摘要:電廠的儀用壓縮空氣系統(tǒng)主要是為了向廠內(nèi)各用氣點(diǎn)提供充足的、合格的儀用壓縮空氣,儲(chǔ)氣罐是其中的一個(gè)重要設(shè)備,起著儲(chǔ)存壓縮空氣,防止壓縮空氣供氣量、供氣壓力急劇變化的重要作用。但在冬季時(shí),儲(chǔ)氣罐底部及排污閥經(jīng)常結(jié)凍,導(dǎo)致無(wú)法排污,嚴(yán)重影響了壓縮空氣的質(zhì)量。對(duì)此,我廠在儲(chǔ)氣罐底部加裝了蒸汽加熱系統(tǒng)防止排污閥凍結(jié),取得了良好的效果。
關(guān)鍵詞:壓縮空氣 儲(chǔ)氣罐 蒸汽加熱 改造
一、概述
電廠的儀用壓縮空氣系統(tǒng)主要功能是為了向廠內(nèi)各運(yùn)行用氣點(diǎn)、熱工儀表用氣點(diǎn)、檢修用氣點(diǎn)提供充足的、合格的儀用壓縮空氣,其主要設(shè)備構(gòu)成及系統(tǒng)流程為儀用空壓機(jī)→吸附式干燥機(jī)→儲(chǔ)氣罐→儀用壓縮空氣母管→儀用壓縮空氣各用氣點(diǎn)。其中,儲(chǔ)氣罐一頭連接著氣源制造設(shè)備,一頭連接著壓縮空氣管道,起著儲(chǔ)存壓縮空氣,防止壓縮空氣供氣量、供氣壓力急劇變化的重要作用。
我廠儀用儲(chǔ)氣罐由罐體、進(jìn)氣管道及閥門(mén)、出氣管道及閥門(mén)、安全閥、排污閥等部件構(gòu)成。儲(chǔ)氣罐容積為10m3,工作壓力為0.8MPa,安全閥動(dòng)作壓力為0.99Mpa。
二、儲(chǔ)氣罐運(yùn)行中存在的問(wèn)題
由于壓縮空氣中仍殘留有少量水分,在儲(chǔ)氣罐中會(huì)慢慢凝結(jié)成水匯集在儲(chǔ)氣罐底部,如不及時(shí)開(kāi)排污閥進(jìn)行排污則會(huì)使所供壓縮空氣含水量增大,嚴(yán)重影響壓縮空氣的品質(zhì),因此我廠對(duì)儲(chǔ)氣罐定時(shí)排污專門(mén)做了要求。但是在冬季時(shí),由于天氣寒冷,儲(chǔ)氣罐底部積水及排污閥經(jīng)常被凍結(jié),導(dǎo)致罐內(nèi)污水無(wú)法排出,即使在排污閥處打上了保溫層也無(wú)濟(jì)于事。
為了保證儲(chǔ)氣罐順利排污,我廠采用的辦法是在冬季時(shí)常開(kāi)儲(chǔ)氣罐排污閥,保持儲(chǔ)氣罐一直有氣流排出,防止凍結(jié)。但卻不可避免地造成了氣源大量浪費(fèi),而且也很不安全,還會(huì)產(chǎn)生較大的噪聲污染。因此,急需對(duì)儲(chǔ)氣罐排污系統(tǒng)進(jìn)行改造。
三、改造分析
改造目標(biāo)為保證在冬季時(shí)儲(chǔ)氣罐底部積水不結(jié)凍,排污閥開(kāi)關(guān)靈活,可正常排污。對(duì)此,我們初步確定了兩種改造方案,一是在儲(chǔ)氣罐底部及排污閥處加裝伴熱帶;二是在儲(chǔ)氣罐底部及排污閥處加裝蒸汽加熱管道。其中加裝伴熱帶初次投入費(fèi)用較低,但運(yùn)行時(shí)耗電量較大,運(yùn)行費(fèi)用較高。而加裝蒸汽加熱管道初次投入費(fèi)用較大,但運(yùn)行時(shí)因可充分利用電廠的蒸汽資源,運(yùn)行費(fèi)用很低。
經(jīng)過(guò)我們認(rèn)真探討,對(duì)兩個(gè)方案進(jìn)行比較,認(rèn)為還是應(yīng)以減少能源消耗為原則,最終選定了第二種方案,即在儲(chǔ)氣罐底部及排污閥處加裝蒸汽加熱管道。
四、改造方案
根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)勘查,定為在臨近的電除塵灰斗蒸汽加熱管道上分出一蒸汽支管,并安有截止閥,以便維修時(shí)或夏季不用氣時(shí)關(guān)閉閥門(mén)。蒸汽支管經(jīng)地下管道溝通往儲(chǔ)氣罐底部,與排污管及閥門(mén)緊密并排,蒸汽管與排污管用保溫材料共同裹住,以減少熱量損失,蒸汽支管末端安有疏水閥,以便排水。
本次改造共使用φ32mm無(wú)縫管43米,φ32mm可焊彎頭21個(gè),φ50mm截止閥1個(gè),φ25mm截止閥1個(gè),φ25mm疏水閥1個(gè)。
五、改造后效果
經(jīng)本次改造后,冬季時(shí)儲(chǔ)氣罐運(yùn)行一切正常,再未出現(xiàn)儲(chǔ)氣罐排污閥凍結(jié)導(dǎo)致無(wú)法排污的現(xiàn)象,確保了壓縮空氣供氣安全及供氣品質(zhì),改造效果完全達(dá)到了預(yù)期要求。