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        提高BE550鉆機(jī)前連接座焊接一次合格率

        2010-09-01 00:59:50中國石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠鉚焊分廠小件QC小組
        關(guān)鍵詞:合格率裂紋焊縫

        中國石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠 鉚焊分廠小件QC小組

        (湖北 荊州 434024)

        提高BE550鉆機(jī)前連接座焊接一次合格率

        中國石化江漢石油管理局第四機(jī)械廠 鉚焊分廠小件QC小組

        (湖北 荊州 434024)

        小組概況

        表1和表2為小組概況和小組成員表。

        選題理由

        美國BE550項(xiàng)目是我廠首次拿到出口美國鉆機(jī)的最大訂單。美國BE550用戶代表NABORS及他們委托的第三方監(jiān)造DNV專家一行數(shù)十人駐廠全程監(jiān)造。

        第一,在我廠已經(jīng)開始進(jìn)行第1批BE550井架和底座配套試驗(yàn)期間,用戶突然提出增加前連接座配件,技術(shù)協(xié)議要求:前連接座母材必須采用美國A514鋼板,對(duì)強(qiáng)度提出了很高的要求。A514是一種調(diào)質(zhì)鋼,焊后容易產(chǎn)生裂紋。

        第二,產(chǎn)品質(zhì)量要求高,每項(xiàng)工藝要求都必須達(dá)到美國國家標(biāo)準(zhǔn)AWS D1.1/D1.1M-2008。

        第三,由于突擊排產(chǎn),導(dǎo)致生產(chǎn)工期緊張,加之此材料又是我們第一次使用,現(xiàn)場生產(chǎn)的產(chǎn)品因焊縫裂紋頻繁返工,合格率僅為25%。

        根據(jù)以上原因,小組討論確定將 “提高BE550鉆機(jī)前連接座焊接一次合格率”作為本次小組活動(dòng)課題。

        現(xiàn)狀調(diào)查

        小組成員對(duì)2009年1月份生產(chǎn)的4件前連接座返工情況進(jìn)行討論分析,并逐一對(duì)每一個(gè)前連接座返工頻次及不合格原因進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),發(fā)現(xiàn)有的1件產(chǎn)品因焊縫裂紋最高返工次數(shù)達(dá)到8次,如表3所示,獲知本批前連接座不合格返工原因就是焊接裂紋。

        表1 小組概況

        表2 小組成員情況

        表3 2009年1月前連接座焊接情況統(tǒng)計(jì)表

        目標(biāo)設(shè)定

        由于2009年1月份生產(chǎn)了4件前連接座,有3件產(chǎn)品因焊接裂紋導(dǎo)致頻繁返工,針對(duì)焊接裂紋問題,我們立即召集小組成員會(huì)議,集思廣益,確定目標(biāo),盡快及時(shí)解決產(chǎn)品返工問題。通過分析討論,大家認(rèn)為A514材料雖然我們以前從未焊接過,但此材料相當(dāng)于國內(nèi)HG70高強(qiáng)鋼,故此我們查閱、比對(duì)、分析了出口印度ZJ30鉆機(jī)車架的主縱梁HG70材料焊接資料,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品焊接一次合格率達(dá)到了88%以上(見表 4)。

        但是此次BE550前連接座的焊接比ZJ30鉆機(jī)車架主縱梁復(fù)雜,板厚也不同,前連接座的焊接還需要控制焊前和層間溫度,故焊接難度相對(duì)較大。綜合以上因素和以往焊接經(jīng)驗(yàn),小組討論決定把此次活動(dòng)的目標(biāo)值定為:焊接一次合格率為85%(見圖1)。

        表4 印度ZJ30車架主縱梁HG70材料焊接情況統(tǒng)計(jì)表

        分析原因

        確定目標(biāo)后,小組人員針對(duì)產(chǎn)生焊接裂紋的原因,從人、機(jī)、料、法、環(huán)五個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行分析,共找到14條末端因素,并做出樹圖(見圖2)。

