韋慶華
(廣西水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院,南寧 530023)
某引水式水電站的壓力隧洞全長(zhǎng)2.39 km,包括上平段、10%斜井段、38.27%斜井段、下平段和岔管段。引水隧洞開挖洞徑為2.8~3.1 m,呈馬蹄形斷面。斜井及下平洞段采用鋼管襯砌,鋼板為Q460C型號(hào),厚度15~60 mm,從上至下共929 個(gè)管節(jié),管背回填C30 混凝土,鋼襯內(nèi)徑為2.2 m,最大內(nèi)水水頭685 m。在混凝土回填澆筑完成后的例行檢查中發(fā)現(xiàn),斜井段鋼襯CHA.1+117.194~CHA.1+121.194之間管節(jié)頂拱的中間位置發(fā)生向下屈曲變形,變形橫跨3 個(gè)2 m 的標(biāo)準(zhǔn)管節(jié),編號(hào)分別為284、285 和286,壁厚均為15 mm。實(shí)測(cè)變形區(qū)域長(zhǎng)度約為4 m,寬度約0.65 m,頂部最大下曲高度約10 cm。壓力鋼管變形將極大降低其對(duì)外水壓力的承載能力[1]。
通常,鋼管發(fā)生變形的原因見圖1。
圖1 鋼管屈曲變形原因
本工程屈曲變形事件發(fā)生在施工階段,工程師和承包商現(xiàn)場(chǎng)展開聯(lián)合調(diào)查,并逐一進(jìn)行排查。
(1)鋼管變形部位地下埋深約為320 m,回溯的開挖施工資料表明,該地段巖石較完整,無地質(zhì)斷層發(fā)育,為Ⅰ類圍巖,透水性小,僅局部存在滴水現(xiàn)象,圍巖穩(wěn)定條件良好,失穩(wěn)坍塌可能性極小,通過后續(xù)處理措施中的固結(jié)孔鉆探結(jié)果也表明,鋼管變形和圍巖失穩(wěn)無關(guān)。
(2)查閱鋼管制作記錄和安裝驗(yàn)收資料,表明屈曲變形管節(jié)材料質(zhì)量和施工質(zhì)量均符合要求,無異常質(zhì)量現(xiàn)象。通過對(duì)變形管節(jié)進(jìn)行查驗(yàn)和探傷檢測(cè),所有焊縫飽滿完整,無明顯裂痕,探傷結(jié)果亦顯示焊縫和板材內(nèi)部無明顯缺陷。因此,可以排除管材質(zhì)量和施工質(zhì)量是引起鋼管變形的原因。
(3)斜井段鋼襯背后回填的混凝土均通過溜槽自流入倉,不存在使用泵送方式導(dǎo)致鋼管變形的可能性[2]?;炷磷粤鳟a(chǎn)生的荷載極小,同時(shí)斜井段所有回填混凝土在事發(fā)當(dāng)日之前均已澆筑完成,所以可以排除澆筑荷載過大引起鋼管變形。
(4)具有加勁環(huán)的鋼管抵抗外荷載的能力在1.8 MPa 以上,在沒有內(nèi)水外滲情況下,要使外水壓力突然變大幾乎不太可能,從施工期已安裝的滲壓計(jì)讀數(shù)基本穩(wěn)定為0.3 MPa,可以排除外水壓力突變。
(5)事發(fā)當(dāng)天,在下游的503管節(jié)和上游的196管節(jié)進(jìn)行固結(jié)灌漿施工,回填灌漿孔鉆孔從下往上已到達(dá)274管節(jié),鉆進(jìn)過程無異常,294管節(jié)一序孔在進(jìn)行回填灌漿。
綜上所述,可以初步判斷鋼管鼓包屈曲變形的原因?yàn)楣酀{壓力無法及時(shí)擴(kuò)散引起的。
(1)施工程序:變形鋼板鉆孔和管背固結(jié)灌漿→鋼板割除→舊砼鑿除→替換鋼板制作和安裝驗(yàn)收→空腔回填接觸灌漿。
(2)鋼板制安流程見圖2。
圖2 鋼板制安流程
(1)鋼管鉆孔。由于變形管節(jié)內(nèi)部的混凝土和巖石情況處于隱蔽狀態(tài),無法直接判斷管背是否存在塌方和混凝土是否受損。為保證安全施工,在割除鋼板前,在管節(jié)變形區(qū)域內(nèi)開設(shè)3個(gè)探孔(后續(xù)兼做固結(jié)灌漿孔),采用碳弧氣刨法開孔,開孔尺寸50 mm×50 mm。
