闕智堅(jiān)
摘要:針對(duì)某5t電動(dòng)裝載機(jī)變速箱換擋由于撥叉變形,導(dǎo)致脫擋、掛不上擋故障,進(jìn)行全面分析研究,提出對(duì)換擋撥叉進(jìn)行加強(qiáng)和輸出軸總成進(jìn)行優(yōu)化。經(jīng)實(shí)際工況驗(yàn)證,優(yōu)化后的裝載機(jī)故障率明顯下降。
關(guān)鍵詞:電動(dòng)輪式裝載機(jī);變速箱;故障;分析;改進(jìn);強(qiáng)度提升
1? ?故障現(xiàn)象及分析
某公司針對(duì)電動(dòng)裝載機(jī)開發(fā)了一款電控變速箱,在使用過程中客戶反應(yīng),該電控變速箱換擋撥叉易出現(xiàn)變形,從而導(dǎo)致脫擋、掛不上擋的問題,進(jìn)而影響作業(yè)效率。鑒于此,決定對(duì)該變速箱進(jìn)行優(yōu)化升級(jí)。
換擋撥叉故障主要表現(xiàn)在換擋撥叉變形和叉頭磨損。換擋撥叉彎曲變形如圖1所示。換擋撥叉端面磨損如圖2所示。對(duì)故障件換擋撥叉的材料、熱處理和金相組織進(jìn)行分析,無異常現(xiàn)象。從故障零件照片體現(xiàn)出來的故障表現(xiàn)上看,換擋撥叉彎曲變形,主要是換擋撥叉強(qiáng)度不足。在換擋過程中,電控?fù)Q擋機(jī)構(gòu)推動(dòng)換擋撥叉將滑動(dòng)齒套對(duì)齒掛入。對(duì)齒過程中,推力反作用在換擋撥叉上,由于長(zhǎng)時(shí)間操作造成換擋撥叉變形,最終導(dǎo)致脫擋、掛不上擋。
輸出軸總成中的滑動(dòng)齒套,是通過中間的環(huán)形槽安裝在換擋撥叉叉頭上的,通過換擋撥叉的移動(dòng),使滑動(dòng)齒套分別與高速擋齒輪或者低速擋齒輪嚙合,實(shí)現(xiàn)前進(jìn)、空擋和倒退的擋位切換。換擋撥叉總成的擋位行程通過彈簧和鋼球進(jìn)行限定,且未對(duì)滑動(dòng)齒套進(jìn)行限位,無法保證滑動(dòng)齒套處在高速擋齒輪和低速擋齒輪的中間,造成換擋撥叉叉頭與滑動(dòng)齒套環(huán)形槽干涉,使換擋撥叉叉頭磨損,導(dǎo)致脫擋、掛不上擋。
2? ?優(yōu)化改進(jìn)措施
針對(duì)該電控變速箱換擋撥叉易出現(xiàn)變形,從而導(dǎo)致脫擋、掛不上擋的問題,進(jìn)行綜合分析認(rèn)為,需提升換擋撥叉的材料性能、結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,并對(duì)輸出軸總成進(jìn)行優(yōu)化。
2.1? ?提升換擋撥叉材料性能
分析認(rèn)為,由于目前的換擋撥叉材料為ZG310-570,并采用鑄造成型及回火處理工藝,導(dǎo)致其易存在砂眼、疏松等缺陷。參照國(guó)內(nèi)著名重卡變速箱廠商的換擋撥叉所用材料、成型工藝及熱處理工藝,將本換擋撥叉材料改為45號(hào)鋼,并采用鍛造成型及調(diào)質(zhì)處理工藝,以使換擋撥叉的機(jī)械性能得到顯著提升[1-2]。
2.2? ?提升換擋撥叉結(jié)構(gòu)強(qiáng)度
分析認(rèn)為,目前的換擋撥叉,是在手動(dòng)機(jī)械換擋變速箱結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上上開發(fā)設(shè)計(jì)的,電控?fù)Q擋機(jī)構(gòu)在換擋過程中推力,不會(huì)因擋位掛不進(jìn)而自動(dòng)調(diào)小推力,長(zhǎng)時(shí)間操作造成換擋撥叉變形。為此,在不改變換擋撥叉外聯(lián)尺寸的情況下,對(duì)換擋撥叉進(jìn)行了加強(qiáng)設(shè)計(jì),即在換擋撥叉兩面增加加強(qiáng)筋,并對(duì)中間幅板向U型頭采取一側(cè)逐步增厚設(shè)計(jì),以提高換擋撥叉的結(jié)構(gòu)強(qiáng)度,并保證互換性。
為驗(yàn)證其改進(jìn)效果,利用Inventor三維軟件進(jìn)行三維建模和有限元優(yōu)化分析,工況條件按照電控?fù)Q擋機(jī)構(gòu)撥動(dòng)推力600N·m。對(duì)優(yōu)化前、后的換擋撥叉進(jìn)行有限元分析,優(yōu)化前的換擋撥叉實(shí)物彎曲部位(見圖1)與優(yōu)化前有限元分析結(jié)果(見圖3)的薄弱部位吻合,優(yōu)化后(見圖4)的安全系數(shù)提升了35%,且優(yōu)化前薄弱部位的強(qiáng)度得到了顯著提升[3-4]。
