中圖分類號:U456. 3+ 1文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A DOl:10.13282/j.cnki.wccst.2025.04.042
文章編號:1673-4874(2025)04-0151-04
0 引言
隨著全球水資源分布不均問題日益凸顯,跨區(qū)域引水工程成為緩解水資源短缺矛盾的重要手段。某引水隧洞工程肩負(fù)著將水資源引入南方干旱地區(qū)的重任,對促進(jìn)當(dāng)?shù)毓まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展、保障居民生活用水意義重大1。然而,該工程線路所經(jīng)區(qū)域地質(zhì)條件復(fù)雜,尤其是長達(dá)1.8km的洞段需穿越斷層破碎帶,給工程建設(shè)帶來了諸多挑戰(zhàn),成為整個項目的控制性難點。
斷層破碎帶內(nèi)巖石破碎、節(jié)理裂隙縱橫交錯,加之頻繁的地下水活動,嚴(yán)重削弱了圍巖的穩(wěn)定性。在隧洞開挖過程中,圍巖的變形控制和支護(hù)設(shè)計成為確保工程安全、高效推進(jìn)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本文對此展開研究,以期準(zhǔn)確掌握引水隧洞穿越斷層破碎帶時的變形規(guī)律,進(jìn)而優(yōu)化支護(hù)方案,對于保障工程順利實施、降低建設(shè)風(fēng)險以及實現(xiàn)長期穩(wěn)定運行具有不可忽視的重要意義。
1 工程概況
某引水隧洞工程將水資源引入南方干旱地區(qū),以滿足當(dāng)?shù)毓まr(nóng)業(yè)生產(chǎn)及居民生活用水需求。工程線路全長5.2km ,其中穿越斷層破碎帶的洞段長度達(dá) 1.8km 。該洞段施工難度大、風(fēng)險高,是整個工程的控制性節(jié)點。工程區(qū)域內(nèi)存在多條斷層,其中F2斷層(F2為斷層編號,位于隧洞最西側(cè))對隧洞施工影響最為顯著。該斷層走向為NE30° ,傾角約為 65° ,斷層破碎帶寬度在 5~20 m不等。斷層帶內(nèi)節(jié)理裂隙極為發(fā)育,巖石破碎程度高,地下水活動頻繁,進(jìn)一步降低了圍巖的穩(wěn)定性。隧洞平均埋深為280m ,地下水類型主要為基巖裂隙水。在斷層破碎帶附近,由于巖體破碎,裂隙連通性好,地下水富集且水力聯(lián)系復(fù)雜。在隧洞開挖初期,采用鋼拱架 + 錨桿支護(hù)隧洞,鋼拱架為I18工字鋼,間距為1m,錨桿采用直徑22mm的螺紋鋼,長度為3m,間距為 1.2m×1.2m ,噴射混凝土C25,厚度為15cm。
2數(shù)值模型的建立
引水隧洞工程在穿越復(fù)雜地質(zhì)區(qū)域時,其穩(wěn)定性至關(guān)重要。斷層破碎帶及周邊不同地質(zhì)條件對隧洞變形影響顯著。通過FLAC3D數(shù)值模擬軟件設(shè)定引水隧洞(圖1),整個模型為邊長140m的正方形區(qū)域。在模型中心位置,是直徑為13.5m的隧洞扇區(qū),代表引水隧洞的位置。隧洞扇區(qū)周圍是直徑為60m的網(wǎng)格加密扇區(qū),該區(qū)域網(wǎng)格相對密集,以更準(zhǔn)確地模擬隧洞周邊的應(yīng)力和變形情況。最外層是遠(yuǎn)場扇區(qū),占據(jù)了模型除隧洞扇區(qū)和網(wǎng)格加密扇區(qū)之外的其余部分,網(wǎng)格尺寸為10m。設(shè)定穿越完整巖石(工況1)、穿越斷層破碎帶(工況2)及穿越斷層核心區(qū)(工況3)三種工況,探究引水隧洞的變形規(guī)律,為實際工程提供理論依據(jù)。隧洞邊界和模型邊界的網(wǎng)格尺寸分別為0.15m和 10m 在二維平面應(yīng)變條件下,隧洞開挖過程可分為兩個階段:地應(yīng)力加載階段和隧洞開挖階段。模型邊界在地應(yīng)力階段為自由邊界,在隧洞開挖階段為固定邊界。在數(shù)值模擬過程中,地應(yīng)力加載階段采用初始地應(yīng)力場,垂直應(yīng)力為10 MPa ,水平應(yīng)力為8 MPa 。
