寧軍華
(中國水電建設(shè)集團(tuán)十五工程局有限公司,陜西 西安 710068)
在進(jìn)行水利設(shè)施施工建設(shè)中經(jīng)常會遇到軟弱地基,尤其是在濕陷性黃土地區(qū),軟弱地基的深度更大,現(xiàn)場條件更加復(fù)雜,處理難度也隨之提升。這就要求結(jié)合濕陷性黃土地質(zhì)條件的特點(diǎn),采用科學(xué)有效的處理技術(shù),方可保障施工質(zhì)量。級配砂夾石換填技術(shù)是一種常用的軟弱地基換填技術(shù)。但在實(shí)際應(yīng)用中,需要結(jié)合工程特點(diǎn),嚴(yán)格把控好每個(gè)施工細(xì)節(jié),才能提升換填處理的效果。基于此,開展?jié)裣菪渣S土地質(zhì)水利設(shè)施軟弱地基的施工處理技術(shù)的分析研究就顯得尤為必要。
韓城市禹門口抽黃改造工程主要由一級取水泵站、泥沙處理站、二級加壓泵站及輸水管線組成。泥沙處理站由加藥間、HPS 澄清池、排泥系統(tǒng)、電氣及自動化控制等輔助生產(chǎn)配套設(shè)施等組成。HPS 澄清池基坑開挖尺寸為48.15m×114.9m,原設(shè)計(jì)采用50cm 厚的級配砂夾石進(jìn)行換填,基坑開挖至底標(biāo)高后,由于底部局部存在濕陷性黃土,地基承載力難以達(dá)到設(shè)計(jì)要求。后經(jīng)設(shè)計(jì)變更基坑往下開挖1m,再增加1m 厚的級配砂夾石換填;實(shí)際換填厚度為1.5m,換填方量8380m3,設(shè)計(jì)要求砂夾石級配為3:7,壓實(shí)系數(shù)不小于0.97。石子為1~2cm 和1~3cm 混合的碎石。
在案例工程施工中,為提升軟弱地基處理效果,選擇了級配砂夾石處理技術(shù),石子采用20t 自卸汽車從開采現(xiàn)場運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,總運(yùn)輸距離為50km。砂子采用同樣選擇20t 汽車,從制砂場運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場,總運(yùn)輸距離為30km[1]。石子和砂子運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場后,在施工現(xiàn)場進(jìn)行拌和,采用ZL50 裝載機(jī)和1m3反鏟,按照試驗(yàn)室確定的配合比來拌和混合料。為控制拌和效果,在拌和中可采用人工配合灑水車進(jìn)行加水。拌和好的混合料通過ZL50 裝載機(jī)運(yùn)輸?shù)绞┕っ妗H斯づ浜蟌L50 裝載機(jī)和1m3反鏟攤鋪平整。20t 自行式震動壓路機(jī)和1t 小型振東碾壓設(shè)備配合碾壓,以保證壓實(shí)能夠達(dá)到設(shè)計(jì)要求。級配砂夾石處理施工工藝流程如圖1所示。
圖1 級配砂夾石處理施工工藝流程
在應(yīng)用級配砂夾石軟基處理技術(shù)時(shí),要嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范進(jìn)行施工,同時(shí)加強(qiáng)對每個(gè)施工細(xì)節(jié)的控制,才能發(fā)揮出應(yīng)有的優(yōu)勢,更好地保障施工質(zhì)量。
為更好的掌握影響濕陷性黃土地質(zhì)水利設(shè)施軟弱地基處理質(zhì)量的因素,本工程在施工中對加藥間和陳清池砂夾石基礎(chǔ)換填進(jìn)行了全方位的驗(yàn)收統(tǒng)計(jì),其結(jié)果如表1 所示。
表1 標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目驗(yàn)收質(zhì)量統(tǒng)計(jì)
從表1 中能夠看出,影響砂夾石基礎(chǔ)換填質(zhì)量的因素中,壓實(shí)度和攤鋪平整度是主要因素,需要結(jié)合實(shí)際情況,找到引起壓實(shí)度和攤鋪平整度超標(biāo)的主要因素,以采取有針對性的施工技術(shù)措施,以最大限度上保障施工質(zhì)量。在級配砂夾石軟基處理施工中影響壓實(shí)度和平整度的主要因素包括以下3 點(diǎn)。
