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        卵石混合地層淺埋隧道施工新技術(shù)

        2024-04-29 00:00:00母茂村黃禎尹
        西部交通科技 2024年1期
        關(guān)鍵詞:圍巖

        摘要:文章以某隧道穿越卵石混合地層為例,為解決該隧道施工過程中存在開挖嚴(yán)重、錨桿穿深困難、巖塊連續(xù)下落等問題,提出了一種三臺階互補(bǔ)循環(huán)開挖方法,取代原有的CD法和CRD法,并優(yōu)化了支護(hù)體系。結(jié)果表明,該方法減小了圍巖擾動,提高了施工過程的安全性和結(jié)構(gòu)的可靠性。新的開挖方法和優(yōu)化的支護(hù)體系可以填補(bǔ)卵石混合層隧道設(shè)計(jì)與施工的空白,為今后此類隧道的施工提供參考。

        關(guān)鍵詞:卵石混合地層;淺埋隧道;圍巖;三臺階互補(bǔ)循環(huán)開挖;支護(hù)

        中圖分類號:U455.4

        0 引言

        卵石混合地層作為一種典型的顆粒體介質(zhì),存在著易坍塌失穩(wěn)、大斷面隧道開挖難有效支護(hù)等問題。本文以某隧道穿越卵石混合地層為例,采用實(shí)地調(diào)查的方法,對卵石混合層隧道施工技術(shù)進(jìn)行研究。由于該隧道圍巖整體變形很小,圍巖壓力分布小,松散壓力占主導(dǎo)地位,二次襯砌安全儲備大。圍巖的變形過程主要集中在施工階段。在施工過程中,存在過開挖嚴(yán)重、錨桿穿深困難、巖塊連續(xù)下落等問題。因此本文提出了一種三臺階互補(bǔ)循環(huán)開挖方法,取代原有的CD法和CRD法。結(jié)果表明,該方法減小了圍巖擾動,提高了施工過程的安全性和結(jié)構(gòu)的可靠性。新的開挖方法和優(yōu)化的支護(hù)體系可以填補(bǔ)卵石混合層隧道設(shè)計(jì)與施工的空白,為今后此類隧道的施工提供參考。

        1 工程概況

        某隧道施工是一級公路的一部分,全長500多米,設(shè)計(jì)車速為80 km/h,采用雙孔分離式、單孔雙車道標(biāo)準(zhǔn)。整個隧道較淺,暗開挖段深7~33 m。隧道位于泥陽河?xùn)|側(cè)二級地面上,穿過泥陽河三級階地和泥石流堆積區(qū),地形起伏較大。開挖區(qū)域巖體處于致密狀態(tài),圍巖為Ⅴ級。隧道主要位于密實(shí)BCM地層中,上部為中密實(shí)BCM地層覆蓋。這些場地主要由礫石組成,卵石占比gt;40%,礫石占比gt;60%,總體含量在60%~80%。因此,該場地屬于礫石土和鵝卵石土的混合場地,定義為BCM地層。

        2 施工難點(diǎn)

        隧道施工區(qū)域地形陡峭。左線實(shí)際開挖長度為300 m,右線實(shí)際開挖長度為328 m。采用原設(shè)計(jì)的隧道施工方法,發(fā)現(xiàn)錨桿鉆孔長度短,發(fā)生扭轉(zhuǎn)斷裂,錨桿插入過程會使圍巖更加松散,難以發(fā)揮錨固作用[1]。且由于錨桿端部劇烈擺動,造成大面積碎石掉落,對初始支護(hù)鋼筋網(wǎng)造成破壞,嚴(yán)重影響圍巖穩(wěn)定性,需進(jìn)行處理。而且,在過度開挖嚴(yán)重的情況下,整個臨時圍護(hù)結(jié)構(gòu)失去了均勻受壓的優(yōu)勢,圍巖不能得到有效的穩(wěn)定[2]。針對現(xiàn)場存在的上述問題,應(yīng)優(yōu)化施工方法,包括開挖方法和支護(hù)體系。因此,設(shè)定ZK4357+857~ZK4357+900和ZK4358+200~ZK4358+282施工段采用原設(shè)計(jì)施工法;ZK4357+900~ZK4357+982和ZK4358+110~ZK4358+200施工段采用優(yōu)化施工法。右線實(shí)際開挖長度為328 m,其中YK4357+850~YK4357+910和YK4358+210~YK4358+280施工段采用原設(shè)計(jì)施工法;ZK4357+910~ZK4358+003和ZK4358+105~ZK4358+210施工段采用優(yōu)化施工法。

