黃發(fā)龍
(中海石油(中國(guó))有限公司天津分公司,天津 300450)
某油田生產(chǎn)處理流程簡(jiǎn)介如下:井口產(chǎn)出的原油經(jīng)一級(jí)換熱器換熱后進(jìn)入一級(jí)分產(chǎn)分離器進(jìn)行初步的油氣水三相分離;隨后經(jīng)二級(jí)換熱器進(jìn)一步換熱,二級(jí)加熱器加熱之后進(jìn)入二級(jí)分離器進(jìn)行再次油氣水三相分離,原油進(jìn)入電脫泵增壓后進(jìn)入電脫加熱器加熱,再經(jīng)電脫水器進(jìn)一步脫水,最終脫水的原油依次通過二級(jí)換熱器和一級(jí)換熱器與較冷的原油進(jìn)行換熱,并進(jìn)入海水冷卻器進(jìn)行冷卻,最終進(jìn)入合格油罐。一級(jí)分離器、二級(jí)分離器分離出的水進(jìn)入含油污水處理系統(tǒng)進(jìn)行處理,分離出的天然氣進(jìn)入燃?xì)馓幚硐到y(tǒng)進(jìn)行處理。在電脫水器中脫出的水回?fù)街烈患?jí)分離器,目的在于提升一級(jí)分離器操作溫度,提高其油水處理效率。
一級(jí)分離器設(shè)計(jì)原油處理能力為119 m3/h,水處理能力為195 m3/h,氣處理能力為4730 m3/h(對(duì)照條件下);二級(jí)分離器設(shè)計(jì)原油處理能力為119 m3/h,水處理能力為79 m3/h,氣處理能力為555 m3/h(對(duì)照條件下)。在油田投產(chǎn)初期,油田綜合含水較低,水處理量較小,油田生產(chǎn)流程處理平穩(wěn)。但隨著油田大泵提液措施及綜合含水上升,油田產(chǎn)水量逐漸上漲,一、二級(jí)分離器的水處理能力已然不能滿足現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際需求,經(jīng)常出現(xiàn)二級(jí)分離器油相液位高、電脫水器油水界面高等風(fēng)險(xiǎn),極大限制了平臺(tái)的安全生產(chǎn)和產(chǎn)量提升。
分離器是把油氣水混合液流分離成氣、液2種或氣、油、水3種相流的設(shè)備。按分離器的作用原理分類,可分為重力式分離器、旋風(fēng)式分離器、過濾式分離器3種[1]。海上采油平臺(tái)以重力式分離器為主,重力式分離器按功能可分為兩相分離器和三相分離器,根據(jù)流體流動(dòng)方向和安裝形式可分為臥式分離器和立式分離器[2]。臥式分離器長(zhǎng)度較長(zhǎng),油水分離行程較長(zhǎng),油水分離效率較高,因此海上油田油水分離主要以臥式分離器為主。該油田的一級(jí)分離器、二級(jí)分離器均為臥式三相分離器。
臥室分離器又分帶獨(dú)立水室和無(wú)獨(dú)立水室的分離器。在相同規(guī)格下,無(wú)水室分離器有效容積較大,分離器內(nèi)底部的生產(chǎn)水可直接排至下游,在分離器內(nèi)部停留時(shí)間較短,因此分離器處理能力較大。同時(shí),由于其內(nèi)部結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,建造費(fèi)用較低,且底部聚集的泥沙清理較帶水室的分離器更容易清理[3]。但油水分離過程中往往存在一定乳化液,會(huì)在分離器內(nèi)形成一層乳化液層,聚集在水層與油層之間,導(dǎo)致液位計(jì)測(cè)量不準(zhǔn),而無(wú)水室三相分離器控制油水界面的調(diào)節(jié)閥是根據(jù)此液位計(jì)自動(dòng)調(diào)節(jié)。因此,這種情況可能導(dǎo)致分離器油水界面自動(dòng)調(diào)節(jié)失靈,造成分離器油水界面控制困難,影響油水分離效果[4]。而有水室的三相分離器因其結(jié)構(gòu)原因,油水界面控制相對(duì)簡(jiǎn)單,油水分離效果較好[5]。