石料、砂料由20t 自卸車運(yùn)到工地,現(xiàn)場攪拌使用ZL50 裝載機(jī)和1.0m3反鏟按照設(shè)計(jì)和實(shí)驗(yàn)室要求的配合比拌和均勻,人工配合灑水,含水率按照實(shí)驗(yàn)室確定的最優(yōu)含水率4.9%控制。通過ZL50 裝載機(jī)將合格的砂石和夾石運(yùn)輸?shù)焦さ亍1竟こ淌┕ぶ袑ΜF(xiàn)場施工情況進(jìn)行了分析調(diào)研,在卸料時(shí)存在很多問題,如自卸車在卸料時(shí)存在操作不規(guī)范,隨意卸料,卸料間距有大有小。這會對后期砂夾石的攤鋪質(zhì)量造成影響,出現(xiàn)攤鋪厚度不均勻,攤鋪效率比較低等問題,嚴(yán)重影響了軟弱地基處理的平整度和壓實(shí)度。為解決這一問題,采用了如下措施。
卸料不規(guī)范、方法不合理,不但會增加后期攤平、整平的工作量,而且不利于使用效率的提升,現(xiàn)代化工程項(xiàng)目質(zhì)量和效率決定了施工企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場信譽(yù)度。因此,在進(jìn)行濕陷性黃土地質(zhì)水利設(shè)施軟弱地基的施工處理中,需要結(jié)合現(xiàn)場實(shí)際情況,通過測量確定需要處理的軟弱地基面積,再以此為依據(jù),確定卸料汽車的載重量,以及需要投入的卸料車數(shù)量。級配砂夾石混合料運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場后,需要在專人指揮下進(jìn)行卸料,研究私自做主胡亂卸料,嚴(yán)格把控好卸料的間距,為后期攤鋪提供良好的條件,從而避免混合料攤鋪不均勻的問題,提升施工效率,更好的保障壓實(shí)度和平整度。
本工程人工配合ZL50 裝載機(jī)和1.0m3反鏟分層攤鋪整平,攤鋪厚度按40cm 控制。但就施工現(xiàn)場實(shí)際情況而言,還存在砂夾石混合料攤鋪時(shí)整平機(jī)配置不合理。為更好的掌握影響級配砂夾石換填處理軟弱地基平整度、壓實(shí)度的原因。本工程在施工中通過現(xiàn)場調(diào)查的方法對級配砂夾石基礎(chǔ)混合料基礎(chǔ)面平整施工作業(yè)進(jìn)行分析。分析結(jié)果表明,在施工現(xiàn)場人工配合裝載機(jī)整平的效率比較低,經(jīng)過現(xiàn)場測量發(fā)現(xiàn)平整度誤差都超過了允許的范圍,出現(xiàn)了多次返工問題,嚴(yán)重影響了施工的效率和質(zhì)量。為了解決這一問題,采用了如下措施。
由于本工程施工規(guī)模比較大,為加快施工速度,盡快完成施工人員,需要采用多種機(jī)型設(shè)備相互配合的施工方法。例如,裝載機(jī)專門負(fù)責(zé)級配砂夾石的攤鋪,攤鋪后再由平地機(jī)進(jìn)行整平處理。在平地機(jī)上配置了先進(jìn)的水準(zhǔn)儀控制系統(tǒng),可對鋪料厚度進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測和平整,從而級配砂夾石攤鋪的平整度,為后期壓路機(jī)碾壓,提供均勻的混合料厚度,以減少碾壓遍數(shù),提升壓實(shí)度和平整度。具體的操作方法為:由自卸式汽車將填料運(yùn)送到工地,由測量員預(yù)先測得原位標(biāo)高,由施工員負(fù)責(zé)安排的車輛在規(guī)定的范圍內(nèi)進(jìn)行均勻的倒料。在逐層填土?xí)r,首先按照場地情況布置裝車路線,施工面由專人負(fù)責(zé),分層進(jìn)行,由低到高,由兩側(cè)向中間依次卸載。先粗平:在卸完填料后,先用裝載機(jī)將其攤平,然后用手工將其基本平整[5]。第一次平整后,施工人員和測量人員按照設(shè)計(jì)要求,對更換填料的松層厚度和寬度進(jìn)行檢驗(yàn),達(dá)到要求后,才能進(jìn)行平整。再次精整:按預(yù)定的松層厚度,用平地機(jī)械進(jìn)行平整,以確保松層厚度與預(yù)定標(biāo)高一致。為確保平整土層,平整后先用壓路機(jī)壓實(shí),然后用平面機(jī)進(jìn)行平整,并在平整期間隨時(shí)進(jìn)行標(biāo)高測量,確保平整。
