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        縮短抽油機(jī)井調(diào)平衡時(shí)間

        2010-09-01 00:59:46中原油田分公司采油四廠設(shè)備管理QC小組
        關(guān)鍵詞:抽油機(jī)

        中原油田分公司采油四廠 設(shè)備管理QC小組

        (河南 濮陽 457176)

        縮短抽油機(jī)井調(diào)平衡時(shí)間

        中原油田分公司采油四廠 設(shè)備管理QC小組

        (河南 濮陽 457176)

        小組概況

        表1、表2分別為小組概況和小組成員表。

        選題理由

        抽油機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,以支架上的中軸承為支點(diǎn),游梁前端的驢頭、光桿及井筒載荷應(yīng)與游梁后端的橫梁、連桿、曲柄、平衡塊載荷基本平衡,如果嚴(yán)重失衡,會(huì)造成抽油機(jī)井地面效率低下,設(shè)備故障增多。平衡度以一個(gè)沖次內(nèi)光桿下行時(shí)電動(dòng)機(jī)最大電流與上行時(shí)電動(dòng)機(jī)最大電流的百分比來表示。在抽油機(jī)“五率”(平衡、對(duì)中、緊固、潤滑、水平)管理中,平衡度是納入中國石油化工股份有限公司、中原油田分公司“五項(xiàng)勞動(dòng)競(jìng)賽考核標(biāo)準(zhǔn)”的唯一一項(xiàng)指標(biāo)。

        SY/T 6275-2007《油田生產(chǎn)系統(tǒng)節(jié)能監(jiān)測(cè)規(guī)范》規(guī)定,游梁式抽油機(jī)運(yùn)行中,平衡度應(yīng)保持在80%~110%之間。超出范圍,應(yīng)調(diào)整平衡塊在曲柄上的位置以滿足規(guī)范要求。

        我廠有500口油井,其中480口采用CYJY14-4.8-73HF型抽油機(jī)抽汲生產(chǎn),每年調(diào)平衡約400井次,每井次約需75min,工作量大、勞動(dòng)強(qiáng)度高、安全性差、耗時(shí)長。2008年7~12月,因?yàn)檎{(diào)平衡停井時(shí)間長,造成1次鹽卡,1次砂卡,導(dǎo)致2口井作業(yè)上修,影響原油產(chǎn)量31t,增加作業(yè)費(fèi)用239 000元,給生產(chǎn)管理帶來很大損失。為此,我們選擇《縮短抽油機(jī)井調(diào)平衡時(shí)間》做為活動(dòng)課題。

        表1 小組概況

        表2 小組成員情況

        現(xiàn)狀調(diào)查

        1 抽油機(jī)曲柄平衡塊結(jié)構(gòu)調(diào)查

        曲柄上、下平面有縱向貫通的T形槽,平面外沿有1.8m長的齒條,平衡塊通過前、后螺栓固定在T形槽內(nèi),中間有1條保險(xiǎn)鎖塊螺栓,將其鎖死在齒條上防止滑脫。

        2 調(diào)平衡相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

        油田企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/SH1025 0501-2007《游梁式抽油機(jī)調(diào)(曲柄)平衡操作規(guī)程》規(guī)定,抽油機(jī)調(diào)平衡時(shí)應(yīng)將曲柄停在水平位置,按以下工序進(jìn)行(圖1),操作時(shí)應(yīng)有2人以上。但標(biāo)準(zhǔn)中對(duì)調(diào)平衡所用時(shí)間沒有做出規(guī)定。

        3 調(diào)平衡耗時(shí)測(cè)試

        2009年1月10日~20日,小組成員到現(xiàn)場(chǎng)對(duì)抽油機(jī)井調(diào)平衡耗時(shí)情況進(jìn)行了跟蹤測(cè)試,調(diào)平衡平均耗時(shí)75min,最長耗時(shí)87min,最短耗時(shí)61min。

        對(duì)抽油機(jī)調(diào)平衡各工序平均耗時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì),從統(tǒng)計(jì)情況可以看出,“移動(dòng)平衡塊到預(yù)定位置耗時(shí)長”是主要問題。

