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        水力切割技術(shù)在退錨工序中的應(yīng)用

        2023-01-06 05:03:01趙垚庭
        山東煤炭科技 2022年7期
        關(guān)鍵詞:強(qiáng)磁配件管路

        趙垚庭 張 博 李 晉

        (山西長平煤業(yè)有限責(zé)任公司,山西 晉城 048006)

        1 概況

        長平礦Ⅲ5303 放頂煤工作面位于3#煤一水平五盤區(qū),地面標(biāo)高1023~1181 m,煤層底板標(biāo)高389~466 m,工作面走向長度1 337.01 m,傾斜長度294.58 m,煤層總厚度5.53 m。

        基本頂:細(xì)粒砂巖,厚度9.8 m,灰色,細(xì)粒結(jié)構(gòu),巨厚狀,以石英、長石為主,分選一般,呈次圓狀。普氏硬度均值7.1,單向抗拉強(qiáng)度均值3.5 MPa,單向抗壓強(qiáng)度均值81.5 MPa,穩(wěn)定性級(jí)別為Ⅱ級(jí)。直接頂:砂質(zhì)泥巖,厚度4.98 m,淺灰色,砂質(zhì)分布不均,性脆,質(zhì)軟,塊狀。普氏硬度均值7.4,單向抗拉強(qiáng)度均值為3.3 MPa,單向抗壓強(qiáng)度均值為79.8 MPa,穩(wěn)定性級(jí)別為Ⅱ級(jí)。

        Ⅲ5303 放頂煤工作面順槽頂板錨索多數(shù)變形無法退錨,采面上下隅角懸頂超標(biāo)現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生,給安全生產(chǎn)帶來影響。針對(duì)變形錨索無法退錨的難題,引進(jìn)水力切割技術(shù),通過切割使錨索失效。

        2 水切割裝置

        目前工作面所用為QSM-3 礦用水切割裝置,該裝置主要分為兩部分:混砂罐、液控閥、安全閥、壓力表等部件組成的動(dòng)力設(shè)備和高壓膠管、軟軸、強(qiáng)磁切割頭組成的切割裝置。

        該裝置由井下供液系統(tǒng)接入裝置,將高壓水和石榴砂混合后從水刀噴嘴產(chǎn)生高速水柱進(jìn)行切割,通過操控手輪,遠(yuǎn)程操作水刀擺動(dòng),從而完成切割作業(yè)。工作壓力為31.5 MPa,噴嘴流量為4~6 L/min,切割速度為2.5 min/根,能持續(xù)工作25~40 min 左右,可對(duì)井下各種開花、變形錨索進(jìn)行切割[1]。

        3 水切割裝置的應(yīng)用與改進(jìn)

        3.1 水切割裝置的優(yōu)點(diǎn)

        與常規(guī)退錨機(jī)具相比,水切割裝置主要有以下優(yōu)點(diǎn):

        (1)設(shè)備輕便、用人少。使用傳統(tǒng)退錨千斤進(jìn)行退錨作業(yè)時(shí),從扶梯、觀山、操作退錨泵到上舉退錨千斤,至少需要4 人方可完成作業(yè)。使用水切割裝置切割錨索過程中1 人負(fù)責(zé)觀山和操作液壓動(dòng)力開關(guān),1 人負(fù)責(zé)安裝水刀裝置并操作手輪進(jìn)行切割作業(yè),僅需2 人就可以完成整個(gè)作業(yè),與常規(guī)退錨作業(yè)相比可減少2 人。且該裝置的水刀重量不足5 kg,遠(yuǎn)遠(yuǎn)輕于退錨千斤的18 kg,極大減輕了作業(yè)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度[2]。

        (2)結(jié)構(gòu)簡單,無須額外增加系統(tǒng)。該水切割裝置利用井下現(xiàn)有供液系統(tǒng),31.5 MPa 的泵站供液壓力足以滿足切割錨索的需要,從而形成裝置的動(dòng)力來源,無須額外增加系統(tǒng)[3]。

        (3)應(yīng)用范圍廣。傳統(tǒng)退錨裝置錨索要求較高,當(dāng)錨索出現(xiàn)開花、變形等現(xiàn)象時(shí),無法使用常規(guī)方式進(jìn)行退錨。而使用水切割裝置之后,由于退錨原理的革新,無論頂上錨索如何變形嚴(yán)重,都能夠正常切割達(dá)到退錨效果。此外,現(xiàn)場(chǎng)錨索吊掛工字鋼、外露長度過短或被單體柱遮擋后,傳統(tǒng)退錨裝置很難發(fā)揮作用,而水切割裝置則不受此影響。

        (4)退錨速度快。正常切割時(shí),切割速度達(dá)到2.5 min/根,與傳統(tǒng)退錨裝置的8 min/根相比單根作業(yè)時(shí)間縮短60%[4]。

