王俊杰 周忠誠 楊 旭
(鐵法煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司礦山建設(shè)工程分公司,遼寧 鐵嶺 112700)
大強煤礦副井為千米豎井,井塔共10層。罐籠質(zhì)量22.8t。主罐尺寸為5550mm×1990mm×7540mm,型號為GDG1.5/6/2/4K。副罐尺寸為5550mm×1380mm×7540mm,型號為GDG1.5/6/2/4。首繩懸掛裝置質(zhì)量5.38t,首繩共4根,型號為50NAT6×36WS+FC-1770-ZS/SZ,總質(zhì)量44.64t。尾繩懸掛重1.41t,尾繩共2根,型號為PD8×4×19-196×31-1470,總質(zhì)量43t。井塔及井口沒有吊運罐籠的設(shè)施,井棚內(nèi)的橋式起重機與井筒的最近距離為13m,井口起吊高度為12m。
因井口空間所限,為避免井口安裝絞車較多,造成絞車的鋼絲繩運行路線交叉,給施工帶來混亂和安全隱患。結(jié)合現(xiàn)場情況,決定在井塔上安裝2臺JSDB-16雙速絞車用于起吊,在井口安裝2臺JSDB-16雙速絞車用于起吊和1臺JSDB-13雙速絞車用于水平牽引。
在井塔防撞梁下安裝2臺32t4-4型滑輪組,井塔起吊絞車通過滑輪組吊運罐籠。
在井棚橋式起重機和井筒之間設(shè)置2處吊裝點,在2處吊裝點下掛設(shè)2臺20t4-4型滑輪組,井口起吊絞車通過滑輪組吊運罐籠。起吊設(shè)施具體布置位置如圖1所示。
圖1 起吊設(shè)施布置圖
起吊設(shè)施布置及編號:井塔雙速絞車—— 1#車和2#車,井口回柱絞車—— 3#車,井口雙速絞車——4#車和5#車,井棚雙梁橋式起重機—— 6#車。
2.1.1 雙絞車吊罐
吊裝最大質(zhì)量為Q=22.8t,采用雙繩4點起吊。繩扣數(shù)量n取4,安全系數(shù)取6,不平衡系數(shù)K1取1.25,動載荷系數(shù)K2取1.2,鋼絲繩扣夾角取60°。繩扣受力形式如圖2所示。計算所需鋼絲繩扣的最小破斷力F如公式(1)所示[1]。
圖2 繩扣受力分析圖
2.1.2 單絞車吊罐
當(dāng)?shù)踹\罐籠時,可能出現(xiàn)單側(cè)繩扣受力情況。計算所需鋼絲繩扣的最小破斷力如公式(2)所示。
式中:Q=15.74t,n=2,K2=1.2,得F=66t。
查表得6×19+FC-36-1670鋼絲繩最小破斷拉力總和為86.7t。因此選用直徑不小于36mm鋼絲繩扣吊運罐籠。
2.1.3 掛設(shè)滑輪組鋼絲繩扣計算
吊裝最大質(zhì)量為Q1=22.8t,鋼絲繩等機具質(zhì)量為Q2=1t,在吊運罐籠過程中,可能出現(xiàn)單臺絞車受力情況,繩扣數(shù)量n取4,安全系數(shù)取6,動載荷系數(shù)K2=1.2,計算所需鋼絲繩扣的最小破斷力如公式(3)所示。
式中:Q=Q1+Q2=23.8t,得F=23.8÷4×1.2×6=43t。
查表得6×19+FC-28-1670鋼絲繩最小破斷拉力總和為52.4t。因此選用直徑不小于28mm鋼絲繩扣來掛設(shè)滑輪組。
2.1.4 吊運罐籠的絞車及鋼絲繩計算
通過2臺滑輪組(4-4)來起吊罐籠,在吊運罐籠過程中,可能出現(xiàn)單臺絞車受力情況,此時吊裝最大質(zhì)量Q取15.74t,動載荷系數(shù)K2取1.2,安全系數(shù)取6,繩子數(shù)量n=8。按此情況計算所需絞車鋼絲繩最小破斷力如公式(4)所示。
