曹 通
(蒙城環(huán)蒙再生能源有限公司,安徽 亳州 233500)
常規(guī)城市垃圾焚燒發(fā)電項目煙氣處理工藝只有采用“SNCR(選擇性非催化還原)+半干法+活性炭吸附+袋式除塵”才可達到國家要求的排放標準。由上述工藝流程可見SNCR爐內(nèi)非催化還原為NOx指標控制的常用手段,SNCR系統(tǒng)的自動投入率直接影響企業(yè)的經(jīng)濟效益。本文通過DCS(分散控制系統(tǒng))進行邏輯優(yōu)化后,無需增加基礎(chǔ)硬件,可實現(xiàn)DCS NOx自動控制,以降低人員勞動力成本及物料的消耗。
SNCR技術(shù)常規(guī)采用氨水或者溶解的尿素作為還原劑,根據(jù)實際工況混合適量的除鹽水進行稀釋后通過分配器經(jīng)噴槍噴射至爐內(nèi),在合適的溫度窗口區(qū)間與煙氣進行反應,利用還原劑的氨基元素將煙氣中的NO分解為N2和H2O[1],當反應區(qū)溫度較高則會將氨基氧化還原為NOx[1]。通常把尿素溶液作為還原劑使用的最佳窗口溫度為850~1 050 ℃[2]。
常用氨基作為還原劑的化學還原公式為
常規(guī)控制過程中還原劑的用量,反應區(qū)的窗口溫度、煙氣滯留時間等多重因素直接影響指標的穩(wěn)定性,還原劑使用量不足容易導致煙氣參數(shù)超標,而過量的使用又會造成還原劑浪費及氨逃逸,進而造成尾部煙道內(nèi)設(shè)備的腐蝕及環(huán)境的二次污染。
常規(guī)項目SNCR控制系統(tǒng)普遍采用PLC(可編程邏輯控制器)對就地設(shè)備進行控制,將數(shù)據(jù)通過DP通信方式傳輸至DCS系統(tǒng)供操作人員進行監(jiān)視及操作。PLC控制便于廠商技術(shù)保留,但不利于使用方后期正常生產(chǎn)運行的維護及修改。常規(guī)SNCR控制系統(tǒng)架構(gòu)如圖1所示。
圖1 常規(guī)SNCR控制系統(tǒng)架構(gòu)圖
垃圾成分不同,發(fā)酵時間周期不同,運行工況方式不同,且常規(guī)煙氣分析設(shè)備在尾部煙囪內(nèi)與爐膛反應區(qū)域較遠,這些因素造成NOx指標波動性較大、延遲性加大、控制效果較差。在PLC內(nèi)設(shè)置單純以NOx實測值為過程變量的自動控制方案,很難精準控制還原劑的使用量,極易導致指標異常、氨逃逸大的情況發(fā)生。通常情況下,操作人員只能通過人工干預方法進行調(diào)整。
針對現(xiàn)有問題,上海環(huán)境集團蒙城環(huán)蒙再生能源有限公司(以下簡稱“蒙城能源”)利用DCS控制邏輯進行優(yōu)化。該項目配置為2×350 t/d機械式爐排焚燒爐,配套15 MW凝汽式汽輪發(fā)電機組,煙氣處理采用“爐內(nèi)SNCR+半干法+碳酸氫鈉噴射+活性炭吸附+布袋除塵器”,在煙囪內(nèi)設(shè)置煙氣在線監(jiān)測裝置。
蒙城能源SNCR控制系統(tǒng)采用S7-300 PLC控制系統(tǒng),DCS系統(tǒng)為北京和利時股份有限公司的MACSV平臺。SNCR系統(tǒng)通過DP通信方式將數(shù)據(jù)傳輸至DCS系統(tǒng),供運行人員進行參數(shù)監(jiān)控及設(shè)備操作。
原控制方案:PLC內(nèi)NOx控制采用單回路PID控制,稀釋水自動控制。因垃圾焚燒工況多變,煙氣在線監(jiān)測設(shè)備離反應區(qū)域距離較遠,導致參數(shù)滯后性較大,只通過設(shè)定值與過程值的偏差進行的PID調(diào)節(jié),不能滿足現(xiàn)場實際工況運行的要求[3]。且PLC程序加密,廠家的技術(shù)保留導致PLC內(nèi)邏輯無法進行修改,給生產(chǎn)期間的維護帶來了不便。
