摘 要 為解決某石化公司離心式壓縮機的振動故障問題,分析其工作時的頻譜圖與工況參數(shù),判斷該故障屬于喘振,并結(jié)合壓縮機工作參數(shù)及振動幅值,給出壓縮機性能曲線和進口溫度變化曲線。研究結(jié)果表明,壓縮機停機時有部分工作點位于喘振區(qū),對應(yīng)時刻進口溫度驟增、振動劇烈,分析可知,工質(zhì)分子量減小、進口溫度驟升、轉(zhuǎn)速降低過快是引起喘振的主要原因。最后提出安裝防喘振閥和安全閥、增加回流管、降低停機時的轉(zhuǎn)速降低速率、安裝防喘振系統(tǒng)等解決措施。
關(guān)鍵詞 離心式壓縮機 喘振 壓縮機性能曲線 解決措施
中圖分類號 TQ051.21" "文獻(xiàn)標(biāo)志碼 B" "文章編號 0254?6094(2025)02?0315?07
離心式壓縮機具有輸出平穩(wěn)均勻、供氣充足及運行效率高等優(yōu)點,是石化行業(yè)廣泛應(yīng)用的動力機械設(shè)備[1,2]。但離心式壓縮機易受工作介質(zhì)溫度、質(zhì)量流量、進出口壓力及分子量等參數(shù)變化的影響,引起入口質(zhì)量流量減小的問題,當(dāng)入口質(zhì)量流量減小,壓縮機排氣壓力隨之改變,當(dāng)?shù)陀诠芫W(wǎng)壓力時,極易引起出口處的工質(zhì)向進口處倒流,此過程壓力與質(zhì)量流量循環(huán)波動,出現(xiàn)喘振[3~7]。喘振嚴(yán)重時將造成設(shè)備緊急停機,導(dǎo)致設(shè)備損壞[8]。
針對離心式壓縮機的喘振問題,國內(nèi)外學(xué)者進行了大量相關(guān)研究。賀秋梅對離心式壓縮機喘振原因、機理及特征判斷做了詳細(xì)闡述,并從設(shè)計參數(shù)、壓力、雙參數(shù)及質(zhì)量流量控制工藝等方面提出防喘建議[9]。TOYAMA K等研究了離心式壓縮機的不穩(wěn)定性,測量了壓縮機內(nèi)部不同位置在喘振時的壓力變化[10]。史云昊等建立了一氣腔模型,模擬了不同工況下壓縮機出口處壓力和質(zhì)量流量變化情況,進而分析喘振的影響因素及其規(guī)律[11]。ABDULKAREEM A W A和RASHA H H建立了變轉(zhuǎn)速的離心壓縮系統(tǒng)模型,研究了壓縮機各部件的能量損失,推導(dǎo)出了壓縮機的變速特性,進而研究了變轉(zhuǎn)速下喘振的主動控制問題[12]。
然而,大多數(shù)學(xué)者對失速和喘振的描述和判斷均基于理論分析和模擬,而對于工程實踐中壓縮機失速喘振案例分析探討卻很少,也極少將工程中壓縮機運行時的工作點直接與性能曲線結(jié)合在同一走勢圖中進行協(xié)同對比分析。筆者采用測振動法和壓力波動法[13]對某石化公司的離心式壓縮機進行測試,將其各工作點的相關(guān)參數(shù)直接與壓縮機性能曲線協(xié)同分析;通過研究進口溫度、轉(zhuǎn)速、工質(zhì)分子量和進出口壓力對壓縮機的影響規(guī)律,將理論知識運用到工程實踐中,并結(jié)合實際提出解決壓縮機喘振問題的方法,為壓縮機故障檢測與診斷提供一定的指導(dǎo)。
1 壓縮機振動原因分析
