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        葉片UT檢測用掃查架的開發(fā)及應用

        2024-05-07 02:49:00趙康南趙明崗孔志國付文豪孫立恒
        中國新技術新產(chǎn)品 2024年6期
        關鍵詞:動滑輪示意圖主梁

        趙康南 趙明崗 孔志國 付文豪 孫立恒

        (中材科技(邯鄲)風電葉片有限公司,河北 邯鄲 056000)

        風電行業(yè)不斷朝著“低風速、大容量”的目標經(jīng)歷了10年的快速發(fā)展,風電葉片在長度方面不斷更新,5年內葉片平均長度由50m快速發(fā)展到百米級,作為風電葉片力學結構的主要承載部件,主梁、腹板的粘接尤為重要。

        目前,行業(yè)內葉片UT檢測多采用掃查架,人工分段檢測主梁和腹板的粘接情況,以保證葉片主梁、腹板的結構和工藝性能[1]。該檢測設備主要包括2個結構,即貼合在葉片外側的檢測探頭和中控處理設備。在檢測掃描作業(yè)過程中,需要配備2個檢測探頭的固定操作人員[2]。整個作業(yè)過程由1人負責操控電腦,1人在葉片外側刷涂檢測液,2人手抬檢測探頭貼合在葉片外側,共4人操作,造成了極大的人員浪費。同時針對小腹板位置的檢測作業(yè),還需要配第5名操作人員協(xié)助2名手抬檢測探頭的人員完成登高作業(yè),費時費力。

        因此本文探究了掃查架檢測優(yōu)化技術,通過對檢測探頭進行5個自由度的調整,實現(xiàn)檢測探頭全方位移動,取消手抬設備、協(xié)助登高的無效操作,優(yōu)化操作員工。

        1 技術路線

        1.1 自由度研究

        為使掃查架滿足所有葉片的作業(yè),需要保證該檢測探頭能夠實現(xiàn)5個自由度的調整(包括3個平動自由度和2個轉動自由度)[3-4],如圖1所示,即葉片軸向的前/后移動x、葉片弦向的左/右移動y、葉片高度的上/下移動z、葉片軸向的轉動α和葉片弦向的轉動β。

        圖1 自由度示意圖

        1.2 檢測方式

        對掃查架檢測優(yōu)化技術的檢測方式進行模塊劃分,主要分為平移方式研究、升降方式研究以及檢測探頭固定方式研究。

        在實際檢測過程中,優(yōu)化后的掃查架可實現(xiàn)2人操作,作業(yè)流程如下。1)人工推動掃查架,將其移動到主梁(或副梁)的正前方。2)調整檢測探頭的軸向角度,保證檢測探頭2組吸盤的連接線與主梁(或副梁)軸向拼接縫平行。3)調整檢測探頭的弦向角度,使檢測探頭的吸盤完全平行與主梁(或副梁)。4)開啟真空泵閥門,將檢測探頭固定通過真空負壓吸附在葉片表面。5)開始檢測。該段主梁(或副梁)檢測完成后,重新回到步驟1,開始下一段檢測。改善前和改善后的檢測掃描示意圖分別如圖2、圖3所示。

        圖2 改善前檢測掃描示意圖

        圖3 改善后檢測掃描示意圖

        1.3 平移模塊

        平移模塊決定了檢測設備的移動效率,其影響因素較多,包括地面硬度、地面平整度等。采用碳素結構鋼Q235B焊接制作輔助工具。Q235B不經(jīng)過熱處理,焊接性能、塑性和韌性均較好,并有一定的強度,能夠滿足檢測設備的承載需求[5]。為平移模塊配備4個萬向輪(帶剎車),實現(xiàn)檢測設備整體在水平方向上的軸向移動(x向)和弦向移動(y向)。在距離地面900mm高的位置焊接把手。把手采用DN20無縫鋼管,在便于員工操作的基礎上,實現(xiàn)設備的轉移。針對平移方式的研究,還需同時考慮伸縮性和旋轉功能,實現(xiàn)檢測探頭的90°旋轉功能、底盤伸縮功能,保證在任意寬度空間內均能完成葉片檢測[6]。

        1.4 升降模塊

        升降方式?jīng)Q定了檢測設備在主梁、副梁間的調整效率,是保證檢測探頭能夠適用于葉片主梁和副梁各種高度的物質基礎。經(jīng)調研,升降空間控制在1.5m~4.5m,可以滿足在產(chǎn)葉片的檢測要求[7]。

        升降方式需要保證員工操作的便捷性、升降效率的高效性。升降方式整體包括液壓升降和動滑輪,使用流程如下。1)通過踩踏電動液壓升降踏板,促使液壓缸活塞上升或下降,帶動動滑輪組上升或下降,從而實現(xiàn)檢測探頭上升或下降。2)在液壓升降外側設計一組動滑輪,將固定支撐架作為動滑輪的支點,活塞缸末端作為動滑輪的動力施加點,檢測探頭的接口作為動滑輪的阻力施加點。通過活塞缸升降帶動動滑輪升降,使檢測探頭的升降實現(xiàn)翻倍,提高檢測探頭的升降效率。升降示意圖如圖4所示。

