崔金輝,韓鵬江
(1.中國航發(fā)沈陽發(fā)動機(jī)研究所,沈陽 110015;2.中國人民解放軍93156部隊(duì),沈陽 110031)
喘振是航空發(fā)動機(jī)使用過程中的常見問題,一般是發(fā)動機(jī)在遭遇外界特殊條件(如進(jìn)氣畸變[1-3]、武器發(fā)射[4-5])或自身控制規(guī)律偏離設(shè)計(jì)值時(shí)(如加速供油量過大[6]、噴口控制規(guī)律異常[7])喘振裕度不足造成的,根本原因是氣流攻角過大使得氣流在葉片葉背處發(fā)生分離[8],嚴(yán)重時(shí)會造成發(fā)動機(jī)失控、推力減小、部件損傷、機(jī)械振動和熱端超溫等[9-10]。鑒于此,目前已經(jīng)開展大量擴(kuò)穩(wěn)工作改善發(fā)動機(jī)的喘振裕度,如機(jī)匣擴(kuò)穩(wěn)理論與計(jì)算方法研究[11-13]、機(jī)匣擴(kuò)穩(wěn)措施的地面與飛行試驗(yàn)驗(yàn)證[14-16]、軸流壓氣機(jī)變幾何擴(kuò)穩(wěn)多目標(biāo)優(yōu)化分析[17-19]、燃?xì)鉁u輪發(fā)動機(jī)擴(kuò)穩(wěn)措施中變幾何原理數(shù)值模擬研究[20-21]、變幾何調(diào)節(jié)規(guī)律擴(kuò)穩(wěn)研究[22-23]、進(jìn)氣道可調(diào)斜板措施擴(kuò)穩(wěn)研究[24]等,但由于發(fā)動機(jī)在全包線范圍內(nèi)工作條件復(fù)雜、工作環(huán)境多變,在實(shí)際使用中仍然會頻繁發(fā)生喘振,要求發(fā)動機(jī)能夠在最短的時(shí)間內(nèi)退喘,因此對消喘措施的研究十分必要。
常見的消喘措施主要包括燃燒室短時(shí)切油、可調(diào)靜子葉片(variable stator vane,VSV)偏關(guān)調(diào)整、噴管喉部面積放大、機(jī)匣處理及優(yōu)化、主動間隙控制、進(jìn)氣道斜板重調(diào)等。消喘措施在控制系統(tǒng)上的最終貫徹離不開臺架試驗(yàn)的驗(yàn)證,單純靠數(shù)值仿真驗(yàn)證是不夠的,但文獻(xiàn)資料表明,對消喘措施的專項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)證工作相對較少。張紹基等[6]利用改進(jìn)的消喘控制系統(tǒng)進(jìn)行了發(fā)動機(jī)地面臺架插板逼喘試驗(yàn),驗(yàn)證了消喘系統(tǒng)功能的有效性和可靠性;余麗平等[25]在某渦扇發(fā)動機(jī)地面臺架試驗(yàn)中,開展消喘系統(tǒng)信號邏輯、控制時(shí)序和功能的專項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)證;Schobeiri等[26]通過試驗(yàn)研究了調(diào)整靜子葉片角度VSV進(jìn)行消喘的主動控制方法;劉世官等[27]借助于飛行試驗(yàn)完成了某消喘控制系統(tǒng)優(yōu)化設(shè)計(jì)方案的可靠性、實(shí)時(shí)性和適應(yīng)性驗(yàn)證。上述試驗(yàn)工作主要完成了消喘系統(tǒng)的功能性驗(yàn)證,而大多數(shù)關(guān)于消喘的研究集中在消喘控制系統(tǒng)的仿真研究上[28-30],少數(shù)文獻(xiàn)介紹了消喘系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想[31]、控制策略的優(yōu)化[32]和裝機(jī)后產(chǎn)品層面上的可靠性驗(yàn)證[33],上述研究雖然未涉及消喘措施的專項(xiàng)試驗(yàn)驗(yàn)證,但在推動消喘控制系統(tǒng)的發(fā)展和可靠性改善方面具有積極的意義。