觀察某石化公司離心式壓縮機的運行工況記錄,發(fā)現(xiàn)自該壓縮機啟動以來,以氮氣為介質(zhì)啟動時,壓縮機出口壓力可達(dá)1.1 MPa,運行正常,壓縮機未見較大振動。當(dāng)工作介質(zhì)改為混合氣體時,壓縮機驅(qū)動端x方向振動幅值最高達(dá)到了132.97 μm,遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過正常工作時的最大振幅25.98 μm,壓縮機非驅(qū)動端y方向同樣振動劇烈,振幅最高達(dá)到了219.80 μm。為了找到振動原因并解決該問題,針對這一不正常運行工況進行分析計算。
振動是一個復(fù)雜的運動,導(dǎo)致振動的原因有很多種,喘振是常見原因之一,同時喘振還會伴隨軸承異常振動,壓縮機入口質(zhì)量流量、溫度與壓力異常波動等變化[14,15]。DAY I認(rèn)為,喘振前壓縮機內(nèi)部壓力會突然下降,進而引起倒流,可以作為判斷喘振的指標(biāo)。故筆者對該壓縮機的運行參數(shù)進行分析[16]。
1.1 頻譜圖及物性參數(shù)分析
以混合氣體為工質(zhì)的離心式壓縮機轉(zhuǎn)子振動頻譜圖如圖1所示??梢钥闯?,除了在工頻處存在明顯的振動峰值外,壓縮機具有較為嚴(yán)重的亞異步振動,振動頻率復(fù)雜;最大振動幅值出現(xiàn)在0.2~0.4倍頻(14.36~28.72 Hz)處,且振動幅值大于工頻(71.80 Hz)處的幅值。
將壓縮機不同工況下的相關(guān)參數(shù)及各工質(zhì)氣體分子量參數(shù)列于表1、2。
由表1可以看出,當(dāng)工質(zhì)為混合氣體時,進氣溫度為33 ℃,以氮氣為工作介質(zhì)時,進氣溫度為20 ℃,混合氣體的進氣溫度明顯大于氮氣,氣體溫度增加將引起密度降低,進而造成入口質(zhì)量流量減小,導(dǎo)致管網(wǎng)中的氣體向離心壓縮機倒流,該過程引起機組運行不穩(wěn)定,最終造成喘振[17]。由表2可知,使用氮氣啟機時,工質(zhì)的平均分子量為28.01,在標(biāo)準(zhǔn)操作條件下,混合氣體工質(zhì)的平均分子量為22.82,可見使用混合氣體工質(zhì)的平均分子量較氮氣減小了18.53%。
多變變壓縮能量頭h的計算式如下:
式中 m——多變變指數(shù);
M——工質(zhì)氣體分子量;
p、p——壓縮機的進、出口壓力,Pa;
R——氣體常數(shù);
T1——進氣溫度,℃。
同一離心式壓縮機運行時壓縮氣體的工質(zhì)容積和流量是恒定的,耗費的壓縮機能量頭h不變,多變變指數(shù)m也不變,由式(1)可知,當(dāng)工質(zhì)氣體其他參數(shù)恒定,分子量M減小時,氣體常數(shù)R將增大,因此將引起出口壓力p降低,壓縮機性能曲線下移,導(dǎo)致壓縮機的喘振極限流量增大進而引起喘振[18,19]。
1.2 振動數(shù)據(jù)分析
離心式壓縮機啟動工況部分?jǐn)?shù)據(jù)見表3,可以看出,在開機升速過程中,轉(zhuǎn)速增加較平穩(wěn),最高每秒增加31.6轉(zhuǎn),整體比較穩(wěn)定,振動幅值不大,屬于壓縮機安全工作范圍之內(nèi)。