        (5)服務(wù)時(shí)間長。傳統(tǒng)的退錨裝置平均服務(wù)時(shí)間不足2 天,更有甚者不到1 個(gè)班便損壞,損壞原因多為錨具變形、缸套裂開、缸體漏液、達(dá)不到額定壓力等,井下無法修復(fù)只能更換錨具或更換整體。而水切割裝置構(gòu)造簡單,更換部分小型易損件即可,無須上井修復(fù)就可以保證錨索切割工作的進(jìn)行。

        3.2 水切割裝置的改進(jìn)

        (1)切割頭通過強(qiáng)力磁鐵吸附在托盤和工字鋼表面,通過強(qiáng)磁產(chǎn)生的垂直作用力進(jìn)而產(chǎn)生水平方向的摩擦力,來抵抗水力切割的作用力。針對(duì)托盤和工字鋼變形可以做出調(diào)整,從而保證切割頭的位置,但遇到強(qiáng)磁吸附點(diǎn)不平整時(shí),作用力范圍會(huì)減小,導(dǎo)致固定切割頭的磁吸力下降進(jìn)而造成切割頭掉落威脅作業(yè)人員安全。對(duì)此,在切割頭兩側(cè)加工4 個(gè)連接耳并各固定1 根帶安全扣的小鏈,在井下切割作業(yè)之前與頂上金屬網(wǎng)連接,從而避免切割頭脫落傷人[5]。

        (2)該裝置的水刀噴嘴直徑小,其篩砂裝置對(duì)井下防塵要求高,由于井下客觀因素影響,一旦堵塞直接影響設(shè)備正常使用。通過在儲(chǔ)砂罐體內(nèi)出砂口處增加過濾裝置,極大減少了堵塞次數(shù),切割效率大大提高[6]。

        (3)卸載閥改進(jìn)。為防止卸載時(shí)發(fā)生壓力液體傷人事故,卸載閥在原有基礎(chǔ)上采用補(bǔ)接彎頭的方式,提高人員操作安全系數(shù)。通過多次試驗(yàn)改進(jìn),最后通過Φ10 直通變徑,上部增加常用Φ10 截止閥、彎頭等一系列配件,一方面解決了壓力液體傷人的事故,另一方面由Φ6 配件改為外壁更加厚實(shí)的Φ10 配件,配件常用且造價(jià)低,既保證了使用壽命,還節(jié)約了材料成本。

        (4)出液口改進(jìn)。為保證切割效果和控制出砂量,該裝置一直采用Φ6 的60 MPa 液管,但由于出液壓力大,切割過程難免造成出料管的彎折,以至于造成出砂口向外500 mm 左右的管路位置常常破損,且公司庫房沒有相應(yīng)強(qiáng)度的替代管路。對(duì)此,在出料口位置將Φ6 管頭變?yōu)棣?0 管頭,將易彎折部位替代為Φ10 管路,后半部再變?yōu)棣?管路,既保證了因壓力大、彎折造成的管破,還將特殊管路替代為普通管路,更換更為方便。

        4 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)用情況擴(kuò)展

        對(duì)于變形錨索,使用水力切割裝置可從索具根部將錨索切斷,達(dá)到退錨的效果。

        受采動(dòng)影響,兩順槽的錨桿常常出現(xiàn)頂板壓力大,氣動(dòng)扳手或套管無法將頂上的錨桿退去,進(jìn)而易造成懸頂超標(biāo)。對(duì)此,通過雙強(qiáng)磁切割頭調(diào)整為單強(qiáng)磁切割頭,從而滿足吸附于錨桿托盤之上,保證了頂板錨桿支護(hù)的正常退錨作業(yè)。

        在采煤機(jī)滾筒傳動(dòng)軸出現(xiàn)損壞時(shí),由于端蓋軸孔間隙配合存在誤差,通過各種方式都無法取出端蓋,只能拆下?lián)u臂后整體上井進(jìn)行處理。為此,通過加工特定的切割頭,吸附在機(jī)身表面,使用水切割裝置對(duì)端蓋進(jìn)行破壞性拆除,經(jīng)過10 h 的切割作業(yè),將端蓋拆出,通過更換相應(yīng)替代配件,采煤機(jī)恢復(fù)正常。

        在實(shí)際生產(chǎn)過程中,通過水切割裝置對(duì)支架變形銷軸、變形連接耳、變形接鏈環(huán)等配件進(jìn)行切割作業(yè),減少了事故影響時(shí)間。

        5 結(jié)論

        自使用水切割裝置以來,長平礦實(shí)現(xiàn)了頂板錨桿錨索的應(yīng)退盡退,保證了懸頂不超規(guī)定。該裝置輕便易操作,上手簡單,可在其他采煤工作面推廣使用,尤其是針對(duì)錨索易變形、巷道超高等無法進(jìn)行常規(guī)退錨或退錨難度大的情況有更好的適用性。

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