李 文,張國(guó)勇,周 晶
(四川化工職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)械工程系,四川瀘州 646005)
發(fā)動(dòng)機(jī)在壓縮行程中,氣缸中的少量混合氣通過(guò)活塞環(huán)與缸孔間隙、活塞環(huán)切口間隙、氣門與氣門導(dǎo)管間隙等漏入曲軸箱,再加上高溫情況下的發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油蒸汽形成混合氣體。根據(jù)國(guó)家法規(guī)要求,該混合氣不能排入大氣,若不處理,易使機(jī)油發(fā)生老化和變質(zhì),影響機(jī)油潤(rùn)滑性能,大量混合氣聚集還會(huì)使曲軸箱內(nèi)壓力升高,發(fā)動(dòng)機(jī)油封漏油。為處理形成的混合氣體,發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸箱設(shè)計(jì)有通風(fēng)系統(tǒng),在不影響發(fā)動(dòng)機(jī)性能的前提下將曲軸箱內(nèi)的混合氣適量地導(dǎo)入氣缸燃燒,處理該混合氣,達(dá)到排放環(huán)保要求;同時(shí)新鮮空氣從通氣管道進(jìn)入曲軸箱,減少機(jī)油變質(zhì),調(diào)節(jié)曲軸箱內(nèi)壓力,防止壓力過(guò)高導(dǎo)致油封漏油。
在對(duì)某發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行可靠性試驗(yàn)過(guò)程中,24 h 例行保養(yǎng)時(shí)發(fā)現(xiàn)曲軸箱通風(fēng)管道集油,出現(xiàn)油滴現(xiàn)象,如圖1 所示。搭載 該發(fā)動(dòng)機(jī)的 試驗(yàn)車在進(jìn)行可靠性試驗(yàn)中,也發(fā)現(xiàn)曲軸箱通風(fēng)管道同樣現(xiàn)象,同時(shí)出現(xiàn)發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油消耗量和積碳增加。
圖1 曲軸箱通氣管道集油
曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的原理是利用發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋罩的迷宮結(jié)構(gòu)讓混合氣體在氣缸罩內(nèi)經(jīng)過(guò)油氣分離后,讓機(jī)油流回油底殼?;旌蠚怏w通過(guò)PCV 閥管道和PCV 閥進(jìn)入進(jìn)氣歧管,再進(jìn)入發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸燃燒,同時(shí)讓新鮮空氣從空濾器后管,經(jīng)過(guò)通氣管道進(jìn)入氣缸罩及曲軸箱,達(dá)到油氣分離、處理混合氣體、引入新鮮空氣調(diào)節(jié)曲軸箱壓力的作用,如圖2 所示。曲軸箱通風(fēng)管道是連接汽油發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸箱、進(jìn)氣歧管及空濾器后管的管道,包括PCV 閥管道和通氣管道。PCV 閥管道將曲軸箱與進(jìn)氣歧管相連,通氣管道將曲軸箱與空濾器后管相連,形成閉式曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)。
根據(jù)曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)的原理,造成曲軸箱通風(fēng)管道集油現(xiàn)象可能有以下原因。
(1)缸蓋罩迷宮結(jié)構(gòu)不能進(jìn)行有效的油氣分離。
(2)曲軸箱壓力大于空濾器內(nèi)氣體壓力,使得大量曲軸箱氣體通過(guò)通氣管進(jìn)入空濾器后管,造成曲軸箱通氣管道集油。
魚骨刺圖如圖3 所示。
圖2 氣缸罩
圖3 魚骨刺圖
對(duì)比實(shí)際缸蓋罩與參考樣機(jī)的缸蓋罩的結(jié)構(gòu),如圖4 所示??梢钥闯鰞烧邲](méi)有差異,該發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋罩按照參考樣機(jī)測(cè)繪開發(fā),故認(rèn)為實(shí)際缸蓋罩的結(jié)構(gòu)合理。
PCV 閥如圖5 所示。如果流量不能滿足要求,使活塞漏入曲軸箱內(nèi)的氣體不能及時(shí)通過(guò)其流出,會(huì)使氣體在曲軸箱積聚,使曲軸箱內(nèi)壓力高于空濾器后管壓力,大量的混合氣體通過(guò)曲軸箱通氣管道流出,造成通風(fēng)管道集油,有機(jī)油油滴。根據(jù)文獻(xiàn)資料,一般PCV 閥在其B 端真空度為20 kPa、35 kPa 和55 kPa 時(shí)的節(jié)流量Q 與對(duì)應(yīng)型號(hào)新發(fā)動(dòng)機(jī)的最大曲軸箱“竄氣”量Qc存在近似關(guān)系:①20 kPa,Q=2.0~2.3Qc;②35 kPa,Q=1.1~1.3Qc;③55 kPa,Q=0.6~0.8Qc。
圖4 缸蓋罩結(jié)構(gòu)對(duì)比
圖5 PCV 閥
根據(jù)上述公式計(jì)算得出現(xiàn)裝的PCV 閥流量(表1)。
表1 現(xiàn)裝的PCV 閥流量
進(jìn)行曲軸箱通風(fēng)系統(tǒng)試驗(yàn),發(fā)動(dòng)機(jī)在全負(fù)荷工況下,測(cè)試曲軸箱壓力,結(jié)果見(jiàn)表2。
