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        提高商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率的優(yōu)化改進(jìn)措施

        2022-11-05 10:18:18
        山東煤炭科技 2022年10期
        關(guān)鍵詞:穩(wěn)定率煤灰煤質(zhì)

        李 杰

        (中煤大同能源有限責(zé)任公司,山西 大同 037001)

        1 工程概況

        塔山煤礦主采2#、3-5#、8#和9#煤層,煤層傾角平均3°。2020 年塔山煤礦毛煤綜合灰分波動1.6%,落地煤灰分波動1.96%,商品煤質(zhì)量穩(wěn)定性僅為62.86%。針對這一情況,基于“提質(zhì)增效、降本增效”的目的,對商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)。

        2 影響商品煤質(zhì)量穩(wěn)定性的主因分析

        對影響塔山煤礦煤質(zhì)穩(wěn)定性原因進(jìn)行分析,確定人員培訓(xùn)差、監(jiān)督管理有缺陷、源頭控制不好、質(zhì)量檢測不準(zhǔn)、數(shù)據(jù)信息反饋慢、落地煤質(zhì)量波動大、精煤產(chǎn)品控制不好共7 條末端因素。

        (1)因素1:人員培訓(xùn)效果差。判定標(biāo)準(zhǔn):合格率為100%,良好率為80%。確認(rèn)過程:對57 名煤炭質(zhì)量檢測采制化人員進(jìn)行理論知識和實踐操作技能的考試,考核良好以上達(dá)到96.49%,優(yōu)秀為68.4%,高于判定標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)論:非要因。

        (2)因素2:監(jiān)督管理有缺陷。判定標(biāo)準(zhǔn):監(jiān)督檢查落實率100%。確認(rèn)過程:下發(fā)有《煤質(zhì)發(fā)運科部門手冊》和《煤炭質(zhì)量管理與考核確認(rèn)過程辦法》,對2020 年1—2 月涉及監(jiān)督檢查情況進(jìn)行調(diào)查分析,落實完成率僅21.4%,沒有達(dá)到判定標(biāo)準(zhǔn)。結(jié)論:是要因。

        (3)因素3:源頭控制不好。判定標(biāo)準(zhǔn):毛煤灰分控制率90%以上。確認(rèn)過程:生產(chǎn)煤樣按照國標(biāo)要求實行兩班采取,井下巡查人員在堅持井下常規(guī)檢查的同時,協(xié)同經(jīng)管科積極組織煤質(zhì)大檢查,督促各采煤面和掘進(jìn)頭的清潔生產(chǎn),嚴(yán)防雜物混入煤流。對2020 年1—2 月灰分超標(biāo)情況分析可知控制率僅為60.53%。結(jié)論:是要因。

        (4)因素4:質(zhì)量檢測不準(zhǔn)。判定標(biāo)準(zhǔn):顧客滿意率90%。確認(rèn)過程:對煤場和火車運輸戶發(fā)放滿意度調(diào)查表,統(tǒng)計結(jié)果表明滿意率為91.30%。結(jié)論:非要因。

        (5)因素5:數(shù)據(jù)信息反饋慢。判定標(biāo)準(zhǔn):合格率98%。確認(rèn)過程:煤樣集中在中心化驗室化驗,檢測結(jié)果反饋到礦需3 d 以后,對指導(dǎo)生產(chǎn)滯后,造成產(chǎn)品過剩增多,劃轉(zhuǎn)人員對文件理解不一樣,分析2020 年1—3 月穩(wěn)定率抽查情況發(fā)現(xiàn)混煤發(fā)熱量合格率僅為80.56%。結(jié)論:是要因。

        (6)因素6:落地煤質(zhì)量波動大。判定標(biāo)準(zhǔn):混煤灰分控制率85%以上。確認(rèn)過程:對2020 年1—2 月混煤灰分控制情況進(jìn)行統(tǒng)計,結(jié)果表明混煤灰分控制率僅為60.19%。結(jié)論:是要因。

        (7)因素7:精煤產(chǎn)品控制不好。判定標(biāo)準(zhǔn):精煤灰分控制率85%以上。對2020 年1—2 月精煤發(fā)運情況明細(xì)進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計,結(jié)果表明精煤灰分控制率98.17%。結(jié)論:非要因。

