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        西昌化產(chǎn)焦油渣無害化處置及超級(jí)離心脫渣技術(shù)研究

        2023-01-16 04:03:04格爾子聰趙新春李興勝
        四川冶金 2022年6期
        關(guān)鍵詞:焦油離心機(jī)氨水

        格爾子聰,趙新春,李 東,李興勝,楊 波

        (攀鋼集團(tuán)西昌鋼釩有限公司,四川 西昌 615032)

        西昌焦化是煉鐵高爐冶煉原燃料焦炭生產(chǎn)線,是國(guó)內(nèi)大型鋼鐵聯(lián)合企業(yè)第一家建成投產(chǎn)6.25 m搗固焦?fàn)t的廠家,設(shè)備自動(dòng)化控制水平高,焦?fàn)t生產(chǎn)的搗固焦炭強(qiáng)度高,被成功應(yīng)用于1750 m3大型釩鈦磁鐵礦高爐上。其中煉焦中產(chǎn)生的荒煤氣由煤氣凈化系統(tǒng)進(jìn)行處置,主要由冷凝鼓風(fēng)、硫銨、終冷洗滌、脫渣、制酸、粗苯蒸餾段和綜合油庫(kù)等組成。

        國(guó)內(nèi)焦化企業(yè)處理焦油渣的方法大致有以下兩種方法,第一種是將焦油渣直接隨配合煤進(jìn)入煤塔回用于煉焦或直接混入燃料煤中回用于煉焦;第二種是將焦油渣和煤粉混合攪拌,制作成型球團(tuán),輸送到煤塔回用于煉焦。但是,這兩種處理方式都存在弊端,無法滿足焦油渣無害化處置及超級(jí)離心脫水脫渣技術(shù)。

        因此,采用先進(jìn)、成熟、可靠、實(shí)用的物理分離方式處理粗焦油和焦油渣,可將焦油渣中的煤粉和焦油分開,焦油作為產(chǎn)品銷售或加工,煤粉作為煉焦煤使用,不僅有利于回收化產(chǎn)品焦油,也有利于焦炭質(zhì)量穩(wěn)定,同時(shí)大大改善現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境。焦油渣處理系統(tǒng)為獨(dú)立的系統(tǒng),系統(tǒng)運(yùn)行及停運(yùn)不影響化產(chǎn)裝置的連續(xù)運(yùn)行,焦油渣處理系統(tǒng)的負(fù)荷范圍與化產(chǎn)裝置負(fù)荷范圍相協(xié)調(diào),保證在負(fù)荷調(diào)整的情況下,焦油渣處理系統(tǒng)具有良好的、適宜的調(diào)節(jié)特性,在化產(chǎn)裝置運(yùn)行的條件下能可靠和穩(wěn)定地連續(xù)運(yùn)行。

        1 工藝現(xiàn)狀及存在問題

        1.1 工藝特點(diǎn)

        焦化化產(chǎn)由冷凝鼓風(fēng)、酸洗法硫銨、終冷洗苯、脫渣、蒸餾、硫酸及油庫(kù)七個(gè)裝置組成。其中,冷凝鼓風(fēng)裝置由煤氣初冷、電捕焦油器、鼓風(fēng)機(jī)及焦油氨水分離四個(gè)單元組成;蒸餾裝置由剩余氨水蒸氨、粗苯蒸餾、脫渣再生三個(gè)單元組成。硫酸裝置WSA濕法制酸工藝及主要設(shè)備從丹麥TOPSOE公司引進(jìn)。煤氣處理量:66706~71375 m3/h。煤氣凈化工藝流程:荒煤氣→氣液分離器→初冷器→電捕焦油器→鼓風(fēng)機(jī)→酸洗塔→終冷、洗苯→真空碳酸鉀法脫渣制酸→凈煤氣供用戶。