圖1隧洞數(shù)值模型圖
3引水隧洞穿越斷層破碎帶的變形規(guī)律研究
3.1隧洞變形規(guī)律分析
本研究利用FLAC3D數(shù)值模型,進(jìn)一步分析不同工況的隧洞變形規(guī)律,數(shù)值模擬結(jié)果如圖2和圖3所示。由圖2和圖3可知,在工況1引水隧洞穿越完整巖石條件下,拱頂下沉量僅為 5mm 。完整巖石結(jié)構(gòu)致密,具備良好的承載能力,能夠有效分散上部巖體壓力,從而極大程度限制了拱頂?shù)南鲁痢6诠r2引水隧洞穿越斷層破碎帶條件下,拱頂下沉量增加至 15mm ,這主要由于斷層破碎帶內(nèi)巖石破碎,節(jié)理裂隙大量發(fā)育,巖體完整性遭到嚴(yán)重破壞,其承載能力大幅降低,難以有效支撐上部巖體,導(dǎo)致拱頂下沉量急劇增加。相比之下,工況3引水隧洞穿越斷層核心區(qū)條件下,拱頂下沉量為 30mm ,數(shù)值最高。工況2在該變形量上的劣勢在前期階段(從完整巖石到破碎帶過渡)體現(xiàn)得更為突出,其快速增長的下沉量對隧洞初期穩(wěn)定性構(gòu)成嚴(yán)重威脅[3-4]。
工況1引水隧洞穿越完整巖石時,拱底隆起量維持在3mm的較低水平,工況2引水隧洞穿越斷層破碎帶后,拱底隆起量猛增至8mm。與工況3引水隧洞穿越斷層核心區(qū)的15mm相比,工況2的隆起量在從完整巖石工況轉(zhuǎn)變過程中增長幅度更大,說明在穿越斷層破碎帶初期,隧洞底部變形的加劇更為明顯,會進(jìn)一步影響隧洞整體結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性。工況1完整巖石條件下,水平收斂量為4mm,反映出完整巖石對隧洞側(cè)向具有良好的約束能力。工況2水平收斂量迅速增長至 10mm 。相較于工況3斷層核心區(qū)的18mm,工況2在水平收斂量上同樣在前期增長更為迅猛,使得隧洞襯砌結(jié)構(gòu)承受更大的側(cè)向壓力,極大增加了襯砌結(jié)構(gòu)出現(xiàn)裂縫、變形甚至破壞的風(fēng)險[5]。
綜合以上各變形量數(shù)據(jù)對比,工況2引水隧洞穿越斷層破碎帶時,在拱頂下沉量、拱底隆起量和水平收斂量上,相較于工況1完整巖石都有極為顯著的增長,且與工況3斷層核心區(qū)相比,在從完整巖石工況轉(zhuǎn)變過程中的變形增長幅度更大,對隧洞穩(wěn)定性的威脅在前期就已突顯。因此,針對工況2穿越斷層破碎帶的情況,必須采取有效的加固支護(hù)措施[]。
圖2不同工況的隧洞變形規(guī)律分析柱狀圖
圖3不同工況的隧洞變形數(shù)值模擬云圖
3.2隧洞主應(yīng)力與塑性區(qū)深度變化
