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        發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油結(jié)冰問題分析與改進(jìn)

        2023-01-06 08:48:20田身軍張欣林李加旺項(xiàng)大偉李德銀姜維
        關(guān)鍵詞:罩蓋曲軸箱中水

        田身軍,張欣林,李加旺,項(xiàng)大偉,李德銀,姜維

        蕪湖埃科泰克動(dòng)力總成有限公司研發(fā)中心,安徽 蕪湖 241009

        0 引言

        直噴增壓發(fā)動(dòng)機(jī)容易出現(xiàn)機(jī)油增多的問題,嚴(yán)重時(shí)機(jī)油液位超出機(jī)油標(biāo)尺上限,部分機(jī)油進(jìn)入燃燒室參與燃燒,導(dǎo)致燒機(jī)油現(xiàn)象。燒機(jī)油會(huì)引起三效催化轉(zhuǎn)化器失效、加速車輛氧傳感器損壞、燃燒室積碳增加、發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn)、加速無力、油耗升高、尾氣排放超標(biāo)等不良影響[1-2]。機(jī)油增多的主要原因有2種:1)燃油從活塞環(huán)與缸孔的間隙中竄出流入機(jī)油中,稀釋機(jī)油造成機(jī)油液面增高、機(jī)油變質(zhì)、潤滑能力下降、油耗增加、排放不合格等問題[3-4];2)燃油燃燒后產(chǎn)生CO2、H2O、CO等排放物,大部分經(jīng)過尾氣后處理系統(tǒng)排入大氣,少量廢氣通過氣缸壁與活塞之間的間隙進(jìn)入曲軸箱,通過曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置返回發(fā)動(dòng)機(jī),在發(fā)動(dòng)機(jī)低壓油腔區(qū)域的冷壁面發(fā)生液化或凝華,沿壁面流入油底殼,造成機(jī)油含水量增加,引起機(jī)油液面升高、機(jī)油乳化、機(jī)油潤滑性能下降,影響摩擦副之間的潤滑,降低發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命。

        在極寒地區(qū),如果發(fā)動(dòng)機(jī)經(jīng)常在起動(dòng)后水溫未高于0 ℃時(shí)停車熄火,可引起機(jī)油含水量快速增加,油底殼內(nèi)容易形成冰沙和冰塊堵塞機(jī)油集濾器,導(dǎo)致機(jī)油壓力消失,影響發(fā)動(dòng)機(jī)潤滑,造成發(fā)動(dòng)機(jī)損壞。很多研究深入闡述了燃油稀釋造成的機(jī)油增多問題[5-7],而關(guān)于機(jī)油含水量增加造成機(jī)油增多的研究較少。本文中模擬冬季路試循環(huán)工況,對(duì)不同車輛的機(jī)油含水量、油溫升高速度、水溫升高速度進(jìn)行分析,從主動(dòng)、被動(dòng)2個(gè)方面提出有效改進(jìn)措施,降低機(jī)油含水量,減少機(jī)油結(jié)冰現(xiàn)象。

        1 問題描述

        在市場(chǎng)上選取4臺(tái)采用渦輪增壓、缸內(nèi)燃油直噴技術(shù),排量均為1.5 L發(fā)動(dòng)機(jī)的車輛,記為車輛A、B、C、D,在漠河地區(qū)進(jìn)行冬季路試循環(huán)工況測(cè)試,測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)低溫短里程特殊工況下機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。冬季路試循環(huán)工況指環(huán)境溫度為-25 ℃、車速穩(wěn)定在25 km/h,連續(xù)行駛2 km后停機(jī)2 h,重復(fù)完成20個(gè)循環(huán)。路試循環(huán)工況結(jié)束后采集機(jī)油樣品進(jìn)行理化分析,發(fā)現(xiàn)4臺(tái)車輛機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)都有所升高,機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為1.2%、2.0%、0.3%、3.6%??芍蜏丨h(huán)境下,4臺(tái)車輛中,車輛D機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最大,更容易發(fā)生機(jī)油結(jié)冰,故本文中以車輛D為研究對(duì)象進(jìn)行試驗(yàn)和分析。

