曾立林
(云南大為制氨有限公司 設(shè)備技術(shù)部,云南 曲靖 657800)
氮產(chǎn)品壓縮機(jī)將空分氮?dú)猱a(chǎn)品壓縮,二段出口提取部分供氮循環(huán)壓縮機(jī),一部分作為低壓氮?dú)猱a(chǎn)品送出,另外一部分經(jīng)三段壓縮后送至用戶。該壓縮機(jī)由沈陽(yáng)鼓風(fēng)機(jī)有限公司生產(chǎn),型號(hào)MCO905,為單缸三段多級(jí)離心式壓縮機(jī)。其為一級(jí)水平進(jìn)氣,懸臂式葉輪。氣體經(jīng)一級(jí)壓縮后進(jìn)行冷卻,冷卻氣體經(jīng)二段壓縮,出口氣體一部分進(jìn)入工藝流程,其余經(jīng)冷卻后經(jīng)三段壓縮送入后續(xù)系統(tǒng)。驅(qū)動(dòng)汽輪機(jī)為單缸冷凝式,由杭州汽輪機(jī)有限公司生產(chǎn),型號(hào)HNK25/36/16。汽輪機(jī)與壓縮機(jī)通過膜片聯(lián)軸器聯(lián)接,壓縮機(jī)、汽輪機(jī)分別安裝在各自鋼底座上。整個(gè)機(jī)組采用潤(rùn)滑聯(lián)合油站供油。壓縮機(jī)由汽輪機(jī)驅(qū)動(dòng),整臺(tái)機(jī)組為雙層布置,主機(jī)布置在二樓,輔機(jī)布置在一樓。氮產(chǎn)品壓縮流程見圖1。
圖1 氮產(chǎn)品壓縮機(jī)流程簡(jiǎn)圖
2022年2月22日2時(shí)56分49秒,空分裝置氮產(chǎn)品壓縮機(jī)汽輪機(jī)軸位移VZI-1778.1、VZI-1778.2發(fā)生突變,增大至 80 μm,達(dá)到聯(lián)鎖跳車值后機(jī)組跳車。22日4時(shí),氮產(chǎn)品壓縮機(jī)組隔離,缸體自然降溫;23日8時(shí),缸體降溫合格后,工藝停油循環(huán)及機(jī)組盤車。檢修人員解體檢查汽輪機(jī)進(jìn)氣側(cè)軸承系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)主推力軸承8塊軸瓦巴氏合金全部嚴(yán)重磨損,軸位移增大。檢修人員緊急搶修,更換磨損推力軸承瓦塊,調(diào)整裝配數(shù)據(jù)后回裝。24日0時(shí)12分,完成檢修,交工藝油循環(huán);3時(shí)23分,經(jīng)過兩次油循環(huán)后確認(rèn)油循環(huán)合格;6時(shí)35分,分氮產(chǎn)品壓縮機(jī)開始沖轉(zhuǎn);8時(shí)50分,達(dá)工作轉(zhuǎn)速,運(yùn)行正常。
該汽輪機(jī)最近一次大修是2021年8月,它長(zhǎng)期運(yùn)行穩(wěn)定,運(yùn)行中各測(cè)點(diǎn)軸振動(dòng)、溫度、軸位移等參數(shù)均正常。本次汽輪機(jī)運(yùn)行中軸位移異常突變,主推力瓦塊巴氏合金全部磨損,因此,需要進(jìn)行原因排查分析。
檢查中控機(jī)柜間位移信號(hào)、現(xiàn)場(chǎng)前置器供電電源??臻_電壓為 23.65 V,各項(xiàng)數(shù)據(jù)顯示正常,未發(fā)現(xiàn)異常情況?,F(xiàn)場(chǎng)拆卸檢查軸位移探頭是完好的,參數(shù)測(cè)試也未發(fā)現(xiàn)故障,軸位移顯示數(shù)據(jù)正確。通過檢查,可排除儀表探頭故障造成跳車。
查看工藝參數(shù)可知,機(jī)組在跳車前運(yùn)行穩(wěn)定,汽機(jī)輪室壓力、入口蒸汽流量、入口蒸汽溫度、蒸汽壓力、調(diào)節(jié)閥開度、汽機(jī)排氣壓力、排氣溫度、汽機(jī)轉(zhuǎn)速(見圖2)、潤(rùn)滑油系統(tǒng)等運(yùn)行參數(shù)(見圖3)正常,均未出現(xiàn)明顯的波動(dòng)情況。由此可排除因工藝操作參數(shù)變化引起的跳車。
