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        橋殼鋼Q460QK斷后伸長率性能不合原因及對策

        2023-01-16 04:03:02管連生劉紅艷張衛(wèi)攀
        四川冶金 2022年6期
        關(guān)鍵詞:橋殼再結(jié)晶伸長率

        管連生,劉紅艷,張衛(wèi)攀

        (河鋼集團邯鋼公司,河北 邯鄲 056015)

        汽車橋殼是驅(qū)動橋的重要組成部分又是行駛系的主要組成件之一[1]。隨著國家日益嚴(yán)苛的環(huán)保要求以及汽車輕量化的趨勢發(fā)展,目前橋殼材料主要為熱軋鋼板。汽車橋殼鋼是邯鋼板材的高附加值特色產(chǎn)品,具有優(yōu)異的綜合性能,其中斷后伸長率是產(chǎn)品重要的性能之一,是材料的重要性能指標(biāo)。鋼板在高溫加熱后,通過快速的沖壓過程最終制成橋殼,如果鋼板斷后伸長率不足,直接影響橋殼性能,嚴(yán)重的會導(dǎo)致沖壓裂紋的產(chǎn)生,造成較大的經(jīng)濟損失。

        近期邯鋼在生產(chǎn)橋殼鋼時發(fā)生了批量的斷后伸長率性能不合的情況,針對此問題,對生產(chǎn)工藝進行了檢查,并對問題試樣進行了金相和成分檢測。結(jié)合其他企業(yè)研究經(jīng)驗[2-5],展開了相應(yīng)的攻關(guān)工作,橋殼鋼產(chǎn)品斷后伸長率性能不合問題得到了顯著的改善。

        1 橋殼鋼斷后伸長率性能不合情況

        橋殼鋼產(chǎn)品斷后伸長率性能不合批次,涉及鋼種為Q460QK,厚度為12 mm,其生產(chǎn)工藝流程為:鐵水預(yù)處理-100t轉(zhuǎn)爐-LF精煉-260 mm板坯連鑄-加熱爐-3500 mm熱軋-冷卻-剪切-堆垛。問題批次抗拉強度、下屈服強度等各項力學(xué)性能情況如表1所示。橋殼鋼力學(xué)性能檢驗過程執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)為GB/T 228.1-2010《金屬材料拉伸試驗 第1部分:室溫試驗方法》,GB/T 229-2020《金屬材料 夏比擺錘沖擊試驗方法》,GB/T 232-2010《金屬材料 彎曲試驗方法》。

        表1 問題批次各項力學(xué)性能情況

        2 生產(chǎn)工藝情況

        2.1 煉鋼工藝

        對涉及的性能不合爐次的煉鋼工藝進行了全工序檢查,均符合要求,具體如表2~表4所示。鐵水預(yù)處理采用深脫硫工藝,避免了大量MnS夾雜的產(chǎn)生;轉(zhuǎn)爐和精煉工序的避免后吹、良好底吹、純脫氣時間等工藝,大幅度提升了鋼水的潔凈度[6];連鑄工序的液面波動、過熱度等工藝,最終生產(chǎn)出高質(zhì)量的橋殼鋼鑄坯。

        表2 鐵水預(yù)處理和轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)工藝

        表3 精煉生產(chǎn)工藝

        表4 連鑄生產(chǎn)工藝

        2.2 鑄坯低倍

        鑄坯的內(nèi)部質(zhì)量對產(chǎn)品的最終性能也有重要的影響[7],中心偏析嚴(yán)重的鋼板會顯著降低鋼板的強韌性,嚴(yán)重的會產(chǎn)生中心裂紋,對后續(xù)的加工使用帶來很大的隱患。橋殼鋼斷后伸長率不合爐次其鑄坯中心偏析呈現(xiàn)點狀分布,低倍中心偏析評級C1.0,中心疏松為1.0,低倍情況良好,滿足產(chǎn)品要求,具體如圖1所示。

        圖1 鑄坯低倍宏觀形貌

        2.3 軋鋼工藝

        對涉及的不合批次的軋制工藝進行檢查,發(fā)現(xiàn)終軋溫度實際溫度930~940 ℃,工藝要求820~880 ℃,超出要求范圍50~60 ℃,具體如表5所示。初步判斷終軋溫度偏高,對產(chǎn)品最終的微觀組織性能產(chǎn)生了不良影響,可通過金相組織觀察進行深入分析。

        表5 軋制生產(chǎn)工藝

        3 橋殼鋼斷后伸長率不合檢測及分析

        3.1 成分檢測

        對不合試樣進行成分檢測,結(jié)果如表6所示。

        表6 試樣成分 單位:%

        化學(xué)成分檢測結(jié)果顯示各成分含量正常,包括Nb、V、Ti等微合金含量均符合要求。鈮具有顯著細化晶粒的作用;釩在鐵素體中提到沉淀強化的效果;鈦會與氮結(jié)合,形成細小彌散的TiN顆粒,阻礙板坯再加熱時奧氏體晶粒的長大。在實際生產(chǎn)中采用鈮、釩、鈦復(fù)合的成分設(shè)計,能夠明顯提升產(chǎn)品的強度和韌性[8]。