為明確不同消喘措施對發(fā)動機(jī)消喘功能的影響,以某型發(fā)動機(jī)為試驗(yàn)對象,開展了消喘措施專項(xiàng)驗(yàn)證試驗(yàn)。
航空發(fā)動機(jī)消喘控制系統(tǒng),主要包括感知發(fā)動機(jī)喘振信號的傳感器、處理喘振信號并發(fā)出消喘指令的消喘控制部分、接收消喘指令后執(zhí)行消喘動作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)等3大部分,如圖1所示。本文研究的消喘措施主要涉及到燃油供油、VSV角度和噴口控制,因此圖中的執(zhí)行機(jī)構(gòu)僅列出了相應(yīng)的3種。
圖1 消喘控制系統(tǒng)
喘振信號由操作人員按壓試車臺架“喘振模擬”開關(guān)發(fā)出,以模擬發(fā)動機(jī)在實(shí)際使用過程遭遇喘振時(shí)控制器接收到的喘振信號。喘振信號傳遞給控制系統(tǒng)的消喘控制模塊(發(fā)動機(jī)并未真正進(jìn)喘,只是1個(gè)假信號,激發(fā)控制器的消喘功能),由消喘控制器發(fā)出消喘指令,最后由執(zhí)行機(jī)構(gòu)完成消喘動作??刂破鞴ぷ髟韀6]如圖2所示。
圖2 消喘控制器工作原理
控制系統(tǒng)接收到喘振信號后,執(zhí)行消喘指令,按設(shè)定的邏輯實(shí)現(xiàn)對燃油、VSV角度和噴口的精確調(diào)節(jié)。在消喘的過程中各參數(shù)的變化如圖3所示(圖中參數(shù)已無量綱化,即將每個(gè)參數(shù)與發(fā)動機(jī)中間狀態(tài)對應(yīng)的該參數(shù)相除得到百分比),喘振信號給出后(持續(xù)0.5 s,持續(xù)時(shí)間可在軟件中進(jìn)行設(shè)定),由于切油的原因,渦輪剩余功短時(shí)下降,導(dǎo)致轉(zhuǎn)速nH、推力F、排氣溫度T6和壓氣機(jī)出口壓力P3隨之下降,同時(shí)關(guān)小VSV角度并放大噴口喉部直徑D8。待消喘成功喘振信號消失后,各個(gè)參數(shù)逐漸恢復(fù)到喘振信號給出之前的水平。從數(shù)據(jù)看,在消喘過程中,推力和轉(zhuǎn)速等發(fā)動機(jī)性能參數(shù)均出現(xiàn)了短時(shí)下降,對發(fā)動機(jī)整機(jī)穩(wěn)定性和性能的發(fā)揮產(chǎn)生不利影響,若推力下降較大,會使飛機(jī)產(chǎn)生側(cè)偏或脈動,因此消喘時(shí)間要盡可能短,盡快恢復(fù)喘振前的性能,這要求控制系統(tǒng)內(nèi)部延遲時(shí)間短,執(zhí)行機(jī)構(gòu)響應(yīng)速度快。
圖3 在消喘的過程中各參數(shù)的變化
驗(yàn)證試驗(yàn)共進(jìn)行4次,每次試驗(yàn)都會進(jìn)行多次消喘檢查,通過調(diào)整控制邏輯或改變控制規(guī)律,達(dá)到相應(yīng)的試驗(yàn)?zāi)康摹?/p>
