陳茜兵,程仁恒,陳龍崗,王棟
奇瑞商用車(安徽)有限公司,安徽蕪湖 241000
目前純電動乘用車采用前驅(qū)或后驅(qū)布置,在后驅(qū)中大部分是半軸懸置結(jié)構(gòu)。通過兩個半軸三點懸置固定,屬于彈性體結(jié)構(gòu)。然而在純電動城市物流車中,尤其是2.5~3.5 T領(lǐng)域,采用的是Y型集成橋后驅(qū)后置方案,是電機與后橋集成以橋包的形式體現(xiàn)減速器,驅(qū)動電機通過一端與后橋橋包對接固定,另一端通過支架板固定在后橋上,屬于非彈性體結(jié)構(gòu),其振動等級可達(dá)到約11g加速度,然而其控制器是通過支架固定在車身上,因而加速度較小,一般在3.0~4.5g。由此可見,非彈性體設(shè)計非常嚴(yán)苛,對系統(tǒng)要求較高。目前在售的五菱宏光miniEV是一款微型A00級乘用車,根據(jù)目前公開的信息,也是采用后置后驅(qū)Y型集成橋方案。這類車輛特點在于車長普遍在3 m左右,在沒有隔音或聲學(xué)包的作用下,很難提升整車NVH品質(zhì),其噪聲、嘯叫等方面明顯體驗較差。主要有如下特性,階次特征:電機階次、 電控階次、 減速器階次;頻率特征: 以高頻為主,并通過電流諧波耦合;噪聲特征: 高頻嘯叫。
本文基于Y型集成橋方案搭載應(yīng)用A00級車輛進(jìn)行整車主觀質(zhì)量AUDIT評價中,出現(xiàn)主觀噪聲評價扣分項目,如蠕行0~6 km/h、高速行駛70 km/h左右出現(xiàn)較高的噪聲和嘯叫等現(xiàn)象,通過對其工作工況及臺架和整車的測試分析,鎖定發(fā)生問題的原因,對比測試排查,并對驅(qū)動電機的內(nèi)部結(jié)構(gòu)和控制器載頻的控制策略進(jìn)行優(yōu)化,可以達(dá)到較好的效果。
NVH是噪聲、振動與聲振粗糙度(noise、vibration、harshness)的英文縮寫,通過頻率段、聲壓級及音質(zhì)、振幅等進(jìn)行振源考核,通過路面對駕駛者進(jìn)行不舒適的路面激勵反應(yīng)評價改進(jìn)的專業(yè)技術(shù)。
其噪聲來源點:氣隙中的變換磁場使得磁密度發(fā)生變化,產(chǎn)生了電磁力,取決于氣隙形狀、 齒槽形狀等;交變電磁力作用在定子齒槽上,產(chǎn)生電磁力,在永磁同步PMSM(permanent-magnet synchronous motor)系統(tǒng)中,存在徑向力及切向力,其中徑向分量占比較大,影響很大,一般徑向電磁力施加到定子齒槽上,結(jié)合齒槽轉(zhuǎn)矩影響,使得定子振動而發(fā)出噪聲嘯叫。
本文采用Y型集成橋方案,橋包內(nèi)齒與齒間加工精度,正反齒等嚙合及軸承與軸結(jié)構(gòu)耦合傳動到驅(qū)動電機及非彈性體的支架板固定,支架板直接通過螺栓方式連接固定在后橋上面,隨著車輛行駛工況振動與隨機沖擊,電機端面配合公差傳遞并放大系統(tǒng)誤差,在內(nèi)外部激勵共同作用下產(chǎn)生嘯叫,由控制轉(zhuǎn)矩產(chǎn)生的脈動可以形成抖動、異響等。根據(jù)麥克斯韋張量法[1],徑向電磁力可用公式進(jìn)行描述:
(1)
式中:θ、t分別為磁場空間角度和時間;u0為磁導(dǎo)率;B(θ,t)為磁密。
根據(jù)文獻(xiàn)[2]對徑向力的研究,對應(yīng)于設(shè)計存在48槽電機結(jié)構(gòu),有對8和16階數(shù),其產(chǎn)生的頻率與f有關(guān),有6倍、8倍、10倍、14倍、16倍、24倍等、密度表達(dá)式為:
(2)
