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        渦槳發(fā)動機整機逼喘試驗測試方案

        2022-11-04 09:25:48高倩吳軍趙偉光中國航發(fā)動研所
        航空動力 2022年5期
        關(guān)鍵詞:發(fā)動機測量

        ■ 高倩 吳軍 趙偉光 / 中國航發(fā)動研所

        發(fā)動機喘振是指氣流沿壓縮系統(tǒng)軸線方向發(fā)生的低頻率、高振幅振蕩的不穩(wěn)定工作狀態(tài),會造成發(fā)動機失控、推力突然下降、進氣道和發(fā)動機機械損壞、熄火停車等,嚴重危及飛行安全。在研制過程中,須通過分析或試驗方法確定發(fā)動機喘振裕度,及時發(fā)現(xiàn)存在的風(fēng)險并加以改進。

        發(fā)動機逼喘試驗一般有外部擾動法和內(nèi)部擾動法兩種。

        外部擾動法主要包括:一是采用發(fā)射模擬導(dǎo)彈或氫燃燒器造成發(fā)動機進口溫度畸變,使發(fā)動機喘振;二是在發(fā)動機進口處安裝模擬網(wǎng)、模擬板、擾流板、唇口裝置、旋流發(fā)生器等試驗裝置,使發(fā)動機進口產(chǎn)生壓力畸變,進而使發(fā)動機喘振。使發(fā)動機進口產(chǎn)生溫度畸變和壓力畸變均需要配置專用的試驗裝置,也需要對試車臺進行適應(yīng)性改造,這種方法成本較高、周期較長。

        內(nèi)部擾動法包括以燃燒室燃油階躍、改變發(fā)動機內(nèi)部幾何形狀(如改變噴口面積、葉片導(dǎo)向器角度等)、從飛機引氣口接入高壓氣源等方案致使發(fā)動機喘振。燃燒室燃油階躍法主要是在短時間內(nèi)向燃燒室瞬間噴入較大流量的額外燃油,使得供油量遠大于發(fā)動機維持當前狀態(tài)所需的燃油流量,導(dǎo)致燃燒室中嚴重富油,高壓燃氣在燃燒室淤積堵塞了來流,從而引起發(fā)動機喘振。

        根據(jù)渦槳發(fā)動機的結(jié)構(gòu)特征,借鑒渦軸發(fā)動機整機逼喘試驗的相關(guān)經(jīng)驗,可采取從飛機引氣口接入高壓氣源的方法對發(fā)動機進行逼喘試驗。

        逼喘試驗測試方案

        渦槳發(fā)動機逼喘試驗裝置框圖如圖1所示。高壓氣罐組的高壓氣瓶充氣壓力最高可達13MPa,高壓氣罐組的高壓氣匯入集氣管后,經(jīng)過減壓閥進行減壓,再經(jīng)過電動調(diào)節(jié)閥進行調(diào)節(jié),最后灌入發(fā)動機p3引氣口,高壓氣流入發(fā)動機內(nèi)部后,會造成流路堵塞,壓氣機流量下降,進而出現(xiàn)喘振。

        圖1 渦槳發(fā)動機逼喘試驗裝置

        逼喘試驗中,除了需要對常規(guī)的發(fā)動機性能參數(shù)、安全監(jiān)控參數(shù)進行測量外,還需要對發(fā)動機壓氣機各截面的壓力參數(shù)、發(fā)動機轉(zhuǎn)速進行動態(tài)測試。當發(fā)動機發(fā)生喘振時,會造成氣流擺動,氣路堵塞,流道內(nèi)壓力脈動,出口溫度急升和氣流倒流等現(xiàn)象。為了能夠及時判斷發(fā)動機是否發(fā)生喘振現(xiàn)象,需采用動態(tài)測試系統(tǒng)實時監(jiān)測低壓壓氣機和高壓壓氣機進出口的壓力及溫度等參數(shù)變化情況。此外,還需要測量逼喘試驗裝置管路上的壓力參數(shù)。

        發(fā)動機逼喘試驗時,在發(fā)動機低壓壓氣機進口截面、高壓壓氣機進口截面和高壓壓氣機出口截面,以及逼喘試驗設(shè)備上進行測點布局,如圖2所示。

        圖2 逼喘試驗設(shè)備上測點布局

        測試系統(tǒng)及設(shè)備選型

        發(fā)動機軸功率試車臺測試系統(tǒng)主要由穩(wěn)態(tài)測試系統(tǒng)和動態(tài)參數(shù)測試系統(tǒng)組成,可以進行氣壓、液壓、流量、溫度、轉(zhuǎn)速、扭矩、功率、振動等各類參數(shù)的測量。對于發(fā)動機總體測量參數(shù)、振動測量參數(shù)、滑油系統(tǒng)測量參數(shù)、燃油與控制系統(tǒng)測量參數(shù)等,均采用原有的測試系統(tǒng)進行測量。

        對于逼喘試驗,原動態(tài)參數(shù)測試系統(tǒng)的采集通道有限,需要進行擴展設(shè)計。動態(tài)測試系統(tǒng)主要由高頻響壓阻傳感器、測試線纜和多通道動態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀組成。為了能夠?qū)崟r采集快速變化的壓力脈動,試驗時選擇的動態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀為德維創(chuàng)(Dewetron)公司的動態(tài)數(shù)據(jù)記錄儀,所有通道數(shù)據(jù)完全同步采集并實時存儲,并可以根據(jù)試驗要求設(shè)置采樣率。由于喘振在壓氣機各部位發(fā)生的先后時差極小,因此需要采用高頻響的動態(tài)壓力傳感器進行測量,以獲得更高的延時分辨率。為減小管腔效應(yīng),在安裝傳感器時,使各個測點的引壓管路盡可能短,同時為使各截面各測點之間動態(tài)壓力數(shù)據(jù)具有可比性,應(yīng)使引壓管路盡可能一樣長,以實現(xiàn)準確判斷發(fā)動機各部位喘振發(fā)生的先后順序。