2.3? ?輸出軸總成優(yōu)化
2.3.1? ?結(jié)構(gòu)優(yōu)化方案
在換擋撥叉總成臺(tái)階面下方設(shè)置撥叉調(diào)整墊片,并通過螺栓安裝在箱體上。換擋撥叉U型槽與電控?fù)Q擋撥指相配(實(shí)現(xiàn)換擋撥叉換擋),通過調(diào)整撥叉調(diào)整墊片的厚度,使換擋撥叉U型頭中心線位于箱體限位窗口中心線上。
箱體的臺(tái)階孔底設(shè)置輸出軸調(diào)整墊片,輸出軸調(diào)整墊片左側(cè)安裝有軸承,軸承的右側(cè)安裝有隔套,隔套的右側(cè)安裝有高速擋齒輪,高速擋齒輪上均勻分布安裝有3個(gè)限位銷一。高速擋齒輪右側(cè)與輸出軸中間臺(tái)階的左側(cè)面接觸,該中間臺(tái)階安裝有滑動(dòng)齒套,換擋撥叉的叉頭安裝在滑動(dòng)齒套的環(huán)形槽內(nèi)。輸出軸中間臺(tái)階的右側(cè)面接觸安裝有低速擋齒輪,低速擋齒輪上均勻安裝3個(gè)限位銷二,通過調(diào)整輸出軸調(diào)整墊片的厚度,使輸出軸中間臺(tái)階中心線位于換擋撥叉叉頭中心線上。
2.3.2? ?調(diào)整方法
首先,進(jìn)行換擋撥叉U型頭與箱體窗口兩限位面對(duì)中調(diào)整。分別測(cè)量箱體窗口兩限位面距離為A,和換擋撥叉的U型頭兩外側(cè)限位面厚度為B。根據(jù)上述測(cè)量出來的數(shù)值,可以計(jì)算出換擋撥叉的U型頭兩外側(cè)面到箱體窗口左右限位面距離為F,其表達(dá)式為:
F=A-B/2(1)
測(cè)量箱體窗口左側(cè)限位面到換擋撥叉總成安裝面的距離為D,再將換擋撥叉總成的換擋撥叉調(diào)整至空擋位置,測(cè)量換擋撥叉總成中撥叉支架端面到換擋撥叉左側(cè)限位面距離為E。為保證換擋撥叉與箱體窗口兩限位面對(duì)中,根據(jù)上述測(cè)量出來的數(shù)值,計(jì)算撥叉調(diào)整墊片需選取厚度t1,其表達(dá)式為:
t1=E-D-F(2)
其次,進(jìn)行輸出軸中間臺(tái)階中心線與換擋撥叉叉頭中心線對(duì)中調(diào)整。先在輸出軸上預(yù)裝隔套,測(cè)量隔套外端面到輸出軸中間臺(tái)階左側(cè)端面距離為J,再測(cè)量輸出軸中間臺(tái)階左右兩側(cè)端面厚度為K。根據(jù)上述測(cè)量出來的數(shù)值,計(jì)算隔套外端面到輸出軸中間臺(tái)階中心線為L(zhǎng),其表達(dá)式為:
L=J+K/2(3)
測(cè)量箱體上的輸出軸孔端面到孔底臺(tái)階深度為M,再測(cè)量換擋撥叉的U型頭中心線至叉頭中心線距離為N。為保證輸出軸中間臺(tái)階中心線與換擋撥叉叉頭中心線對(duì)中,根據(jù)上述測(cè)量出來的數(shù)值,計(jì)算軸承右側(cè)輸出軸調(diào)整墊片需選取厚度為t2,其表達(dá)式為:
t2=M+L-D-A/2-N(4)
2.3.3? ?優(yōu)化效果
輸出軸總成優(yōu)化后結(jié)構(gòu)見圖5。限位銷一、限位銷二和箱體限位窗口的設(shè)置,使滑動(dòng)齒套和換擋撥叉都得到很好的限位,通過換擋撥叉U型頭與箱體窗口兩限位面對(duì)中調(diào)整,及輸出軸中間臺(tái)階中心線(即滑動(dòng)齒套中心線)與換擋撥叉叉頭中心線對(duì)中調(diào)整,使換擋撥叉的叉頭與滑動(dòng)齒套的環(huán)形槽不會(huì)干涉,避免了干涉磨損和換擋時(shí)接合齒的接合長(zhǎng)度不足造成擋位脫擋。
3? ?結(jié)束語(yǔ)
本文針對(duì)某5t電動(dòng)裝載機(jī)變速箱換擋由于撥叉變形,導(dǎo)致脫擋、掛不上擋故障,進(jìn)行全面分析研究,提出對(duì)換擋撥叉進(jìn)行加強(qiáng)和輸出軸總成進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化后的變速箱在一年多的市場(chǎng)工況驗(yàn)證中,未出現(xiàn)因換擋撥叉、輸出軸總成故障引起的脫擋、掛不上擋故障,優(yōu)化改進(jìn)效果明顯。
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