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        烏石17-2油田強封堵合成基鉆井液體系

        2023-01-25 06:00:34馬磊袁學強張萬棟曹峰鄧文彪張雪菲楊麗麗
        鉆井液與完井液 2022年5期
        關鍵詞:體系

        馬磊,袁學強,張萬棟,曹峰,鄧文彪,張雪菲,楊麗麗

        (1.中海石油(中國)有限公司湛江分公司,廣東湛江 524051;2.中國石油大學(北京),石油工程教育部重點實驗室,北京 102239)

        0 引言

        烏石17-2油田位于南海北部灣盆地烏石凹陷東部,低滲原油探明地質儲量約占北部灣低滲原油地質儲量的三分之一,具有巨大的勘探開發(fā)潛力。在鉆完井過程中,由于其復雜的巖性斷塊油氣藏特征,暴露出許多工程問題:該區(qū)塊井壁失穩(wěn)問題較為嚴峻,鉆井作業(yè)過程中遇阻、憋泵憋扭矩以及地層漏失等復雜情況較多,極大地制約了該地區(qū)安全高效開發(fā)。其次,低孔、低滲的水敏性儲層中較高的黏土含量極易導致顆粒堵塞,同時其微孔隙、裂縫發(fā)育造成的堵塞難以清除,最終造成嚴重的儲層損害問題[1]。因此,研發(fā)和優(yōu)選有利于儲層保護和井壁穩(wěn)定的烏石17-2油田鉆完井液處理劑和體系具有重要意義。目前水基鉆井液應用較為廣泛,但主力產(chǎn)層為水敏性儲層,少量的自由水就會導致儲層發(fā)生不可逆轉的水敏損害,降低儲層滲透率,前期實驗也證明現(xiàn)用的水基鉆井液體系不能滿足該區(qū)塊鉆井液性能要求。普通的油基鉆井液能有效抑制黏土水化膨脹、保持井壁穩(wěn)定,但是入井后的回收和處理難度較大,并且目標區(qū)塊緊靠海洋自然保護區(qū),對鉆井工作流體的處理和排放愈加嚴格,因此對普通油基鉆井液的使用也有了一定的限制。

        自20世紀80年代初以來,國外開始出現(xiàn)并使用合成基鉆井液,具有與油基鉆井液相近的性能,還可以避免油基鉆井液產(chǎn)生的油污染及潛在的毒性危害,而且產(chǎn)生的鉆井廢棄物比水基少得多,特別適用于海上鉆井作業(yè)。目前,已開發(fā)并在現(xiàn)場使用過的合成基鉆井液有酯基鉆井液(應用于挪威油田)、聚α-烯烴鉆井液(應用于Central Basin油田)和醚基鉆井液(應用于Greater Ekofisk油田)3種??傮w來說,合成基鉆井液具有提高機械鉆速和井眼清潔能力、降低扭矩和阻力、便于維護等優(yōu)勢。同時,鉆井廢棄物少,合成基鉆井液可生物降解,在深水油氣田勘探開發(fā)中,產(chǎn)生的廢鉆井液和鉆屑可直接排入海洋[2–3],因此,在環(huán)境保護方面,合成基鉆井液顯示出明顯優(yōu)勢。此外,由于具有良好的潤滑性能,合成基鉆井液適用于大斜度井段和水平井段的鉆井。一些合成基鉆井液不含熒光物質,從根本上解決了油基鉆井液對后續(xù)測井和試井數(shù)據(jù)解釋不準確的問題。

        然而,第二代合成基鉆井液的流變性受溫度影響很大。鉆井液的黏度在低溫下過高,而鉆井液的黏度在高溫下過低,尤其是動態(tài)剪切力過低,無法有效攜帶鉆井液中的固相。同時,合成基鉆井液在高溫乳化穩(wěn)定性、油水比和鉆井液密度方面具有一定的閾值[4]。天然氣制備的氣制油黏度低、基本不含芳香烴,高溫穩(wěn)定性比較好,生物降解性也比較強;同時已經(jīng)開始國產(chǎn)化,極大地降低了合成基鉆井液的成本[5]。以氣制油為基礎的鉆井液比普通油基鉆井液黏度低、鉆速快、循環(huán)壓耗小,能有效地減少井漏、井噴、井塌等情況;毒性低,短時間可降解,污染低[6–7]。為了使合成基鉆井液滿足抗高溫、環(huán)境保護等要求,其他鉆井液處理劑的性能及環(huán)境保護效果也是重要的前提條件。目前現(xiàn)場所用主、輔乳化劑需要進一步研究,傳統(tǒng)的油基降濾失劑為瀝青類產(chǎn)品,對環(huán)境影響大,且降濾失效果有待提高。本題組前期成功開發(fā)了一種油基鉆井液用封堵劑,通過抗溫組分、吸附組分及親油組分的引入,實現(xiàn)了在白油基及柴油基鉆井液體系中均具有顯著的封堵降濾失作用,然而還未在合成基鉆井液中進行應用。因此,該研究通過優(yōu)化油基鉆井液抗高溫主、輔乳化劑,并采用本課題組研制的OSD系列產(chǎn)品對合成基鉆井液進行優(yōu)化,以開發(fā)出能夠解決烏石17-2油田鉆井液所面臨的關鍵技術難題的鉆井液技術具有重要意義。