離心式壓縮機穩(wěn)定工況部分?jǐn)?shù)據(jù)見表4,可以看出,穩(wěn)定工作時壓縮機轉(zhuǎn)速約4 310 r/min,此時振動數(shù)據(jù)變化較為平緩,沒有突變的現(xiàn)象,壓縮機驅(qū)動端x方向振動幅值穩(wěn)定在18~29 μm之間,y方向振動幅值穩(wěn)定在15~23 μm之間;壓縮機非驅(qū)動端x方向振動幅值基本維持在20~37 μm之間,最大可達(dá)37.34 μm,y方向振動幅值穩(wěn)定在20~38 μm之間,最大可達(dá)37.25 μm。由設(shè)計參數(shù)可知,壓縮機振幅在50 μm處報警,100 μm處聯(lián)鎖,根據(jù)表4可知壓縮機此時屬于正常工作范圍內(nèi)。
離心式壓縮機停機工況部分?jǐn)?shù)據(jù)見表5,可以看出,當(dāng)壓縮機轉(zhuǎn)速下降到1 800~3 263 r/min時,振動發(fā)生了突變,壓縮機驅(qū)動端x方向振動幅值最高甚至達(dá)到132.97 μm,遠(yuǎn)超工作轉(zhuǎn)速時的最大振幅25.98 μm,振幅增大了411.8%,驅(qū)動端y方向振動幅值最高達(dá)145.64 μm,較穩(wěn)定工況時的最大振幅(22.99 μm)增大了533.5%;壓縮機非驅(qū)動端x、y方向最大振幅分別為215.56、219.80 μm,與穩(wěn)定工況時的最大振幅(37.34、37.25 μm)相比各增長了477.3%、490.1%。由表5可知,停機過程中,在振幅達(dá)到219.80 μm的這段時間內(nèi)轉(zhuǎn)速降低過快,每秒降低444轉(zhuǎn),管路壓力偏高導(dǎo)致介質(zhì)發(fā)生湍流脈動。
根據(jù)頻譜及停機過程中的振動突變,可初步判斷為機組發(fā)生了喘振。為了證明該振動屬于喘振,分析壓縮機連續(xù)兩日的相關(guān)工況參數(shù),包括進氣溫度、進出口壓力、入口質(zhì)量流量及壓縮機各測點振動幅值等。
1.3 進氣溫度
離心式壓縮機進氣溫度隨時間的變化關(guān)系如圖2所示,可以看出,進氣溫度在15:52:37開始出現(xiàn)急劇上升,由式(1)可知,因同一臺壓縮機工作時功率恒定,做功不變,即h和m不變,則進氣溫度T1增大,工質(zhì)氣體分子量M減小,都會使得壓縮機出口壓力降低,導(dǎo)致其性能曲線下移,造成壓縮機工作點更易進入喘振區(qū)發(fā)生喘振[20,21]。
1.4 壓縮機性能曲線
為便于采集、分析機組振動信息,對比分析了壓縮機工作參數(shù)變化趨勢,如圖3所示。可以看出,當(dāng)轉(zhuǎn)速快速降低時,隨著出口壓力快速降低,入口壓力快速增大,此階段質(zhì)量流量急劇減少,壓縮機振動幅值異常升高。結(jié)合壓縮機振動幅值和入口壓力變化情況可知,壓縮機進口處發(fā)生了氣流倒流現(xiàn)象,且隨著倒流現(xiàn)象消失,振動恢復(fù)正常,應(yīng)為典型的壓縮機喘振或者旋轉(zhuǎn)失速現(xiàn)象[22]。
為驗證診斷結(jié)果,將壓縮機工作點繪制到性能曲線圖中,如圖4所示。由于正常工作時的介質(zhì)是混合氣體,故選擇以吸入壓力為1.1 MPa、分子量為22.85的回收氣體啟動的性能曲線作為參考。其中,實線是壓縮機正常工作時的性能曲線,點線是通入介質(zhì)以后壓縮機的各工作點。由圖4可知,當(dāng)質(zhì)量流量小于喘振邊界點即進入喘振區(qū),壓力超過性能曲線即進入喘振區(qū),只有工作點位于性能曲線下方壓縮機才能正常工作。