        確定要因

        針對(duì)上面的14條末端因素,小組成員列出了要因確認(rèn)計(jì)劃表(見表5),并一一進(jìn)行了確認(rèn)。

        1 確認(rèn)1:焊工實(shí)際操作水平參差不齊

        在BE550項(xiàng)目預(yù)備期,第三方監(jiān)理已審查通過所有焊工資質(zhì)。組織4名電焊工參加有外方現(xiàn)場監(jiān)督的實(shí)際操作水平考試??荚嚱Y(jié)果見表6。

        從表6看出電焊工個(gè)人實(shí)際操作水平不一,個(gè)人能力存在差距,加上生產(chǎn)工期緊迫,美國監(jiān)理現(xiàn)場監(jiān)督施焊,導(dǎo)致部分焊工不適應(yīng),技能不能正常發(fā)揮。因此確認(rèn)為要因。

        2 確認(rèn)2:層間溫度不符合要求

        工藝要求層間溫度 80℃(min)~200℃(max),焊完一道需停留一段時(shí)間達(dá)到層間溫度要求后才能進(jìn)行下一道焊接。經(jīng)現(xiàn)場檢查,發(fā)現(xiàn)有的焊工為了趕生產(chǎn)進(jìn)度,未停留足夠時(shí)間就開始作業(yè),層間溫度高于200℃。因此確認(rèn)為要因。

        3 確認(rèn)3:焊機(jī)電表不靈敏

        電焊機(jī)的電流表和電壓表每年都要定期校準(zhǔn),未發(fā)現(xiàn)使用中的電表超過檢定期并抽查2臺(tái)電流表和電壓表進(jìn)行檢定合格。因此確認(rèn)為非要因。

        4 確認(rèn)4:送絲機(jī)不靈活

        通過現(xiàn)場多次調(diào)試,焊絲出絲暢通,沒有發(fā)現(xiàn)異?,F(xiàn)象。因此確認(rèn)為非要因。

        5 確認(rèn)5:地線未按要求接地

        檢查地線的連接情況,4臺(tái)焊機(jī)均按要求連接。因此確認(rèn)為非要因。

        6 確認(rèn)6:A514材料焊接性不好

        前連接座的材料是調(diào)質(zhì)鋼A514,調(diào)整工藝后,2月初對(duì)兩個(gè)前連接座進(jìn)行試驗(yàn),兩端還是出現(xiàn)裂紋。由于材料本身的焊接性能不好,現(xiàn)有技術(shù)無法滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求。因此確認(rèn)為要因。

        7 確認(rèn)7:焊材與母材不匹配

        母材A514的抗拉強(qiáng)度σ=720N/mm2,焊絲的抗拉強(qiáng)度680~710N/mm2,焊絲強(qiáng)度和母材強(qiáng)度相匹配。因此確認(rèn)為非要因。

        8 確認(rèn)8:焊材保管不善

        焊絲在庫房里有防潮措施,開封的焊絲一般都在一天內(nèi)用完,沒有用完的有保護(hù)措施,每天有使用情況記錄。因此確認(rèn)為非要因。

        9 確認(rèn)9:焊接參數(shù)不合理

        查焊接參數(shù)均通過焊接試驗(yàn)評(píng)定,符合WPS焊接規(guī)范。因此確認(rèn)為非要因。

        10 確認(rèn)10:未加引熄弧板

        焊接裂紋大部份在焊縫的兩端,缺陷在引弧、熄弧點(diǎn)多發(fā)。在經(jīng)過調(diào)整工藝后,固定焊工操作,還是有裂紋產(chǎn)生。之后在焊縫兩端加引熄弧板,焊后再對(duì)引熄弧板切割打磨處理,取得較好效果。因此確認(rèn)為要因。

        11 確認(rèn)11:預(yù)熱溫度控制不當(dāng)

        調(diào)質(zhì)鋼的焊接溫度控制特別關(guān)鍵。板厚在38~75mm的鋼材焊前最低預(yù)熱溫度110℃,由于我們采用火焰局部加熱,前連接座焊接前很難達(dá)到整體控制在110℃。因此確認(rèn)為要因。

        12 確認(rèn)12:冷卻速度控制不當(dāng)

        通過檢查焊接裂紋的出現(xiàn)時(shí)間和形狀,判斷出是焊后冷裂紋。我們采取的是自然冷卻,根據(jù)高強(qiáng)板的焊接特點(diǎn),在施焊過程中高熱輸入很大,焊后冷卻速度過快容易產(chǎn)生淬硬傾向,發(fā)生回火裂紋,因此確認(rèn)為要因。