        1 合成基鉆井液核心處理劑研發(fā)

        1.1 封堵劑OSD-2作用機理分析

        1)OSD-2是一種兩親性的高分子樹脂納微米顆粒,接觸角大于90°,粒子更親油,因此大部分顆粒處于油相中。

        2)OSD-2粒子在界面上排列,空間上阻隔分散相碰撞聚并,增加乳液穩(wěn)定,降低濾失量。

        3)OSD-2在油基鉆井液中起到橋塞、封堵的作用,此外,再通過OSD中的羥基、胺基等與巖石膠結,起到固結井壁,進而降低濾失的效果,還可以減少掉塊、垮塌等鉆井事故的發(fā)生。

        4)OSD-2遇油微膨脹,進入到一些細小的孔隙后,隨著時間的推移體積增大,進一步堵塞微裂縫,提高濾餅致密性、降低濾失量,避免井塌和井漏等復雜情況。

        1.2 核心處理劑結構表征

        1.2.1 微觀形貌對比

        使用掃描電鏡(SEM,日本,HITACHI,SU 8020)對OSD-2和凝膠微球(作為對照產(chǎn)品)的微觀形貌進行了表征,結果如圖1、圖2所示。

        圖1 OSD-2掃描電鏡微觀形貌

        圖2 凝膠微球掃描電鏡微觀形貌

        從圖1可知,合成的產(chǎn)品OSD-2呈現(xiàn)出微納米級微球狀,且外觀圓滑,尺寸分布均勻。憑借小尺寸,OSD-2 顆粒進入地層不同尺寸的孔隙和裂縫中起到橋塞、封堵作用,同時能提高漏層內壁的摩擦力,有效提高漏層巖石的承壓能力;另一方面,OSD-2顆粒通過聚合物鏈上的羥基等與地層巖石膠結形成類似貝殼的多節(jié)點“蜂窩”膠結層狀結構,封堵地層并提高地層承壓能力和穩(wěn)定性,從而避免井漏和井塌等井下復雜情況。如圖2所示,合成得到的產(chǎn)品形態(tài)為微米級球狀,凝膠微球粒徑不一。對照比例尺,凝膠微球粒徑為0.1~1.5 μm,其中0.5~1 μm的顆粒占比最多。

        1.2.2 紅外光譜對比

        為了進一步確定合成后的油基封堵劑OSD-2和凝膠微球分子結構,對其進行了紅外光譜分析(FTIR,Thermo Nicolet,iS10),如圖3和圖4所示。

        圖3 OSD-2聚合物的紅外圖譜

        圖4 凝膠微球紅外光譜圖

        由圖3可知,3000 cm?1出現(xiàn)了—OH、—NH2等基團的伸縮振動吸收峰;2950.37 cm?1處為主鏈中—CH3的伸縮振動峰;1732.07 cm?1處為共聚物中—C=O—的伸縮振動吸收峰;1602.38 cm?1處為苯乙烯中的苯環(huán)基團振動吸收峰;指紋區(qū)中1385.11 cm?1處為主鏈中的—CH3的面內彎曲振動吸收峰;1000~1300 cm?1區(qū)域為酯基的伸縮振動區(qū)。分析表明,OSD-2分子鏈上帶有設計的官能團。

        由圖4可知,3427.55 cm?1處為凝膠微球中酰胺基團的伸縮振動吸收峰;2956.6 cm?1處為凝膠微球中—CH3的伸縮振動吸收峰;1042.82 cm?1處為凝膠微球中—SO3?的伸縮振動吸收峰;1295.74 cm?1處為凝膠微球中季胺陽離子的伸縮振動吸收峰。上述結果表明,所合成的凝膠微球中含有所設計的官能團,證明該實驗通過反相乳液聚合法制備出了所需的產(chǎn)物。