根據(jù)圖4可驗證,壓縮機從啟機到停機這段時間內(nèi),有一部分工作點的流量小于喘振極限流量值1 261 000 kg/h,對比可知這部分工作點是由于停機時轉(zhuǎn)速下降過快流量過小造成的。根據(jù)該壓縮機近日工作參數(shù)和性能曲線可得出:該壓縮機的振動屬于喘振,壓縮機在停機時轉(zhuǎn)速降低過快,導(dǎo)致入口質(zhì)量流量減小,而管網(wǎng)容積很大,壓力變化很慢,管網(wǎng)壓力仍高于其排氣壓力,在巨大壓差的作用下使得氣體向著離心壓縮機入口
處倒流,該過程循環(huán)從而引起機組運行不穩(wěn)定,導(dǎo)致喘振。
2 壓縮機喘振常見解決措施
針對該離心式壓縮機的喘振現(xiàn)象,提出以下解決措施:
a. 安裝防喘振閥和安全閥。由于該機組未安裝防喘振閥,建議安裝防喘振閥和安全閥,在壓縮機因喘振引起異常振動時,可以及時報警和調(diào)節(jié)防喘振閥的開閉。
b. 增設(shè)工藝旁路。若機組未設(shè)置防喘振閥,可在壓縮機出口安裝回流管連接到進口處,當(dāng)管網(wǎng)壓力過高時,可通過回流管將氣體向進口抽走一部分,從而增大進口流量[23]。
c. 增加入口質(zhì)量流量。壓縮機入口質(zhì)量流量的減小是引發(fā)其喘振的根本原因,根據(jù)性能曲線可知,增加壓縮機入口質(zhì)量流量,使工作點向穩(wěn)定工作區(qū)偏移,可以有效避免喘振的發(fā)生。
d. 停機時緩慢降低轉(zhuǎn)速。由測得數(shù)據(jù)可知,在振幅達(dá)到219.80 μm的過程中轉(zhuǎn)速降低過快,每秒降低444轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)速的快速降低造成進口質(zhì)量流量迅速減小,壓縮機出口壓力大幅下降,導(dǎo)致氣體在壓差作用下倒流發(fā)生喘振。因此可以緩慢降低轉(zhuǎn)速,例如由每秒444轉(zhuǎn)減小到每秒100轉(zhuǎn)。
e. 安裝防喘振系統(tǒng)。如果壓縮機的工作轉(zhuǎn)速范圍小,為了節(jié)約投資可以減小防喘流量裕度,選用固定極限流量法控制;如果壓縮機轉(zhuǎn)速波動較大,負(fù)荷經(jīng)常變化,可以采用可變極限流量法防喘振控制;當(dāng)進入壓縮機的氣體物性參數(shù)(例如壓力、溫度、分子量)經(jīng)常變化時,建議使用通用性能曲線防喘控制系統(tǒng)[24]。
3 結(jié)論
3.1 通過頻譜圖和振動幅值可以發(fā)現(xiàn),壓縮機最大振動幅值出現(xiàn)在0.2~0.4倍頻之間,且振動幅值大于工頻(71.80 Hz)處的幅值。啟動和穩(wěn)定工作時振幅正常,停機時壓縮機各端振動發(fā)生了突增,各端振動最大增幅均達(dá)到80%以上。
3.2 分析壓縮機性能曲線,確定該異常振動為喘振引起的。對工質(zhì)工況分析發(fā)現(xiàn),分子量降低、入口溫度增大、轉(zhuǎn)速降低過快導(dǎo)致負(fù)荷變化劇烈是引起喘振的主要原因。
3.3 結(jié)合該離心式壓縮機現(xiàn)狀,建議采取安裝防喘振閥、安裝回流管、增大入口質(zhì)量流量、減小停機時的轉(zhuǎn)速降低速率、安裝防喘系統(tǒng)等措施,從而避免喘振的發(fā)生。
參 考 文 獻(xiàn)
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