        2 試驗(yàn)方案及改進(jìn)措施

        2.1 試驗(yàn)方案

        在恒定低溫的發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架實(shí)驗(yàn)室,控制車輛D的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,模擬冬季路試循環(huán)工況,測(cè)量機(jī)油壓力。試驗(yàn)過程中,當(dāng)模擬冬季路試循環(huán)工況進(jìn)行到第18個(gè)循環(huán)時(shí),車輛D機(jī)油壓力從開始的600 kPa降為0;拆開油底殼,發(fā)現(xiàn)油底殼機(jī)油已經(jīng)乳化成冰砂狀態(tài),并伴有冰塊;對(duì)機(jī)油進(jìn)行理化分析,此時(shí)機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)為3.8%。分析原因,主要是機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)較大,低溫環(huán)境下結(jié)冰后堵塞機(jī)油集濾器,機(jī)油泵無法抽油,機(jī)油壓力消失。

        2.2 改進(jìn)措施

        針對(duì)以上原因,從主動(dòng)和被動(dòng)2方面,提出改進(jìn)措施。主動(dòng)改進(jìn)措施指改進(jìn)發(fā)動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu)和設(shè)計(jì),以減少曲軸箱內(nèi)水的產(chǎn)生,降低機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù),本文中主要從改進(jìn)曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置、提高冷卻系統(tǒng)效果和優(yōu)化零部件設(shè)計(jì)3個(gè)方面改進(jìn);被動(dòng)改進(jìn)措施指在機(jī)油中水分客觀存在的情況下,對(duì)量產(chǎn)后的發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn),避免或延緩發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油結(jié)冰,本文中主要從優(yōu)化機(jī)油集濾器結(jié)構(gòu)和改善客戶用車習(xí)慣2個(gè)方面改進(jìn)。

        2.2.1 主動(dòng)改進(jìn)措施

        根據(jù)有、無補(bǔ)氣通道及小負(fù)荷油氣分離裝置的進(jìn)氣口在曲軸箱上的位置,曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置分為無呼吸、淺呼吸、深呼吸3種[8],3種曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置示意如圖1所示。

        a)無呼吸 b) 淺呼吸 c) 深呼吸圖1 3種曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置示意圖

        由圖1a)可知,無呼吸曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置無補(bǔ)氣通道,新鮮空氣無法與曲軸箱氣體進(jìn)行稀釋和交換;由圖1b)可知,淺呼吸曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置中發(fā)動(dòng)機(jī)大、小負(fù)荷油氣分離裝置的進(jìn)氣口和補(bǔ)氣通道都在氣門室罩蓋內(nèi),新鮮空氣和氣門室罩蓋內(nèi)的曲軸箱氣體在氣門室罩蓋內(nèi)部稀釋和交換,對(duì)曲軸箱內(nèi)的廢氣稀釋有一定的改善效果;由圖1c)可知,深呼吸曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置大負(fù)荷油氣分離裝置進(jìn)氣口和補(bǔ)氣通道布置在氣門室罩蓋上,中小負(fù)荷油氣分離裝置的進(jìn)氣口布置在曲軸箱缸體上,以最短的路徑排出曲軸箱廢氣,并將新鮮空氣與從活塞下部竄出的曲軸箱廢氣進(jìn)行充分的稀釋和交換,減少了曲軸箱內(nèi)廢氣液化。

        對(duì)車輛D的發(fā)動(dòng)機(jī)分別裝配以上3種曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置,模擬冬季路試循環(huán)工況試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)束后,測(cè)量無呼吸、淺呼吸、深呼吸3種曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為6.2%、5.2%、3.6%,裝配深呼吸曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置,機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)最低,為最佳曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置設(shè)計(jì)方案。