        1.2.3 熱重測試對比

        共聚物大分子易受高溫作用而發(fā)生熱降解,導致其分子主鏈及功能性側鏈出現(xiàn)斷裂,若作為封堵劑的聚合物抗溫性能不足,則其性能會因為分子結構的降解而大幅降低,鉆井液體系的封堵能力隨之下降。故而對作為油基鉆井液用封堵劑的共聚物OSD-2和凝膠微球進行共聚物封堵劑的抗溫性能分析具有重要意義。

        為了分析所制備共聚物封堵劑OSD-2和凝膠微球的熱穩(wěn)定性,使用德國公司的STA-409型差熱-熱重同步分析儀,對其熱穩(wěn)定性進行了研究。在通氫氣保護條件下,將分析儀的溫度范圍設定為25.0~600 ℃,升溫速率為10 ℃/min,通過實驗獲得了OSD-2和凝膠微球的TG-DTG曲線,實驗結果如圖5、圖6所示。

        圖5 OSD-2的熱重曲線

        圖6 凝膠微球熱重分析曲線

        如圖5所示,封堵劑共聚物OSD-2的熱降解過程主要分為三個階段:第一階段 25~341 ℃以前。該階段的 TG 曲線逐漸下降,損失質量為17%,這主要是自由水、結合水的揮發(fā)所致。第二階段341~430 ℃之間。該階段的TG曲線快速下降,在404 ℃左右降解速率最快,損失質量78%,這主要是共聚物OSD-2中的羥基和酯基基團分解所致。第三階段 430~600 ℃之間。該階段的TG曲線進一步下降,主要是苯環(huán)分解,主鏈也發(fā)生斷裂降解,共聚物OSD-2的基本結構已被破壞。實驗表明合成的共聚物OSD-2,在 341 ℃以下質量損失少,證明了該共聚物在高溫條件下具有良好的熱穩(wěn)定性。

        如圖6所示,凝膠微球的熱降解過程主要分為四個階段。第一階段 25~317 ℃以前,該階段的TG 曲線逐漸下降,說明聚合物微球質量受熱減少,損失質量為22%,這主要是自由水、結合水以及外相油的揮發(fā)。第二階段 317~375 ℃之間。該階段的TG曲線快速下降,在327 ℃左右降解速率最快,該階段質量損失25%,這主要是聚合物微球中的酰胺基團開始分解所致。第三階段375~435 ℃之間。該階段的TG曲線進一步下降,質量損失為25%,主鏈和側鏈也發(fā)生斷裂降解,聚合物微球的基本結構已被破壞。第四階段435~600 ℃之間,曲線趨勢平緩,此時聚合物已經(jīng)完全降解。實驗表明合成的凝膠微球,在317 ℃以下質量損失少,可滿足大多數(shù)高溫井的抗溫需要。

        1.3 合成基鉆井液體系構建

        合成基鉆井液實質為以油為外相、以水為內相的油包水乳液結構,因此乳化劑的性能對合成基鉆井液體系的性能至關重要。因此,首先對主、輔乳化劑和降濾失劑的種類以及加量進行了優(yōu)化評價。在該實驗中,氣制油加量為320 mL,25% CaCl2水溶液加量為80 mL,油水比為80∶20。其基本配方如下。

        氣制油+主乳化劑+輔乳化劑+2.5%PFMOALK(CaO)+2.5%PF-MOGEL(有機土)+3.0%PF-MOHFR(降濾失劑)+25%CaCl2水溶液+重晶石,密度為1.5 g/cm3

        1.3.1 乳化劑種類及加量確定

        以主乳化劑EnvaMul1699、輔乳化劑EnvaMul 1767以及主乳化劑THEM-1、輔乳化劑THEM-2分別作為乳化劑體系,進行氣制油合成基主、輔乳化劑種類的優(yōu)選實驗。在主、輔乳化劑加量分別為2%、3%下,進行體系性能的測試。

        1.3.2 封堵劑種類及加量確定

        封堵劑能夠最大限度地控制自由水向地層的滲入,從源頭扼制儲層損害和井壁失穩(wěn)問題的發(fā)生。研究選用本課題組自主研發(fā)的油基封堵劑OSD-2、凝膠微球和常用酸溶性惰性材料CaCO3進行評價篩選。評價配方如下,氣制油加量為320 mL,25%CaCl2水溶液加量為80 mL,油水比為80∶20,密度為1.5 g/cm3。