表2 曲軸箱壓力
通過(guò)表1 和表2 分析得出,現(xiàn)裝的PCV 閥流量小于該發(fā)動(dòng)機(jī)匹配的PCV 閥流量,同時(shí)低速全負(fù)荷時(shí)曲軸箱壓力為正壓,是造成曲軸箱通風(fēng)管道內(nèi)集油,出現(xiàn)有機(jī)油油滴的原因。
基于上述原因,按照該發(fā)動(dòng)機(jī)的工作狀況,調(diào)整PCV 閥的流量曲線,加大PCV 閥在各真空度下的流量,使曲軸箱內(nèi)氣體能及時(shí)排出。
(1)在試驗(yàn)中心臺(tái)架上進(jìn)行試驗(yàn),試驗(yàn)工況為令熱沖擊工況,得出PCV 閥流量曲線。
(2)如圖6 所示,分別在曲軸箱通風(fēng)管道出口和PCV 閥出口接油氣分離器,稱量分離出的機(jī)油量。使用現(xiàn)有PCV 閥(小流量)運(yùn)行178 h,從曲軸箱通風(fēng)管道處分離了36 g 機(jī)油(0.2 g/h)。使用試制的PCV 閥(大流量)運(yùn)行53.5 h,從曲軸箱通風(fēng)管道處分離了4 g 機(jī)油(0.075 g/h)。
圖6 在曲軸箱通風(fēng)管道出口接油氣分離器
(3)在試驗(yàn)過(guò)程中測(cè)量曲軸箱壓力及進(jìn)氣歧管壓力,數(shù)據(jù)見(jiàn)表3。
表3 曲軸箱壓力及進(jìn)氣歧管壓力
(4)由于加大PCV 閥流量可能造成發(fā)動(dòng)機(jī)怠速不穩(wěn),因此還要進(jìn)行怠速測(cè)試。將發(fā)動(dòng)機(jī)怠速一段時(shí)間,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)異常。
試驗(yàn)結(jié)果表明,試制的PCV 閥對(duì)曲軸箱通風(fēng)管道處集油情況有很大改善。但在發(fā)動(dòng)機(jī)低速全負(fù)荷時(shí)曲軸箱壓力為正壓。
根據(jù)國(guó)家環(huán)境保護(hù)總局、國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《輕型汽車污染物排放限值及測(cè)量方法》規(guī)定:汽車在行駛速度為50±2 km/h 時(shí)曲軸箱壓力應(yīng)為負(fù)壓。根據(jù)該發(fā)動(dòng)機(jī)所搭配的車型,車速為50±2 km/h 時(shí)的發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速,其換算公式n=50×100×i3×i0/60×π×d,其中,d 是滾動(dòng)直徑,m;n 是車速,n/min;i0和i3是傳動(dòng)比。對(duì)于本機(jī),i0=4.3125,i3=1.31,π=3.14,d=0.294×2=0.558 m,得出n=2550 r/min。從檢測(cè)結(jié)果可知,在2500 r/min 全負(fù)荷時(shí),曲軸箱壓力為正壓,不符合國(guó)家法規(guī)要求,同時(shí)低速全負(fù)荷時(shí)曲軸箱壓力為正壓,也會(huì)造成了曲軸箱通風(fēng)管內(nèi)集油,故還要再改進(jìn)。
根據(jù)第一批PCV 閥的試驗(yàn)結(jié)果,進(jìn)一步調(diào)整PCV 閥的流量曲線,加大真空度低時(shí)的流量,同時(shí)將最大流量峰值前移,使低速全負(fù)荷時(shí)曲軸箱內(nèi)的壓力為負(fù)壓,進(jìn)行裝機(jī)試驗(yàn)驗(yàn)證。
對(duì)第二批PCV 閥進(jìn)行試驗(yàn),在全負(fù)荷工況下測(cè)試曲軸箱壓力,數(shù)據(jù)見(jiàn)表4。
測(cè)試發(fā)動(dòng)機(jī)在2550 r/min 時(shí),各負(fù)荷特性下曲軸箱壓力及進(jìn)氣歧管壓力,試驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。
從試驗(yàn)結(jié)果看,第二批樣件的PCV 閥在發(fā)動(dòng)機(jī)低速全負(fù)荷時(shí)曲軸箱壓力為負(fù)壓,怠速正常。在2550 r/min 時(shí)各負(fù)荷工況下的曲軸箱壓力為負(fù)壓,符合國(guó)家法規(guī)要求,將此PCV 閥裝在該發(fā)動(dòng)機(jī)可靠性試驗(yàn)機(jī)上,24 h 例行保養(yǎng)時(shí)觀察曲軸箱通風(fēng)管,沒(méi)有發(fā)現(xiàn)機(jī)油油滴。
表4 曲軸箱壓力
表5 曲軸箱壓力及進(jìn)氣歧管壓力
經(jīng)過(guò)兩次調(diào)整PCV 閥流量特性,試驗(yàn)結(jié)果表明,發(fā)動(dòng)機(jī)在各轉(zhuǎn)速全負(fù)荷時(shí)曲軸箱壓力為負(fù)壓,怠速正常。曲軸箱通風(fēng)管內(nèi)集油的情況得到改善,達(dá)到了改進(jìn)效果。
原PCV 閥的流量特性不符合某發(fā)動(dòng)機(jī)的需要,使曲軸箱內(nèi)的氣體不能通過(guò)PCV 閥及時(shí)排出,造成大量氣體在曲軸箱內(nèi)積聚,曲軸箱內(nèi)壓力成為正壓,導(dǎo)致曲軸箱內(nèi)氣體通過(guò)通風(fēng)管道進(jìn)入空濾器后端,致使曲軸箱通氣管道內(nèi)集油,出現(xiàn)有機(jī)油油滴。經(jīng)過(guò)改進(jìn)后的PCV 閥,在發(fā)動(dòng)機(jī)2550 r/min 時(shí)各負(fù)荷工況下的曲軸箱壓力為負(fù)壓,符合國(guó)家法規(guī)要求,達(dá)到改進(jìn)效果。