查表得6×19+FC-18-1670鋼絲繩最小破斷拉力總和為21.7t。因此施工時選用直徑不小于18mm鋼絲繩作為絞車鋼絲繩。
單繩承受的最大力如公式(5)所示。
絞車均滿足使用要求。
2.1.5 掛設(shè)滑輪組鋼梁強度驗算
起吊罐籠質(zhì)量為P=22.8t=223440N,每個滑輪組選用1根40b工字鋼作為承重鋼梁,鋼梁最大座間距L=2.6m,工字鋼許用應(yīng)力[σ]為160MPa,查表I40b工字鋼抗彎截面系數(shù)[2]Wx=1140cm3。鋼梁受力形式如圖3所示,按單臺滑輪組受力時進行驗算[3],如公式(6)、公式(7)所示。
圖3 鋼梁受力分析圖
滿足要求。
例如井口出車側(cè)的安全門、平臺、罐道尖、四角道等。
在井塔防撞梁上方,副罐首繩兩側(cè)鋪設(shè)2根I40b工字鋼,工字鋼緊貼首繩放置。在工字鋼上面安裝TSQ-30鎖繩器,將首繩鎖住固定。將主罐首繩懸掛裝置的油缸打壓,預(yù)留150mm到極限位置,將主罐底部停在井口上方7m位置。
在托罐梁上方,主罐2根扁尾繩兩側(cè)安裝2根4m長32b工字鋼,工字鋼上放置4根500mm長12#礦用工字鋼。在礦用工字鋼上,每根尾繩兩側(cè)安裝7副板卡,7副板卡依次緊貼在一起,板卡螺栓選用8.8級M30×200mm,螺栓緊固力力矩不小于1250N·m。利用7副板卡將尾繩鎖在井口鋼梁上。
將主罐頂部懸掛裝置油缸卸壓,使井口鎖繩梁上方的尾繩松弛、彎曲、不受力,兩根尾繩質(zhì)量全部落在井口鎖繩梁上。
在井口2m、3m、4mm高的套架梁上鋪設(shè)4塊跳板,將原尾繩板卡按從下到上順序拆除5副。在下層罐內(nèi)放置2個起吊架,并掛設(shè)2臺2t手拉葫蘆,通過2根Φ16mm鋼絲繩扣分別與尾繩環(huán)連接,操作手拉葫蘆,將尾繩環(huán)稍微上提,使尾繩環(huán)與罐籠之間的連接板不受力,拆除罐籠與尾繩環(huán)的連接銷軸。松罐內(nèi)2臺手拉葫蘆,將尾繩環(huán)落在井口地面上。將井塔2臺起吊絞車通過滑輪組連接到罐籠吊點,上提絞車使其受力。拆除首繩懸掛裝置與罐籠的銷軸。
吊運舊罐籠出井筒步驟如下。1)指揮1#車、2#車下放罐籠約2m左右停車(罐頂?shù)陀?層樓板)。將4#車連接到罐頂T板南側(cè)銷軸孔內(nèi),上提4#車,下放1#車、2#車。將罐籠向井筒出車側(cè)方向運動。2)當(dāng)罐籠向外行走至極限位置時,將3#車通過Φ18mm鋼絲繩扣連接到罐籠底部。上提3#車,使其受力。3)將5#車連接到罐頂T板北側(cè)銷軸孔內(nèi),上提5#車,使其受力。摘掉1#車連接繩扣,下放2#車,同時上提3#車、4#車、5#車,當(dāng)2#車不受力時,摘掉2#車連接繩扣。該過程中要保證罐籠頂部與臨時尾繩板卡之間有足夠的安全距離。4)上提3#車、5#車,同時下放4#車,使罐籠徹底離開井筒。5)將平板車運送至罐籠下方。下放4#車、5#車,將罐籠落在平板車上。6)在井口將舊罐籠解體。上提3#車,將罐籠下半部向出車側(cè)方向運動。7)下放4#車、5#車,將罐籠上半部落在另一臺平板車上并運走。舊罐籠吊運過程如圖4所示。
圖4 罐籠吊運過程
3.6.1 新罐籠吊運