        圖4 升降示意圖

        1.5 探頭固定架檢測

        葉片在立放姿態(tài)下做檢測,由于各葉片翼型和存放支架高度存在差異,因此主梁位置存在不同的軸向傾角α。由于葉片主梁和副梁在各截面的弧度不同,因此主梁或副梁位置存在不同的弦向傾角β。

        檢測探頭固定過程中,需要實現(xiàn)檢測探頭的2個自由度,包括軸向轉動α和弦向轉動β[8]。通過調整2個自由度,使檢測探頭適用于葉片立放姿態(tài)下的主梁、副梁檢測。

        1.5.1 軸向轉動α

        軸向轉動應用于單根主梁(或副梁)在葉片軸向產(chǎn)生的高、低落差,軸向轉動機構一側通過銷軸與支架主體連接,另一側通過“T”形絲杠升降實現(xiàn)整體轉動。轉動角度可適用于各型號的葉片。軸向轉動示意圖如圖5所示。

        圖5 軸向轉動示意圖

        1.5.2 弦向轉動β

        弦向轉動應用于單根主梁(或副梁)在葉片弦向產(chǎn)生的前、后差或主梁檢測切換副梁檢測產(chǎn)生的弦向前、后差[9]。弦向轉動機構通過“T”形絲杠的升降運動帶動2個萬向聯(lián)軸器及其配套中間軸整體轉動,實現(xiàn)機構定位的前、后移動,最終實現(xiàn)支架整體的弦向轉動。弦向轉動示意圖如圖6所示。

        1.5.3 結構分析

        由于檢測探頭固定支架的配件較多,支架整體對連接位置產(chǎn)生的力矩較大,檢測探頭的轉動又較頻繁且屬于精密檢測儀器,成本較高,因此對檢測探頭固定支架的穩(wěn)定性要求較高。為避免支架因承載重物頻繁動作,造成塑性變形,進而導致無法正常作業(yè)或檢測探頭損壞,進行固定支架設計時,本文利用三維軟件solidworks中的simulation模塊對其進行有限元分析(以連接位置作為固定夾具,在檢測探頭安裝位置施加100kg載荷),最大應力為133.8MPa,小于材料的屈服強度235MPa,安全系數(shù)為1.7。滿足日常檢測要求。固定支架有限元分析如圖7所示。

        圖7 固定支架有限元分析

        2 現(xiàn)場驗證

        將UT檢測設備安裝到設計好的掃查架上,連續(xù)檢測20支葉片,每個型號的在產(chǎn)葉片都應在檢測葉片中。依次統(tǒng)計UT掃描設備的實際操作人數(shù)、檢測效率以及檢測結果的有效性,以驗證掃查架的有效性和實用性。

        2.1 實際操作人數(shù)統(tǒng)計

        使用組裝好的掃查架對各型號葉片的主梁腹板區(qū)域進行UT檢測,在不借助其他資源的前提下實現(xiàn)了2人操作,員工A負責設備操作+設備轉移,員工B負責刷涂檢測液+設備轉移。各型號改善前、后的檢測人員統(tǒng)計見表1。

        表1 掃查架使用前、后人員統(tǒng)計(使用后可減少2名操作人員)

        2.2 檢測效率統(tǒng)計

        由2人操作,在各型號葉片上進行了為期2個月的試驗,試驗期間完全無其他人員協(xié)助,檢測葉片為日常產(chǎn)出葉片,檢測環(huán)境無任何優(yōu)勢條件。檢測時間統(tǒng)計結果如表2和圖8所示。

        表2 檢測時間統(tǒng)計結果(比較使用前、后的平均檢測時間,無明顯差異)

        圖8 檢測時間統(tǒng)計示意圖

        2.3 UT檢測結果

        由3名專業(yè)認證的檢測人員分別對檢測掃描結果進行分析,并對3個分析結果進行綜合驗證,最終確認檢測結果滿足葉片行業(yè)的使用要求。檢測結果如圖9所示。

        圖9 檢測結果

        3 結論

        本文對新型“掃查架”的結構和功能進行了有效論證,通過5個自由度的調整實現(xiàn)掃描探頭與葉片的無縫貼合。通過平移模塊、升降模塊以及檢測探頭固定架模塊的功能、原理介紹,論證了新型“掃查架”實施的可行性。應用新型“掃查架”后,對使用前/后的人員消耗、效率統(tǒng)計和效果進行了比較和分析,結果為檢測過程可以優(yōu)化2名操作人員,大大降低人工成本;應用新型“掃查架”可實現(xiàn)2人操作,檢測效率和檢測結果無任何影響。最終驗證了將新型“掃查架”應用到生產(chǎn)過程中,不僅可以減少操作員工,還可以降低風電葉片UT檢測的成本。

        在平價上網(wǎng)的時代,降本增效是葉片企業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。本項目的技術研究,建立了一套完善的掃查架檢測方案,為后續(xù)掃查架檢測優(yōu)化為1名操作員工提供理論支持和技術經(jīng)驗。同時檢測效率的提升還可滿足客戶檢測需求,極大地提高客戶滿意度。

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