        目標(biāo)設(shè)定

        小組了解到油田其他采油廠調(diào)平衡耗時(shí)情況,均在70~90min之間,我廠調(diào)平衡耗時(shí)處于油田平均水平?,F(xiàn)場(chǎng)調(diào)查過程中我廠調(diào)平衡最短耗時(shí)為61min/次,小組以此為依據(jù),確定目標(biāo)值為60min/次。

        原因分析

        針對(duì)“移動(dòng)平衡塊到預(yù)定位置耗時(shí)長”這個(gè)主要問題,小組成員進(jìn)行了原因分析,繪制了關(guān)聯(lián)圖(圖2)。

        確定主要原因

        為確定主要原因,小組針對(duì)分析出的四個(gè)末端因素逐一進(jìn)行了驗(yàn)證。

        1 驗(yàn)證1:平衡塊重量大

        抽油機(jī)平衡塊重量為1 600kg,重量G約為16 000N,查《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》得知摩擦系數(shù)f為0.4,平衡塊與曲柄之間的摩擦力F1為:

        平衡塊與曲柄間用2個(gè)螺栓固定(z),連接可靠性系數(shù)Kn為1.3,兩者間摩擦面數(shù)量m為1,其連接預(yù)緊力F應(yīng)達(dá)到:

        平衡塊與曲柄間的固定螺栓直徑d為0.036m,扭緊力矩系數(shù)K為0.28,連接預(yù)緊力F應(yīng)達(dá)到26 000N,螺栓扭緊力矩T必須達(dá)到:

        從以上計(jì)算可以看出,平衡塊重量與摩擦力、連接預(yù)緊力、螺栓扭緊力矩成正比。平衡塊重量越大,摩擦力、連接預(yù)緊力與螺栓扭緊力矩越大,撬動(dòng)平衡塊和拆、裝螺栓越困難,耗時(shí)越長,但平衡塊重量是根據(jù)油井井筒負(fù)荷確定的,小組不可控。確定為非要因。

        2 驗(yàn)證2:安全帶無法高掛低用

        移動(dòng)平衡塊時(shí),操作者只能站在減速箱平臺(tái)、減速箱與曲柄上平面或騎跨在支架拉筋上進(jìn)行操作,距離地面在4m左右(作業(yè)面距離地面超過2m屬于高空作業(yè)),根據(jù)安全規(guī)定,操作者必須系安全帶,高掛低用。但作業(yè)面上方只有橫梁和連桿,橫梁高于曲柄3.8m,超過了安全帶不得大于3m的極限長度,不適于掛安全帶,連桿為直徑101mm的垂直光滑圓管,無法掛安全帶。實(shí)際操作中,工人只能將安全帶掛到曲柄銷子處(連桿與曲柄連接處),做不到高掛低用,得不到有效保護(hù),由于存在安全顧慮,勢(shì)必會(huì)影響工作速度。確定為要因。

        3 驗(yàn)證3:沒有合適的站立位置

        小組成員在72-497井現(xiàn)場(chǎng)觀測(cè)了調(diào)平衡過程。調(diào)平衡需要3人配合操作,拆、裝螺栓時(shí),1人站在18cm寬的曲柄上調(diào)整扳手角度,需數(shù)次彎腰或蹲下,動(dòng)作遲緩;1人站在減速箱平臺(tái)上,一腳蹬跨在曲柄上,手持榔頭錘擊扳手,所站位置距離平衡塊前固定螺栓1m,高1.4m,不便發(fā)力;1人在地面指揮協(xié)調(diào),進(jìn)行安全監(jiān)護(hù)。小組測(cè)試裝、卸6條螺栓共耗時(shí)45min。

        為了進(jìn)一步驗(yàn)證,小組又到抽油機(jī)安裝隊(duì),把減速箱放到場(chǎng)地上,固定螺栓距地面高1m,站位不受限制,拆、裝螺栓過程只需1人操作,耗時(shí)僅9min。對(duì)比測(cè)試結(jié)果,確定為要因。

