李燕文
(廣西桂冠電力股份有限公司廣源分公司,南寧 530000)
西津水電站位于廣西橫州市境內(nèi)的郁江上,上游由左江、右江匯流而成,電站共裝設4臺軸流轉槳式機組,總裝機容量為244.7 MW。2017 年7 月4 日機組在運行中出現(xiàn)負荷不能調(diào)整、槳葉導葉協(xié)聯(lián)開度異?,F(xiàn)象,經(jīng)運維人員現(xiàn)場檢查,機組甩油盆處有大量透平油溢出(見圖1),遂停機進行詳細排查。
圖1 4號機組甩油盆溢油引起下方積油
西津電廠4 號機水輪機基本參數(shù):額定功率62.3 MW,最大水頭20.25 m,設計水頭14.3 m,最小水頭6.0 m,設計流量500 m/s,額定轉速62.5 r/min,飛逸轉速87.5 r/min,轉輪直徑8.0 m,輪葉數(shù)量4片,輪葉角度34°(+24°~-20°),最大軸向力10 600 kN,吸出高程3 m。
經(jīng)組織專業(yè)人員研討,結合圖紙資料和現(xiàn)場實際現(xiàn)象,分析判斷甩油盆溢油原因是機組槳葉操作機構故障引起內(nèi)部油路竄腔竄油[1],開腔、關腔內(nèi)部的壓力油竄至無壓的回油腔,回油腔上方即為甩油盆,因此在機組負荷調(diào)整時槳葉與導葉協(xié)聯(lián)動作,調(diào)速器根據(jù)開關指令在槳葉開關腔內(nèi)充入壓力油,壓力油從故障點竄入回油腔,在甩油盆處大量溢出。
分析操作油管連接法蘭圖紙,機組槳葉操作機構內(nèi)部可能的故障點有3處[2]:一是操作油管連接法蘭處密封紫銅墊失效;二是操作油管管壁破裂;三是轉輪體內(nèi)部操作油管與轉輪蓋、活塞關腔與回油腔兩處磨損過大,間隙密封失效。
檢查處理以上可能存在問題的部位均需要結合機組大修方能進行,因故障發(fā)生在汛期期間,為避免電站大量棄水,決定先行對機組進行定槳處理,待枯水期時再徹底解決。
選取定槳的槳葉角度,應滿足機組常年運行平均水頭下發(fā)電機發(fā)出額定出力(60 MW),保證機組穩(wěn)定運行,避開振動區(qū)[3]。
查閱西津電廠2014—2016 年3 年機組運行水頭情況,連續(xù)近3 年運行平均水頭(毛水頭)分別為16.65、16.69、16.76 m,綜合考慮機組進水口攔污柵堵塞壓差0.5 m水頭損失,故近3年機組平均凈水頭分別為16.15、16.19、16.26 m。查閱電站設計時的特性水頭H=6、8、10、12、14.3、16、17.7、20.25 m,選取與平均水頭接近的特性水頭作為機組定槳水頭分析,即取H=16 m。
根據(jù)電站技術設計書中機組運轉綜合特性曲線計算書資料,在16 m水頭下確保發(fā)電機發(fā)出額定出力(60 MW)對應的水輪機出力為62 216 kW,此時對應的槳葉角度為+20°,因此,最終確定該角度為槳葉定槳角度。
將槳葉開度調(diào)整至+20°,使用楔子板和L 型擋塊在槳葉與輪轂體之間的間隙處卡死槳葉,防止其轉動。
由于槳葉操作機構故障,停機后槳葉開度在全開位置(+24°),無法使用調(diào)速器將槳葉關至定槳角度(+20°),需要人為動作槳葉至規(guī)定角度。根據(jù)現(xiàn)場實際條件,可采用手拉葫蘆方法將槳葉往上拉(關方向)以到達關閉至規(guī)定角度的目的。
將槳葉使用手拉葫蘆調(diào)整至定槳角度后,葫蘆鏈條保持受力狀態(tài),在槳葉與輪轂、轉輪室壁之間打入楔子板,防止在定槳焊接過程中槳葉轉動。
根據(jù)槳葉與輪轂之間的間隙情況,配備各種規(guī)格的楔子板,現(xiàn)場測量尺寸后制作“L”型板和螺紋鋼(Φ10),要求“L”型板與輪轂和槳葉的接觸面長度大于200 mm,用螺紋鋼(Φ10)將槳葉正面、背面“L”型板固定焊接。為避免定槳焊接的材料引起機組重量不平衡,每個葉片正面、背面焊接的材料規(guī)格必須一致,每個葉片打入的楔子板不少于12塊楔子板,楔子板方向要一致,嚴禁以調(diào)整功能的方式疊加楔子板。焊接要求如下[4]:
(1)同時焊接兩個對稱的槳葉,嚴禁逐個槳葉焊接。
(2)焊接前使用氧乙炔火焰在楔子板、輪轂焊接處、槳葉焊接處進行預熱處理。
(3)采用Φ4 mm 的A102 焊條,烘干焊條(經(jīng)180℃溫度干燥1 h),直流焊機電流控制在130~150A之間,焊接方法用手工電弧焊,采用多道焊。