        3 施工方法優(yōu)化

        3.1 三臺階互補(bǔ)環(huán)形開挖

        三臺階互補(bǔ)環(huán)形開挖法具有施工方便、工期短、干擾小等優(yōu)點(diǎn)。通過對三臺階開挖法的改進(jìn),不僅可以降低成本,而且可以加快施工速度和結(jié)構(gòu)關(guān)閉時間。所謂的互補(bǔ)循環(huán)開挖方法的特點(diǎn)是鎖錨和拱腳回填的互補(bǔ)優(yōu)勢,以及不同開挖步驟中礦渣回填的交替循環(huán)。施工步驟如下。

        上臺階弧導(dǎo)坑采用鋼框架施工,進(jìn)尺0.5 m,預(yù)留中部核心土,以核心土為施工平臺進(jìn)行支護(hù)作業(yè)。核心土縱向?qū)挾葹? m。除去核心土后,將臺階中間部分向下開挖,槽寬為3.5 m,以便挖掘機(jī)移動到此位置進(jìn)行超前開挖。從槽頂?shù)缴吓_階的最長距離約為5 m,常規(guī)挖掘機(jī)臂長接近6 m。在本設(shè)計(jì)的開挖進(jìn)尺下,可以實(shí)現(xiàn)弧導(dǎo)坑前拱腳位置的開挖作業(yè),充分發(fā)揮現(xiàn)場機(jī)械的基本性能。支護(hù)完成后,返回前部分開挖,并將開挖的礫石回填到部分拱腳?;靥钋?,確認(rèn)部分支護(hù)具有一定強(qiáng)度,回填高度約為1.7 m,可穩(wěn)定拱腳開挖部分及相應(yīng)的支護(hù)作業(yè),支護(hù)作業(yè)完成后,將礫石回填至拱腳相同高度。

        隧道原設(shè)計(jì)是在兩側(cè)墻內(nèi)插入直徑為25 mm的自進(jìn)式錨桿,但由于錨桿的貫入深度不夠,注漿效果不佳。且隧道最初的設(shè)計(jì)是在鋼框架的每一段拱腳處安裝兩個3 m長、直徑51 mm的自進(jìn)式錨桿。根據(jù)貫入試驗(yàn)結(jié)果,直徑為51 mm的錨桿無需鉆頭即可穿透平面,平均深度為1.15 m,僅為設(shè)計(jì)深度的1/3左右。結(jié)合錨桿貫入試驗(yàn)結(jié)果,將超前錨桿直徑由51 mm調(diào)整為25 mm,長度由2.5 m調(diào)整為1.8 m,間距由35 cm調(diào)整至25 cm,搭接長度基本取消。在原設(shè)計(jì)中,預(yù)緊螺栓重疊在鋼架上,調(diào)整后通過鋼架預(yù)留通道進(jìn)入。穿過錨桿時,施工面會受到擾動。因此,在鋼框架前方30 cm范圍內(nèi)進(jìn)行噴錨加固。

        3.2 現(xiàn)場分析

        施工完成后,在隧道內(nèi)共設(shè)置地表沉降監(jiān)測斷面22個,變形監(jiān)測斷面32個。由于變形監(jiān)測斷面較多,本文選取典型斷面進(jìn)行分析。選取YK4357+880(880段)和出口YK4358+270(270段),作為典型斷面進(jìn)行分析。兩組斷面具有代表性:第一組斷面靠近隧道入口,遠(yuǎn)離沖溝,主要在地下水位以上,且地層濕潤,但無明顯滲漏和外流,埋深分別為17.3 m和16.1 m;第二組是靠近溝谷,其地面充滿水,可以看到明顯的滲流從開挖面和局部位置流出,積水經(jīng)常發(fā)生在拱腳,埋深分別為24.1 m和26.4 m。