隧洞主應(yīng)力與塑性區(qū)深度變化情況如表1所示。由表1可知,工況2的最大主應(yīng)力為55 MPa ,而工況1僅為18 MPa ,在穿越斷層破碎帶時,隧洞周邊巖體所承受的最大壓應(yīng)力是穿越完整巖石時的3.06倍,表明斷層破碎帶內(nèi)巖石結(jié)構(gòu)破碎,無法像完整巖石那樣均勻分散應(yīng)力,導(dǎo)致應(yīng)力在局部區(qū)域高度集中,而高應(yīng)力狀態(tài)極易使巖石產(chǎn)生破裂、變形,進(jìn)而威脅隧洞的穩(wěn)定性。雖然工況3處于斷層核心區(qū),地質(zhì)條件復(fù)雜,但工況2的最大主應(yīng)力仍高于工況3。且工況2的塑性區(qū)深度達(dá)到10m,與工況1的1.5m相比,增加了8.5m。塑性區(qū)深度的大幅增加,說明在斷層破碎帶內(nèi),有大量的巖石由于開挖擾動,從彈性狀態(tài)進(jìn)入塑性狀態(tài)。塑性狀態(tài)下的巖石,其力學(xué)性質(zhì)發(fā)生會顯著變化,承載能力大幅降低,且變形具有不可逆性。大量巖石進(jìn)入塑性區(qū),會使隧洞周邊圍巖的自穩(wěn)能力急劇下降,如不及時采取支護(hù)措施,圍巖可能持續(xù)變形直至坍塌?;谏鲜鰧ψ畲笾鲬?yīng)力和塑性區(qū)深度數(shù)據(jù)變化的分析,工況2在穿越斷層破碎帶時劣勢明顯。
過高的最大主應(yīng)力和過深的塑性區(qū)深度,使得隧洞面臨極大的坍塌風(fēng)險。為確保施工安全與隧洞長期穩(wěn)定運行,必須采取有效的加固支護(hù)措施。
表1隧洞主應(yīng)力與塑性區(qū)深度變化表
4 引水隧洞加固支護(hù)優(yōu)化設(shè)計
4.1 隧洞加固支護(hù)方案
由前文可知,在引水隧洞工程中,穿越斷層破碎帶時,由于巖體破碎、節(jié)理裂隙發(fā)育,圍巖穩(wěn)定性差,容易出現(xiàn)較大變形甚至坍塌。傳統(tǒng)的單一支護(hù)方式在應(yīng)對斷層破碎帶復(fù)雜地質(zhì)條件時往往效果不佳。本研究提出的超前管棚一錨桿聯(lián)合支護(hù)方案,創(chuàng)新性地將超前管棚的預(yù)支護(hù)作用與錨桿的主動加固作用相結(jié)合。超前管棚能夠在隧洞開挖前,在掌子面前方形成一個具有一定剛度和承載能力的棚架結(jié)構(gòu),提前支撐上部破碎巖體,減少開挖過程中的圍巖變形。錨桿則通過深入圍巖內(nèi)部,與圍巖形成一個整體,提高圍巖的自身穩(wěn)定性和抗變形能力。兩者聯(lián)合作用,能夠更有效地應(yīng)對斷層破碎帶的復(fù)雜地質(zhì)情況,保障隧洞施工安全與長期穩(wěn)定[7-8]。
超前管棚選用直徑為108mm的無縫鋼管,管棚長度分別設(shè)定為18m、20m及22m,環(huán)向間距設(shè)定為 ,外插角設(shè)定為 1° 。管棚注漿材料選用水泥-水玻璃雙液漿,水泥采用P.O42.5普通硅酸鹽水泥,水玻璃濃度為40Bé,模數(shù)為3.0。水泥-水玻璃雙液漿具有凝固時間短、早期強(qiáng)度高的特點,能快速填充圍巖裂隙,提高圍巖的整體性和穩(wěn)定性,適應(yīng)斷層破碎帶對支護(hù)快速起效的要求。本研究設(shè)定水泥漿與水玻璃體積比為 1:1 ,水泥漿水灰比為1:1,初始注漿壓力為 0.5MPa ,終壓為 2.5MPac。
錨桿選用直徑為22mm的高強(qiáng)度螺紋鋼筋。錨桿長度設(shè)定為 4m ,該長度能夠保證錨桿深入到穩(wěn)定的圍巖中,充分發(fā)揮其錨固作用,有效提高圍巖的穩(wěn)定性;采用梅花形布置,環(huán)向間距為 1.0m ,縱向間距為 1.2m.。
錨固采用全長黏結(jié)式錨固,錨固劑選用優(yōu)質(zhì)的高強(qiáng)度水泥基錨固劑。水泥基錨固劑具有凝固速度快、強(qiáng)度高、黏結(jié)性能優(yōu)良等特點[9,能夠確保錨桿與圍巖之間形成牢固可靠的黏結(jié),充分發(fā)揮錨桿的錨固效能。為進(jìn)一步提升錨桿的主動支護(hù)效果,對錨桿施加一定的預(yù)應(yīng)力,預(yù)應(yīng)力設(shè)定分別為100KN、150KN及200KN。
