王志苗,張小盟
DC01型點焊管路支架斷裂失效分析
王志苗1,張小盟2
Wang Zhimiao1,Zhang Xiaomeng2
(1.長城汽車股份有限公司技術(shù)中心,河北保定071000;2.中包包裝研究院有限公司,天津300457)
采用金相顯微鏡、掃描電鏡、元素光譜分析儀對整車耐久試驗中斷裂的1.5 mm厚DC01點焊管路支架進(jìn)行失效分析,結(jié)果顯示,支架斷裂具有典型的解理開裂特征,斷裂主要由于外力異常擠壓導(dǎo)致產(chǎn)生裂紋源,裂紋源起始于熔核與母材交界的熱影響區(qū),并沿?zé)嵊绊憛^(qū)切線方向向兩側(cè)母材擴(kuò)展,由于熔核直徑小,加劇了支架斷裂的擴(kuò)展速度。
DC01管路支架;點焊;失效斷裂
電阻點焊因具有成本低、易于實現(xiàn)機(jī)械化和自動化、焊接質(zhì)量易控制等優(yōu)點,使其成為汽車鋼板連接的主要形式。伴隨汽車輕量化發(fā)展趨勢,車體鋼板逐漸傾向采用強(qiáng)塑性高強(qiáng)鋼板,例如DP(Dual-Phase,雙相)鋼、TRIP(Transformation Induced Plasticity,相變誘發(fā)塑性)鋼[1],對于一些小型非承載部件的支架選材仍會采用低強(qiáng)度鋼板。本文所研究的空調(diào)管路支架為低強(qiáng)度鋼板DC01不銹鋼材料,其由兩個折彎板件通過電阻點焊而成,在整車綜合耐久試驗中支架出現(xiàn)斷裂,為此通過系統(tǒng)試驗進(jìn)行失效分析。
分析試驗采用蔡司Axio Observer Z1m金相顯微鏡、FEI Quanta 450掃描電子顯微鏡、SPECTRO MAXx LMF16元素光譜分析儀。
按照GB/T 4336—2016《碳素鋼和中低合金鋼多元素含量的測定火花放電原子發(fā)射光譜法(常規(guī)法)》要求,采用元素光譜分析儀對DC01空調(diào)管路支架材料成分及基體維氏硬度進(jìn)行測試,材料化學(xué)成分測試數(shù)據(jù)見表1,基體維氏硬度為99.6 HV,各項指標(biāo)均滿足標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計要求。
表1 DC01支架的化學(xué)成分(質(zhì)量分?jǐn)?shù)) %
失效支架外觀如圖1所示,支架開裂起始于位置2,位置1為安裝孔,此位置受到異常擠壓磕碰,位置1、2均出現(xiàn)嚴(yán)重的氧化銹蝕。
圖1 斷裂支架外觀
在圖1位置2處疲勞開裂位置(裂紋源)取材,制取金相試樣,如圖2所示,測量得到失效件板厚約1.49 mm,壓痕深度約0.12 mm,熔核直徑約4.06 mm,熔核直徑不符合≥5.3 mm技術(shù)要求[2]。觀察晶粒度,在斷裂位置附近及基體母材中未發(fā)現(xiàn)明顯非金屬夾雜,評定為D系0.5級,晶粒度I 8級,如圖3所示,滿足材質(zhì)設(shè)計要求。
圖2 熔核尺寸
圖3 基體晶粒度I 8級
圖4 熔核區(qū)顯微組織
圖5 熱影響區(qū)顯微組織
試樣的母材組織為鐵素體+彌散分布的點狀碳化物,如圖3所示;熔核區(qū)為低碳針狀貝氏體,如圖4所示;點焊后的熱影響區(qū)過熱區(qū)組織粗大如圖5所示,屬于過渡區(qū),為大塊鐵素體+針狀貝氏體組織,且組織分布不均勻,兩相組織性能差異較大,在拉伸過程中應(yīng)力不能均勻釋放,由于貝氏體生成過程中體積膨脹得不到吸收緩解,導(dǎo)致應(yīng)力積聚,促使裂紋萌生加速[3],容易發(fā)生脆性斷裂。