        3.3 拱頂沉降

        如圖1所示,在改進(jìn)開挖施工方法后,發(fā)現(xiàn)隨著地層含水量和埋深的增加,沉降變形仍呈現(xiàn)逐漸減小的趨勢??梢园l(fā)現(xiàn),不同斷面拱頂?shù)某两抵挡町愝^大,兩組斷面的沉降特征存在明顯差異。第一組880段和270段有很大的相似度,第二組920段和150段有很大的相似度。前一組斷面的沉降發(fā)展特點(diǎn)是持續(xù)增加,開挖4~5 d后沉降發(fā)展加快,開挖18~20 d后沉降趨于穩(wěn)定,不再進(jìn)一步發(fā)展。同時觀察到在變形發(fā)展階段中,兩段最大沉降值分別為-24.3 mm和-28.0 mm,平均沉降值為-26.2 mm,沉降速率分別為-1.1 mm/d和-1.3 mm/d。后一組斷面在開挖5~6 d后發(fā)展迅速,開挖20~22 d后進(jìn)入變形穩(wěn)定階段。兩段最大沉降值分別為-13.0 mm和-14.6 mm,平均沉降值為-13.8 mm。快速沉降階段的變形速率分別為-0.6 mm/d和-0.7 mm/d。

        3.4 水平收斂

        提取4個典型斷面的水平收斂線,得到收斂變形與開挖時間的關(guān)系如圖2所示。為了便于與拱頂沉降聯(lián)合分析,在開挖初期對各斷面的水平收斂變形進(jìn)行了定時計(jì)算。從圖2可以看出,第一組斷面的水平收斂變形具有較高的相似性。中臺階開挖后,第一組斷面變形進(jìn)入快速發(fā)展階段。在第11 d時,水平收斂變形生長階段較短。第18 d仰拱閉合后,水平收斂迅速進(jìn)入穩(wěn)定階段。880段和270段的線段1水平收斂平均為17.4 mm,水平收斂速度分別為0.9 mm/d和1.1 mm/d,線段2的最大水平收斂速度分別為7.2 mm和10.3 mm。2號線水平收斂速度分別為0.8 mm/d和1.2 mm/d。水平收斂值雖小,但變形量和變形速率與直線1相同。第二組剖面920段和剖面150段的水平收斂變形模式略有不同。150段在早期增長更快,在后期增長較慢。920段在24 d左右趨于穩(wěn)定,其早期變形緩慢而穩(wěn)定。兩斷面的最大變形值分別為10.2 mm和9.4 mm;平均收斂值為9.8 mm,處于快速發(fā)展階段。水平收斂速率分別為0.5 mm/d和0.5 mm/d。第二段的平均水平收斂變形量是第一段的56.3%,水平收斂速度約為第一段的50%。無論是收斂變形還是沉降變形,卵石地基的變形都很?。?-4],原設(shè)計(jì)中預(yù)留15 cm的變形明顯是多余的。第二段圍巖狀況明顯劣于第一段,但第二段變形優(yōu)于第一段,這主要是由于開挖和施工方法的優(yōu)化。

        3.5 拉拔試驗(yàn)

        在該施工地層中,自進(jìn)式錨桿是施工中常用的一種。根據(jù)《公路橋涵地基與基礎(chǔ)設(shè)計(jì)規(guī)范》(JTG D63-2007)[5],卵石地層摩阻力標(biāo)準(zhǔn)值為400 kPa。在無咬合力的作用下,計(jì)算得出1.5 m長度范圍內(nèi)的錨桿拉拔力為47.1 kN,約等于50 kN的設(shè)計(jì)拉力。利用MSL-200型拉拔儀進(jìn)行了錨桿貫入試驗(yàn)的破壞性拉拔試驗(yàn),最大負(fù)載值為100 kN。貫入試驗(yàn)后,選擇7個直徑25 mm、角度合適、端部無損傷的螺栓進(jìn)行拉拔試驗(yàn)。在沒有灌漿的情況下,噴射混凝土完成后3 d進(jìn)行拉拔試驗(yàn)。試驗(yàn)獲得的拉力數(shù)據(jù)如表1所示。結(jié)果表明,當(dāng)錨桿受極限拉力作用時[6],拉力在一定的拉力值下會迅速減小,并迅速穩(wěn)定。分析表明,混凝土的粘結(jié)力和圍巖的摩擦力能夠平衡初始拉拔力,從而對錨桿產(chǎn)生影響。當(dāng)拉力作用達(dá)到極限時,錨桿與圍巖的界面出現(xiàn)相對位錯,摩擦力瞬間減小,混凝土與錨固的粘結(jié)力承受殘余荷載。因此,采用20 kN的邊界力修正極限拉拔力。結(jié)果表明,3根錨桿的平均長度為1.32 m,理論反向拔出阻力為41.5 kN,實(shí)際平均拉拔阻力約為55.2 kN,但在沒有鉆頭的情況下,平均長度為1.76 m的四根錨桿的理論反向拔出阻力為55.3 kN,實(shí)際平均拉拔阻力gt;74.7 kN。