式中:Ppm為轉(zhuǎn)子磁場產(chǎn)生電磁力密度;Psf為定子磁場磁力密度;Ppm-s為Ppm與Psf共同作用產(chǎn)生,由磁場中氣隙產(chǎn)生。
根據(jù)文獻(xiàn)[3]可知,在氣隙增大時,其磁密呈下降趨勢,感應(yīng)電動勢計算公式為:
(3)
式中:Ei為感應(yīng)電動勢;N為導(dǎo)體數(shù);f為頻率;Ψ為磁鏈;Φm為磁通。
由于永磁體磁鏈Ψf不變,勵磁磁勢需要通過開關(guān)頻率f和直軸電流id增加及交軸電流iq變化實現(xiàn)控制[4],其磁密減少,電機磁極的角度有所不同時,其平均氣隙磁密也必然發(fā)生相應(yīng)的變化。轉(zhuǎn)子磁極在斜極時[5],通過等效直極在軸向形成不均勻分布,進(jìn)行等效求和,改變并調(diào)整斜極位置角度及極弧數(shù)等參數(shù),在小于直極下,對5次和11次等諧波進(jìn)行抑制,并驗證斜極角度及段數(shù)的合理性。
設(shè)計極對數(shù)P=4,槽48,徑向電磁力可通過定子槽產(chǎn)生轉(zhuǎn)矩、不同載荷狀態(tài)下影響到氣隙磁場激勵產(chǎn)生,對載頻存在分倍影響,另由于永磁同步PMSM采用的是插入式凸極方案,其d-q軸的Ld和Lq不相等,d-q軸的磁阻也不相同[6],Ld和Lq分別為d、q軸電感。其電磁轉(zhuǎn)矩、電壓方程[7]、磁鏈[7]的計算公式分別為:
(4)
(5)
(6)
(7)
Ψs=Lsis+Ψf
(8)
式中:Te為轉(zhuǎn)矩;Ud、Uq為d-q軸電壓;Us為定子電壓;id、iq、Ld、Lq為d-q軸電流和電感;Rs為定子電阻;is為Rs的電流;Ls為定子自感包括漏感和勵磁電感;Ψs為定子磁場磁鏈;Ψf為永磁體磁鏈。
在轉(zhuǎn)子到達(dá)最高位置時出現(xiàn)最大轉(zhuǎn)矩,此時Te的q軸上獲得最大值,采用MTPA最大轉(zhuǎn)矩電流比控制,使得定子電壓Us電壓上升,由于Ψf磁鏈為恒值,需要通過定子電感Ls、定子電流is來改變,通過定子電壓Us發(fā)波來實現(xiàn)調(diào)節(jié)PWM波形,在換相及id和iq的d-q軸電流曲線與轉(zhuǎn)矩PID比例積分調(diào)節(jié)中會帶來諧波產(chǎn)生,影響到電流的脈沖和轉(zhuǎn)矩脈動。在轉(zhuǎn)子基速值ωrb到達(dá)Usmax最大時,其計算公式為:
(9)
式中:Usmax為定子電壓達(dá)到Us允許最大值;Lf為永磁體勵磁等效電感;if為其通過電流。
由于凸極磁場,氣隙不均勻,在磁勢和磁導(dǎo)的影響下,諧波次數(shù)與P極對數(shù)有關(guān),定子和轉(zhuǎn)子磁場在徑向力諧波磁場影響下,與階次及力波幅值有關(guān),所以,在蠕行至高速行駛外特性曲線過程中,d軸電流id=0控制及d-q軸電流id和iq同時控制定子電流is時,高速時載頻發(fā)波PWM和永磁體結(jié)構(gòu)尤其斜極角度對氣隙形狀狀態(tài)影響非常明顯。如圖1所示,因控制轉(zhuǎn)矩問題存在轉(zhuǎn)矩波動,而導(dǎo)致主觀駕駛出現(xiàn)抖動現(xiàn)象。
圖1 轉(zhuǎn)矩波動
本文討論的驅(qū)動系統(tǒng)主要參數(shù)見表1。
表1 驅(qū)動系統(tǒng)主要參數(shù)
后驅(qū)集成Y型橋基本參數(shù)見表2。
表2 后驅(qū)集成Y型橋基本參數(shù)
驅(qū)動系統(tǒng)主要表現(xiàn)為:①在低速蠕行0~6 km/h緩慢自由行駛、6 km/h車速勻速狀態(tài)存在嘯叫,噪聲較為明顯;②全油門加速工況(wide-open throttle,WOT)狀態(tài)高轉(zhuǎn)速區(qū)間噪聲較大,0~70 km/h加速過程中96、8階次電磁噪聲偏大。