油氣混合流體進(jìn)入分離器,在分離器前端分離區(qū)經(jīng)重力分離,由于氣液密度差異,氣體逸出,上升到分離器上部,通過整流和重力沉降,進(jìn)一步分離出液滴。液體在分離器下部持續(xù)分離出氣體,同時(shí)在重力作用下,油向上浮,水向下沉,實(shí)現(xiàn)油水分離。氣體在分離器上部經(jīng)分離元件除去小液滴,含水達(dá)標(biāo)后從氣相出口流出,分離器下部液體最終實(shí)現(xiàn)油水分層,油在上部經(jīng)過溢流隔板進(jìn)入油室并從油相出口流出,水在下部經(jīng)底部聯(lián)通口后經(jīng)過溢流板進(jìn)入水室并從水相出口流出[6],具體過程如圖1所示。
圖1 帶獨(dú)立水室臥室分離器油水分離原理簡(jiǎn)圖
分離器內(nèi)部構(gòu)件主要有:入口擋板、整流元件、聚結(jié)元件、油室、水室擋板、捕霧器、破渦器及沖砂管等。
入口擋板:入口擋板位于分離器進(jìn)液口,正對(duì)油氣混合流體沖擊方向。由于液相和氣相速度相同,而密度不同,液相具有較高的能量,在發(fā)生碰撞后氣相容易發(fā)生動(dòng)量方向的改變,從而達(dá)到氣液分離的效果。
整流元件:一般位于油水沉降區(qū)域,與液流方向垂直放置,用以減少高速流體對(duì)分離器內(nèi)液面的擾動(dòng),穩(wěn)定流場(chǎng),提升分離效率。
聚結(jié)元件:位于重力沉降區(qū),利用多孔彎曲的流道增加液滴聚結(jié)的概率,使小液滴聚結(jié)成大液滴,提升油水分離效率,減少分離時(shí)間。
油室、水室擋板:起到油水分隔、收集的作用。
捕霧器:位于氣相出口處,通過改變氣道,降低氣體的排出速度,捕集氣體內(nèi)液滴,降低氣體內(nèi)液體含量。
破渦器:位于液相出口處,通過改變液體流道,避免出現(xiàn)渦流,防止泵抽入空氣或帶出容器底部雜質(zhì)。
沖砂管:位于分離器底部,采用多個(gè)噴砂嘴,將高壓流體運(yùn)送至噴嘴,擾動(dòng)底部固體顆粒,達(dá)到使分離器底部雜物疏松的作用。
隨著油田日產(chǎn)水量逐漸上漲,超出一級(jí)分離器的原設(shè)計(jì)水處理能力,原油脫水受限,所以一級(jí)分離器油相液位經(jīng)常處于較高狀態(tài),導(dǎo)致進(jìn)入二級(jí)分離器的原油含水較高,二級(jí)分離器水相液位長(zhǎng)期處于滿量程狀態(tài),油室液位波動(dòng)較大,電脫水器油水界面長(zhǎng)期處于較高狀態(tài),影響原油系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。根據(jù)經(jīng)驗(yàn),三相分離器原油出口含水不合格的原因主要有:(1)進(jìn)液組分變化,完井液、修井液影響脫水效果;(2)破乳劑下藥量或藥劑性質(zhì)有問題,原油破乳效果差;(3)分離器操作溫度較低,影響原油脫水效率;(4)分離器內(nèi)部構(gòu)件損壞,或泥沙淤積,影響油水分離效率;(5)分離器油水界面控制不合理,油水界面較高。通過現(xiàn)場(chǎng)排查,基本可確定分離器原油出口含水較高的原因是分離器水處理能力達(dá)到瓶頸。在生產(chǎn)過程中一級(jí)分離器水相液位較為正常,通過對(duì)一級(jí)分離器混合室取樣口取樣發(fā)現(xiàn),一級(jí)分離器混合室內(nèi)油水界面較高,而二級(jí)分離器水相液位長(zhǎng)期處于較高狀態(tài),兩分離器水處理受限的原因有所不同。
根據(jù)分離器內(nèi)部結(jié)構(gòu)分析:經(jīng)過整流元件后,分離器內(nèi)部流場(chǎng)較為穩(wěn)定,理想狀態(tài)下油全部集中在上層,水集中在下層,假設(shè)水層厚度為h2,油層厚度為h1,水室液位為h3(圖2),根據(jù)連通器原理可知,混合室底部與水室底部壓力平衡,得到式(1):
圖2 三相分離器內(nèi)部油水界面情況
式中:ρ水為水的密度;ρ油為原油密度;h1+h2的和為油室前擋板高度;h3為水室擋板高度。