        3.6 地腳螺栓軸向力試驗(yàn)

        從圖3中可以看出,不同位置地腳螺栓的軸向力分布不同。上臺階地腳螺栓受拉,中、下臺階受壓,上臺階張力絕對值遠(yuǎn)大于中、下臺階壓強(qiáng)絕對值。分析表明,上臺階拱腳的地腳螺栓接近水平,承受較大的豎向荷載。上臺階的拉力主要由端部受頂荷載彎曲引起,安裝中、下段時,地腳螺栓和水平線的角度為30°~50°,豎向壓力效應(yīng)較明顯時,整個臺階承受壓應(yīng)力。871段截面的最大抗拉強(qiáng)度為-14.8 kN,低于螺栓屈服強(qiáng)度的10%,壓縮應(yīng)力更小。結(jié)合以往拉拔試驗(yàn)的結(jié)果,卵石混合地層對螺栓具有很強(qiáng)的粘結(jié)力和包裹作用。事實(shí)上,鋼框架在施工階段也是由較低的臺階支撐的,其應(yīng)力受彎矩、豎向荷載和水平荷載的影響,軸向力的試驗(yàn)值不易評價。但是,從底部加固螺栓的分布情況可以看出,隨著螺栓數(shù)量的增加,螺栓軸向力的絕對值減小。871段中的4#螺栓和918段中的6#螺栓發(fā)生錨固失效,因此有必要增加螺栓的數(shù)量。螺栓軸向力隨安裝時間的變化如圖3所示。在這兩個斷面中,可以看出上部臺階的錨固力受下部臺階的影響,開挖后錨固力迅速增大,中部臺階施工完成后進(jìn)入穩(wěn)態(tài),基本不增大。施工完成后7 d后,中、下臺階螺栓進(jìn)入穩(wěn)態(tài),混凝土強(qiáng)度基本形成,支座之間縱向約束基本相等,所以不會改變。

        4 結(jié)語

        本文針對選取的兩組典型斷面,采用三臺階互補(bǔ)循環(huán)開挖法,拱頂平均沉降量由26.2 mm減小到13.8 mm,水平收斂線1的平均水平收斂值由17.4 mm減小至9.8 mm。錨桿拉拔試驗(yàn)表明,直徑為25 mm的錨桿有鉆頭時的抗拔阻力為55.2 kN,無鉆頭時的平均拉拔阻力gt;74.7 kN。不帶鉆頭的螺栓一般要比帶鉆的大。隨著足底加強(qiáng)錨桿數(shù)量的增加,錨桿的應(yīng)力趨于減小,從而增加了拱腳的約束力和安全儲備。

        參考文獻(xiàn)

        [1]葉萬軍,周子豪,吳云濤,等.基于VOSviewer的隧道工程領(lǐng)域研究進(jìn)展知識圖譜分析[J].隧道建設(shè)(中英文),202 42(4):540-553.

        [2]謝亦朋,張 聰,陽軍生,等.盾構(gòu)隧道渣土資源化再利用技術(shù)研究及展望[J].隧道建設(shè)(中英文),202 42(2):188-207.

        [3]朱 偉,錢勇進(jìn),王 璐,等.盾構(gòu)隧道渣土與泥漿的分類與處理利用技術(shù)及主要問題[J].隧道建設(shè)(中英文),202 41(S2):1-13.

        [4]代永文,李建強(qiáng),林 恩,等.強(qiáng)巖溶地區(qū)盾構(gòu)隧道注漿處理方案設(shè)計(jì)[J].鉆探工程,202 48(6):118-125.

        [5]王景彪.淺埋暗挖電力隧道穿越砂卵石地層時地上建筑物沉降控制研究[J].建筑技術(shù)開發(fā),202 48(6):59-61.

        [6]肖 毅,王 峰,楊西富,等.淺埋暗挖地鐵區(qū)間隧道下穿城市主干路施工工法優(yōu)選研究[J].河南城建學(xué)院學(xué)報(bào),2020,29(5):14-21.

        收稿日期:2023-10-16

        作者簡介:母茂村(1993—),工程師,主要從事公路工程建設(shè)工作。

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