在第1次試驗(yàn)時(shí),通過參數(shù)標(biāo)定、邏輯控制和控制規(guī)律的調(diào)整,使消喘系統(tǒng)能夠成功消除喘振,對應(yīng)的供油切油深度、VSV角度瞬時(shí)關(guān)小量、噴口喉部面積瞬時(shí)放大量記為基準(zhǔn)規(guī)律;第2次試驗(yàn)在第1次試驗(yàn)基礎(chǔ)上僅改變切油控制邏輯,其它控制規(guī)律不變,使喘振信號給出后的供油切油深度逐漸減小,直到無法消除喘振為止;第3次試驗(yàn)在第1次試驗(yàn)基礎(chǔ)上僅改變VSV角度控制邏輯,其它控制規(guī)律不變,使喘振信號給出后的VSV角度瞬時(shí)關(guān)小量逐漸減小,直到無法消除喘振為止;第4次試驗(yàn)在第1次試車基礎(chǔ)上僅改變噴口控制邏輯,其它控制規(guī)律不變,使喘振信號給出后的噴口喉部面積瞬時(shí)放大量逐漸減小,直到無法消除喘振為止。
在試驗(yàn)過程中,為保證不出現(xiàn)損壞發(fā)動機(jī)的現(xiàn)象,當(dāng)喘振無法消除時(shí),認(rèn)為本次試驗(yàn)結(jié)束,可將油門桿拉回到慢車狀態(tài),若慢車狀態(tài)喘振仍未退出,可直接拉停發(fā)動機(jī)。
第1次試驗(yàn)主要是確定消喘成功時(shí)的基準(zhǔn)規(guī)律,后續(xù)的3次試驗(yàn)分別驗(yàn)證切油深度、VSV角度關(guān)小量和噴口喉部面積放大量對消喘的影響,根據(jù)試驗(yàn)現(xiàn)象對試驗(yàn)結(jié)果做了分析和說明,并借助壓縮部件特性圖解釋了產(chǎn)生相關(guān)現(xiàn)象的原因。本文設(shè)定喘振信號給出前的無量綱化相對換算轉(zhuǎn)速nH=90%。
第2次試驗(yàn)主要驗(yàn)證切油深度對消喘的影響,僅通過采取逐漸減小切油深度的措施進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)證,切油深度每減小一次,消喘檢查便進(jìn)行一次。在試驗(yàn)中,切油深度單次調(diào)整量為0.05 MPa,本次試驗(yàn)中最后一次檢查消喘即消喘失?。ù裎赐顺觯r(shí)對應(yīng)的切油深度對比如圖4所示。圖中同時(shí)給出了第1次試驗(yàn)消喘成功時(shí)的切油規(guī)律(作為切油基準(zhǔn)規(guī)律)作為對比。對應(yīng)的切油時(shí)序?qū)Ρ热鐖D5所示。從圖中可見,切油初始時(shí)刻轉(zhuǎn)速為90%,切油終止時(shí)刻轉(zhuǎn)速為86%~87%,當(dāng)無法退喘時(shí),油門桿在轉(zhuǎn)速為86%以下拉桿降低狀態(tài),待喘振消除后再推桿回復(fù)到進(jìn)喘前的狀態(tài)。
圖4 切油深度對比
圖5 切油時(shí)序?qū)Ρ?/p>
試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)切油深度從基準(zhǔn)值減小到圖中紅色線對應(yīng)的切油深度時(shí)(減小幅度約為0.3 MPa),發(fā)動機(jī)無法退出喘振,只有當(dāng)切油曲線低于紅色線時(shí)發(fā)動機(jī)才能退喘,說明紅色線是該發(fā)動機(jī)的切油邊界。即對于該發(fā)動機(jī)來說,當(dāng)切油后供油曲線高于紅色線時(shí),切油深度小,燃燒室供油相對較多,壓氣機(jī)剩余裕度改善程度小,無法保證發(fā)動機(jī)退出喘振。說明切油深度是影響發(fā)動機(jī)消喘的主要原因之一。