        基礎配方(0#):氣制油+3.0%主乳化劑+3.0%輔乳化劑+2.5%PF-MOALK+2.5%有機土PFMOGEL+3.0%降濾失劑PF-MOHFR+0.5%提切劑(自主研發(fā))+25%CaCl2水溶液+重晶石

        1#:0#+3%OSD-2

        2#:0#+3%凝膠微球

        3#:0#+3%CaCO3

        2 結果與討論

        2.1 體系中主、輔乳化劑種類及加量確定

        乳化劑具有降低油水2種液體間的界面張力,形成堅固的界面膜,增加外相黏度的作用[8]。乳化劑EnvaMul 1699與EnvaMul 1767由改性妥爾油衍生品組成。從表1可以看出,當主、輔乳化劑加量都為2%時,體系黏度較低,破乳電壓為450 V,150 ℃老化16 h后,黏度和破乳電壓降低,高溫高壓濾失量為9.8 mL;而當加量均增加至3%時,老化前體系黏度略有增加,破乳電壓增加至516 V,老化后黏度略有增加,破乳電壓降低至419 V,老化后體系高溫高壓濾失量為7.4 mL。該套乳化劑體系由天然產(chǎn)物改性而來,抗溫性能有限,同時體系高溫高壓濾失量不能滿足需求。

        表1 主乳化劑EnvaMul 1699與輔乳化劑EnvaMul 1767加量優(yōu)選實驗

        主乳化劑 THEM-1 與輔乳化劑THEM-2 加量優(yōu)選實驗見表2。如表2所示,THEM-1、THEM-2具有抗高溫基團,當其加量均為2%時,老化前體系黏度較低,但高于EnvaMul 1699/EnvaMul 1767體系,150 ℃老化后黏度基本無變化,高溫高壓濾失量為6 mL,破乳電壓略有降低,但依然保持在430 V,說明該套乳化劑對合成基鉆井液有更好的乳化效果及抗溫穩(wěn)定性;當加量均為3%時,體系黏度增加,破乳電壓增至533 V,老化后黏度增加,高溫高壓濾失量為5.4 mL,破乳電壓為440 V,說明其在高溫下能形成堅固的界面膜,保證體系的高溫穩(wěn)定性。因此,與EnvaMul 1699/EnvaMul 1767相比,選用THEM-1/THEM-2作為主、輔乳化劑,破乳電壓更大,濾失量更低,因此確定選用主乳化劑THEM-1與輔乳化劑THEM-2,且加量均為3%。

        表2 主乳化劑THEM-1與輔乳化劑THEM-2加量優(yōu)選實驗

        2.2 封堵劑種類及加量確定

        為進一步提高體系的封堵性、降低濾失量,分別使用前期研制的膠結型堵漏材料OSD-2、凝膠微球及碳酸鈣作為封堵劑,并與CaCO3惰性材料對比,對體系進行評價,結果見表3。

        表3 封堵劑種類確定

        結果表明,當OSD-2、凝膠微球、CaCO3的加量均為3%時,高溫高壓濾失量分別為4.4、7.0、4.8 mL。課題組研發(fā)的凝膠微球尺寸較大,主要用于高滲地層的封堵,而OSD-2尺寸較小可以進入更小尺寸的孔隙、裂隙中,在氣制油基鉆井液中可以遇油微膨脹,隨著時間的推移體積增大,進一步堵塞微裂縫,提高濾餅致密性、降低濾失量。此外,OSD-2粒子更親油,使水分散在油中,部分粒子在油/水界面上排列,空間上阻隔分散相碰撞聚使乳液更加穩(wěn)定,濾失量降低。此外,與碳酸鈣顆粒相比,OSD-2顆粒柔軟,能夠在外力作用下,進一步壓實,提高泥餅致密性。因此,OSD-2膠結型堵漏材料能夠使該體系具有最優(yōu)的降濾失能力。

        由實驗可知,優(yōu)化后體系黏度變化不大,電穩(wěn)定性較高;熱滾老化后黏度相對穩(wěn)定,破乳電壓為467 V,電穩(wěn)定性好;同時,優(yōu)化后的體系具有更低的高溫高壓濾失量,濾餅薄而致密,顯示良好的濾失行為。低濾失量和高質量泥餅有利于減少濾液侵入地層,從而減少膨脹性黏土礦物膨脹及裂隙擴大失穩(wěn),同時能夠減少扭矩,有助于維持較高的鉆進速率。

