馮 平
(株洲冶煉集團(tuán)股份有限公司,湖南 株洲 412000)
濕法煉鋅廠主要是通過嚴(yán)格控制生產(chǎn)技術(shù)條件,降低溶液中各種雜質(zhì)含量來提高析出鋅質(zhì)量。在鋅電解時,雜質(zhì)不僅影響鋅電解的電化學(xué)及結(jié)晶過程,還可能在鋅陰極上析出,雜質(zhì)能否在陰極上析出,主要決定于雜質(zhì)離子的電化學(xué)性質(zhì)及其在電解液中的濃度,在濃度相近時,根據(jù)電化學(xué)原理,標(biāo)準(zhǔn)電位比Zn2+更正的雜質(zhì)比Zn2+有更大的還原速率。所以要提高析出鋅的質(zhì)量不僅要降低鋅電解液中的鉛離子、銅離子和鎘離子的含量,同時還要降低其它雜質(zhì)離子的含量,保證鋅離子的正常析出。
99.995%的0#鋅中,雜質(zhì)占了0.005%,而這其中鉛占了約0.002 6%,占雜質(zhì)總含量的50%,電解工序掌控的析出鋅含鉛合格率對鋅錠的質(zhì)量起了決定性作用,因此嚴(yán)格控制析出鋅中Pb的含量是提高電鋅質(zhì)量的重要途徑。
目前,株冶有色煉鋅采用的是傳統(tǒng)的濕法煉鋅工藝,并綜合回收銦、鎘和硫酸。主工藝系統(tǒng)包括鋅精礦配料、沸騰焙燒、浸出、OTC溶液深度凈化、鋅電積、熔鑄等。鋅電積工藝采用面積1.6 m2大極板搭接式電解和全自動剝鋅的生產(chǎn)模式,實(shí)現(xiàn)了智能化生產(chǎn)控制。
在鋅冶煉過程中,進(jìn)入產(chǎn)品鋅的Pb主要是發(fā)生在電解過程中,電解液中Pb2+在陰極放電,在陰極析出Pb。
電解液中的Pb主要來源于鉛陽極的溶解。鋅電積時,使用四元合金板作不溶性陽極,對使用前未鍍膜的陽極而言,通電后,在發(fā)生正常陽極反應(yīng)前,首先發(fā)生鉛陽極的溶解。如式(1)。同時Pb可直接氧化成PbO2,如式(2)。大部分PbO2覆蓋在陽極表面形成保護(hù)膜,少部分PbO2脫落進(jìn)入電解液中。
在電積過程中,Pb2+在陰極放電析出,而PbO2顆粒機(jī)械附著于陰極上,或者先被還原成Pb2+,然后再析出。如式(3)。
由于鋅精礦中含有鉛或鉛的化合物,經(jīng)過焙燒、浸出、凈化工藝后以Pb2+形式進(jìn)入電解液,在電積過程中,Pb2+在陰極放電析出Pb。由于鋅精礦中鉛的含量要求不大于1.5%,因此從原料中被硫酸溶解而進(jìn)入硫酸鋅的鉛僅占一小部分。
電解液中的Pb2+是否在陰極上析出,一是決定于該離子的電化學(xué)性質(zhì),二是取決于其在電解液中濃度,在電積槽通電后,正離子都趨向陰極,但能否在陰極上放電,將決定于其平衡電位的大?。?]。
式中:φθi為i離子的標(biāo)準(zhǔn)電位,ai為i離子在陰極液層中的活度,ci為i在陰極中的含量。
一般金屬的極化超電壓都不高,在相同條件下,化學(xué)極化超電壓基本上按下列次序增加:Hg,Ag,Pb,Tl,Cd,Bi,Sn,Cu,Zn,Co,Ni,F(xiàn)e。這就是說,在濃度相近的條件下,大多數(shù)雜質(zhì)將比Zn2+有更大的還原速率。
然而,任一離子析出的速率,不可能大于其極限電流密度。
式中:Di為實(shí)際析出速率,cm2/s;D′為離子擴(kuò)散系數(shù);δ為有效擴(kuò)散層厚度,cm;ai為溶液中離子的活度,mol/L;t為離子的遷移數(shù);k為離子的導(dǎo)電率,S/m;F為法拉第常數(shù)。
對于雜質(zhì)來說,濃度很小,實(shí)際上不負(fù)擔(dān)電荷的遷移,因此:
式中:ci為雜質(zhì)離子濃度。
由此可知,為了提高析出鋅質(zhì)量,降低析出鋅含鉛,其關(guān)鍵是要降低電解液中鉛離子含量和提高電積過程中的電流效率。
