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        基于精益生產(chǎn)的采煤機(jī)綜合效率提升研究

        2023-09-15 07:46:40劉光LIUGuang
        價值工程 2023年25期
        關(guān)鍵詞:機(jī)率停機(jī)采煤機(jī)

        劉光 LIU Guang

        (山東能源集團(tuán)西北礦業(yè)有限公司,西安 710018)

        0 引言

        煤礦是資源密集型企業(yè),關(guān)鍵設(shè)備的效率直接制約著生產(chǎn)的有序進(jìn)行。采煤機(jī)是煤礦企業(yè)最核心的設(shè)備之一,存在著生產(chǎn)效率低、生產(chǎn)能力發(fā)揮不足的問題。因此,研究采煤機(jī)生產(chǎn)效率的提升對提高煤炭企業(yè)生產(chǎn)能力具有重要意義。本文選擇X 礦采煤機(jī)為主要研究對象,對采煤機(jī)的綜合設(shè)備效率展開研究,對其綜合設(shè)備效率給出界定,掌握采煤機(jī)的使用狀態(tài)與存在的問題,對采煤機(jī)的各項(xiàng)綜合設(shè)備效率指標(biāo)進(jìn)行系統(tǒng)分析,找出影響采煤機(jī)設(shè)備綜合效率提高的因素并有針對性地進(jìn)行改善,在不增加較大投入的前提下,以最小的成本提高采煤機(jī)的綜合設(shè)備效率,為煤炭企業(yè)設(shè)備綜合效率的評價與提高提供參考。

        1 X 礦采煤機(jī)生產(chǎn)流程簡介

        X 礦5301 工作面采煤機(jī)采用走向長壁后退式采煤法,綜合機(jī)械化放頂煤回采工藝組織回采,全部垮落法管理頂板,使用MG400/930-WD 型電牽引雙滾筒采煤機(jī)雙向割煤和支架尾梁插板伸縮擺動放頂煤。采煤機(jī)進(jìn)刀采用端部自開缺口、斜切進(jìn)刀的方式,進(jìn)刀深度0.6m,斜切進(jìn)刀段長度為45m。當(dāng)采煤機(jī)割透端頭煤壁后,前滾筒下降,后滾筒上升,反向沿輸送機(jī)彎曲段割入煤壁,直至進(jìn)入直線段,達(dá)到正常截割深度(0.8m);待進(jìn)刀段推直前部輸送機(jī)后,調(diào)換滾筒位置,反向割三角煤至端頭;再調(diào)換滾筒位置,清理進(jìn)刀段浮煤,并開始正常割煤。每割一個循環(huán)為兩刀,每刀進(jìn)尺0.6m,一個循環(huán)1.2m,每個循環(huán)可以劃分為十二個階段,如圖1 所示。

        圖1 采煤機(jī)生產(chǎn)流程分階段示意圖

        2 采煤機(jī)設(shè)備綜合效率的定義與計(jì)算

        在煤礦井下,采煤機(jī)所生產(chǎn)的產(chǎn)品就是其所截割的煤炭,其質(zhì)量主要由地質(zhì)狀況和先天賦存條件所決定,也就沒有合格品率的問題,因此現(xiàn)有的設(shè)備綜合效率的定義與計(jì)算方法無法解決采煤機(jī)設(shè)備綜合效率(OEE)問題,而煤炭行業(yè)屬于高危行業(yè),安全問題是影響煤炭企業(yè)的首要因素,一旦出現(xiàn)安全問題或者違反《煤礦安全規(guī)程》的問題必須停機(jī),此時的設(shè)備綜合效率一定為零[1-2]。因此,基于OEE 與TEEP 的定義,將采煤機(jī)的設(shè)備綜合效率(S-OEE)定義為基于安全生產(chǎn)前提下設(shè)備在日歷時間內(nèi)發(fā)揮的綜合效率,其中S-OEE 的S 表示采煤機(jī)(Shearer)和安全生產(chǎn)(Safety Production)。即:

        S-OEE=設(shè)備利用率×開機(jī)率×負(fù)荷率采煤機(jī)設(shè)備綜合效率的具體計(jì)算模型(S-OEE)如圖2 所示。

        圖2 采煤機(jī)設(shè)備綜合效率計(jì)算模型(S-OEE)

        在該模型中:

        ①設(shè)備利用率反映的是扣除計(jì)劃停機(jī)和外部影響停機(jī)的計(jì)劃生產(chǎn)時間與日歷時間的比值,設(shè)備利用率=計(jì)劃生產(chǎn)時間/日歷時間=B/A。

        ②開機(jī)率反映的是在計(jì)劃生產(chǎn)時間內(nèi)故障、設(shè)備調(diào)整和煤倉無煤造成的時間損失程度,開機(jī)率=實(shí)際生產(chǎn)時間/計(jì)劃生產(chǎn)時間=C/B。

        ③負(fù)荷率反映的是設(shè)備運(yùn)行中速度、性能造成的損失程度,負(fù)荷率=實(shí)際產(chǎn)出/理論產(chǎn)出=D/C。

        3 采煤機(jī)設(shè)備綜合效率現(xiàn)狀

        首先對X 礦5301 工作面采煤機(jī)20XX 年全年相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行歸納、梳理,然后對設(shè)備利用率、開機(jī)率、負(fù)荷率進(jìn)行計(jì)算,最終得出S-OEE,如圖3 所示。

        圖3 采煤機(jī)設(shè)備綜合效率(S-OEE)現(xiàn)狀示意圖

        由圖3 可知,20XX 年1-12 月中5301 工作面采煤機(jī)的設(shè)備利用率為77%,其中礦外影響占168 小時,預(yù)防性檢修為366 小時,日常檢修每天4 小時全年共計(jì)1460 小時;開機(jī)率為83%,其中由于設(shè)備故障(包括運(yùn)輸、主井提升等其他系統(tǒng)故障造成采煤機(jī)停機(jī))占765 小時,輔助生產(chǎn)、非設(shè)備停機(jī)造成的影響為390 小時;負(fù)荷率為88%,其中由材料配件等因素造成的速度損失為292 小時。SOEE=設(shè)備利用率×開機(jī)率×負(fù)荷率=56%,而國際標(biāo)桿企業(yè)的采煤機(jī)設(shè)備綜合效率為66%,低于國際標(biāo)桿企業(yè)。

        3.1 采煤機(jī)設(shè)備綜合效率關(guān)鍵影響因素的識別

        3.1.1 流程分析

        根據(jù)采礦流程進(jìn)行梳理,選用從人機(jī)料法環(huán)等方面利用頭腦風(fēng)暴法進(jìn)行因果分析[3],因果圖如圖4 所示。

        圖4 魚骨圖

        由圖4 魚骨圖分析可知,在采煤機(jī)生產(chǎn)過程中,不同班組生產(chǎn)效率差異的主要原因是:檢修時間長、作業(yè)不規(guī)范、人員組織銜接不緊密、崗位配合度差、采煤機(jī)速度慢,這些因素直接影響了設(shè)備的負(fù)荷率。

        3.1.2 節(jié)拍分析

        由于煤炭行業(yè)不同于一般制造業(yè),具有其明顯的行業(yè)特點(diǎn),因此,本文定義工序節(jié)拍為:截割一米煤炭或移動一米距離所用的時間(單位:分鐘/米)。對工序節(jié)拍的分析,本文以綜采第三班組采煤機(jī)割煤的一個循環(huán)為例進(jìn)行分析,如表1 所示。

        表1 節(jié)拍分析表

        由表1 可知,影響節(jié)拍速度的因素(也就是影響采煤機(jī)循環(huán)時間的因素)是移溜頭、前移端頭處支架和移溜尾、前移端頭處支架。這兩個階段移動一米距離所用的時間最長,每個人的平均工作時間也長,造成停機(jī)等待現(xiàn)象,也就影響了設(shè)備的負(fù)荷率。