        通過以上7 條末端因素的分析,共找出影響商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率的4 條要因,分析為監(jiān)督管理有缺陷、源頭控制不好、落地煤質(zhì)量波動大、數(shù)據(jù)信息反饋慢。

        3 提高商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率的優(yōu)化改進(jìn)措施

        3.1 建立和完善監(jiān)督管理機制

        針對監(jiān)督管理有缺陷建立了“1+5”責(zé)任管理機制,完善制度,加強監(jiān)督管理。

        (1)“1”即一把手問責(zé)制,對于煤質(zhì)上的所有問題,都要告知主要領(lǐng)導(dǎo),使煤質(zhì)管理上升到和安全生產(chǎn)同等重要的位置。礦長作為煤炭產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任人,帶領(lǐng)礦分管煤質(zhì)的領(lǐng)導(dǎo)及各部門明確職責(zé),全面做好煤質(zhì)管理工作,提高產(chǎn)品質(zhì)量,滿足客戶要求。為更好地掌握煤質(zhì)信息,全方位動態(tài)掌控現(xiàn)場情況,成立煤炭質(zhì)量管理群,出現(xiàn)問題及時解決。

        (2)“5”即推行五級管理:推行礦、職能科室、區(qū)隊、班組、職工五級管理,明確各層面職責(zé),實施分工負(fù)責(zé)、全過程控制。形成了縱向到底、橫向到邊、逐級負(fù)責(zé)、環(huán)環(huán)相扣的系統(tǒng)管理網(wǎng)絡(luò)。由于責(zé)任明確,關(guān)系理順,極大地調(diào)動了干部職工投身煤質(zhì)管理的積極性。五級管理機制的完善推行,逐步探索并形成層層把關(guān)、分級負(fù)責(zé)、縱橫關(guān)聯(lián)的“本質(zhì)型”質(zhì)量管理體系。

        2021 年11 月、12 月,對“1+5”管理機制進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)問題55 條,進(jìn)行落實整改56 條,監(jiān)督檢查落實率達(dá)100%。

        3.2 強源頭管理,提高毛煤質(zhì)量

        (1)測算生產(chǎn)灰分與資源回收率的合理關(guān)系。通過統(tǒng)計分析,回收率與灰分曲線趨勢基本一致,但回收率在80%以上時,灰分最佳控制點在27%~29%之間。

        (2)測算生產(chǎn)灰分對礦井效益的影響。以2020 年計算,若灰分超出25%,發(fā)熱量將低于5000 kcal/kg,混煤銷售差價20 元。當(dāng)混煤全部入洗時,入洗原煤灰分每提高1%,將影響洗精煤回收率2%。根據(jù)2020 年的毛煤灰分,控制2021 年生產(chǎn)灰分?;曳峙c發(fā)熱量關(guān)系見表1。

        表1 灰分與發(fā)熱量關(guān)系表

        (3)制訂動態(tài)毛煤計劃。加強井下地質(zhì)變化的預(yù)測預(yù)報,提前在生產(chǎn)工藝上想辦法,解決好如何過斷層、預(yù)防頂板冒落、減少矸石混入煤中等難題,強化計劃制訂執(zhí)行流程管理。

        (4)加大罰款力度,落實監(jiān)督檢查。嚴(yán)格執(zhí)行《煤炭質(zhì)量管理及考核辦法》,督促各采煤面和掘進(jìn)頭的清潔生產(chǎn),嚴(yán)防雜物混入煤流,加大煤質(zhì)管理獎罰力度,尤其加大了對井下煤流系統(tǒng)雜物檢查,嚴(yán)格灰分水分考核兌現(xiàn)。

        經(jīng)過一系列的措施后,對2021 年9—11 月毛煤灰分質(zhì)量控制情況進(jìn)行了檢查統(tǒng)計,采樣59批次,超標(biāo)5 批次,毛煤灰分控制率達(dá)91.53%。

        3.3 強化過程管理,穩(wěn)定混煤質(zhì)量

        利用皮帶秤、在線測繪儀和變頻帶式給煤機建立一套完整的自動化配煤系統(tǒng)。皮帶秤安裝位置211 帶式輸送機、903 帶式輸送機、805 帶式輸送機、275 帶式輸送機、536 帶式輸送機、537 帶式輸送機。

