云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司玉溪供電局 張驍 周洪勝 馮以帆 李瑞津 王文林
事故起因是該地區(qū)一35kV JX 變電站的10kV 063 線路發(fā)生B、C 相相間短路故障,CT 飽和導(dǎo)致二次電流未能準(zhǔn)確反映一次故障電流,未達(dá)到線路保護(hù)定值導(dǎo)致線路保護(hù)未動作,導(dǎo)致該變電站35kV #2 主變低后備保護(hù)裝置動作跳閘,同時閉鎖10kV 備自投裝置,造成10kV Ⅱ母失壓。
事故前運行方式:35kV JX變#1、#2主變運行狀態(tài),10kV I、II 段母線分列運行。10kV I 母線出線共三回:10kV 062線(運行狀態(tài)),10kV 061線(運行狀態(tài)),10kV #1電容器組(運行狀態(tài)),保護(hù)功能均正常投入。10kV II 段母線出線共三回:10kV 064 線(運行狀態(tài)),10kV 063 線(運行狀態(tài)),10kV #2 電容器組(運行狀態(tài)),保護(hù)功能均正常投入。
事故后運行狀態(tài):35kV #2 主變失壓,10kVⅡ段母線失壓,10kV 063 線、10kV 064 線、10kV #2電容器組失壓。
事件發(fā)生過程中保護(hù)動作報文:
2019-02-17 15:26:20 591ms 35kV #2 主變低后備保護(hù)裝置保護(hù)啟動;
2019-02-17 15:26:20 612ms 10kV 063 保護(hù)測控裝置保護(hù)啟動;
2019-02-17 15:26:20 828ms 35kV #2 主變低后備保護(hù)裝置復(fù)流I段T1動作;
2019-02-17 15:26:20 869ms 35kV #2 主變10kV側(cè)002斷路器分閘;
2019-02-17 15:26:20 888ms 35kV #2 主變35kV側(cè)302斷路器分閘。
直接原因:10kV 063 線路發(fā)生B、C 相間故障。
間接原因:10kV 063斷路器CT故障時過飽和,線路保護(hù)裝置過流Ⅰ段未動作(電流值未達(dá)到),過流Ⅲ段未動作(故障時間未達(dá)到),主變低后備越級跳閘。
對故障時刻波形及動作情況進(jìn)行分析,故障時刻10kV 063保護(hù)裝置錄波如圖1所示。
圖1 故障時刻10kV063保護(hù)裝置錄波
2019-02-17 15:26:20 627ms,10kV 063出線間隔線路發(fā)生B、C相相間短路故障,最大短路電流15.66A(整定值:過流Ⅰ段17.4A、0s,過流Ⅲ段6.8A、0.4s),故障時063 斷路器CT 出現(xiàn)嚴(yán)重飽和,二次電流波形出現(xiàn)嚴(yán)重畸變,導(dǎo)致保護(hù)裝置無法正常采集二次電流,063 斷路器保護(hù)測控裝置采集到的二次故障電流未達(dá)到過流I 段保護(hù)整定值,故過流I 段保護(hù)未動作,063 斷路器保護(hù)裝置過流Ⅲ段保護(hù)動作時限整定為400ms,于故障后226ms,由#2 主變低后備保護(hù)先于過流Ⅲ段動作切除故障,故過流Ⅲ段未動作。
主變低后備保護(hù)動作情況:
2019-02-17 15:26:20 591ms,保護(hù)啟動;
2019-02-17 15:26:20 828ms,復(fù)流Ⅰ段T1動作出口同時跳002、302、012(故障時刻處于熱備用狀態(tài))斷路器,同時出口閉鎖10kV備自投。
最大故障電流(CT 變比:400/5):二次電流16.96A,一次電流1356.8A。35kV#2 主變低后備保護(hù)裝置錄波如圖2所示。
圖2 35kV#2主變低后備保護(hù)裝置錄波
從故障錄波記錄可以看出2019-02-17 15:26:20 096ms,35kV#2 主變低后備保護(hù)啟動,2019-02-17 15:26:20 325ms 動作出口,跳開002、302斷路器(#2 主變低后備保護(hù)裝置整定復(fù)流Ⅰ段1 時限跳高側(cè)、低側(cè)、分段斷路器),同時閉鎖10kV備自投裝置,切除故障。