4.2支護(hù)效果分析
4.2.1隧洞拱頂下沉量及收斂量變化
本節(jié)試驗選取斷層破碎帶特征的隧洞段落。在試驗過程中,設(shè)置不同管棚的長度(18m、20m及22m)及不同錨桿預(yù)應(yīng)力(100KN、150KN及200KN),對每個變量組合下的隧洞變形情況進(jìn)行數(shù)值模擬分析,試驗結(jié)果如表2所示。
由表2可知,隨著管棚長度增加,隧洞變形量總體呈下降趨勢。當(dāng)錨桿預(yù)應(yīng)力固定,管棚長度從18m增至20m時,拱頂下沉量與周邊收斂量明顯降低,這主要因為更長的管棚能在開挖掌子面前方形成更穩(wěn)固的支撐結(jié)構(gòu),更好地承載上部破碎巖體,抑制變形。但管棚長度從20m增至22m時,變形量下降幅度變緩,甚至在個別情況出現(xiàn)微小反彈,這主要由于過長的管棚施工難度增大,對圍巖擾動加劇,削弱了其對變形的控制效果。在管棚長度固定時,錨桿預(yù)應(yīng)力增大,隧洞變形量持續(xù)減小。錨桿施加預(yù)應(yīng)力后,對圍巖產(chǎn)生主動約束,增強(qiáng)了圍巖自穩(wěn)能力,使圍巖處于受壓狀態(tài),從而有效減少變形。在管棚長度為20m及錨桿預(yù)應(yīng)力為150KN的參數(shù)組合下,拱頂下沉量為 18mm ,周邊收斂量為 16mm ,均處于所有數(shù)據(jù)中的較低水平。相比18m管棚的參數(shù)組合,大幅降低了變形量,表明20m管棚的支撐效果更優(yōu)。與22m管棚相比,雖然部分?jǐn)?shù)據(jù)相近,但考慮到施工難度與成本,20m管棚在此處性價比更高。
表2隧洞支護(hù)效果數(shù)據(jù)表
4.2.2 隧洞圍巖應(yīng)力變化
隧洞圍巖應(yīng)力變化如表3所示。由表3可知,隨著管棚長度增加,圍巖最大主應(yīng)力呈下降趨勢。當(dāng)錨桿預(yù)應(yīng)力固定,管棚長度從18m增至20m,最大主應(yīng)力顯著降低,錨桿預(yù)應(yīng)力為100KN時,最大主應(yīng)力從13 MPa 降至11.2MPa ,這主要因為更長的管棚增強(qiáng)了對圍巖的支撐,分散了應(yīng)力,減少了應(yīng)力集中現(xiàn)象。而管棚長度從20m增至22m時,最大主應(yīng)力下降幅度變緩,是由于過長管棚使施工擾動增加,在一定程度上影響了應(yīng)力優(yōu)化效果。對于圍巖最小主應(yīng)力,管棚長度增加時,其絕對值總體增大,即壓應(yīng)力增強(qiáng),表明管棚支撐改善了圍巖的受力狀態(tài),使圍巖處于更穩(wěn)定的受壓狀態(tài)。在管棚長度為20m及錨桿預(yù)應(yīng)力為150kN的參數(shù)組合下,圍巖最大主應(yīng)力為 9.2MPa ,最小主應(yīng)力為 -4.9MPa ,相比18m管棚的參數(shù)組合,最大主應(yīng)力大幅降低,表明20m管棚在分散應(yīng)力方面更有效,能更好地改善圍巖受力。與22m管棚相比,雖然最大主應(yīng)力數(shù)值相近,但20m管棚施工難度和成本相對較低。在最小主應(yīng)力方面,其絕對值更大,說明該組合下圍巖受壓穩(wěn)定性更好。
表3隧洞圍巖應(yīng)力變化表
4.2.3支護(hù)優(yōu)化前后對比分析