為節(jié)省改造成本,在原有控制系統(tǒng)架構(gòu)不變的情況下,對蒙城能源項目的DCS系統(tǒng)和PLC系統(tǒng)的自動控制程序進行技術(shù)優(yōu)化。
蒙城能源項目根據(jù)現(xiàn)場實際工況及歷史記錄,針對物料消耗及工況分析制定出一套基于DCS系統(tǒng)的SNCR系統(tǒng)自動控制方法。該方法是針對現(xiàn)場實際已投用的SNCR系統(tǒng)無法進行NOx自動控制的技術(shù)改進,其主要構(gòu)成有SNCR系統(tǒng)硬件及自動控制系統(tǒng)、測量儀表、爐內(nèi)噴槍、改造后的DCS系統(tǒng)NOx控制技術(shù)、稀釋水自動配比,以及自動控制前饋量的分析運算。
為實現(xiàn)上述控制方法需進行以下步驟。
2.2.1 增加NOx自動控制方案
現(xiàn)場專業(yè)人員確認SNCR系統(tǒng)與DCS控制系統(tǒng)通信正常,且所有SNCR系統(tǒng)設(shè)備均可在DCS內(nèi)進行單獨操作。
退出SNCR系統(tǒng)中PLC程序的自動運行方式,對原邏輯方案進行備份后,刪除DCS內(nèi)相關(guān)的邏輯及畫面,避免改造后因畫面不同導致運行人員誤操作情況的發(fā)生。
進行DCS內(nèi)邏輯組態(tài),增加NOx控制自動邏輯方案,采用以NOx實時值為主的PID調(diào)節(jié)器的過程輸入值,與設(shè)定值SP1進行偏差比較,通過PID調(diào)節(jié)器運算后得出合適的輸出指令作為尿素溶液計量泵的頻率給定,并對輸出進行高低限制。具體方案如圖2所示。
圖2 DCS系統(tǒng)NOx自控控制方案圖
使用鍋爐蒸發(fā)量作為前饋信號。因NOx實測值滯后性較大,當負荷變化時NOx實測值具有一定的延遲,往往鍋爐負荷的變動會提前反映出NOx指標的變化趨勢。對現(xiàn)場試驗進行觀察,當焚燒爐負荷在額定蒸發(fā)量的85%時,NOx含量生成較為穩(wěn)定,故以額定蒸發(fā)量85%這個點為中間點,經(jīng)折線函數(shù)F(x)計算出補償頻率,將其作為主PID調(diào)節(jié)器的前饋信號進行正負補償。同時增加補償值的高低限制及變化率限制[4]。
增加超馳控制邏輯。當NOx實時值大于250 mg/Nm3,延時1 min后將輸出下限限制為40 Hz,當NOx實時值低于50 mg/Nm3,延時1 min后將輸出上限限制為25 Hz,從而使系統(tǒng)能夠快速反應并恢復至正??刂品秶鷥?nèi),避免因瞬間參數(shù)驟變使PID調(diào)節(jié)器第一時間無法進行調(diào)節(jié),導致參數(shù)失控的情況發(fā)生。
增加切強制手動邏輯。當NOx實測值與設(shè)定值偏差的絕對值大于100 mg/Nm3時,切除自動控制并發(fā)出聲光警報,方便運行人員第一時間進行調(diào)整。
增加自動跟蹤邏輯。在正常運行過程中進行CEMS維護時,PID調(diào)節(jié)器設(shè)定值自動跟蹤為當前過程值,則PID保持上一周期運算結(jié)果輸出。當CEMS維護結(jié)束時自動跟蹤退出,PID調(diào)節(jié)器設(shè)定值根據(jù)NOx實時值與原設(shè)定值SP1進行計算,此方案可避免每周一次CEMS維護造成的自動退出。
2.2.2 增加稀釋水流量自動控制方案
SNCR系統(tǒng)稀釋水采用除鹽水,其作用為稀釋尿素溶液濃度,以稀釋水為載體混合尿素溶液對爐內(nèi)進行噴射。另外,稀釋水還有一定的控制氨逃逸的作用。當氨逃逸濃度較大時,增加稀釋水流量可減小氨逃逸濃度。根據(jù)廠家提供的資料并結(jié)合現(xiàn)場使用情況,增加稀釋水自動控制邏輯方案如下[5]:
采用PID控制運算,過程值為稀釋水流量[6],設(shè)定值為NOx自動控制系統(tǒng)中還原劑的流量值與參考資料給的比例相乘后得到的需求值SP1,通過反應區(qū)溫度測點優(yōu)選后得出的平均值經(jīng)函數(shù)F(x)折算出的值為SP2,SP1與SP2必選后取MAX作為稀釋水PID調(diào)節(jié)器的設(shè)定值,并對該值進行高低限制,現(xiàn)場高限值設(shè)置為350 L/h、低限值為230 L/h。
稀釋水自動投入跟隨NOx主PID調(diào)節(jié)器自動投入狀態(tài)。當NOx主PID調(diào)節(jié)器自動投入后,觸發(fā)稀釋水PID調(diào)節(jié)器自動投入,反之NOx主PID調(diào)節(jié)器自動切除后,稀釋水PID調(diào)節(jié)器隨之切除,詳見圖3。
圖3 DCS系統(tǒng)稀釋水流量自動控制方案圖
蒙城能源項目中,對DCS優(yōu)化后的SNCR控制方案可滿足實際生產(chǎn)多種工況變化下的穩(wěn)定運行?,F(xiàn)場控制過程調(diào)試對NOx控制PID采用PI調(diào)節(jié),設(shè)置PID調(diào)節(jié)器參數(shù)(Kp=800、Ti=1400、Td=0)。通過調(diào)試發(fā)現(xiàn),改進后的NOx自動控制可在鍋爐蒸發(fā)量出現(xiàn)變化、煙氣參數(shù)還未發(fā)生的第一時間進行補償頻率輸出,在提前控制尿素溶液量的同時折算出稀釋水流量的需求值。稀釋水控制方案采用單回路PI控制,通過改變閥門開度進行稀釋水流量的控制,稀釋水PID調(diào)節(jié)器參數(shù)(Kp=240、Ti=360、Td=0)改進后,日稀釋水使用量大幅度下降,爐溫低時相對負荷也較低,產(chǎn)生的NOx含量也較低,自動控制模式下,自動關(guān)小稀釋水開度及溶液計量泵頻率可大大降低生產(chǎn)成本。
通過20天的連續(xù)運行觀察可知,設(shè)定控制NOx指標在140 mg/Nm3時,自動投入率達95%以上,各種指標控制穩(wěn)定,氨逃逸濃度降低,尿素溶液消耗量明顯下降,與優(yōu)化前對比可減少尿素使用量約0.1~0.15 t/d,且大幅度減輕了運行人員的勞動強度,增加了系統(tǒng)運行穩(wěn)定性,詳細數(shù)據(jù)如表1所示。
表1 改造前后數(shù)據(jù)對比
上述數(shù)據(jù)僅為參考數(shù)據(jù),因運行方式不同、工況不同、垃圾成分不同,可能存在實際效果上的差異。
針對SNCR系統(tǒng)具有流程長、大延遲、大慣性、擾動因素多的特點,蒙城能源項目對其進行自動控制需要考慮的因素進行了深入研究,從而制訂了上述方案。該方案在原有技術(shù)平臺上完成,不需額外增加現(xiàn)場硬件設(shè)備,投入成本低,見效快。NOx自動控制和稀釋水自動控制2套方案配合使用時,既能根據(jù)NOx實時值控制尿素溶液的使用量,又可根據(jù)實時尿素溶液量的使用控制稀釋水的消耗量。采用以上邏輯對SNCR自動控制系統(tǒng)進行優(yōu)化后,SNCR自動控制系統(tǒng)的適用范圍更寬,幾乎在垃圾焚燒爐各負荷階段均能穩(wěn)定運行,使執(zhí)行機構(gòu)動作頻率減小,減少了系統(tǒng)磨損,延長了設(shè)備的使用壽命。NOx小時均值既能很好地控制在環(huán)保指標以下,又能根據(jù)目標值設(shè)定運行,減少尿素溶液的用量,實現(xiàn)了節(jié)能、環(huán)保、安全、穩(wěn)定、經(jīng)濟運行的目標。