由鋅電積過程鉛的平衡指出,電解液中的Pb2+有76.4%進(jìn)入陰極,約70%來自于Pb基陽極,因此減少陽極鉛的溶解和防止電解液中的Pb2+進(jìn)入陰極。是降低析出鋅中鉛含量的主要措施。
在新建濕法煉鋅廠投運(yùn)時,電解用新陽極利用鋅電解直流電鍍膜:陰極板與待鍍膜的新陽極安裝在電解槽中,在低溫、低電流密度條件下,新陽極會快速氧化形成致密PbO2保護(hù)膜,保護(hù)陽極被溶解,減少電解液中鉛含量,從而降低析出鋅含鉛。
株冶有色一系列2019年3月13日通電生產(chǎn),新陽極沒有預(yù)鍍膜,3月14日產(chǎn)出析出鋅含鉛0.009 4%,連續(xù)一個多月含鉛高,平均達(dá)0.005 8%,至4月29日,析出鋅含鉛才穩(wěn)定在0.002%以下。三系列在5月5日通電生產(chǎn),新陽極全部進(jìn)行預(yù)鍍膜后才裝槽,5月6日產(chǎn)出的析出鋅含鉛均在0.001 6%左右,全部達(dá)標(biāo)。2020年8月份,需大批量更換新陽極時,我們將返溶槽改造成鍍膜槽,通過電纜連接將鄰近電解槽陰陽極板上的直流電引至鍍膜槽銅排,陰陽極以70 mm的同極距在銅排上依次均勻擺放,陰極31片,陽極30片,循環(huán)溶液使用廢液構(gòu)成整個電路回路。通過一周的試驗(yàn),結(jié)果表明確定鍍膜槽電流密度控制在40~60 A/m2,循環(huán)溶液使用含酸170 g/L左右廢液,周期24 h,在新陽極表面生成一層沙狀陽極泥后,鍍膜效果最好,投入使用后析出鋅含鉛結(jié)果見表1,從表1可看出所產(chǎn)析出鋅鉛含量均低于0.002%。常態(tài)化新陽極入槽時,把新陽極放入咬槽內(nèi)不通電鍍膜7 d,然后分散放在每個電解槽尾端,在電解槽的電場作用下進(jìn)行自然鈍化的鍍膜方式鍍膜3 d。
表1 新陽極鍍膜使用后所產(chǎn)析出鋅含鉛量%
由于PbO2膜直接生成比間接生成致密,所以采用陽極鍍膜的方法可以有效減少從陽極進(jìn)入電解液中的鉛量。
Cl-離子在電解液中是一種有害的雜質(zhì)。因?yàn)樵陔娊膺^程中,氯氣危害操作人員的健康,還腐蝕陽極,加劇鉛陽極的溶解,使電解液中Pb2+濃度升高,導(dǎo)致產(chǎn)品析出鋅質(zhì)量下降。由于Cl-半徑小,因此能從陽極板上PbO2薄膜孔隙中穿透,并在陽極氧化成ClO-3與Pb作用,發(fā)生反應(yīng)[2]。
當(dāng)電解液中Cl-含量增加時,析出鋅含Pb明顯增加,如圖1所示。因此,在生產(chǎn)中,要求電解液中Cl-的含量盡可能低。
圖1 電解液中Cl-與析出鋅含鉛量的關(guān)系
電解液中Cl-離子對鉛基陽極具腐蝕作用,但在電解液中有合適濃度的MnO2存在時,由于二者在溶液中發(fā)生氧化還原反應(yīng)生成氯氣,脫離電解液系統(tǒng),可以有效降低溶液中Cl的含量,抑制Cl的有害作用,從而達(dá)到保護(hù)陽極的作用,其反應(yīng)式如(4)。
MnO2+2Cl-+4H+=Mn2++Cl2↑+2H2O(4)
實(shí)踐證明,當(dāng)電積液中錳與氯的濃度比大于或等于3~3.5時,即使電積液中含氯達(dá)350~1 000 mg/L時,陰極鋅中鉛含量仍可小于0.005%。在實(shí)際生產(chǎn)中,溶液的Mn2+濃度要求在2.0~5.0 g/L之間,這是因?yàn)楫?dāng)Mn2+濃度大于5.0 g/L,陽極泥生成量增多,造成電解液混濁,懸浮物較多,會使溶液電阻增大,槽電壓升高,電耗增加,并且Mn2+與會循環(huán)還原氧化,空耗電能,降低電流效率。而當(dāng)Mn2+濃度低于2.0 g/L時,在陽極上析出的MnO2松散,在陽極表面粘附性差,難以形成保護(hù)膜,從而使溶液中Pb2+濃度增加,影響析出鋅質(zhì)量。
