間隙與安裝位置相比下降0.4 mm,檢查數(shù)據(jù)詳見表2(槳葉與轉(zhuǎn)輪室設(shè)計間隙值為3.60+0.6mm)。

        (4)高壓裝置投入時主軸頂起高度:水導(dǎo)處為0.16 mm.受油器處為0.12 mm,其說明受損的水導(dǎo)軸瓦瓦面平整。

        (5)水導(dǎo)軸承瓦面檢查。水導(dǎo)軸承瓦面磨損面約85%,底部最深處約0.2 mm,整個瓦面仍較光滑,無溝槽、起碴現(xiàn)象。

        3.2 對受損的水導(dǎo)軸瓦修復(fù)

        水導(dǎo)軸瓦修復(fù)工藝要求:①軸頸表面應(yīng)光亮,無毛刺、銹斑。②軸瓦研刮后,瓦面接觸應(yīng)均勻;軸瓦每平方厘米面積上至少有一個接觸點;每塊瓦的局部不接觸面積不應(yīng)大于5%,其總和不應(yīng)超過軸瓦總面積的15%。

        表2 機組拆機的檢查 單位:mm

        水導(dǎo)軸瓦的修復(fù)過程:首先去除巴氏合金氧化層,然后進行反復(fù)地研磨,直至達到設(shè)計要求;其次處理水導(dǎo)軸瓦潤滑油的進油邊與高壓頂起的進油口;再者刮削瓦面高點,使水導(dǎo)軸瓦與主軸接觸面及下半部分間隙滿足設(shè)計要求;最后刮瓦破點。

        3.3 水導(dǎo)軸承法蘭面加工

        對修復(fù)后的水導(dǎo)軸承進行回裝,檢查水導(dǎo)軸瓦間隙:最上端0.9 mm,左右0.2 mm,往下依次遞減。為保證水導(dǎo)軸瓦間隙達到設(shè)計要求,決定對水導(dǎo)軸承分半組合法蘭面進行鏜銑加工,加工量為0.3 mm,重新配置錐銷孔。處理后對水導(dǎo)軸瓦進行研磨,使水導(dǎo)軸承各部間隙符合設(shè)計要求。

        3.4 調(diào)整扇形板高度

        (1)回裝后水導(dǎo)軸瓦間隙檢查:最上端為0.68 mm,左右為0.22 mm,往下依次遞減。

        (2)回裝后主軸中心檢查:內(nèi)導(dǎo)環(huán)處的主軸中心與安裝位置相比下降0.2 mm。

        (3)回裝后槳葉間隙檢查:槳葉上下端隙與安裝位置相比下降0.4 mm,左右無明顯變化。

        綜上,決定在扇形板下加0.2 mm墊子,恢復(fù)機組的安裝位置,詳見表3。

        3.5 水導(dǎo)軸承的回裝檢查

        水導(dǎo)軸承回裝后對機組的水導(dǎo)軸瓦間隙、槳葉與轉(zhuǎn)輪室間隙、主軸中心與高壓裝置投入時主軸頂起高度進行檢查(表3),均符合設(shè)計要求。

        表3 機組投運前的檢查 單位:mm

        3.6 機組投運后的跟蹤監(jiān)測

        經(jīng)過水導(dǎo)軸承回裝后間隙檢查,達到機組的設(shè)計要求;然后先讓機組空轉(zhuǎn)1 h,監(jiān)測機組各部溫度、振動與擺度;各項指標(biāo)均合格后,進行機組并網(wǎng)運行,監(jiān)測機組的運行指標(biāo)均符合相關(guān)要求,2號機組水導(dǎo)軸承處理前后溫度記錄以及振擺記錄詳見表4、5,確定2號機組能安全可靠地長期運行。

        4 結(jié)束語

        青居水電站2號機組開機并網(wǎng)實驗后運行正常,經(jīng)過近1年的運行檢驗,機組的水導(dǎo)軸瓦瓦溫正常,其他部位的溫度均正常,機組的振動與擺度均在運行規(guī)定的范圍內(nèi),達到“機組安全穩(wěn)定,豐水期盡快恢復(fù)發(fā)電”的預(yù)期效果。在2017年小修過程中,檢查水導(dǎo)軸瓦間隙、機組中心線以及槳葉與轉(zhuǎn)輪室間隙值均符合設(shè)計要求。

        表4 2號機組水導(dǎo)軸承處理前后溫度記錄表 單位:℃

        表5 2號機組水導(dǎo)軸承處理前后振擺記錄表 單位:μm

        由此可見,青居水電站2號機組水導(dǎo)軸承燒瓦處理過程是成功的,不僅提高了水導(dǎo)軸瓦的重復(fù)利用率,節(jié)省了更換軸瓦的資金,而且大大縮減了機組因水導(dǎo)軸瓦燒損導(dǎo)致無法運行的時間,增加了機組的效益。同時對其他貫流式水電站出現(xiàn)類似問題具有重要的借鑒意義。

        [1]GB/T8564-2003水輪發(fā)電機組安裝技術(shù)規(guī)范[S].

        [2]徐剛.龍灘電站6號機組水導(dǎo)瓦溫升高原因分析及處理[J].水電站機電技術(shù),2011,34(4):51-53.

        [3]楊紀(jì)明,穆青青,李伯廷.柳洪水電站水導(dǎo)瓦溫過高處理[J].水電與新能源,2013,(02):64-67.

        [4]劉澤林,鄭宏偉,李海豹,等.巴氏合金軸瓦的焊接修復(fù)[J].科技視界,2013(34):107-137.

        [5]李國域,許杰,徐廣.巴氏合金軸瓦溫度升高事故的檢查和處理[J].內(nèi)蒙古水利,2013(01):123-124.

        [6]青居電站水輪機廠家設(shè)計圖紙[Z].

        TV738

        B

        1672-5387(2017)08-0072-03

        10.13599/j.cnki.11-5130.2017.08.021

        2017-06-21

        周 亞(1991-),男,助理工程師,從事機械檢修與運行維護工作。

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