        4 驗(yàn)證4:撬杠阻力臂短

        小組成員在現(xiàn)場(chǎng)觀察到,移動(dòng)平衡塊時(shí),1人用撬杠頂端做支點(diǎn)向前發(fā)力,推撬平衡塊,1人推動(dòng)平衡塊輔助發(fā)力,以減小摩擦阻力。撬杠屬于省力杠桿,阻力臂越短,越省力,但撬動(dòng)距離越短。平衡塊摩擦阻力F1為6 400N,阻力臂長L1為0.1m,動(dòng)力臂L2為1.3m,需要施加的推力F2為:

        根據(jù) F=mg換算,m=492N÷9.8N/kg=50kg

        撬平衡塊時(shí),站在寬18cm,距離地面4m高的曲柄上面,朝前推出50kg的力,是要相當(dāng)費(fèi)力和小心的。每撬動(dòng)一次,平衡塊沿著曲柄齒條移動(dòng)一個(gè)齒的距離,耗時(shí)近1min。要將平衡塊調(diào)整到合適位置,需要多次撬動(dòng)。小組觀察72-497井調(diào)整2個(gè)平衡塊,各移動(dòng)15個(gè)齒,耗時(shí)32min。因此,確定為要因。

        制定對(duì)策

        表3為對(duì)策表。

        表3 對(duì)策表

        實(shí)施對(duì)策

        1 實(shí)施1:設(shè)計(jì)制作調(diào)平衡操作臺(tái)

        為了使工人調(diào)平衡時(shí)方便站立,小組設(shè)計(jì)制作了一個(gè)滑籃裝置,裝置主要由前懸臂、后懸臂、滑籃與兩根滑桿組成。

        2009年4月10日,小組帶著滑籃裝置到低產(chǎn)間開井文82-3井現(xiàn)場(chǎng)試用,將前懸臂用螺栓固定在曲柄前端的工藝孔中,后懸臂T形塊嵌入曲柄上平面T形槽內(nèi),兩根滑桿與前、后懸臂下的吊環(huán)連接固定。地面協(xié)調(diào)人員拉動(dòng)滑籃下的繩子,滑籃可沿滑桿滑動(dòng)。

        試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)滑籃只能到達(dá)前懸臂處,距離曲柄前端還有35cm,拆、裝平衡塊前固定螺栓時(shí)仍然需要1人騎跨在支架拉筋上配合操作(圖3)。而且需要地面配合人員牽引繩索移動(dòng)滑籃,操作起來不能盡隨人意。

        (1)改進(jìn)1:將滑籃裝置改成平臺(tái)結(jié)構(gòu)

        小組討論將滑籃改為帶前護(hù)欄的踏板與兩根欄桿組成,后懸臂改制成矩形結(jié)構(gòu),兼做后護(hù)欄。前、后懸臂與曲柄連接方法不變,使用時(shí)將踏板搭在前、后懸臂間,欄桿插接在前護(hù)欄與后懸臂上。

        2009年4月15日,小組帶著平臺(tái)裝置再次到文82-3井進(jìn)行了試用,踏板超出前懸臂40cm,踏板到平衡塊固定螺栓的高度為1m,便于操作者用力,1人即可完成平衡塊前、后固定螺栓和安全鎖塊螺栓的拆、裝工作,裝置初見成效。

        (2)改進(jìn)2:進(jìn)一步優(yōu)化完善平臺(tái)結(jié)構(gòu)

        一是將欄桿的一端由“┓”形改成“┫”形,搭建平臺(tái)時(shí),地面人員可用欄桿做為傳遞工具,將懸臂、踏板等物舉高,便于抽油機(jī)上搭建平臺(tái)人員夠取。將欄桿數(shù)量由2根增加為4根,間距從0.5m縮至0.25m,使用更安全。二是將前懸臂固定螺帽做成搖把型,省去了扳手操作,徒手即可快速完成平臺(tái)的搭建。三是將平臺(tái)所有活動(dòng)插接部位刷上醒目的紅漆,提醒工人安裝使用時(shí)確認(rèn)安全牢固,并在護(hù)欄上部并排加裝直徑33 mm圓管段,便于插放榔頭等工具。四是在踏板下平面四角分別焊接定位樁,防止踏板在前、后懸臂間左右竄動(dòng);在后懸壁上焊一定位插銷,控制踏板上下起伏;在前懸臂上焊一搖把形定位螺栓,控制踏板前后竄動(dòng)。