在電解液中加入SrCO3能夠有效的降低溶液中Pb2+的含量,其中SrCO3含量要求大于95%,且無嚴(yán)重結(jié)塊及其它雜物。
往電解液中加入SrCO3后,會生成SrSO4,由于Sr2+與Pb2+有極其相近的離子半徑,SrSO4與PbSO4晶格相近,會形成共晶沉淀,使鉛離子沉淀下來進(jìn)入電解陽極泥,陽極泥經(jīng)定期掏槽而清理掉,從而降低電解液中Pb2+含量。由于電解液中的Sr2+不可能完全被Pb2+所替代,因此SrCO3脫P(yáng)b2+的程度取決于它的加入量。但如果過量加入SrCO3,不僅會造成浪費(fèi),而且由于工業(yè)中使用的SrCO3中含有MgCO3、CaCO3等雜質(zhì),會對生產(chǎn)造成不利影響。株冶有色2022年1~6月碳酸鍶加入消耗量和析出鋅含鉛合格率見表2。從表2可看出,一般每生產(chǎn)1 t析出鋅加入3~5 kg SrCO3。在生產(chǎn)實(shí)際中,SrCO3的加入量并非固定不變,而是根據(jù)生產(chǎn)情況調(diào)整,并按操作規(guī)程均勻加入,從而使析出鋅含Pb能夠得到有效的控制,以提高析出鋅和電鋅的質(zhì)量。
表2 碳酸鍶加入消耗量和析出鋅含鉛合格率
隨著電解液溫度的升高,硫酸鉛溶解度隨之升高,溶液中Pb2+濃度上升。如圖2所示。
圖2 電解液溫度與析出鋅含鉛量的關(guān)系
同時鉛離子活性增大,在陰極放電析出機(jī)會加大。據(jù)統(tǒng)計,電解液溫度每升高10℃,鉛的溶解度增加,溶液中Pb2+濃度將增加15%~20%。在實(shí)際生產(chǎn)中,電解液溫度(槽溫)一般需要控制在37~42℃范圍內(nèi)。
在電解過程中,陰陽極的長期使用,會導(dǎo)致部分陰陽極變形,變形的陰陽極在未經(jīng)處理的情況下重新裝入電解槽后,會發(fā)生陰陽極接觸形成表接、內(nèi)接等情況,同時在出槽時,陽極板上的陽極泥極易粘附在陰極鋅上。有時還會造成短路,短路發(fā)生的高熱可使陽極穿孔,從而使大量的Pb進(jìn)入溶液或直接粘附在陰極鋅上。經(jīng)取樣化驗(yàn),接觸點(diǎn)周圍的析出鋅含鉛可達(dá)0.02%~0.05%,為正常情況下的10~20倍。因此在實(shí)際生產(chǎn)中,必須及時平整和處理好變形的陰陽極,調(diào)整好極距,減少陰陽極的接觸。
Pb在陰極的析出速度與電解液中的Pb2+濃度有關(guān),當(dāng)電解液內(nèi)Pb2+濃度固定時,在單位時間內(nèi)陰極上鉛的析出量也是固定的。因此提高電流密度并保證較高的電流效率可以降低析出鋅含Pb。這是因?yàn)樵陔娏餍时3忠欢〞r,電流密度提高,單位時間內(nèi)鋅的析出量增加,而電解液中鉛離子按極限電流密度析出,也就是說同時間內(nèi)在陰極鋅析出的鉛量基本不變。因此析出鋅中鉛含量隨著陰極電流密度的增加而下降,如圖3所示。
圖3 電流密度與陰極鋅中鉛的含量及電流效率關(guān)系圖
在鋅電解生產(chǎn)過程中,通過分析鋅電積時鉛的行為,采取相應(yīng)的對策和控制措施,生產(chǎn)過程平穩(wěn),電解鋅含Pb平均降到0.001 6%,遠(yuǎn)低于0#Zn所要求的≤0.003%。目前可穩(wěn)定產(chǎn)出99.996%高純鋅,其中20%以上為99.997%高品質(zhì)鋅。但析出鋅含Pb的控制是一個系統(tǒng)過程,影響這個過程的因素還有許多,例如電解液的循環(huán)狀態(tài),陽極的平整量等等,都或多或少的對析出鋅質(zhì)量造成不同程度的影響。