        3.1.3 均衡生產(chǎn)分析

        本文定義均衡生產(chǎn)為各工序或設(shè)備能力相互匹配的一致性,同時,本文的研究對象為5301 綜采工作面的采煤機(jī),而采煤機(jī)的下一個工序是刮板輸送機(jī)運(yùn)輸采煤機(jī)截割下來的煤炭,因此本文在進(jìn)行均衡生產(chǎn)分析時,重點(diǎn)分析采煤機(jī)內(nèi)部設(shè)備能力和采煤機(jī)與下一工序間能力相互匹配的一致性,如刮板輸送機(jī)輸送能力與采煤機(jī)割煤能力的匹配。

        通過咨詢現(xiàn)場技術(shù)人員并使用5W1H[4]提問技術(shù)進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)以下問題;

        ①采煤機(jī)平均產(chǎn)量為6.3t/min,最大產(chǎn)量為7.6t/min,而刮板輸送能力為500t/h,即8.3t/min,刮板輸送機(jī)輸送能力大于采煤機(jī)割煤產(chǎn)量,存在能力匹配不一致問題,雖然不會影響采煤機(jī)的負(fù)荷率,但影響刮板輸送機(jī)的負(fù)荷率,造成整個生產(chǎn)系統(tǒng)的不均衡。

        ②檢修環(huán)節(jié)組織不緊密,采煤機(jī)檢修時間與主運(yùn)系統(tǒng)檢修時間存在差異,由于主運(yùn)系統(tǒng)檢修未完成而造成采煤機(jī)檢修完成后停機(jī)等待,影響了采煤機(jī)的開機(jī)率,如圖5 所示。

        圖5 采煤機(jī)與主運(yùn)系統(tǒng)檢修時間對比圖

        3.2 關(guān)鍵影響因素

        通過流程程序分析、節(jié)拍分析、均衡生產(chǎn)分析等方法,實(shí)現(xiàn)了對影響采煤機(jī)設(shè)備綜合效率的關(guān)鍵因素識別。關(guān)鍵影響因素有:檢修時間長、設(shè)備故障高、非設(shè)備停機(jī)(如領(lǐng)導(dǎo)檢查)、短暫停機(jī)等待、作業(yè)不規(guī)范、人員組織銜接不緊密、生產(chǎn)流程不科學(xué)、崗位配合度差。其中:影響能力利用率的是:檢修時間長等因素。影響開機(jī)率的是:設(shè)備故障高、非設(shè)備停機(jī)(如領(lǐng)導(dǎo)檢查)等因素。影響負(fù)荷率的是:生產(chǎn)流程不科學(xué)、短暫停機(jī)等待、人員組織銜接不緊密/崗位配合度差/作業(yè)不規(guī)范等因素。

        4 采煤機(jī)設(shè)備綜合效率的提升研究

        4.1 實(shí)施“3+X”柔性檢修計(jì)劃

        針對檢修時間長的問題,對采煤機(jī)實(shí)施“3+X”柔性檢修計(jì)劃。采煤機(jī)每天按照3 小時檢修安排,以3 天為一個小周期,每個小周期內(nèi)安排一次5 小時檢修;每10 天為一個大周期,每個大周期內(nèi)安排一次7 小時檢修;每個月根據(jù)情況安排一次12-16 小時的預(yù)防性檢修。月增加計(jì)劃生產(chǎn)時間約14 小時,如圖6 所示。

        圖6 “3+X”柔性檢修示意圖

        4.2 優(yōu)化并行檢修作業(yè)流程

        采用“ECRS”工業(yè)工程分析方法,對采煤機(jī)并行檢修作業(yè)流程進(jìn)行優(yōu)化,特別是對停機(jī)檢修流程進(jìn)行了取消、合并、重排、簡化,并制定采煤機(jī)檢修組織流程,減少計(jì)劃檢修時間,增加計(jì)劃生產(chǎn)時間[5]。