        13 確認(rèn)13:焊接時(shí)開風(fēng)扇

        由于我們分廠是大型結(jié)構(gòu)件制造車間,電焊工在入廠培訓(xùn)和安全教育時(shí)都會(huì)強(qiáng)調(diào)在炎熱的夏天焊接時(shí)也不能開風(fēng)扇,這是常識(shí)。在現(xiàn)場巡檢中也沒有發(fā)現(xiàn)焊接時(shí)開風(fēng)扇的情況。因此確認(rèn)為非要因。

        14 確認(rèn)14:雨雪天氣在室外焊接

        整個(gè)前連接座的組對(duì)和焊接是在室內(nèi)操作的,不存在這個(gè)問題。因此確認(rèn)為非要因。

        通過認(rèn)真分析及現(xiàn)場調(diào)查,確定有6個(gè)要因:焊工實(shí)際操作水平參差不齊、層間溫度不符合要求、A514材料焊接性不好、未加引熄弧板、預(yù)熱溫度控制不當(dāng)、冷卻速度控制不當(dāng)。

        表5 要因確認(rèn)計(jì)劃表

        表6 焊工實(shí)際考試成績表

        制定對(duì)策

        針對(duì)以上確定的6個(gè)主要原因,制定了對(duì)策表(見表 7)。

        實(shí)施對(duì)策

        1 對(duì)策實(shí)施1:選擇技能高的焊工

        (1)分析電焊工情況。雖然電焊工都有焊接資質(zhì),但個(gè)人的技能還是有差異。通過分析2009年1月份生產(chǎn)前連接座的4名電焊工情況,發(fā)現(xiàn)有的電焊工心理素質(zhì)較差,在外國人直盯現(xiàn)場監(jiān)造時(shí)情緒緊張,再加上工期緊迫故無法發(fā)揮正常水平。

        (2)固定2名電焊工。小組成員認(rèn)真討論,逐一分析電焊工的情況,結(jié)合表3(2009年1月前連接座焊接情況統(tǒng)計(jì)表)中數(shù)據(jù),看出H011與H509前連接座焊接合格率較其他2人高。加之平時(shí)2人焊接配合時(shí)間長,同時(shí)與外方接觸較多,技能發(fā)揮穩(wěn)定,綜合素質(zhì)好。故決定由H011和H509 2人專門投入前連接座的焊接。

        2009年3月份開始固定H011與H509 2名電焊工,焊接配合默契,焊縫外觀成型好。他們嫻熟高超的技術(shù)得到美方用戶的稱贊。

        2 對(duì)策實(shí)施2:嚴(yán)格控制層間溫度

        (1)同步對(duì)稱焊接控制層間溫度。前連接座的耳板坡口為35X45°,一條焊縫需要來回焊十幾道才能完成。每道完成后層間溫度大于200℃,需要停留一會(huì)才能開始下一道的焊接。把兩個(gè)前連接座固定,兩人同步對(duì)稱施焊,焊完一道后,再掉頭反過來焊接背面的耳板。這樣在一道焊縫焊完后,背面的另一道焊縫層間溫度恰好在200℃以下,同步對(duì)稱焊接既能保證層間溫度,又能連續(xù)焊接。

        (2)不定期抽查產(chǎn)品層間溫度。通過實(shí)施以上措施,不定期檢測產(chǎn)品層間溫度,均符合要求。

        表7 對(duì)策表

        3 對(duì)策實(shí)施3:更換材料

        (1)選擇與A514材料相當(dāng)?shù)牟牧?。用戶自選的A514材料是根據(jù)美國標(biāo)準(zhǔn),通過調(diào)質(zhì)處理,添加多種合金元素達(dá)到高屈服強(qiáng)度的合金鋼。其斷裂強(qiáng)度值 (Rm) 應(yīng)符合 760~895MPa, 屈服強(qiáng)度 (Rel)≥690MPa,延伸率(A)≥16%,-20℃低溫沖擊值 AKv/J≥62。HG70材料是國標(biāo)的一種高強(qiáng)度焊接結(jié)構(gòu)鋼,這種材料與A514的性能相當(dāng)。