從壓氣機(jī)特性圖上解釋切油深度對剩余裕度的影響。根據(jù)發(fā)動機(jī)原理,燃燒室出口溫度T4越高,工作線越靠近喘振邊界;T4越低,工作線離喘振邊界越遠(yuǎn)[34]。T4變化對共同工作線的影響如圖6所示。因此,當(dāng)切油程度越深、供油量越少時(shí),T4降低越快,工作點(diǎn)離喘振邊界的距離越遠(yuǎn),壓氣機(jī)裕度改善量增加,發(fā)動機(jī)更容易退出喘振;反之,切油深度越淺(或油多),發(fā)動機(jī)則越不容易退喘。
圖6 T4變化對共同工作線的影響
但由于試車時(shí)無法測量壓氣機(jī)進(jìn)口換算流量,因此無法準(zhǔn)確畫出特性圖上工作點(diǎn)的變化,可以借助于壓比和換算轉(zhuǎn)速的關(guān)系曲線(如圖7所示)代替壓氣機(jī)特性圖,定性地描述切油時(shí)工作點(diǎn)的變化,穩(wěn)態(tài)工作線是發(fā)動機(jī)穩(wěn)態(tài)性能錄取時(shí)所得到的。切油過程是1個(gè)短時(shí)減速過程,減速時(shí)工作線位于穩(wěn)態(tài)工作線以下,從圖中可見,相對于第1次試驗(yàn)(藍(lán)色線),本次試驗(yàn)消喘失敗時(shí)切油深度不足,對應(yīng)的紅色線向左上方移動,即更加靠近喘振邊界,說明剩余裕度相對第1次試驗(yàn)有所減小。
圖7 壓比和換算轉(zhuǎn)速的關(guān)系
為進(jìn)一步解釋切油深度對剩余裕度的影響,從壓氣機(jī)氣動性能變化的角度進(jìn)行了理論分析。壓氣機(jī)轉(zhuǎn)子基元級速度三角形如圖8為所示。圖中u為轉(zhuǎn)子圓周速度,與發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速成正比;w為來流相對速度;c為絕對速度。當(dāng)切油時(shí),渦輪前溫度降低,引起渦輪作功減小,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速減小,即轉(zhuǎn)子圓周速度u減小,從速度三角形上看,相對速度w隨之減小,致使來流相對速度與圓周速度u的夾角變大,因此攻角減小、葉背表面氣流分離減弱,從而改善了喘振裕度。
圖8 速度三角形
第3次試驗(yàn)主要驗(yàn)證VSV角度瞬時(shí)關(guān)小量對消喘的影響,僅通過采取逐漸減小VSV角度瞬時(shí)關(guān)小量的措施進(jìn)行單項(xiàng)驗(yàn)證,關(guān)小量每減小一次,消喘檢查便進(jìn)行一次,試驗(yàn)中VSV控制規(guī)律單次調(diào)整量為0.2°~0.3°。本次試驗(yàn)中最后一次檢查消喘即消喘失?。ù裎赐顺觯r(shí)對應(yīng)的VSV角度瞬時(shí)關(guān)閉曲線對比如圖9所示。圖中VSV數(shù)值上變大表示關(guān)小角度,VSV變小表示開角度;給出了第1次試驗(yàn)消喘成功時(shí)的VSV角度變化規(guī)律(作為基準(zhǔn)VSV規(guī)律)作為對比。從圖中可見,本次試驗(yàn)大部分轉(zhuǎn)速段對應(yīng)的VSV角度較基準(zhǔn)規(guī)律偏開。VSV角度動作起始時(shí)刻轉(zhuǎn)速為90%,動作終止時(shí)刻轉(zhuǎn)速為86%~87%,當(dāng)無法退喘時(shí),油門桿在86%轉(zhuǎn)速以下拉桿降低狀態(tài),待喘振消除后再推桿回復(fù)到進(jìn)喘前的狀態(tài)。
圖9 VSV角度瞬時(shí)關(guān)閉曲線對比