        西昌焦化采用焦油氨水分離工藝系統(tǒng),氣液分離器分出的焦油氨水混合液進(jìn)入4臺(tái)并聯(lián)作業(yè)的機(jī)械刮渣槽,分離出的焦油渣由機(jī)械刮板機(jī)刮入焦油渣小車,定期送往備煤車間摻入煉焦煤中。脫除焦油渣后的焦油氨水進(jìn)入2臺(tái)并聯(lián)作業(yè)的立式焦油氨水分離槽靜置分離,從焦油氨水分離槽分離出的焦油經(jīng)過焦油溢流瓶進(jìn)入2臺(tái)并聯(lián)的焦油中間槽,由焦油泵經(jīng)液位調(diào)節(jié)器送往焦油庫(kù)儲(chǔ)存;從焦油氨水分離槽分出的氨水從上部溢流進(jìn)入循環(huán)氨水中間槽,再用循環(huán)氨水泵送往焦?fàn)t集氣管噴灑。從焦油氨水分離器分出的多余氨水滿流至剩余氨水中間槽,再用泵將其抽出,送經(jīng)陶瓷過濾器、氣浮除焦油器,脫除氨水中的焦油及懸浮物后進(jìn)入剩余氨水槽,再用泵送往蒸餾裝置原料氨水槽。使用高壓氨水泵將氨水從循環(huán)氨水泵抽出送至焦?fàn)t用于無煙裝煤和集氣管清掃。陶瓷過濾器需定期用過濾后的氨水并輔以低壓飽和蒸汽反沖洗,沖洗后的污水排入地下放空槽。由焦油氨水分離器中部連續(xù)引出一定量的焦油氨水混合液(乳化液),由噴灑液泵送至初冷器的中、下段噴灑。

        油庫(kù)工藝技術(shù)采用本裝置為液體產(chǎn)品及原料的貯存及裝卸場(chǎng)所,設(shè)置焦油貯槽,接受冷凝鼓風(fēng)裝置送來的焦油,靜止分水后用泵裝車外銷;設(shè)置粗苯貯槽,接受粗苯蒸餾單元送來的產(chǎn)品粗苯,并定期用泵裝車外銷;設(shè)置洗油汽車槽車卸車槽及洗油貯槽,用于接受并貯存外購(gòu)的焦油洗油,并定期用泵送往粗苯蒸餾單元新洗油槽;設(shè)置NaOH和KOH堿液汽車槽車卸車槽及NaOH貯槽、KOH貯槽,用于接受外購(gòu)的NaOH堿液、KOH堿液,并定期用泵送往脫渣裝置堿液中間槽;本裝置物料進(jìn)出運(yùn)輸采用汽車,焦油外付泵及粗苯外付泵揚(yáng)程滿足送鐵路裝車線要求。

        1.2 存在問題分析

        焦油渣是焦化生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的一種粘稠狀工業(yè)固體危險(xiǎn)廢棄物,其主要成分為煤粉、焦粉和重質(zhì)焦油等,物質(zhì)中含有苯類、酚類、萘類等多種成分。焦油渣已經(jīng)被列為危險(xiǎn)固體廢棄物,包括煤焦油精煉過程中焦油儲(chǔ)存設(shè)施中的焦油渣(252-005-11)、煉焦過程中澄清設(shè)施底部的焦油渣(252-002-11)以及煉焦和煉焦副產(chǎn)品回收過程中焦油儲(chǔ)存設(shè)施中的焦油渣(252-004-11)。

        西昌焦化采用焦?fàn)t高壓氨水無煙裝煤技術(shù),焦油渣在焦油槽中的沉積效應(yīng)非常明顯,為維持正常生產(chǎn),需定期對(duì)焦油儲(chǔ)槽進(jìn)行清理,不僅耗費(fèi)人工成本,同時(shí)由于清理作業(yè)空間密閉,存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)。主要為以下幾點(diǎn)問題:

        (1)從機(jī)械化澄清槽中出分離的粗焦油含大量的焦油渣,焦油渣在焦油槽中會(huì)沉積,使得每年都要對(duì)焦油槽進(jìn)行清理,耗費(fèi)大量的人力物力。國(guó)內(nèi)大部分焦化廠的鼓冷工段普遍使用了焦油超級(jí)離心機(jī),對(duì)粗焦油進(jìn)一步分離,除掉粗焦油中所含的大部分的氨水和焦油渣。

        (2)焦油渣具有粘稠性、粘附性的特性,極易粘附在設(shè)備上,易造成給料不暢、粘連皮帶,嚴(yán)重時(shí)還會(huì)出現(xiàn)煤塔堵料、下料斗堵料等現(xiàn)象。

        (3)焦油渣的粘稠性和組分的波動(dòng)性影響了配煤的準(zhǔn)確率。焦油渣中含30%~40%的煤焦油,隨焦油渣配煤入爐燃燒,造成煤焦油損失,降低化產(chǎn)品收益。焦油渣直接回用于煉焦,易導(dǎo)致焦?fàn)t熱負(fù)荷升高,對(duì)設(shè)備的腐蝕性加大,不但會(huì)產(chǎn)生多環(huán)芳烴等有害廢氣排入大氣中,還會(huì)造成焦油渣中30%左右的煤焦油等高附加值組分浪費(fèi)。