        (2)兩種材料做化學(xué)成分和機(jī)械性能試驗(yàn),對(duì)比性能。把δ50mm A514和HG70兩種材料送計(jì)量檢測中心,經(jīng)專業(yè)人員對(duì)其化學(xué)成分和機(jī)械性能檢測,其檢測數(shù)據(jù)見表8、表9。

        對(duì)于機(jī)械性能試驗(yàn),A514的檢測依據(jù)為ASTM A370-07b拉力試驗(yàn)方法 和ASTM E23-02a沖擊試驗(yàn)方法;HG70的檢測依據(jù)為GB/T 228-2002金屬拉伸試驗(yàn)方法和GB/T 229-94金屬夏比缺口沖擊試驗(yàn)方法。

        對(duì)比這兩種材料的性能,從檢測結(jié)果看出HG70的各項(xiàng)機(jī)械性能優(yōu)于A514,因此說服客戶,同意用HG70材料替換A514。

        4 對(duì)策實(shí)施4:加引弧板和熄弧板

        通過在焊縫兩端加引、熄弧板,把容易產(chǎn)生焊接缺陷的部位移至板上,當(dāng)前連接座整體焊接完工,切割引、熄弧板,手工打磨焊縫端面。

        通過增加引熄弧板,焊后冷裂紋數(shù)量明顯減少。

        5 對(duì)策實(shí)施5:整體進(jìn)爐預(yù)熱

        表8 δ50mm A514鋼的化學(xué)成分及機(jī)械性能

        控制預(yù)熱溫度是防止產(chǎn)生裂紋的關(guān)鍵步驟。前連接座耳板厚度50mm,預(yù)熱溫度為110~200℃。母材焊接時(shí)預(yù)熱溫度不得低于最低溫度。我們采取整體進(jìn)爐加熱200℃,保溫1h以上。預(yù)熱記錄見表10。

        表9 δ50mm HG70鋼的化學(xué)成分及機(jī)械性能

        表10 2009年4月份前連接座預(yù)熱進(jìn)爐記錄表

        在整體加熱保溫后進(jìn)行焊接,可以很好的保證前連接座整體溫度均勻,并控制在110℃以上,達(dá)到工藝要求的預(yù)熱溫度。

        6 對(duì)策實(shí)施6:用石棉網(wǎng)包裹冷卻

        高強(qiáng)板在高溫下通過自然冷卻雖然省事,但因溫度變化太快造成淬硬傾向大,容易產(chǎn)生裂紋。為了緩解冷卻速度,在完成焊接后迅速采用石棉網(wǎng)包裹成品,48h后達(dá)到常溫再做超聲波探傷。

        經(jīng)過石棉網(wǎng)包裹冷卻,冷卻速度降低,焊縫冷裂紋產(chǎn)生的數(shù)量得到有效控制。

        以上對(duì)策的實(shí)施,焊接一次合格率明顯提高,從2009年4月份開始焊接一次合格率超過85%(見表11),達(dá)到預(yù)期設(shè)定目標(biāo)。另外通過采取整體進(jìn)爐加熱和同步焊接等措施,完成一個(gè)前連接座的時(shí)間由10h減到4h,大大提高了生產(chǎn)效率。

        效果調(diào)查

        通常過選擇技能高的焊工、控制層間溫度、更換材料、加引弧板和熄弧板、整體進(jìn)爐預(yù)熱、用石棉網(wǎng)包裹冷卻等6項(xiàng)對(duì)策的有效實(shí)施,防止裂紋產(chǎn)生,提高了一次焊接合格率。實(shí)施前焊接一次合格率僅25%,對(duì)策實(shí)施后焊接一次合格率平均值達(dá)到89.1%(見表11)。同時(shí)對(duì)策實(shí)施后,完成一個(gè)連接座的焊接時(shí)間由原來10h減少到4h,生產(chǎn)效率明顯提高。2009年4~8月共生產(chǎn)前連接座46個(gè),焊接一次合格的有41個(gè),焊接一次合格率為89.1%,達(dá)到預(yù)期設(shè)定的目標(biāo)。