上述工況定義如下:WOT工況,在整車由待機狀態(tài)全油門100%加速至100 km/h;蠕行工況,是整車在靜止?fàn)顟B(tài)下,由踩制動到松開直至車輛達(dá)到最大蠕行轉(zhuǎn)矩和最高車速的過程。
針對問題點進(jìn)行臺架和整車復(fù)測,具體如下:
(1)整車NVH對比測試。主要對測試目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)合格車輛及NVH問題整車AUDIT評審車輛進(jìn)行對比分析,并采集電流波形進(jìn)行測試分析。
(2)蠕行工況及加速工況。主要對驅(qū)動單件前后端蓋、本體振動進(jìn)行近場測試及前后排座椅出噪聲等進(jìn)行布置(圖2),并對15 nm(100~1 000 r/min)電流波形記錄抓取。
圖2 測試布置
對測試數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,得到蠕行工況下的測試分析結(jié)果如圖3所示。
圖3 蠕行工況下的測試分析結(jié)果
由圖3可以發(fā)現(xiàn),在頻率為100 Hz范圍內(nèi)且轉(zhuǎn)速為20~350 r/min時,整體數(shù)據(jù)對比相當(dāng),但是在頻率為300 Hz左右,且轉(zhuǎn)速為100~260 r/min范圍內(nèi)明顯存在異常現(xiàn)象,頻率計算公式為:
(8)
由式(8)可以計算出在轉(zhuǎn)速為200 r/min附近,頻率約320 Hz,從而獲得N=96。因此96階次噪聲需要重點關(guān)注并分析優(yōu)化。
對蠕行加速模式進(jìn)行工況測試,依據(jù)測試布置獲得蠕行加速噪聲階次切片,如圖4所示。
圖4 蠕行加速噪聲階次切片
由圖4可以看到,對AUDIT評審存在問題的裝配布置測試蠕行加速96階次以及標(biāo)準(zhǔn)合格樣件裝配布置測試蠕行加速96階次測試切片進(jìn)行對比分析。結(jié)果表明,在96階次電磁噪聲分別為問題點54 dB(A)和34 dB(A),差異明顯,不滿足需求。
對WOT工況進(jìn)行測試,按照AUDIT問題件和標(biāo)準(zhǔn)合格件進(jìn)行對比測試,測試獲取WOT加速工況下后排噪聲測試結(jié)果如圖5所示。
圖5 WOT加速工況下后排噪聲測試結(jié)果
由圖5可以看到,上述兩套驅(qū)動系統(tǒng)結(jié)合在整車后驅(qū)集成橋搭載分別在360 Hz和830 Hz兩個頻率段附近,都有噪聲放大且處于散狀效果,初步認(rèn)為整車在此位置處有共振,需要排查系統(tǒng)耦合。
由圖5還可以看到,在2 700 r/min左右,8階次360 Hz噪聲達(dá)到最大為71 dB(A)左右,AUDIT問題樣車在2 000 r/min 24階次830 Hz 附件出現(xiàn)較大噪聲約70 dB(A),兩者基本相當(dāng)。在1 000 r/min附件48階次830 Hz,出現(xiàn)大的維持,標(biāo)準(zhǔn)合格樣車反而較大,此時AUDIT問題樣車出現(xiàn)偏小,約65 dB(A)。
根據(jù)上述整車布置及測試來看,兩種驅(qū)動狀態(tài)在整車搭載情況下出現(xiàn)了較大差異。通過對階次噪聲分析,主要在8階次、24階次、48階次、96階次等,觀察頻率段出現(xiàn)在低轉(zhuǎn)速對應(yīng)蠕行轉(zhuǎn)速如200 r/min,有時轉(zhuǎn)速甚至達(dá)到上千,按照70 km/h換算轉(zhuǎn)速在5 500 r/min 附近,因此需要對電流控制波形進(jìn)行測試,觀察波形正弦對極尖峰紋等情況。