碾壓由20t 自動振動壓路機(jī)與1t 小型壓路機(jī)協(xié)同碾壓,按現(xiàn)場生產(chǎn)試驗(yàn)確定碾壓次數(shù)。現(xiàn)場生產(chǎn)試驗(yàn)是在加藥室的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。碾壓完畢后按照規(guī)范規(guī)定進(jìn)行取樣檢測,壓實(shí)系數(shù)符合設(shè)計(jì)要求不小于0.97,所有取樣點(diǎn)全部合格后再進(jìn)行下道工序施工。本工程在碾壓施工中,遇到的主要問題是級配砂夾石混合料含水量不滿足要求。對級配砂夾石基礎(chǔ)換填之后進(jìn)行現(xiàn)場取樣試驗(yàn)研究,通過烘干法測得級配砂夾石混合料含水率均在最優(yōu)含水率5%偏差之外,且干密度都小于2.19kg/cm3,壓實(shí)度也都小于0.97%,沒有達(dá)到設(shè)計(jì)要求的標(biāo)準(zhǔn)。為解決這一問題,采用了如下措施。
為保證施工質(zhì)量,嚴(yán)格控制好混合料的含水率,需要在施工現(xiàn)場進(jìn)行實(shí)時(shí)檢測,按照最終的試驗(yàn)結(jié)果合理調(diào)整級配砂夾石混合料的含水率。若含水率不足時(shí)要用灑水車進(jìn)行補(bǔ)水。由于本工程在實(shí)際施工中遇到干密度小于2.19kg/cm3的問題,不利于保障換填料最終的壓實(shí)度。針對這一問題,需要適當(dāng)提升混合料的含水率。本工程澄清池?fù)Q填壓實(shí)度控制效果驗(yàn)證如表2所示。
表2 澄清池?fù)Q填壓實(shí)度控制效果驗(yàn)證
針對施工中干密度過小的問題,本工程通過灑水車均勻?yàn)⑺姆椒?,來提升混合料含水率,提升了混合料壓?shí)的質(zhì)量,最終的壓實(shí)度也都達(dá)到了設(shè)計(jì)要求,表明在級配砂夾石換填技術(shù)處理軟弱地基時(shí),按照試驗(yàn)結(jié)果合理調(diào)整混合料的含水率,可有效提升施工質(zhì)量和效率。
在案例工程軟弱地基處理中采用了級配砂夾石換填處理技術(shù),雖然在實(shí)際施工中遇到了一定的問題,但通過對問題的分析研究,擬定了有效的解決方法和對策,順利完成了施工任務(wù),并取得了良好效果。
(1)技術(shù)先進(jìn)。通過分析施工中存在的問題,并提出相應(yīng)的解決辦法,使得的級配砂夾石換填處理工藝更加完善,技術(shù)更加先進(jìn)性,可為今后類似工程的施工提供一定的參考和指導(dǎo)[6]。
(2)經(jīng)濟(jì)效益。采用常規(guī)換填技術(shù),15 個(gè)人配合配置1 臺裝載機(jī)澄清池?cái)備佌叫枰? 天時(shí)間,裝載機(jī)1 個(gè)臺班費(fèi)按照500 元計(jì)算,15 個(gè)工人一個(gè)工日的工資為150 元,需要投入的總費(fèi)用為150×15×2+500=5000 元。通過調(diào)整施工方案,優(yōu)化施工方法。相同的整平工作僅需要0.7 個(gè)臺班就能完成,一個(gè)臺班按照800 元計(jì)算,則節(jié)約的費(fèi)用了5000-560=4440 元。為保證級配砂夾石換填處理效果,至少需要分三層攤鋪,若按照分三層攤鋪計(jì)算可節(jié)約4440×3=13320 元,經(jīng)濟(jì)效益非常顯著。
(3)施工效率。調(diào)整施工方法后,使得級配砂夾石換填處理效率得到了顯著提升,有效縮短了各道工序之間的間隔,加快了施工速度。
(4)無形效益。通過優(yōu)化級配砂夾石換填處理施工方法后,使得施工效率和質(zhì)量得到了顯著提升,得到了監(jiān)理和業(yè)主的一致好評,提升了施工單位的形象和市場信譽(yù)度,對企業(yè)持續(xù)健康的發(fā)展有非常重要的意義。
綜上所述,結(jié)合實(shí)際案例,分析了濕陷性黃土地質(zhì)水利設(shè)施軟弱地基的施工處理技術(shù),分析結(jié)果表明,濕陷性黃土軟弱地基處理難度大,質(zhì)量要求高。采用級配砂夾石換填處理技術(shù)可對軟弱地基進(jìn)行有效的加固處理,從而為水利設(shè)施的建設(shè)提供穩(wěn)定基礎(chǔ)支持。針對級配砂夾石換填處理施工中存在的問題,需要通過現(xiàn)場的調(diào)研和試驗(yàn)的方法確定問題的成因,并尋找最佳、最有效的解決方法,以最大限度上軟弱地基處理效果,更好的保障水利設(shè)施施工質(zhì)量。