        2 解決方案

        2.1 增設(shè)超級(jí)離心機(jī)技術(shù)

        需要分離的物料(粗焦油)通過離心機(jī)中心供料管進(jìn)入離心機(jī)內(nèi),在離心力的作用下,密度最大的固體(焦油渣)沉降在轉(zhuǎn)鼓壁上,二相密度不同的清液形成同心圓柱,較輕的液相(氨水)處于內(nèi)層,較重的液相(凈焦油)處于外層,不同液體環(huán)的厚度可通過調(diào)節(jié)溢流堰和可變?nèi)~輪來改變。分離后的氨水和凈焦油分別由各自的出口排出,沉積在轉(zhuǎn)筒壁上的固體(焦油渣)由螺旋輸送器傳送到轉(zhuǎn)筒體的錐體端,從排料口排出[1]。

        2.1.1 工藝要求

        機(jī)械化焦油分離槽出來的粗焦油進(jìn)入焦油中間泵入口,由焦油中間泵輸送至超級(jí)離心機(jī)進(jìn)行脫水脫渣,在超級(jí)離心機(jī)內(nèi)粗焦油為三相,固相為焦油渣,排入焦油渣處理裝置的液化罐中;輕液相為氨水,流入地下槽,待地下槽液位達(dá)到一定高度后送到機(jī)械化澄清槽;重液相為凈焦油,流入焦油中間槽,待焦油中間槽液位達(dá)到一定高度后送到焦油槽。

        裝置組成如下:

        化產(chǎn)一系:1臺(tái)焦油中間槽、2臺(tái)焦油移送泵和2臺(tái)超級(jí)離心機(jī)。

        化產(chǎn)二系:1臺(tái)焦油中間槽、2臺(tái)焦油移送泵和2臺(tái)超級(jí)離心機(jī)。

        表1 工藝處理功能

        2.1.2 技術(shù)更新

        (1)采用進(jìn)口超級(jí)離心機(jī),分離效率高,自動(dòng)化程度高,不需新增勞動(dòng)定員;

        (2)工藝技術(shù)改造過程不影響生產(chǎn),施工簡(jiǎn)便。

        表2 主要設(shè)備

        2.2 采用新工藝技術(shù)

        2.2.1 工藝特點(diǎn)

        在超級(jí)離心機(jī)焦油渣排渣口將焦油渣收集到焦油渣預(yù)處理裝置(液化罐)內(nèi)。焦油渣通過利用循環(huán)氨水的溫度對(duì)焦油渣進(jìn)行加溫液化,冬天溫度低于-5 ℃以下需要用蒸汽加熱液化罐,有雙套加溫設(shè)備增加流動(dòng)性。同時(shí)通過破碎,使焦油渣變?yōu)楸阌谳斔偷牧黧w,攪拌混勻后的焦油渣首先經(jīng)過焦油渣研磨機(jī)研磨,再由焦油渣輸送泵輸送至焦油渣離心機(jī),分離得到干渣和油水混合物,干渣直接用于配煤,油水混合物自流送回至焦油氨水分離器,從而實(shí)現(xiàn)了焦油渣的深度分離回收[2]。

        (1)整個(gè)系統(tǒng)采取全程密封運(yùn)行,在分離裝置上方的尾氣出口接入現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)有VOCS尾氣系統(tǒng)。

        (2)焦油渣(含油水)預(yù)處理系統(tǒng):將焦油渣破碎、離心干化處理,即將焦油渣進(jìn)行破碎后,再進(jìn)行離心分離干化,回收焦油渣里面的焦油、氨水,增加部分焦油產(chǎn)量;離心干燥后的固體焦油渣成細(xì)粉狀,焦油渣粉的性質(zhì)與焦粉性質(zhì)相似,與配合煤粒度相似,用于回配到配合煤中,替代部分瘦煤使用,降低配煤成本[3]。

        圖1 簡(jiǎn)易工藝流程圖

        (3)裝置組成

        化產(chǎn)一系設(shè)計(jì)內(nèi)容為1臺(tái)機(jī)械化澄清槽、4臺(tái)刮渣槽和2臺(tái)超級(jí)離心機(jī)分離出的焦油渣處置系統(tǒng);

        化產(chǎn)二系設(shè)計(jì)內(nèi)容為1臺(tái)機(jī)械化澄清槽、4臺(tái)刮渣槽和2臺(tái)超級(jí)離心機(jī)分離出的焦油渣處置系統(tǒng)。