(4)每段焊后應清干凈焊渣,錘擊焊縫消除應力。檢查焊縫是否存在裂紋,如有裂紋則必須刨開,重新焊接處理。
(5)現(xiàn)場焊接處理完畢后,所有焊縫必須進行無損探傷檢查,要求探傷合格,否則重新處理焊縫,直至合格。
根據(jù)上述要求,開展焊接固定工作,焊接情況如圖2所示。
圖2 楔子板、"L"型板焊接情況
因機組已做定槳處理,槳葉操作機構在定槳運行中已失效,為防止定槳運行后相關槳葉操作機構發(fā)生異常,對有關操作機構設備進行相應處理。
(1)拆除發(fā)電機層機組受油器大、小操作油管和受油器兩根壓力油管,制作4個法蘭堵板(厚度大于20 mm)封堵現(xiàn)場保留受油器壓力油管的法蘭,對拆除的設備做好防護保管。
(2)根據(jù)受油器大、小管與發(fā)電機短軸內(nèi)部操作油管連接法蘭位置情況,使用3 mm 的膠皮制作覆蓋面,利用原操作油管緊固螺栓位置緊固覆蓋面膠皮,膠皮對應的開腔、關腔預留平壓孔洞,覆蓋面膠皮外部與發(fā)電機短軸內(nèi)部預留單邊5 mm 間隙,覆蓋面主要作用是防止在無大、小管情況下此處操作油管在運行中擺動幅度大磕碰主軸內(nèi)壁受損。
因4 號水輪機槳葉強制定槳運行,定槳+20°。為防止電調(diào)裝置誤動槳葉,4 號機電調(diào)裝置應做以下配合措施:
(1)槳葉運行方式放置“手動”,即將4 號機調(diào)速機柜面板的槳葉手動按鈕(&AN)按下。
(2)將4 號機上機架處的槳葉反饋裝置拆除,電調(diào)柜及監(jiān)控柜相應端子的電纜線甩出并用絕緣膠包好標記。
(3)在電調(diào)柜左側端子DP-26、DP-27 及反饋最大值調(diào)整板FKB-4,并入一臨時電位器(見圖3),總阻值1 kΩ左右,并入前先檢測中間抽頭對公共端的電阻變化是否均勻,然后電位器的電源端、中間抽頭、公共端要對應接入FKB-4、DP-26、DP-27 端子,緩慢調(diào)整電位器改變反饋輸入電壓(9.0~9.2 V),電調(diào)工控機主畫面槳葉角度顯示(20°~21°),即可鎖緊電位器,用絕緣膠封包好各裸露部分,放置穩(wěn)固,防止振動脫落。
圖3 槳葉反饋臨時電位器接線圖
(4)將電調(diào)柜的槳葉切手動繼電器JQSDJ 拔出,放置穩(wěn)固。
(5)修改電調(diào)裝置一次調(diào)頻PID 參數(shù)及大網(wǎng)PID 參數(shù)中的一次調(diào)頻死區(qū),分別由原來的0.03、0.20 Hz統(tǒng)一改為0.3 Hz。
完成4 號機定槳處理后開機試運行,監(jiān)測各部位參數(shù)與故障前基本一致,機組自動開停機正常。經(jīng)過一段時間的跟蹤監(jiān)測,得到各部軸承擺度數(shù)據(jù)(見表1)。
表1 機組定槳后運行各部軸承擺度監(jiān)測結果
從表1 可以看出,西津4 號機組定槳后運行情況良好,下導、水導軸承擺度值與定槳前無明顯突變現(xiàn)象,均在電站設計規(guī)范和國家標準[5]允許的范圍內(nèi),機組運行平穩(wěn)。
(1)盡可能保持4 號機組帶固定負荷運行,漿葉角度定槳+20°,在各種水頭下機組的導葉開度值不得小于表2 的規(guī)定,機組最高負荷不得超過額定出力60 MW。
表2 4號機在各種水頭下對應導葉開度值
(2)如需要調(diào)整負荷或水頭變化較大時,運行值班人員必須到現(xiàn)場監(jiān)視機組是否出現(xiàn)異常振動和擺動,如出現(xiàn)異常運行值班人員應及時調(diào)整負荷,若處理不了或威脅機組安全時,應立即申請停機處理。
(3)機組停機方式可采用正常自動停機方式,停機前需先將有功負荷減至5 MW 以下,無功負荷減至5 MWar以下,再下停機令。
(4)運行期間每2 h 對4 號機組頂蓋的振動情況、各軸承擺度和溫度等進行一次巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常情況時立即匯報;現(xiàn)場臨時放置巡回檢查記錄本,便于巡回檢查人員記錄。
(5)設備部責任班組每天上午和下午對4號機組頂蓋的振動情況、各軸承擺度和溫度等進行一次巡回檢查,發(fā)現(xiàn)異常情況時立即匯報。
本文針對西津電廠4號機組運行中槳葉操作機構故障,結合實際情況進行了槳葉定槳處理,定槳后機組運行正常,有效避免了汛期大量棄水風險,提高電站的發(fā)電效益。定槳處理經(jīng)驗可為類似機組故障提供參考。