油室前擋板高度決定了分離器混合室液位高度,在油室出口排量不限的情況下,擋板高度越高,液體在分離器停留的時(shí)間越長(zhǎng),即處理量越小;擋板高度越低,液體在分離器停留的時(shí)間越短,即處理量越大。根據(jù)式(1)推演得知,Δh=h1+h2-h3=h1(1-ρ油/ρ水),所以在忽略油水密度變化情況下,油室前擋板與水室擋板高度差決定了混合室油層厚度,高度差越大,油層厚度越厚,油相出口含水越?。桓叨炔钤叫?,油層厚度越小,油相出口含水越大。高度差過小可能導(dǎo)致混合室油水界面逐漸上漲,大量水進(jìn)入油室;也可能存在水室出口排量較小,導(dǎo)致水室液位高于水室擋板高度,從而壓高混合室油水界面,大量水進(jìn)入油室。
據(jù)一、二級(jí)分離器的實(shí)際運(yùn)行情況可知,兩分離器水處理能力受限的原因有所不同:一級(jí)分離器水相液位較為正常,混合室油水界面較高,這是由于進(jìn)入一級(jí)分離器的液量太大,混合室內(nèi)水進(jìn)入水室的速度不及進(jìn)液速度,導(dǎo)致混合室內(nèi)水液位較高;二級(jí)分離器水相液位長(zhǎng)期處于較高狀態(tài),這是由于二級(jí)分離器水室排水速度較慢,導(dǎo)致水室液位高于水室擋板高度,壓高混合室油水界面,大量水進(jìn)入油室。根據(jù)上述分析總結(jié)影響分離器水處理能力的可能因素有以下方面。
根據(jù)上述分析,油室前擋板與水室擋板高度差決定了混合室油層厚度,適當(dāng)降低水室擋板高度,可以達(dá)到降低混合室油水界面高度,增加油層厚度的效果,使進(jìn)入油室的油含水降低。同時(shí),適當(dāng)降低水室擋板高度可以更快使水室液位與混合室油水界面液位產(chǎn)生聯(lián)動(dòng),即水室液位降低能更快降低油水界面,讓分離器內(nèi)底部的水在分離器內(nèi)停留的時(shí)間減少,間接提高分離器水處理量。
分離器底部淤泥沉積會(huì)導(dǎo)致分離器有效空間減小,使得分離器處理量變小。同時(shí),底部淤泥沉積在混合室與水室聯(lián)通處,使混合室底部水流向水室的流量變小。當(dāng)流量小于分離器進(jìn)口流量時(shí),混合室油水界面逐漸上漲,分離器油室含水上升。
分離器混合室與水室聯(lián)通口是由油室底部與分離器底部分隔形成,油室底部距分離器底部高度約200 mm,正常生產(chǎn)時(shí)其過水量能滿足要求。但當(dāng)分離器進(jìn)液量逐漸增大,并超過聯(lián)通口處的過流量時(shí),混合室內(nèi)油水界面逐漸上漲,導(dǎo)致油室內(nèi)原油含水增加。
水室出口排水速度慢,水相液位高于水室擋板高度,導(dǎo)致混合室油水界面升高,油室內(nèi)原油含水增加。平臺(tái)二級(jí)分離器設(shè)計(jì)水處理能力為79 m3/h,而其水相出口兩臺(tái)生產(chǎn)水泵的額定排量為50 m3/h,隨著二級(jí)分離器處理水量不斷增加,生產(chǎn)水泵排量已超過額定排量,導(dǎo)致二級(jí)分離器排水不暢。
根據(jù)上述分析,為提升分離器水處理能力可以采取以下措施。
根據(jù)設(shè)計(jì)資料,一級(jí)分離器油室前擋板高度為2470 mm,水室擋板高度為2410 mm,高度差60 mm。根據(jù)前期分析,可通過適當(dāng)降低油室和水室擋板高度,提高分離器水處理能力。但平臺(tái)分離器擋板均為固定式擋板,無(wú)法在線調(diào)整,需要停用一級(jí)分離器,停產(chǎn)時(shí)間較長(zhǎng),且需設(shè)計(jì)單位對(duì)一級(jí)分離器的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估和設(shè)計(jì),不能及時(shí)解決現(xiàn)場(chǎng)問題。
利用底部沖砂管線對(duì)分離器底部淤泥進(jìn)行沖擊,然后將淤泥排出分離器,減少分離器底部淤積,提升分離器內(nèi)部容積。此措施可作為日常工作長(zhǎng)期進(jìn)行,持續(xù)保持分離器實(shí)際處理能力。