        經(jīng)濟(jì)效益:在QC活動(dòng)前,前連接座的一次焊接合格率僅為25%,幾乎每個(gè)耳座完成焊接后產(chǎn)生裂紋,都需進(jìn)行一次或多次返工整改。對(duì)策實(shí)施后,不僅優(yōu)化了工序,還節(jié)約了大量人力物力。完成一個(gè)前連接座的焊接,可節(jié)約焊接時(shí)間6 h,來回返工交檢時(shí)間減少4h。因此完成一個(gè)前連接座共計(jì)節(jié)約工時(shí)10h。生產(chǎn)一個(gè)前連接座需要2個(gè)電焊工和2個(gè)鉚工,從表11中看出,活動(dòng)在2009年3月份就取得了效果。2009年3~8月焊接一次合格的前連接座數(shù)量共有49個(gè)。

        節(jié)約人工費(fèi)=(鉚工單價(jià)×節(jié)約時(shí)間×鉚工數(shù)+焊工單價(jià)×節(jié)約時(shí)間×焊工數(shù))×一次合格前連接座數(shù)

        表11 2009年1~8月前連接座焊接情況

        節(jié)約人工費(fèi):(6×10×2+45×10×2)×49=49 980 元

        A514材料與HG70材料差價(jià)費(fèi):7 500元/t

        前連接座重量0.14t/個(gè),材料的更換是2009年3月底具體實(shí)施,因此從2009年4月份開始計(jì)算前連接座數(shù)。

        材料差價(jià)節(jié)約費(fèi)=差價(jià)×重量×前連接座數(shù)量

        材料差價(jià)節(jié)約費(fèi):7 500×0.14×46=48 300 元

        引熄弧板的材料是廢料再利用,可以不計(jì)算成本。此次QC活動(dòng)用于A514和HG70材料檢測費(fèi)約1 000元。

        因此共計(jì)節(jié)約成本:49 980+48 300-1 000=97 280元

        社會(huì)效益:這次活動(dòng)不僅創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益,更得到了美國用戶對(duì)我們產(chǎn)品質(zhì)量的認(rèn)可。BE550項(xiàng)目的用戶是美國當(dāng)前最大鉆井公司之一的NABORS,在用戶和第三方監(jiān)理DNV駐廠監(jiān)造期間,親眼目睹了我們克服重重困難,始終堅(jiān)持“顧客至上,質(zhì)量第一”理念的質(zhì)量行為,確保了產(chǎn)品質(zhì)量,制造出了他們十分滿意的產(chǎn)品。為“石油四機(jī)”品牌鉆機(jī)贏得了很好的國際市場信譽(yù)度。

        鞏固措施

        (1)設(shè)計(jì)部門把材料的更改形成正式更改單SZ 040903314入PDM圖紙庫管理。

        (2)工藝部門已將該工藝形成正式的焊接工藝卡片Z04110100043AAGAB發(fā)放操作者,并要求嚴(yán)格按此工藝流程生產(chǎn)。

        (3)分廠繼續(xù)加強(qiáng)電焊工的理論和實(shí)際操作培訓(xùn)。

        總結(jié)和下一步打算

        總結(jié):本次QC活動(dòng),小組成員認(rèn)真思考共同努力,運(yùn)用QC知識(shí),經(jīng)過PDCA循環(huán),采用統(tǒng)計(jì)工具,攻克了技術(shù)和生產(chǎn)上的難題,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo)。小組成員不僅增長了QC活動(dòng)知識(shí),拓展了工作視野,而且還提高了質(zhì)量、改進(jìn)、創(chuàng)新及團(tuán)隊(duì)協(xié)作意識(shí)。團(tuán)隊(duì)作用得到了充分發(fā)揮。

        小組成員對(duì)活動(dòng)前后狀態(tài)進(jìn)行了比較 (見表12)。

        表12 小組成員自我評(píng)價(jià)

        下一步打算:本次QC小組主要針對(duì)提高前連接座的焊接一次合格率開展活動(dòng)。今后我們將圍繞現(xiàn)場出現(xiàn)的問題積極開展QC活動(dòng),及時(shí)解決生產(chǎn)中遇到的各種問題和難題。

        ??永場

        2010-07-08

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