        2.3 潤滑性

        將上述實驗中按API標準進行中壓濾失后所得的泥餅(見圖7)放在WTHNZ-3A型黏滯系數(shù)測定儀工作滑板的平面上,再將滑塊放在泥餅上,靜置1 min,開啟電機,當滑塊隨著工作滑板的滑動開始滑動時,讀取角度顯示窗上的角度數(shù)值,按此角度由正切函數(shù)表查的與之對應的正切函數(shù)值,即濾餅黏滯系數(shù)。

        圖7 中壓濾餅(厚度為0.5 mm)

        由實驗可知,優(yōu)化后體系中壓濾餅的黏滯系數(shù)滾前為0.15,滾后為0.13??梢钥闯?,滾前滾后泥餅黏滯系數(shù)變化不大,該體系具備較好的潤滑性能。

        2.4 抗污染性

        優(yōu)異的油基鉆井液應具有一定的抗土侵性能才能保持正常鉆進。將劣質紅土按照5%、10%和15%的加量加入到鉆井液中,在150 ℃熱滾16 h后,考察添加劣質紅土粉對鉆井液性能的影響,結果見表4。

        表4 合成基鉆井液抗劣質紅土污染性能評價

        由實驗可知,該合成基鉆井液受劣質土污染后,鉆井液的黏度有所升高,當劣質紅土加量在10%及以下時,體系的破乳電壓在400 V以上,高溫高壓濾失量在3 mL以內,流變性能保持基本穩(wěn)定;當達到15%加量時,體系增稠嚴重,熱滾后產(chǎn)生沉淀,表明優(yōu)化后體系抗劣質紅土可達10 %。若鉆進過程中,巖屑過多,應進行有效固相控制,才能保持鉆井液的性能。

        2.5 抑制性

        烏石區(qū)塊存在嚴重井壁失穩(wěn)問題,因此要求所選的鉆井液必須具有良好的抑制能力[9]。將合成基鉆井液在高速攪拌器下攪拌10 min后,稱取30 g、過6~10目篩孔的巖屑,分別與清水、合成基鉆井液一同倒入老化罐中,在150 ℃熱滾16 h后,用篩網(wǎng)回收,在70 ℃下烘干2 h,再冷卻2 h后,稱量巖樣質量,計算回收率。巖屑在清水中熱滾16 h后,回收鉆屑量為11.06 g,滾動回收率為36.9%;在未優(yōu)化體系熱滾16 h后,回收鉆屑量為26.6 g,滾動回收率為87.3%;在優(yōu)化體系中熱滾16 h后,回收鉆屑量為30 g,滾動回收率達100%。結果證明,優(yōu)化后合成基鉆井液具有很強的抑制鉆屑水化分散的能力,有利于穩(wěn)定井壁[10]。

        2.6 性能對比

        優(yōu)化體系性能見表5,配方優(yōu)化后具有更低的濾失量、更強的抑制性、更好的抗污染性,有利于井壁的穩(wěn)定及井眼的暢通,保證了鉆井施工的正常進行。

        表5 合成基鉆井液優(yōu)化前后的性能對比

        3 結論與認識

        1.結合現(xiàn)場實際施工要求,對主乳化劑、輔乳化劑、降濾失劑的種類和加量進行研選,形成一套密度達到 1.5 g/cm3、抗溫達150 ℃的氣制油環(huán)保型合成基鉆井液體系,配方為:氣制油+3.0%THEM-1+3.0%THEM-2+2.5%PF-MOALK(CaO)+2.5%PF-MOGEL+3.0%PF-MOHFR+0.5%提切劑(自主研發(fā))+3% OSD-2 +25% CaCl2+重晶石。

        2.對氣制油環(huán)保型合成基鉆井液進行室內實驗評價,該鉆井液體系性能優(yōu)異,高溫高壓濾失量小,為4.4 mL;破乳電壓≥400 V、抗污染性強(抗劣質紅土10%),巖屑滾動回收率為100%。

        3.與現(xiàn)場鉆井液體系相比,優(yōu)化后的合成基鉆井液具有更低的濾失量、更好的抑制性、更強的抗污染能力,有利于井壁的穩(wěn)定及井眼的暢通,保證了鉆井施工的正常進行。同時,該鉆井液體系通過減少環(huán)境污染在海洋鉆井方面將有望取代常規(guī)柴油和白油基鉆井液,發(fā)揮重要作用。

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