        3.2 金相檢測及分析

        在性能不合的橋殼鋼產(chǎn)品鋼板上截取金相試樣,經(jīng)過研磨拋光后,用4%硝酸+酒精溶液腐蝕,再利用光學(xué)顯微鏡進行金相檢測,鋼板1/4厚度處和中心部位的微觀形貌如圖2所示。由圖可知,試樣基體主要組織為F+P,從1/4厚度處到中心部位的晶粒尺寸差別較大,大晶粒尺寸達到6~12 μm,小晶粒尺寸在4 μm以下,微觀組織的細晶和粗晶的晶粒度級別相差約2~4級,并存在不同程度明顯的混晶現(xiàn)象。大小晶粒夾雜分布,在拉伸試驗中,混晶組織會影響位錯在晶粒間的作用,產(chǎn)生應(yīng)力集中,顯著惡化產(chǎn)品的塑性[9],這是導(dǎo)致斷后伸長率性能不合的直接原因。

        (a)1/4厚度處

        3.3 分析與討論

        3.3.1 橋殼鋼Q460QK軋制工藝

        橋殼鋼Q460QK軋制生產(chǎn)過程共包含兩個階段。第一階段為粗軋生產(chǎn),采用了大壓下量的軋制工藝,板坯的單道次壓下量≥15%,且一軋程后三道單道次壓下率≥20%,使軋制變形滲透到鋼板中心處,在鋼板高溫再結(jié)晶的過程中,使奧氏體組織能夠充分的再結(jié)晶和細化,為產(chǎn)品良好的綜合性能奠定基礎(chǔ)。中間坯經(jīng)過待溫后,開始進入第二階段生產(chǎn),屬于精軋過程,其軋制特點為在未再結(jié)晶區(qū)軋制,生產(chǎn)過程中對中間坯繼續(xù)施加累積壓下率,終軋溫度范圍控制在800~860 ℃之間。

        3.3.2 混晶組織的產(chǎn)生原因及危害

        混晶組織產(chǎn)生的原因很多,涉及到連鑄、加熱、軋制、微合金元素等多方面,混晶組織是鋼材內(nèi)部缺陷之一,表現(xiàn)為金屬基體內(nèi)晶粒大小混雜,會顯著降低鋼板的韌塑性[10]。國內(nèi)外很多文獻都進行了論述。

        連鑄主要包括中心偏析和鑄態(tài)組織不均勻的原因所產(chǎn)生。中心偏析導(dǎo)致各微合金元素在中心部位的聚集,而這些微合金元素一方面對C曲線的作用不同,另一方面對晶粒的細化程度不同,最終對晶粒長大影響不同,晶粒尺寸發(fā)生較大的差異[11-12]。此外,鑄態(tài)組織具有遺產(chǎn)特性,尤其在后續(xù)軋制壓下量不足的情況下尤為突出。

        加熱原因產(chǎn)生的混晶主要是鑄坯一次奧氏體和二次奧氏體組織并存導(dǎo)致。鑄坯入爐前溫降到A1和A3線之間,奧氏體會部分相變?yōu)殍F素體,入爐后會重新生成新的二次奧氏體,這與原來存在的一次奧氏體同時存在,鑄態(tài)組織粗細不均,導(dǎo)致混晶[13]。

        軋制作用的影響主要取決于變形溫度和變形程度的選擇[10]。如果在部分再結(jié)晶區(qū)軋制或道次軋制形變量不足均會產(chǎn)生混晶現(xiàn)象。

        微合金元素的加入也會導(dǎo)致混晶,尤其是鈮的影響[10]。鈮能夠提高再結(jié)晶溫度,易造成部分再結(jié)晶軋制。

        3.3.3 原因分析及措施

        通過煉鋼和軋鋼全工序工藝檢查,試樣成分、金相試驗檢測判斷,煉鋼工藝和成分均正常,但是軋鋼工藝中鋼板終軋溫度較高,且在金相的微觀組織中發(fā)現(xiàn)了混晶組織,這對產(chǎn)品的斷后伸長率造成了不良影響。

        有文獻表明,對于含鈮鋼,當(dāng)鈮含量為0.035%時,其再結(jié)晶終止溫度約為940 ℃[15]。因此對于兩階段軋制來說,精軋過程應(yīng)避開900~1000 ℃部分再結(jié)晶溫度的范圍,在生產(chǎn)過程中,適量延遲粗軋后的待溫時間,使其鋼板中心溫度也達到再結(jié)晶溫度以下。不合批次鋼板終軋溫度為930~940 ℃時,分析其精軋階段處于部分再結(jié)晶區(qū)軋制,導(dǎo)致基體內(nèi)部晶粒尺寸不一,從而產(chǎn)生混晶現(xiàn)象。

        為避免再次發(fā)生混晶缺陷,在高效軋制生產(chǎn)的同時,適當(dāng)延長待溫時間,保證第二階段開軋溫度在900 ℃以下,避開部分再結(jié)晶溫度區(qū)間范圍。經(jīng)過優(yōu)化軋制工藝,橋殼鋼斷后伸長率得到顯著提升,性能不合問題得到解決。

        4 結(jié)語

        通過對橋殼鋼Q460QK斷后伸長率性能不合鋼板煉鋼和軋鋼工藝檢查,成分檢測以及鑄坯低倍和試樣微觀組織分析,最終找到了問題的原因。其微觀組織晶粒大小不一,出現(xiàn)混晶現(xiàn)象,這是導(dǎo)致斷后伸長率性能不合的直接原因。鋼板在精軋過程中處于部分再結(jié)晶溫度區(qū)間軋制生產(chǎn),最終造成了鋼板的性能不合,這是問題產(chǎn)生的根本原因。此次研究分析為提升橋殼鋼斷后伸長率性能積累了經(jīng)驗。在高效軋制生產(chǎn)的同時,要嚴(yán)格控制中間坯待溫時間和開軋溫度,確保橋殼鋼各項性能滿足要求。

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