試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)VSV角度瞬時(shí)關(guān)小量曲線處于或低于圖中紅色線時(shí),發(fā)動機(jī)無法退出喘振;當(dāng)VSV關(guān)小曲線高于紅色線時(shí),發(fā)動機(jī)可以退出喘振。即對于該發(fā)動機(jī)來說,當(dāng)VSV角度按照圖中的基準(zhǔn)規(guī)律(黑色線)關(guān)小時(shí),壓氣機(jī)剩余裕度可以保證發(fā)動機(jī)退喘,但當(dāng)VSV角度按照第3次試驗(yàn)的紅色規(guī)律線關(guān)小時(shí),由于瞬時(shí)關(guān)小量不夠,壓氣機(jī)剩余裕度較小,控制系統(tǒng)無法完成消喘(例如在轉(zhuǎn)速為87%時(shí)VSV角度相對于第1次試驗(yàn)的基準(zhǔn)規(guī)律偏開約1.6°)。VSV角度響應(yīng)時(shí)序如圖10所示。本次試驗(yàn)VSV角度整體上響應(yīng)時(shí)間長,關(guān)小到最大刻度時(shí)比基準(zhǔn)規(guī)律慢了約0.06 s。以上分析說明VSV角度瞬時(shí)關(guān)小量及響應(yīng)速度快慢是發(fā)動機(jī)能否及時(shí)退喘的關(guān)鍵因素。
圖10 VSV角度響應(yīng)時(shí)序
VSV角度可以改變壓氣機(jī)進(jìn)氣流量和氣流方向,改善絕對流動和轉(zhuǎn)葉相對流動角度間的不匹配,從而消除氣流和轉(zhuǎn)子葉片之間的分離現(xiàn)象,使壓氣機(jī)級間流動達(dá)到最佳狀態(tài),達(dá)到改善裕度的目的[9]。VSV開關(guān)角度對壓氣機(jī)特性的影響如圖11所示。圖中實(shí)線表示偏關(guān)角度特性,虛線表示偏開角度特性。從圖中可見,當(dāng)VSV角度偏關(guān)時(shí),壓氣機(jī)的喘振邊界向左上方移動,剩余裕度隨之變大;當(dāng)角度偏開時(shí),喘振邊界向右下方移動,剩余裕度變小。因此,控制系統(tǒng)在執(zhí)行消喘操作時(shí),VSV需迅速關(guān)小一定的角度(響應(yīng)時(shí)間要快),才能保證剩余裕度滿足發(fā)動機(jī)退喘需求。
圖11 VSV開關(guān)角度對壓氣機(jī)特性的影響
同樣地,借助于速度三角形進(jìn)一步分析關(guān)小VSV角度對壓氣機(jī)氣動特性和剩余裕度的影響。攻角為葉片前緣進(jìn)口幾何角與進(jìn)氣角之差,當(dāng)關(guān)小VSV角度時(shí),進(jìn)口幾何角減小而進(jìn)氣角不變,所以攻角減小,葉背表面氣流分離減弱,從而改善了喘振裕度。同理,當(dāng)打開VSV角度時(shí),攻角增大,氣流分離加強(qiáng),喘振裕度降低。
第4次試驗(yàn)主要驗(yàn)證噴口喉部面積瞬時(shí)放大量對消喘的影響,放大量每減小一次,消喘檢查便進(jìn)行一次,試驗(yàn)中噴口直徑單次調(diào)整量為0.2~0.3個(gè)刻度(刻度與直徑的對應(yīng)關(guān)系在試驗(yàn)前的標(biāo)定中已確定,本次試驗(yàn)中,1個(gè)刻度約為直徑的2.5%)。本次試驗(yàn)中最后一次檢查消喘即消喘失?。ù裎赐顺觯?yīng)的噴管喉部直徑D8隨轉(zhuǎn)速nH的變化如圖12所示。圖中給出了第1次試驗(yàn)消喘成功時(shí)的D8變化規(guī)律(作為D8變化基準(zhǔn)規(guī)律)作為對比。D8放大動作起始時(shí)刻轉(zhuǎn)速為90%,動作終止時(shí)刻轉(zhuǎn)速為86%~87%,當(dāng)無法退喘時(shí),油門桿在86%轉(zhuǎn)速以下拉桿降低狀態(tài),待喘振消除后再推桿回復(fù)到進(jìn)喘前的狀態(tài)。