        4.3 開機(jī)率的提升

        ①建立設(shè)備24 小時點(diǎn)檢作業(yè)機(jī)制,形成“三位一體”的點(diǎn)檢管理制度。“三位一體”即崗位工點(diǎn)檢、維修工點(diǎn)檢、專職點(diǎn)檢員巡檢,做到班班有人點(diǎn)檢,任務(wù)明確,實(shí)現(xiàn)檢修班檢修工點(diǎn)檢,生產(chǎn)班崗位工/操作工點(diǎn)檢,使設(shè)備24 小時內(nèi)處于受控狀態(tài),做到及時發(fā)現(xiàn)隱患及時處理,確保設(shè)備故障消滅在萌芽狀態(tài),點(diǎn)檢項(xiàng)目及內(nèi)容如圖7 所示。

        圖7 點(diǎn)檢項(xiàng)目及內(nèi)容

        ②建立設(shè)備故障分析制度。通過對設(shè)備運(yùn)行數(shù)據(jù)進(jìn)行整理分析,按照故障類型進(jìn)行分類,對影響設(shè)備故障率偏高的原因進(jìn)行分析,并進(jìn)行月度分析總結(jié),有針對性地制定檢修計(jì)劃,做設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),為科學(xué)檢修提供精確指導(dǎo)。

        ③建立突發(fā)故障應(yīng)對機(jī)制。規(guī)范突發(fā)故障維修作業(yè)流程和長時間故障處理流程,指導(dǎo)相關(guān)人員正確應(yīng)對采煤機(jī)突發(fā)故障、長時間故障,進(jìn)而快速排除故障。突發(fā)故障維修作業(yè)流程如圖8 所示。

        圖8 突發(fā)故障維修作業(yè)流程

        4.4 負(fù)荷率的提升

        ①針對生產(chǎn)流程不科學(xué)、短暫停機(jī)等待等問題,通過5W1H 提問技術(shù)和ECRS 原則結(jié)合現(xiàn)場生產(chǎn)實(shí)踐對采煤機(jī)生產(chǎn)流程進(jìn)行優(yōu)化。②針對人員組織銜接不緊密/崗位配合度差/作業(yè)不規(guī)范的問題,在實(shí)際優(yōu)化過程中對部分人員組織、崗位進(jìn)行優(yōu)化后又會產(chǎn)生新的問題,從標(biāo)準(zhǔn)化的角度入手,針對每個崗位的特點(diǎn)制定標(biāo)準(zhǔn)化崗位說明書,規(guī)范作業(yè)流程,不斷提高人員組織銜接程度與崗位配合度。

        5 提升后的設(shè)備綜合效率

        針對影響采煤機(jī)設(shè)備綜合效率的關(guān)鍵因素進(jìn)行提升,采煤機(jī)的設(shè)備利用率、開機(jī)率、負(fù)荷率、設(shè)備綜合效率均得到有效提高。由圖9 可知,改善之前的設(shè)備利用率為77%,除去20XX 年2 月因春節(jié)期間集團(tuán)公司統(tǒng)一停產(chǎn)放假5 天造成利用率下降外,設(shè)備利用率一直呈上升狀態(tài),且20XX 年1-4 月設(shè)備利用率均值為77%;開機(jī)率變化最明顯,由改善之前的83%提升至88%,且開機(jī)率最高值在20XX 年3 月達(dá)到90%;負(fù)荷率提升相對較小,由改善之前的88%提升至89%,設(shè)備綜合效率(S-OEE)由改善前的56%提升至60%。

        圖9 20XX 年1-4 月采煤機(jī)S-OEE

        6 總結(jié)

        ①通過實(shí)施全員設(shè)備維護(hù)降低設(shè)備故障率、科學(xué)現(xiàn)場跟班檢查減少非設(shè)備停機(jī)時間等措施,采煤機(jī)的開機(jī)率提升5%;②通過優(yōu)化采煤機(jī)生產(chǎn)流程、規(guī)范作業(yè)流程提高崗位配合度的措施,采煤機(jī)的負(fù)荷率提升1%;③在設(shè)備利用率持平、開機(jī)率提升5%、負(fù)荷率提升1%的情況下,采煤機(jī)的設(shè)備綜合效率提升4%。

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