基于上述分析,在臺架上對兩種整車的驅(qū)動系統(tǒng)進(jìn)行測試對比,結(jié)果顯示,臺架上已經(jīng)脫離了驅(qū)動集成Y型橋的耦合。電流測試波形如圖6所示。通過對AUDIT評審問題樣件與標(biāo)準(zhǔn)合格樣件的波形進(jìn)行對比,可以明顯看出圖6b的正弦度較差,且有尖峰毛刺。
圖6 電流測試波形
完成驅(qū)動電機端的噪聲排查后,對控制器進(jìn)行控制及載頻核查,通過對48階次數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,AUDIT問題樣車對應(yīng)的控制器開關(guān)頻率較低約3 800 Hz,其諧波范圍為傘狀曲線,與48階次頻率范圍交叉重合,并與轉(zhuǎn)速3 000~5 500 Hz范圍對應(yīng)關(guān)聯(lián);在標(biāo)準(zhǔn)合格整車搭載,控制器頻率較高約6 700 Hz,與諧波范圍48階次無關(guān)聯(lián)重合,如圖7所示。
圖7 載頻對應(yīng)測試結(jié)果
由圖7可以看到,兩種載頻存在差異,具體見表3和表4,從低速到高速整個開關(guān)頻率范圍不同。
表3 標(biāo)準(zhǔn)合格樣車的頻率分段
表4 AUDIT樣車的頻率分段評審問題
上述頻率分段后,對控制器進(jìn)行了更新,更新后的噪聲分布得到了優(yōu)化,改善效果顯著。
目前采用的是SVPWM,隨著驅(qū)動電機外特性的變化匹配整車行駛工況,快速的開關(guān)脈沖能力也會導(dǎo)致很高的諧波信號,這些信號在系統(tǒng)回路里面產(chǎn)生振蕩電流觸發(fā)磁場形成,影響信號傳遞并帶來諧波噪聲,通過PWM發(fā)波實現(xiàn)開關(guān)變載頻控制,基于動態(tài)解耦的載波比控制電流技術(shù)匹配隨機PWM周期值變化,分散系統(tǒng)噪聲頻譜分布顯得特別重要,通過零矢量隨機分布和脈沖位置分布,提升PWM驅(qū)動信號隨機載頻效果,改善控制系統(tǒng)控制及諧波抑制能力,使得系統(tǒng)噪聲品質(zhì)達(dá)到可以感受并接受的狀態(tài)。
基于上述控制器軟件載頻發(fā)波控制策略差異,對控制器進(jìn)行了更新,更新后的噪聲分布得到了優(yōu)化,改善效果明顯。階次改善前后對比結(jié)果如圖8所示。
圖8 階次改善前后對比結(jié)果
針對采用的轉(zhuǎn)子方案分段V斜極進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后3段2.5°+5°V斜極,進(jìn)行起步蠕行工況和WOT加速行駛,其中蠕行工況覆蓋0~6 km/h,加速行駛工況覆蓋蠕行0~5 500 r/min工況,按照4 Hz分辨率及階次分析帶寬2進(jìn)行優(yōu)化測試,48階噪聲在200~350 r/min稍差,96階噪聲有明顯改善,基本消除96階噪聲,整車效果改善明顯。改善后分段斜極測試結(jié)果如圖9所示。
圖9 改善后分段斜極測試結(jié)果
本文對純電動汽車后驅(qū)集成橋帶來的NVH設(shè)計問題進(jìn)行主觀駕駛感知和臺架及整車測試,并進(jìn)行驗證優(yōu)化分析。通過理論分析方法對控制器的策略控制載頻進(jìn)行優(yōu)化,對于驅(qū)動電機通過轉(zhuǎn)子磁極分段設(shè)計來實施,改善徑向力和高頻特性對NVH的影響,提升了主觀駕評效果,為后續(xù)驅(qū)動集成橋-Y型橋平臺化方案提供了分析基礎(chǔ),降低了整車開發(fā)成本。