為進(jìn)一步突出超前管棚-錨桿聯(lián)合支護(hù)方案的可行性,本研究采用傳統(tǒng)錨桿支護(hù)與超前管棚-錨桿聯(lián)合支護(hù)進(jìn)行對比。錨桿支護(hù)采用直徑為22mm的螺紋鋼錨桿,長度為 3m ,間距為 1.2m×1.2m ,搭配I18工字鋼鋼拱架,間距為 1m ,噴射C25混凝土,厚度為15cm。超前管棚一錨桿聯(lián)合支護(hù)方案中,設(shè)定管棚長度為 20m ,錨桿預(yù)應(yīng)力為150KN。在現(xiàn)場監(jiān)測中,為獲取準(zhǔn)確數(shù)據(jù),在隧洞拱頂、拱底及洞身兩側(cè)等關(guān)鍵部位布置多個監(jiān)測點。沉降速率監(jiān)測使用高精度水準(zhǔn)儀,定期測量監(jiān)測點高程變化,通過時間間隔計算沉降速率。穩(wěn)定性系數(shù)則通過收集現(xiàn)場巖體的抗壓強(qiáng)度、彈性模量、內(nèi)摩擦角等力學(xué)參數(shù),結(jié)合斷層破碎帶的地質(zhì)構(gòu)造特征計算得出。支護(hù)優(yōu)化前后對比分析如表4所示。
傳統(tǒng)錨桿支護(hù)在開挖初期沉降速率快,平均為4.2mm/d ,相較于超前管棚-錨桿聯(lián)合支護(hù)方案開挖初期的1. 1mm/d ,差距明顯,表明傳統(tǒng)錨桿對斷層破碎帶圍巖的初期變形控制能力較弱。而超前管棚一錨桿聯(lián)合支護(hù)方案能有效降低開挖初期沉降速率,得益于超前管棚在掌子面前方形成的剛性支撐結(jié)構(gòu)。超前管棚選用直徑108mm的無縫鋼管,環(huán)向間距為 0.4m ,外插角為1,這種結(jié)構(gòu)能提前承載上部破碎巖體,使開挖初期的沉降速率降低 74% ,極大減少開挖擾動帶來的變形。傳統(tǒng)錨桿支護(hù)方案穩(wěn)定性系數(shù)為1.12,接近1.0的臨界值,存在較大安全隱患。而超前管棚-錨桿聯(lián)合支護(hù)方案使穩(wěn)定性系數(shù)大幅提升至1.58,增長幅度達(dá) 41% 。超前管棚與錨桿聯(lián)合支護(hù),二者共同提高了圍巖的整體穩(wěn)定性和自承能力,改善了圍巖的受力狀態(tài),有效分散應(yīng)力,減少應(yīng)力集中現(xiàn)象,從而顯著提升了隧洞的穩(wěn)定性。
表4支護(hù)優(yōu)化前后對比分析表
5結(jié)語
(1)本研究借助FLAC3D數(shù)值模型,剖析引水隧洞在不同地質(zhì)工況下的變形特征。當(dāng)穿越完整巖石時,隧洞變形量極小,拱頂下沉、拱底隆起及水平收斂量分別僅為5min.3min 和4mm。而一旦進(jìn)入斷層破碎帶,拱頂下沉量飆升至 15mm ,拱底隆起達(dá) 8mm ,水平收斂量增至10mm ,與完整巖石工況相比,增長幅度極為顯著。
(2)為應(yīng)對斷層破碎帶的復(fù)雜狀況,本研究創(chuàng)新采用超前管棚一錨桿聯(lián)合支護(hù)方案。本研究對不同管棚長度及錨桿預(yù)應(yīng)力組合進(jìn)行系統(tǒng)分析,明確管棚長度為 20m 及錨桿預(yù)應(yīng)力為150KN的組合效果最佳。在此參數(shù)下,隧洞拱頂下沉量為 18mm ,周邊收斂量為 16mm ,圍巖應(yīng)力狀態(tài)良好,最大主應(yīng)力為 9.2MPa ,最小主應(yīng)力為 -4.9MPa。
(3)超前管棚-錨桿聯(lián)合支護(hù)方案相較于傳統(tǒng)錨桿支護(hù)優(yōu)勢顯著,能大幅降低開挖初期沉降速率,從4.2mm/d 降至 1.1mm/d ,穩(wěn)定性系數(shù)從1.12提升至1.58,有效控制圍巖變形,增強(qiáng)隧洞穩(wěn)定性,可行性高,值得推廣應(yīng)用。
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