圖12 D8與nH變化關(guān)系
試驗(yàn)結(jié)果表明,當(dāng)噴管喉部面積放大量降低到本次試驗(yàn)中給定的5.6個(gè)刻度時(shí)(圖中紅色線),發(fā)動機(jī)無法退出喘振;當(dāng)喉部面積放大量大于5.6個(gè)刻度時(shí)(例如黑色線放大量為6.4個(gè)刻度),發(fā)動機(jī)可以退出喘振。噴管喉部直徑D8隨時(shí)間變化的時(shí)序如圖13所示。從圖中可見,在喉部放大過程中,當(dāng)喉部直徑達(dá)到同一刻度時(shí),本次試驗(yàn)所需時(shí)間更長,噴管動作響應(yīng)時(shí)間長不利于發(fā)動機(jī)的及時(shí)退喘。以上分析說明噴口喉部面積瞬時(shí)放大量和噴口響應(yīng)速度是決定發(fā)動機(jī)退喘的關(guān)鍵因素。
圖13 噴口喉部變化時(shí)序
研究表明,噴管喉部面積對發(fā)動機(jī)壓縮部件剩余裕度的改善有重要影響[35-37],喉部面積主要影響特性圖上共同工作線的位置(如圖14所示),對風(fēng)扇工作線的影響更大。喉部面積放開量越大,風(fēng)扇和壓氣機(jī)共同工作線越遠(yuǎn)離喘振邊界,剩余裕度越大,發(fā)動機(jī)更容易退喘;放開量越小,剩余裕度越小,退喘的成功率會降低。這是因?yàn)楫?dāng)D8增大時(shí),渦輪落壓比和渦輪功增大,破壞了原來工作點(diǎn)上的功平衡,根據(jù)功平衡的約束條件,要獲得新的平衡須降低渦輪前進(jìn)氣溫度,在等換算轉(zhuǎn)速線上,降低渦輪前進(jìn)氣溫度對應(yīng)著工作線下移。同理,若D8減小則共同工作線上移。
圖14 喉部面積變化對壓縮部件共同工作線的影響
同樣地,借助于速度三角形進(jìn)一步分析放大噴口對壓氣機(jī)氣動特性和剩余裕度的影響。進(jìn)氣氣流絕對速度的軸向分量反映了流量的大小,當(dāng)放大噴口后,發(fā)動機(jī)進(jìn)氣流量增加,氣流絕對速度的軸向分量增大,而圓周速度不變,從速度三角形上看,氣流進(jìn)氣角增大,所以攻角減小,葉背表面氣流分離減弱,改善了喘振裕度;同理,當(dāng)收小噴口時(shí),攻角增大,氣流分離加強(qiáng),喘振裕度降低。
(1)試驗(yàn)驗(yàn)證了供油切油深度、VSV角度和噴口喉部面積瞬時(shí)變化量對消喘的影響,摸清了發(fā)動機(jī)無法退喘時(shí)對應(yīng)的控制規(guī)律“邊界”,為后續(xù)控制器參數(shù)的調(diào)整提供了依據(jù),也為設(shè)計(jì)消喘系統(tǒng)提供了試驗(yàn)方法;
(2)在允許范圍內(nèi),適當(dāng)增大切油深度、增加噴口喉部面積瞬時(shí)放大量、增加VSV角度瞬時(shí)關(guān)小量,可改善發(fā)動機(jī)喘振裕度,有利于發(fā)動機(jī)消喘;
(3)加快幾何可調(diào)特征部件(如VSV、噴口)的響應(yīng)速度,縮短響應(yīng)時(shí)間,有利于發(fā)動機(jī)快速消喘。
受試驗(yàn)客觀條件限制,本次試驗(yàn)僅對文中提到的3項(xiàng)措施進(jìn)行了單項(xiàng)驗(yàn)證和分析,未對其它消喘措施如開啟級間放氣活門、重調(diào)發(fā)動機(jī)進(jìn)氣道、優(yōu)化功率提取、主動間隙控制等進(jìn)行驗(yàn)證,后續(xù)可借助科研階段試驗(yàn)完成其它消喘措施的試驗(yàn)驗(yàn)證,為消喘系統(tǒng)的優(yōu)化設(shè)計(jì)提供技術(shù)支撐。