新罐籠吊運步驟如下。1)用6#車鉤頭通過40t鏈子和2個25t卡環(huán)連接到新罐籠T板,將新罐籠吊起,向北側(cè)方向行走至極限位置,落在準(zhǔn)備好的平板車上。2)將4#車連接到罐籠頂部T板北側(cè)銷軸孔,使其受力。將6#車改吊到罐籠南側(cè)中部吊點,保持4#車、6#車微受力。將3#車連接在罐籠南側(cè)底部,上提4#車,下放6#車,并始終保持3#車微受力,將罐籠向北側(cè)移動,當(dāng)罐籠T板到達4#車滑輪組下方時停止。3)將4#車改吊到罐籠頂部T板南側(cè)銷軸孔,使其受力。將5#車連接到罐籠頂部T板北側(cè)銷軸孔,摘掉6#車連接繩扣。4)上提4#車、5#車,將平板車運走。上提5#車,下放3#車、4#車,將罐籠向井筒方向移動。5)將2#車滑輪組通過Φ36mm鋼絲繩扣掛設(shè)到罐頂北側(cè)吊點位置,上提2#車、5#車,下放3#車、4#車,將罐籠向井筒方向移動。6)當(dāng)罐籠頂部到達5#車滑輪組下方時,將4#車改吊到罐籠頂部南側(cè)吊點,使其受力。摘掉5#車連接繩扣。7)將1#車滑輪組通過Φ36mm鋼絲繩扣掛設(shè)到罐籠頂部南側(cè)吊點。上提2#車,下放3#車、4#車,將罐籠向井筒方向移動,同時保證罐籠與尾繩之間的安全距離。8)當(dāng)1#車滑輪組起吊角度合適并能夠受力時,上提1#車、2#車,保持3#車、4#車受力,繼續(xù)向井筒內(nèi)吊運罐籠。當(dāng)罐籠底部高過尾繩臨時板卡時,下放3#車、4#車,3#車、4#車不受力,停車摘掉3#車、4#車連接繩扣。9)操作1#車、2#車,使罐籠直立于井筒內(nèi)。同時上提1#車、2#車,將罐籠吊到安裝位置。
3.6.2 安裝首尾繩懸掛裝置
施工人員在罐籠底部破開2個150×150mm的方孔,在下層罐內(nèi)放置2個起吊架,并掛設(shè)2臺2t手拉葫蘆,通過Φ16mm鋼絲繩扣吊住尾繩環(huán),罐底和套架梁下手拉葫蘆配合將尾繩環(huán)吊到罐籠正下方,同時調(diào)整尾繩環(huán)和連接板的位置,將銷軸、止退銷、止退墊安裝到位。尾繩懸掛裝置安裝完成后,上提罐籠到原位置,安裝首繩懸掛與罐籠連接銷軸。利用尼龍繩將尾繩頭穿過尾繩環(huán)恢復(fù)到原位置,將原尾繩板卡恢復(fù)安裝就位。將首繩懸掛裝置打壓,當(dāng)鎖尾繩梁上方的尾繩已經(jīng)拉直且受力、板卡不受力時停止打壓。拆除井口鎖尾繩的板卡和鋼梁,拆除井塔鎖首繩的鎖繩器和鋼梁。
安裝主罐的滾輪罐耳同樣方法更換副罐。
3.6.3 恢復(fù)到原位置
將井口出車側(cè)的安全門及滑道、平臺、罐道尖、四角道等設(shè)施恢復(fù)到原位置。
該工程關(guān)鍵點在于如何保證施工的安全和工期。該方案在吊運罐籠過程中,罐籠上方采用4個吊點連接,且當(dāng)計算設(shè)施強度時,是按照單臺絞車出現(xiàn)失效情況考慮的,最大程度杜絕此類風(fēng)險的發(fā)生。使用的滑輪組、鋼梁、鋼絲繩扣、絞車等設(shè)施強度都經(jīng)過了嚴(yán)密的計算,完全滿足施工要求。該工程采用3班24h連續(xù)作業(yè),原計劃施工工期為8天。采用了上述的施工工藝后,實際施工工期只用了7天,提前1天將罐籠交予礦方運行生產(chǎn)。通過該方案,該次施工圓滿的完成了罐籠更換工程。不僅保障了作業(yè)的安全,還縮短了施工工期,提高了施工效率,得到了礦方的認可與好評。經(jīng)過這次施工實踐,采用多臺絞車吊運這種又高又重的罐籠方案,取得了優(yōu)異的成績,具有很大的推廣價值。