        冬季路試循環(huán)工況試驗(yàn)中,車輛A、B、C、D的發(fā)動(dòng)機(jī)水溫和油溫升溫速度如圖2所示。由圖2可知,車輛D油溫上升最慢,車輛C水溫和油溫升溫速度較快。結(jié)合車輛C、D機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)分別為0.3%和3.6%,分析車輛C、D冷卻系統(tǒng)結(jié)構(gòu),發(fā)現(xiàn)車輛C在暖風(fēng)回路中加裝了溫控閥,并采用集成排氣歧管(integrated exhaust manifold,IEM)缸蓋技術(shù)。溫控閥可使發(fā)動(dòng)機(jī)在冷機(jī)狀態(tài)下以最快速度升溫,相對(duì)于普通缸蓋,IEM缸蓋可使發(fā)動(dòng)機(jī)出水溫度達(dá)到工作水溫80 ℃的時(shí)間提前8 min,實(shí)現(xiàn)快速暖機(jī)[9]。設(shè)計(jì)冷卻系統(tǒng)時(shí)可采用暖風(fēng)回路中加裝溫控閥、IEM缸蓋技術(shù)進(jìn)行優(yōu)化。

        圖2 車輛發(fā)動(dòng)機(jī)水溫、油溫升溫試驗(yàn)結(jié)果

        曲軸箱廢氣與發(fā)動(dòng)機(jī)低壓油腔壁面接觸發(fā)生液化或凝華,是機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)增加的主要原因。減小低壓油腔壁面表面積,可有效降低機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)[10]。以氣門室罩蓋為例,將氣門室罩蓋內(nèi)腔的加強(qiáng)筋移到氣門室罩蓋外表面,優(yōu)化前、后氣門室罩蓋結(jié)構(gòu)如圖3所示。曲軸箱廢氣與內(nèi)腔表面接觸面積可減少20%,試驗(yàn)對(duì)比發(fā)現(xiàn),機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)對(duì)于優(yōu)化前可降低大約10%。

        a)內(nèi)部 b) 外部圖3 氣門室罩蓋結(jié)構(gòu)優(yōu)化

        2.2.2 被動(dòng)改進(jìn)措施

        為提高網(wǎng)孔面積和篩分面積百分率,優(yōu)化機(jī)油集濾器結(jié)構(gòu)[11],將機(jī)油集濾器濾網(wǎng)面積由2000 mm2增大至2500 mm2,濾網(wǎng)圓孔的直徑由0.6 mm增大為0.8 mm。模擬冬季路試循環(huán)工況試驗(yàn),在相同的試驗(yàn)條件下,失去機(jī)油壓力時(shí),優(yōu)化后車輛比優(yōu)化前可多完成7個(gè)循環(huán),說明優(yōu)化機(jī)油集濾器可有效延緩發(fā)生機(jī)油結(jié)冰的時(shí)間。

        車輛D在1次車速大于60 km/h,連續(xù)行駛30 min的市郊行駛工況后,機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)降低為1.18%,主要原因是發(fā)動(dòng)機(jī)充分熱機(jī)后可將機(jī)油中的水分蒸發(fā),水蒸氣通過曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置返回發(fā)動(dòng)機(jī),發(fā)動(dòng)機(jī)低壓油腔區(qū)域溫度升高,避免水蒸氣發(fā)生液化或凝華,降低機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù),減少結(jié)冰現(xiàn)象發(fā)生。建議反復(fù)低溫短里程工況行駛的車輛,每周增加1次市郊或車速大于120 km/h,連續(xù)行駛30 min的高速工況行駛。

        3 結(jié)語

        針對(duì)增壓直噴汽油機(jī)冬季嚴(yán)寒地區(qū)運(yùn)行時(shí)油底殼結(jié)冰故障,進(jìn)行試驗(yàn)方案設(shè)計(jì),為降低機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)提出改進(jìn)措施。

        1)采用深呼吸的曲軸箱強(qiáng)制通風(fēng)裝置使廢氣與新鮮空氣充分交換;暖風(fēng)回路中加裝溫控閥及IEM缸蓋技術(shù)可提高發(fā)動(dòng)機(jī)冷機(jī)升溫速度,實(shí)現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)快速暖機(jī);采用減少曲軸箱表面積的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),以上措施有效減少廢氣發(fā)生液化,降低機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。

        2)增大機(jī)油集濾器濾網(wǎng)面積及圓孔直徑可延緩發(fā)生機(jī)油結(jié)冰的時(shí)間;定期增加市郊或高速工況行駛,可使水分蒸發(fā),排出發(fā)動(dòng)機(jī)體,降低機(jī)油中水的質(zhì)量分?jǐn)?shù)。。

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