(2)固結(jié)灌漿。為保證鋼板焊接環(huán)境處于干燥狀態(tài)以及施工安全,需對(duì)變形鋼板上部進(jìn)行固結(jié)灌漿。固結(jié)灌漿壓力選用0.4 MPa,孔深3 m,漿液比級(jí)采用2∶1、1∶1、0.6∶1三個(gè)級(jí)別。固結(jié)灌漿在規(guī)定的壓力下,灌漿孔段注入率不大于1L/min時(shí),延續(xù)30 min 結(jié)束。固結(jié)灌漿結(jié)束3 d后可進(jìn)行變形鋼板切割。
(3)變形鋼板割除。割除區(qū)示意圖見圖3和圖4(標(biāo)注尺寸均以mm 計(jì),下同),管節(jié)變形部分切除前,先在鋼管內(nèi)壁劃出雙線,其中一線為切割參考線,另一條為準(zhǔn)確的對(duì)裝線,參考線相比對(duì)裝線內(nèi)縮10 mm。復(fù)核尺寸后,采用碳弧氣刨沿切割參考線從上往下的方向進(jìn)行切割,全部變形鋼板切除后,通過砂輪機(jī)對(duì)切割口進(jìn)行打磨直至對(duì)裝線,同時(shí)修磨出坡口。如此,既能保證尺寸的準(zhǔn)確性,更是需要通過打磨去除切割口位置的滲碳層以保證焊縫質(zhì)量。在切割方向上將變形鋼板按500 mm左右寬度切成小塊,以便于人工移除。
圖3 鋼板割除區(qū)平面展開示意圖
圖4 鋼板割除區(qū)斷面示意圖
(4)混凝土鑿除。鋼板割除后,用破碎機(jī)對(duì)混凝土進(jìn)行鑿除,深度和寬度如圖5所示。
圖5 混凝土鑿除范圍示意圖
(5)替換鋼板制作和安裝。替換鋼板安裝示意圖見圖6,替換鋼板A尺寸為1250 mm×4000 mm,補(bǔ)強(qiáng)鋼板B 和C 均為500 mm×4500 mm,3 塊鋼板均為弧形板。鋼板A整體補(bǔ)至割除區(qū),對(duì)接處即形成縱向焊縫1、縱向焊縫2 以及兩條環(huán)向焊縫,鋼板B 和鋼板C分別對(duì)應(yīng)貼焊至縱向焊縫1、縱向焊縫2的位置。需要注意的是,較窄的寬度和過長(zhǎng)的卷制長(zhǎng)度均不利于卷板控制,宜按1000 mm以上寬度卷板后再裁切組裝成弧板。鋼板對(duì)裝前,先在鋼管外側(cè)坡口位置對(duì)裝上40 mm×4 mm 背墊板,采用手拉葫蘆臨時(shí)固定并采用4個(gè)千斤頂頂撐就位鋼板A。完成鋼板A的對(duì)裝后,采用二氧化碳保護(hù)焊的焊接方法進(jìn)行施焊,焊接順序是先進(jìn)行286管節(jié)的環(huán)縫焊接,然后由286 管節(jié)起向上進(jìn)行兩側(cè)縱縫的焊接,最后完成284 管節(jié)位置的環(huán)縫焊接。B 板和C 板對(duì)裝就位同板A,然后對(duì)四周進(jìn)行角焊縫焊接,按1∶3坡度打磨至平滑。
圖6 替換鋼板安裝示意圖
(6)焊縫探傷。焊接完成后,進(jìn)行焊縫超聲波探傷,若發(fā)現(xiàn)缺陷,立即進(jìn)行返修處理,直至焊縫達(dá)到I類焊縫要求。
(7)回填接觸灌漿。完成探傷工作后,對(duì)該位置形成的空腔依次進(jìn)行回填和接觸灌漿?;靥罟酀{壓力不大于0.2 MPa,漿液比級(jí)分別為1∶1和0.6∶1;接觸灌漿壓力不大于0.2 MPa,漿液比級(jí)分別為1∶1、0.8∶1 和0.6∶1。
本工程變形區(qū)域鋼管割除后,管背混凝土沒有變形且無異常裂隙,印證了鋼管變形原因判斷的正確性,最終判定為附近管節(jié)灌漿施工引起的氣塞現(xiàn)象,此現(xiàn)象值得重視。灌漿施工過程中務(wù)必按照規(guī)程規(guī)范實(shí)施,分序加密,密切注意灌漿壓力波動(dòng)情況。鋼管變形段經(jīng)處理后,通過充水試驗(yàn)和試運(yùn)行階段的再次檢查,各項(xiàng)設(shè)計(jì)技術(shù)指標(biāo)滿足要求,鋼管襯砌段未發(fā)現(xiàn)異常,目前水電站正常運(yùn)行,表明鋼管屈曲變形處理措施可靠,可以為類似工程處理提供參考。