        試車臺配置的逼喘試驗設(shè)備主要包含高壓氣罐組、集氣管、壓力測量段、減壓閥、電動調(diào)節(jié)閥、電磁閥和管路等。該套逼喘試驗設(shè)備主要是為渦槳發(fā)動機提供高壓氣源,因此需要實時測量高壓氣罐組出口的壓力(減壓閥前的壓力)和灌入發(fā)動機p3引氣口的壓力(電磁閥后的壓力)。高壓氣罐組的高壓氣瓶實際充氣壓力為13MPa,因此減壓閥前的壓力最高可達13 MPa。經(jīng)過減壓閥減壓后,再經(jīng)過電動閥調(diào)節(jié)后最后灌入發(fā)動機p3引氣口的壓力不超過2 MPa。考慮到這兩處壓力較大,而且對壓力測量精度要求不高,因此采用壓力變送器進行測量,壓力變送器的測量精度是±0.25%。

        測試探針設(shè)計及安全性評估

        由于發(fā)動機的低壓壓氣機進口和高壓壓氣機進口均沒有靜壓測點,為了實時監(jiān)測喘振變化情況,從低壓壓氣機進口五點梳狀總壓探針的5個總壓測點中選取3個測點接入動態(tài)采集系統(tǒng);從高壓壓氣機進口兩支四點梳狀總壓探針的4個測點中各取2個測點接入動態(tài)采集系統(tǒng)。

        為了評估發(fā)動機的喘振裕度,需要了解發(fā)動機喘振時低壓壓氣機和高壓壓氣機的壓比和流量,因此,需要對低壓壓氣機進口、高壓壓氣機進口和高壓壓氣機出口的總壓和總溫進行測量??倝汉涂倻鼐柰ㄟ^測試探針進行測量,高壓壓氣機進口和出口總壓探針如圖3所示。

        圖3 高壓壓氣機進口總壓探針(左)和出口總壓探針(右)

        在逼喘試驗期間,考慮到喘振發(fā)生的瞬間,氣動力會突然增大數(shù)倍,同時會伴有非常強烈的機械振動;為了防止測試探針在喘振期間出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,各級測試探針均采取支桿加內(nèi)嵌整流罩的結(jié)構(gòu),同時支桿與整流罩采用一體式結(jié)構(gòu)設(shè)計。此外,在對每個測試截面的測試探針開展強度校核時,對各截面的總壓和總溫都進行了適當?shù)奶岣?,使測試探針的強度校核條件更加苛刻。經(jīng)過強度校核,各截面的測試探針均滿足使用要求。

        為了進一步保證測試探針的安全性,對每一種測試探針多加工了一支用于動強度破壞試驗,并對測試探針分別進行了耐久振動試驗,每個方向分別振動3h。振動試驗結(jié)束后,對測試探針進行無損檢測,未發(fā)現(xiàn)裂紋,表明測試探針通過了振動試驗考核。綜上所述,測試探針的安全性能夠滿足逼喘試驗的要求。

        逼喘試驗測試結(jié)果及分析

        發(fā)動機在軸功率試車臺分多次開展了不同工作狀態(tài)下的逼喘試驗,各次試驗均出現(xiàn)了明顯的喘振放炮聲。最大巡航狀態(tài)下,試車臺逼喘試驗設(shè)備提供的高壓氣成功灌入發(fā)動機p3引氣口,幾秒鐘后,動態(tài)采集系統(tǒng)顯示pt2、pt25、ps3等參數(shù)均出現(xiàn)異常波動,同時發(fā)動機伴有放炮聲,表明發(fā)動機出現(xiàn)了喘振。

        從逼喘試驗動態(tài)測量數(shù)據(jù)和曲線(如圖4、圖5所示)可以得到以下結(jié)論:發(fā)動機喘振持續(xù)時間0.29s時,振幅最高約1200kPa;發(fā)動機喘振時,發(fā)動機進口靜壓、低壓壓氣機進口總壓、高壓壓氣機進口總壓和出口靜壓均出現(xiàn)了大幅的壓力脈動,高壓壓氣機出口總壓及靜壓突降,高壓壓氣機進口總壓先突升,然后下降;發(fā)動機喘振時刻,高壓壓比出現(xiàn)了明顯降低,低壓壓比先降低后升高,之后再降低;喘振持續(xù)時間0.122s時,ps3出現(xiàn)維持2個峰值的小幅高頻變化,這主要是由于放氣閥開度改變引起的變化,2個峰值后ps3開始恢復(fù),這主要是由于試車臺關(guān)閉高壓氣源,發(fā)動機開始恢復(fù);T3溫度響應(yīng)較ps3響應(yīng)滯后約0.01s,接入高壓氣后T3溫度從穩(wěn)態(tài)時的450℃降至425℃后又上升至438℃;逼喘期間,發(fā)動機振動量級與逼喘試驗前相當,未發(fā)生明顯變化。

        圖4 逼喘試驗動態(tài)測量參數(shù)曲線

        圖5 逼喘期間動態(tài)參數(shù)壓比變化

        結(jié)束語

        渦槳發(fā)動機整機逼喘試驗為驗證發(fā)動機的氣動穩(wěn)定性設(shè)計和后續(xù)的改進改型提供了較好的技術(shù)保障,為發(fā)動機的氣動穩(wěn)定性研究工作提供了有力的測試技術(shù)支持,對渦槳發(fā)動機的氣動穩(wěn)定性評估具有借鑒意義。

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