CT飽和分為暫態(tài)飽和和穩(wěn)態(tài)飽和,暫態(tài)飽和一般由于CT剩磁或者衰減的直流分量引起,在暫態(tài)分量逐漸衰減后,飽和逐漸消失,CT穩(wěn)態(tài)飽和多由于CT選型不準(zhǔn)和短路電流過大導(dǎo)致,本案例中063斷路器CT保護(hù)繞組變比僅為100/5,故障時短路電流過大,因此產(chǎn)生了穩(wěn)態(tài)飽和。
CT中一次、二次電流有如下關(guān)系:
式中:I1為一次側(cè)電流;I2為二次側(cè)電流;Im為勵磁電流;k為CT變比。
由(1)式可以看出,勵磁電流Im越小,CT 誤差越小。當(dāng)CT 未飽和時,勵磁電阻兩端電壓增大時,勵磁電流變化較小,當(dāng)達(dá)到飽和點后,隨著一次電流增大CT勵磁電流迅速增大,而二次電流I2和一次電流I1不再是線性關(guān)系,當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重飽和時,二次電流變化很小,可以近似認(rèn)為二次電流不再變化。35kV JX 變063 間隔線路短路電流一次值達(dá)到1356.8A 以上,CT 變比為100/5,二次電流應(yīng)大于67.84A,但是實際063 斷路器CT 二次電流增加到15.66A即發(fā)生了嚴(yán)重飽和,勵磁電流迅速增大,二次電流幾乎不再繼續(xù)增加[1]。
063斷路器CT飽和時的波形如圖3所示。
圖3 063斷路器CT飽和時的波形
穩(wěn)態(tài)CT飽和時二次電流波形殘缺,含有大量的高次諧波,其中諧波次數(shù)均不大于10次。
通過35kV JX 變063 斷路器CT 保護(hù)繞組勵磁特性試驗得到以下數(shù)據(jù)。063 斷路器CT(1S1-1S2)繞組勵磁特性試驗數(shù)據(jù)見表1。
表1 063斷路器CT(1S1-1S2)繞組勵磁特性試驗數(shù)據(jù)
063 斷路器CT(1S1-1S2)繞組拐點電壓和電流見表2。
表2 063斷路器CT(1S1-1S2)繞組拐點電壓和電流
063 斷路器CT(1S1-1S3)繞組勵磁特性試驗數(shù)據(jù)見表3。
表3 063斷路器CT(1S1-1S3)繞組勵磁特性試驗數(shù)據(jù)
063 斷路器CT(1S1-1S3)繞組拐點電壓和電流見表4。
表4 063斷路器CT(1S1-1S3)繞組拐點電壓和電流
CT勵磁特性曲線如圖4所示。
圖4 CT勵磁特性曲線
由圖4 可以看出,在拐點電壓以前,當(dāng)電壓升高時,勵磁電流變化很小。當(dāng)電壓超過拐點電壓時,隨著電壓升高,勵磁電流變化很大。當(dāng)其他條件相同時,變比越大,拐點打壓越大。所以,由此可以判斷,拐點電壓為CT 飽和的臨界電壓值。
根據(jù)35kV JX 變由于故障時CT 飽和導(dǎo)致越級跳閘,主變非計劃停運的事件,提出以下幾點建議。
一是在CT采購招標(biāo)階段,優(yōu)先考慮選用具有高磁導(dǎo)率的鐵芯材料,相同變比的情況下優(yōu)先考慮選用鐵芯截面積較大的CT。
二是從容量方面考慮,選用容量大的CT,提高CT帶負(fù)載的能力。
三是從二次電流方面考慮,優(yōu)先選用二次側(cè)額定電流為1A 的CT,條件相同時,等效于二次負(fù)載降低25倍。
四是從接線形式方面考慮,優(yōu)先選用全星型的接線方式,其他條件相同時,二次負(fù)載相當(dāng)于角型接線的三分之一。
五是將兩個相同型號、伏安特性相同、變比相同的CT 串聯(lián)使用,可以有效減少每個CT 的負(fù)載。
一是選用變比較高的CT線圈,35kV JX變063斷路器CT 保護(hù)變比為100/5,接的是1S1 和1S2 兩個繞組抽頭,可以改為接使用1S1 和1S3 兩個繞組抽頭,變比為200/5,不但可以使二次側(cè)的故障電流縮小至原故障電流的二分之一,還有效可以降低二次側(cè)的負(fù)載。
二是使用橫截面積更大的二次電纜芯線,或者是多根電纜芯線并聯(lián)使用;使用導(dǎo)電率高的電纜,并且降低電纜連接處的電阻;緊固端子,可以減小接觸電阻,從而減小二次負(fù)載的電阻[2]。