對圖1中位置1處異常擠壓位置進(jìn)行斷口分析,如圖6所示,可以看出此處存在明顯擠壓磕碰痕跡,圖中劃痕溝槽明顯,這是焊點處異常受力后失穩(wěn)斷裂的直接原因。
圖6 異常斷口分析
對圖1中位置2處疲勞開裂位置進(jìn)行分析,如圖7(a)所示,斷裂源區(qū)表面具有典型的裂紋源特征,存在一些撕裂后的白色凸起(箭頭所示),為表面撕裂粘連痕跡;斷口上有細(xì)小的晶面,是裂紋頂端發(fā)生解理斷裂時形成的解理平面,具有典型的沿晶斷裂的特點,存在河流狀花樣,解理平面的形成方向與裂紋擴(kuò)展方向一致。
如圖7(b)所示,靠近裂紋源的擴(kuò)展區(qū)域存在一些光亮度比較大的平滑切面(箭頭所示),這是因為在整個裂紋擴(kuò)展過程中,此區(qū)域的擴(kuò)展速率最低,疲勞循環(huán)次數(shù)最多,斷面不斷摩擦擠壓,形成光亮凸起的撕裂棱,撕裂棱由微區(qū)塑性變形生成,其相當(dāng)于塑性材料拉伸時的縮頸。
由圖7可以看出,支架斷裂屬于失穩(wěn)斷裂,其形式為脆性斷裂,幾乎看不到韌窩。
圖7 斷口掃描分析
通過以上分析,可以確認(rèn):DC01型空調(diào)管路支架開裂為沿晶脆性斷裂,其斷裂原因分為內(nèi)因和外因,非設(shè)計因素的外力異常擠壓磕碰(例如維修、安裝等過程中偶然觸碰)及熔核直徑小是支架開裂的重要外因;內(nèi)因主要是熱影響區(qū)組織不均勻,存在大量針狀貝氏體組織,同時夾雜相變不完全轉(zhuǎn)化的鐵素體及彌散碳化物,導(dǎo)致兩相組織性能差異大,位錯運動時極易導(dǎo)致應(yīng)力集中,產(chǎn)生較多殘余應(yīng)力,受到外力影響極易萌生裂紋[4]。
針對上述支架斷裂原因,提出以下改進(jìn)建議:
(1)提高點焊工藝質(zhì)量,增加熔核區(qū)直徑,使其滿足≥5.3 mm要求,并且在焊后進(jìn)行適當(dāng)回火,消除過熱區(qū)的殘余應(yīng)力;
(2)盡量減少對支架的外力異常磕碰,提高維修檢查頻率,尤其注意增加維修過程中對支架的保護(hù)措施。
依據(jù)改進(jìn)建議,進(jìn)行了工藝調(diào)整,更改了點焊焊接電流及電壓,使支架熔核直徑增至5.4 mm,焊接后進(jìn)行低溫回火。將經(jīng)過工藝改進(jìn)后的一批支架裝車試驗60天,通過抽檢發(fā)現(xiàn)未出現(xiàn)斷裂問題,工藝改進(jìn)方案可行有效。
本文采用標(biāo)準(zhǔn)的失效分析方法對DC01焊接支架斷裂問題進(jìn)行系統(tǒng)分析,對支架生產(chǎn)工藝進(jìn)行改進(jìn),從后續(xù)效果可知問題得到解決,這為支架的生產(chǎn)和維修提供一定指導(dǎo),也為后續(xù)此類零件的失效問題解決提供一定的理論和方法借鑒。
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2022-11-18
1002-4581(2023)02-0027-03
U463.85+1
A
10.14175/j.issn.1002-4581.2023.02.007