圖2 汽輪機(jī)跳車前后運(yùn)行參數(shù)變化趨勢(shì)圖
圖3 汽輪機(jī)潤(rùn)滑油、控制油變化趨勢(shì)圖
一般而言,汽輪機(jī)都存在軸電壓過高的情況,因此需要對(duì)汽輪機(jī)進(jìn)行連續(xù)或者定期的接地放電措施。汽輪機(jī)產(chǎn)生軸電壓的根本原因是機(jī)組在高速運(yùn)行中(介質(zhì))干蒸汽與汽輪機(jī)葉片相互摩擦,產(chǎn)生靜電荷,靜電荷的積累使轉(zhuǎn)子產(chǎn)生軸電壓。當(dāng)軸電壓積累達(dá)到一定值后,便會(huì)放電擊穿軸承系統(tǒng)的支撐油膜,并在軸頸表面或軸瓦巴氏合金表面形成密集小坑,造成軸瓦與軸頸表面光潔度下降,進(jìn)一步影響油膜的形成,使軸承支撐剛度變?nèi)?,軸瓦損壞。
現(xiàn)場(chǎng)檢查軸電壓接地裝置,發(fā)現(xiàn)接地放電操作箱長(zhǎng)期未進(jìn)行放電操作?,F(xiàn)場(chǎng)檢查測(cè)試接地裝置,機(jī)組電刷至接地線路良好。回裝時(shí)對(duì)汽輪機(jī)放電裝置接線進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),同時(shí)檢查軸頸與徑向軸承軸瓦表面,未見明顯電腐蝕現(xiàn)象,表面光潔。復(fù)查徑向軸承裝配尺寸,正常(見圖4)。
圖4 汽輪機(jī)軸徑及徑向瓦塊表面
由此可排除因靜電釋放裝置接地不良引起的電腐蝕造成的軸瓦磨損。
該汽輪機(jī)按工作原理屬于反動(dòng)式汽輪機(jī)[1]。反動(dòng)式汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子上的軸向推力比同類型沖動(dòng)式汽輪機(jī)的軸向推力要大的多,其軸向推力遠(yuǎn)超出推力軸承的承載能力,因此該汽輪機(jī)配置有平衡活塞及平衡活塞汽封,以減小軸向推力;通過平衡活塞及汽封,平衡掉大部分軸向推力,使剩余軸向推力在推力軸承的許用承載范圍之內(nèi)[2]。
汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子的剩余軸向力由推力盤與推力軸承承載。推力盤與推力瓦塊巴氏合金工作面之間形成油膜,剛性油膜支撐轉(zhuǎn)子系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行。當(dāng)軸向力發(fā)生大幅變化,或超過軸瓦承載極限時(shí),軸承支撐油膜瞬間破裂,推力盤與軸瓦巴氏合金直接接觸摩擦。在高轉(zhuǎn)速工況下,軸瓦溫度急速升高,巴氏合金融化失效,汽輪機(jī)軸位移快速上漲。
分析排查軸向力的變化原因,解體檢查聯(lián)軸器系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)汽輪機(jī)側(cè)聯(lián)軸器膜片裝配錯(cuò)誤[3],如圖5a所示。正確的安裝方式見圖5b。
a.錯(cuò)誤裝配 b.正確裝配圖5 汽輪機(jī)側(cè)聯(lián)軸器膜片安裝方式
聯(lián)軸器膜片安裝錯(cuò)誤,造成聯(lián)軸器膜片實(shí)際預(yù)拉伸量比正常預(yù)拉伸量值增大 6 mm 左右。查看聯(lián)軸器圖紙(圖6),聯(lián)軸器膜片預(yù)拉伸量上限值為 3.8 mm?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)量膜片預(yù)拉伸量已超過膜片拉伸上限值,膜片實(shí)際軸向力遠(yuǎn)超軸向力量程 4200 N(估算在7000~8000 N)。因此造成汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子系統(tǒng)軸向推力額外增加,推力軸承瓦塊工作面過載,油膜形成不良,最終使軸瓦損壞。