        進(jìn)一步優(yōu)化后,將平臺(tái)裝置各零件組裝(圖4)。

        2009年4月29日,文123-9井抽油機(jī)調(diào)平衡,小組將優(yōu)化后的平臺(tái)裝置進(jìn)行了試用(圖5),工人在平臺(tái)裝置上裝、卸平衡塊固定螺栓時(shí),站位便于操作、安全可靠,對(duì)策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

        2 實(shí)施2:設(shè)計(jì)制作連桿卡子

        針對(duì)抽油機(jī)調(diào)平衡時(shí)安全帶無法高掛低用,小組設(shè)計(jì)制作了連桿卡子(圖6),卡子螺栓為搖把型,可快速裝卸。

        使用時(shí),將卡子固定在連桿合適高度,把安全帶掛鉤掛在卡子固定螺栓上,安全帶高掛低用(圖7)。

        我們對(duì)卡子的安全性進(jìn)行了分析驗(yàn)證:

        卡子螺栓材質(zhì)為45號(hào)鋼,查《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》得知,強(qiáng)度極限[σ]為600MPa,危險(xiǎn)截面在螺栓正中位置,距離卡子耳板的長度L為15mm,螺栓直徑d為12mm,截面為圓形,其抗彎截面模量W為0.098 2d3,螺栓可承受純彎曲應(yīng)力P為(即人墜落時(shí)的重量 N):

        根據(jù) G=mg換算,m=6787N÷9.8N/kg=693kg

        由計(jì)算可知,螺栓能承受的最大墜落質(zhì)量為693kg,約等于正常人體重70kg的10倍 (安全系數(shù)),遠(yuǎn)大于《機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè)》中要求的3倍安全系數(shù),在卡子上掛安全帶是安全的。實(shí)現(xiàn)了安全帶高掛低用,對(duì)策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

        3 實(shí)施3:研制齒輪裝置

        根據(jù)可旋轉(zhuǎn)式杠桿“輪軸”原理,小組決定設(shè)計(jì)一個(gè)與曲柄齒條配套的齒輪裝置,代替簡單杠桿“撬杠”移動(dòng)平衡塊,齒輪半徑為阻力臂,施力點(diǎn)到齒輪軸心的長度為動(dòng)力臂。

        小組設(shè)計(jì)制作了與曲柄齒條配套的齒輪裝置,裝置由齒輪、加力桿兩部分組成(圖8)。齒輪有三個(gè)臺(tái)階,第一個(gè)臺(tái)階與平衡塊的保險(xiǎn)鎖塊螺栓孔連接;中間部分為10個(gè)直齒,齒輪半徑50mm,與曲柄的齒條咬合;最外面一個(gè)臺(tái)階徑向打有Φ 27mm的圓孔,與加力桿配合。加力桿為直徑25.4mm的“┫”形圓桿,長1 300mm(軸半徑),與50mm齒輪半徑形成了1∶26的桿杠機(jī)構(gòu)。

        使用齒輪裝置時(shí),下壓加力桿(圖9)克服平衡塊摩擦阻力6 400N,下壓的力F為:

        根據(jù) F=mg換算,m=246N÷9.8N/kg=25kg

        只要在加力桿上施加246N(相當(dāng)于25kg)向下的壓力(可借助操作者自身的體重,比使用撬杠朝前推更容易),齒輪沿曲柄的齒條滾動(dòng),即可帶動(dòng)平衡塊連續(xù)移動(dòng),移動(dòng)平衡塊15個(gè)齒的距離只需1kg時(shí)間,對(duì)策目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

        調(diào)平衡操作平臺(tái)、連桿卡子、齒輪裝置研制成功后,試用了10井次,效果很好。小組將成果向裝備科和主管廠領(lǐng)導(dǎo)做了匯報(bào),得到了肯定。2009年5月27日,在文123-2井組織召開了現(xiàn)場(chǎng)推廣會(huì),調(diào)平衡全過程耗時(shí)僅35kg,其中搭建、拆卸平臺(tái)耗時(shí)10kg,2人即可輕松完成。確定該成果在全廠推廣應(yīng)用。