由于無(wú)法在線對(duì)一級(jí)分離器進(jìn)行內(nèi)部改造,平臺(tái)通過聯(lián)通一級(jí)分離器混合室和水室底部排放管線,模擬提升一級(jí)分離器底部聯(lián)通流量的試驗(yàn)。通過試驗(yàn)得知,通過底部聯(lián)通可增加一級(jí)分離器水處理量600~680 m3/d左右,且分離器水箱出口水質(zhì)變化不大。
針對(duì)二級(jí)分離器水相液位長(zhǎng)期較高的特點(diǎn),結(jié)合平臺(tái)設(shè)備參數(shù)資料,生產(chǎn)水泵的額定排量小于分離器水處理量,限制了二級(jí)分離器的水處理能力。通過對(duì)二級(jí)分離器水室排放,模擬提高水室出口排量的試驗(yàn)。通過試驗(yàn)得知,當(dāng)水室出口排放量增大到二級(jí)分離器水相設(shè)計(jì)處理量以上時(shí),二級(jí)分離器油室液位高的情況得以緩解。此方法需新增兩臺(tái)大排量生產(chǎn)水泵,可不停產(chǎn)實(shí)施。
針對(duì)上述措施分析,結(jié)合平臺(tái)實(shí)際情況,提出如下改造方案。
將一級(jí)分離器混合室、水室、油室底部排液匯總管線切開,將混合室底部排液管線單獨(dú)連接至一級(jí)分離器水相出口管線LV-2001后端三通處,實(shí)現(xiàn)一級(jí)分離器混合室水直接排放至斜板除油器的功能。原一級(jí)分離器油室、水室底部排放管線與分離器水相收油管線連接,不改變一級(jí)分離器正常的底部排液功能,實(shí)現(xiàn)將混合室底部生產(chǎn)水直接排放至下游斜板除油器。新增管線后,一級(jí)分離器混合室向斜板除油器排液,可增加一級(jí)分離器水處理量,如圖3所示。
圖3 一級(jí)分離器混合室排放改造示意圖
新增兩臺(tái)額定排量為60 m3/h的生產(chǎn)水泵,將原有二級(jí)分離器水室出口4″管線更換為6″管線,新增生產(chǎn)水泵入口,原有二級(jí)分離器水室出口3″預(yù)留管線連接3″管線至原有的生產(chǎn)水泵,兩路水室出口管線間增加3″聯(lián)通閥,實(shí)現(xiàn)提升生產(chǎn)水泵額定排量的目的,如圖4所示。
圖4 新增生產(chǎn)水泵改造示意圖
兩項(xiàng)改造施工完成后,平臺(tái)進(jìn)行了流程提液試驗(yàn)。利用油井服務(wù)管匯,導(dǎo)通油井流程,將回注污水經(jīng)油井倒入計(jì)量分離器計(jì)量后進(jìn)入生產(chǎn)流程,以此模擬平臺(tái)油井產(chǎn)液上漲情形。在試驗(yàn)過程中,通過對(duì)流程波動(dòng)情況進(jìn)行觀察及分離器含水化驗(yàn)判斷流程處理情況,并根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整回注污水量,逐步摸索出分離器最大水處理能力。
實(shí)驗(yàn)證明:新增一級(jí)分離器混合室排放至斜板除油器流程后,一級(jí)分離器水處理能力提升近600~700 m3/d;新增大排量生產(chǎn)水泵后,流程處理水量提升600~800 m3/d。水量提升1200 m3/d左右時(shí),流程仍能正常處理,且分離器原油出口含水及水質(zhì)較為穩(wěn)定。
分離器水處理能力是油田開采到高含水時(shí)期制約油田產(chǎn)量提升的關(guān)鍵因素。針對(duì)油田生產(chǎn)流程出現(xiàn)的瓶頸,平臺(tái)分析了限制分離器水處理的因素,提出了針對(duì)性的建議并得以實(shí)施。在不停產(chǎn)、不進(jìn)行較大改造的前提下,提升流程水處理能力約1200~1500 m3/d,保障了生產(chǎn)流程平穩(wěn)、安全生產(chǎn),同時(shí)為油田后期提液上產(chǎn)提供了硬件基礎(chǔ),改造項(xiàng)目具有一定的參考價(jià)值。