圖6 膜片拉伸量與軸向力關(guān)系
同時(shí),檢查軸承系統(tǒng),發(fā)現(xiàn)主推力軸承瓦架水準(zhǔn)塊部位承載面存在明顯磨損情況,磨損深度0.06~0.08 mm(圖7)。經(jīng)分析認(rèn)為,汽輪機(jī)轉(zhuǎn)子軸向力過大,造成水準(zhǔn)塊與瓦架接觸磨損。
圖7 主推瓦架配合面磨損
機(jī)組聯(lián)軸器膜片的錯(cuò)誤安裝,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子運(yùn)行中軸向力額外增大,推力軸承瓦塊承載力大幅增大。同時(shí),由于聯(lián)軸器對(duì)中影響,主推力軸承瓦塊在運(yùn)行中承受高幅度的交變載荷應(yīng)力。在長(zhǎng)時(shí)間的交變作用力下,交變載荷應(yīng)力已超過軸承瓦塊巴氏合金的疲勞極限,使主推瓦巴氏合金損壞,最終造成機(jī)組軸位移動(dòng),引發(fā)聯(lián)鎖跳車。聯(lián)軸器膜片的錯(cuò)誤安裝是造成本次異常跳車的直接原因。
綜上分析,造成本次機(jī)組異常跳車的主要原因是:
1)汽輪機(jī)側(cè)聯(lián)軸器膜片安裝錯(cuò)誤,導(dǎo)致轉(zhuǎn)子軸向力額外增大,進(jìn)而推力軸承瓦塊承載力大幅增大,最終使軸瓦巴氏合金損壞,機(jī)組聯(lián)鎖跳車。
2)機(jī)組檢修過程中未嚴(yán)格進(jìn)行技術(shù)質(zhì)量控制,檢修人員及對(duì)裝配過程、數(shù)據(jù)驗(yàn)收把控不嚴(yán),造成聯(lián)軸器膜片錯(cuò)誤裝配。
為避免機(jī)組運(yùn)行中再出現(xiàn)類似故障,采取以下措施進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn):
1)重新安裝機(jī)組聯(lián)軸器膜片,同時(shí)調(diào)整膜片預(yù)拉伸量值為0±0.20 mm;2)對(duì)汽輪機(jī)與壓縮機(jī)進(jìn)行重新找正對(duì)中,滿足機(jī)組對(duì)中要求;3)修改標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書及相關(guān)檢修規(guī)程,將膜片安裝及預(yù)拉伸量調(diào)整作為關(guān)鍵驗(yàn)收節(jié)點(diǎn);4)以此為例,檢修人員及技術(shù)員進(jìn)行相關(guān)資料學(xué)習(xí),熟悉掌握聯(lián)軸器膜片運(yùn)行原理及安裝要求。
設(shè)備恢復(fù)運(yùn)行后,轉(zhuǎn)子振動(dòng)、溫度、軸位移等各項(xiàng)參數(shù)正常,機(jī)組運(yùn)行穩(wěn)定。通過本此次故障分析和處理,得到以下心得體會(huì):
1)當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時(shí),不能只看到表面原因,還應(yīng)找到產(chǎn)生此故障的根本原因,并進(jìn)行徹底解決;2)提高對(duì)設(shè)備的重視程度,同時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照檢修規(guī)程及標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行設(shè)備的檢修,嚴(yán)格控制檢修質(zhì)量。