        表3 裝置焦油渣設(shè)計(jì)處理功能

        該裝置由液化裝置;破碎輸送裝置;分離裝置;儀表、供配電系統(tǒng)等。

        2.2.2 技術(shù)優(yōu)點(diǎn)

        (1)完全利用余熱能源,不增加焦化廢水;

        (2)焦油渣無二次倒運(yùn),全系統(tǒng)密閉作業(yè)徹底改變焦油渣生產(chǎn)區(qū)域、道路污染問題;

        (3)產(chǎn)生的干粉基本上聞不到味道,解決了運(yùn)輸和使用(包括摻混、輸送)過程中污染問題,大大改善了區(qū)域環(huán)境質(zhì)量和職工作業(yè)環(huán)境;

        (4)工藝技術(shù)改造過程不影響生產(chǎn),施工簡(jiǎn)便;

        (5)操作間歇式、簡(jiǎn)易,投資低、設(shè)備成熟可靠,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益、社會(huì)效益可觀;

        (6)設(shè)備占地小,液化罐在機(jī)械化澄清槽出渣口下方,和原工藝相比基本不占用空間,分離設(shè)備一般占地15平米左右;

        (7)該裝置焦油渣年處理量(單套):≥3000噸;介質(zhì)密度1270~1440 kg/m3;待處理焦油渣含固率≥50%;待處理焦油渣壓力:常壓;焦油渣處理系統(tǒng)處理后焦油渣含水(油)量≤20%,呈現(xiàn)松散、不粘結(jié)、粉末狀態(tài);焦油渣處理系統(tǒng)分離出的焦油送出方式:采用自流方式;焦油渣處理系統(tǒng)分離出的干渣采用渣斗回收并運(yùn)往煤場(chǎng);所有設(shè)備、管道(工藝管道采用碳鋼材質(zhì))材料考慮防磨性,保證使用壽命[1]。

        3 實(shí)施效果

        (1)通過本項(xiàng)目可以消除焦油渣帶來的一系列因?yàn)榄h(huán)境污染導(dǎo)致的罰款、減產(chǎn)等問題;焦油渣處理后含水(油)20%左右,未產(chǎn)生焦油渣,呈粉末狀態(tài),避免人工清理,直接可進(jìn)入配煤使用,大大改善了現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境,符合當(dāng)前國(guó)家的產(chǎn)業(yè)政策。減少了焦油渣處置費(fèi)和運(yùn)輸費(fèi),且大幅降低人工成本。

        (2)原焦油渣回收到配煤室,對(duì)煤的配比產(chǎn)生影響,影響配煤精度,使用新工藝技術(shù)后,避免焦油渣直接回配煤室,同時(shí)提高了焦油回收量,本工藝技術(shù)年度處理焦油渣約6000噸,焦油渣含焦油約30%,回收按20%計(jì),年回收焦油高達(dá)1200噸以上。

        (3)各裝置的焦油、焦油渣、剩余氨水(蒸氨廢水)、蒸汽等介質(zhì)接點(diǎn)均從原有裝置附近接出,不產(chǎn)生新設(shè)備投入,達(dá)到改造升級(jí)成本的目的。同時(shí)杜絕了焦油渣具有粘稠性、粘附性的特性,極易粘附在設(shè)備上,易造成給料不暢、粘連皮帶,煤塔堵料、下料斗堵料等現(xiàn)象,提高了該生產(chǎn)裝置的高效運(yùn)行。

        4 結(jié)語

        通過西昌化產(chǎn)焦油渣無害化處置及超級(jí)離心脫渣技術(shù)研究成果的實(shí)施,徹底解決了焦油渣處置難點(diǎn),投產(chǎn)后避免造成焦油渣中30%煤焦油等高附加值組分浪費(fèi),確保焦油渣的粘稠性和組分的波動(dòng)性的穩(wěn)定,滿足生產(chǎn)工藝指標(biāo),配煤的準(zhǔn)確率高達(dá)99%。焦油渣中煤焦油含量有效控制在1%以內(nèi),避免隨焦油渣隨配煤入爐后燃燒造成煤焦油損失,提高了化產(chǎn)品的收益,對(duì)焦化降本增效有力支撐。

        焦油渣無害化處置技術(shù)及煤焦油超級(jí)離心脫水脫渣技術(shù)成熟可靠,滿足國(guó)家安全環(huán)保規(guī)定,設(shè)備設(shè)施高效運(yùn)行穩(wěn)定,操作維護(hù)簡(jiǎn)單,自動(dòng)化水平高,降低了人工成本和作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。

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