        效果檢查

        1 目標(biāo)檢查

        2009年12月12日,小組到各個(gè)油藏經(jīng)營管理區(qū)進(jìn)行了回訪,各單位應(yīng)用該成果調(diào)抽油機(jī)平衡225井次,應(yīng)用效果穩(wěn)定,反映很好。隨后,我們又對(duì)各單位現(xiàn)場(chǎng)調(diào)平衡耗時(shí)情況進(jìn)行了跟蹤測(cè)試,并對(duì)抽油機(jī)調(diào)平衡各工序平均耗時(shí)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)。從調(diào)查可以看出,小組活動(dòng)后,“移動(dòng)平衡塊到預(yù)定位置”耗時(shí)長的問題得到明顯改善,抽油機(jī)調(diào)平衡時(shí)間由75kg/次降到了34kg/次,小組活動(dòng)目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

        2 經(jīng)濟(jì)效益

        (1)活動(dòng)中,制作操作平臺(tái)、連桿卡子、齒輪裝置各6套,分別支出5 400元、300元、900元,合計(jì)6 600元,使用壽命按5年計(jì)算,使用7個(gè)月實(shí)際折舊6 600÷5÷12×7=770(元)。

        (2)對(duì)策實(shí)施后,2009 年 6~12 月與 2008 年 6~12月相比,抽油機(jī)調(diào)平衡減少1人操作,人力成本支出節(jié)約42 184元。

        (3)我廠單井平均日產(chǎn)4t/d,該成果應(yīng)用235井次,單井減少停井時(shí)間41kg,每天1 440kg,原油價(jià)格按 4 000 元/t計(jì)算,增油創(chuàng)效 4 000×4×235×41÷1 440=107 056(元)。

        (4)對(duì)策實(shí)施后,與上年同期相比,減少井卡上修2次,減少作業(yè)費(fèi)用239 000元,減少原油損失31t,創(chuàng)效 4 000×31=124 000(元)

        合計(jì)創(chuàng)效:124 000+239 000+107 056+42 184-770=511 470(元)。

        3 社會(huì)效益

        通過本次活動(dòng),削減了抽油機(jī)調(diào)平衡操作風(fēng)險(xiǎn),降低了工人勞動(dòng)強(qiáng)度,提高了工作效率和抽油機(jī)現(xiàn)場(chǎng)管理水平,促進(jìn)了機(jī)采系統(tǒng)效率提高。2009年5月31日,《中原石油報(bào)》刊登了小組活動(dòng)成功的好消息;2010年3月7日,在集團(tuán)公司設(shè)備大檢查中,該成果得到了集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)、江漢、南陽等兄弟油田專家的肯定,并被編入了中原油田裝備管理經(jīng)驗(yàn)交流材料,進(jìn)一步推廣應(yīng)用。

        制定鞏固措施

        (1)整理技術(shù)圖紙和資料,裝訂成冊(cè),編號(hào)為PH2009-12,留裝備科存檔保管,便于日后工作中使用。

        (2)制定詳細(xì)的《抽油機(jī)調(diào)平衡裝置使用規(guī)定》,由裝備科組織各油藏經(jīng)營管理區(qū)維修人員學(xué)習(xí)操作方法,在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)貫徹執(zhí)行。

        (3)將該成果命名為“抽油機(jī)調(diào)平衡安全防護(hù)裝置”,申請(qǐng)了國家實(shí)用新型專利,目前正在審批中。

        總結(jié)和下一步打算

        本次活動(dòng)縮短了抽油機(jī)調(diào)平衡時(shí)間,創(chuàng)造了較好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益,受到了廠領(lǐng)導(dǎo)的表揚(yáng),得到了基層單位干部職工的一致好評(píng),增強(qiáng)了小組集體榮譽(yù)感和凝聚力,提高了小組成員專業(yè)技能和解決問題能力,下一步我們打算把《提高電動(dòng)機(jī)安裝一次成功率》作為活動(dòng)課題。

        ??簫鈴

        2010-07-08

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