        首先在配煤自動化系統(tǒng)內(nèi)設(shè)定好配煤最終需要的灰分范圍,再設(shè)定好需要參配的各個煤種,利用在線測繪儀實時檢測各配煤帶式輸送機上煤質(zhì)的灰分情況,再根據(jù)各個帶式輸送機上皮帶秤反饋回來的運輸重量,用變頻帶式給煤機實時控制各個原料煤的摻配比例,能夠達(dá)到最佳的配煤灰分范圍。實時調(diào)整各煤種的摻配比例,以便根據(jù)最終產(chǎn)品灰分要求,全自動化配煤,解放大量勞動力,也可以避免人為采制樣、化驗過程中的誤差,確保配煤產(chǎn)品100%合格。

        536、537 帶式輸送機上安裝在線測灰儀;制訂配煤方針目標(biāo)管理方案,優(yōu)化配煤工藝;調(diào)控源頭生產(chǎn),確保質(zhì)量控制。

        通過一系列的措施后,對2021 年9—11 月混煤灰分控制率進(jìn)行調(diào)查統(tǒng)計,混煤采樣450 批次,超出穩(wěn)定區(qū)間52 批次,混煤灰分控制率達(dá)88.44%。

        3.4 實現(xiàn)數(shù)據(jù)傳輸自動化

        (1)信息系統(tǒng)采樣部分。① 建立信息系統(tǒng),將火車、地銷和運河的發(fā)運量錄入信息系統(tǒng),和采樣時間、噸數(shù)、品種、批次進(jìn)行對接。② 在信息系統(tǒng)中,將采樣編號轉(zhuǎn)化為化驗編號,人為將全水分、灰分、全硫、發(fā)熱量、揮發(fā)分和限下率錄入信息系統(tǒng),形成商品煤質(zhì)量檢驗日報。③ 月底形成質(zhì)量檢驗月報,根據(jù)月報中的批次、質(zhì)量,進(jìn)行過剩和不合格判定,最后算出合格率和穩(wěn)定率。

        (2)煤礦煤質(zhì)管理系統(tǒng)。① 化驗員將化驗結(jié)果日期、品種、流向、化驗編號、代表量、全水分、全硫分、發(fā)熱量、揮發(fā)分錄入煤質(zhì)管理系統(tǒng)的商品煤化驗日報和商品煤化驗月報,形成煤質(zhì)化驗總臺賬。② 經(jīng)過數(shù)據(jù)庫的后臺編程修改,在銷售臺賬錄入時,將化驗編號錄入點下“>”后化驗數(shù)據(jù)自動呈現(xiàn),保存后,形成商品煤質(zhì)量銷售臺賬和商品煤質(zhì)量月報。

        (3)實施效果驗證。通過一系列的措施后,對2021 年9—11 月精煤和混煤的穩(wěn)定率進(jìn)行抽查,抽查756 批次,合格742 批次,抽查合格率達(dá)99.5%。

        4 效果及效益分析

        4.1 效果分析

        商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率的優(yōu)化改進(jìn)措施實施后,商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率效果顯著,見表2。

        表2 商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率情況表

        對影響商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率的主要問題重新進(jìn)行調(diào)查分析,結(jié)果見表3。

        表3 商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率的主要問題調(diào)查表

        經(jīng)過優(yōu)化改進(jìn),質(zhì)量穩(wěn)定率低和管理不善不再是主要因素,商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率的優(yōu)化改進(jìn)措施效果理想。

        4.2 效益分析

        塔山煤礦商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率優(yōu)化改進(jìn)后,商品煤每年可增量44.6 萬t,按650 元/t 計算,每年可為企業(yè)創(chuàng)造經(jīng)濟效益28 990 萬元。本次商品煤質(zhì)量穩(wěn)定率優(yōu)化改進(jìn)的開展,不但提高了經(jīng)濟效益,而且煤質(zhì)管理人員的質(zhì)量意識和精細(xì)化操作意識進(jìn)一步提高,各工序嚴(yán)格執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范性大大增強,精準(zhǔn)操作充分執(zhí)行,管理工作科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。

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