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        基于PLC的拉鏈布帶數(shù)控繞帶機控制系統(tǒng)設(shè)計

        2022-09-26 04:19:36中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責(zé)任公司于振軍徐代鵬
        關(guān)鍵詞:布帶橫桿緩沖器

        中國第二重型機械集團德陽萬航模鍛有限責(zé)任公司 于振軍 徐代鵬

        本文介紹了使用施耐德PLC、變頻器、伺服驅(qū)動等實現(xiàn)拉鏈繞帶機全數(shù)字化控制,使繞帶工藝參數(shù)完全可控的實施方案,闡述了控制系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)、各控制功能的實現(xiàn)方法,分析了部分控制程序。

        1 拉鏈繞帶工藝要求概述

        在拉鏈生產(chǎn)流程中,拉鏈布帶初始顏色均為白色,稱為“白坯”,在后續(xù)生產(chǎn)過程中需根據(jù)用戶訂單要求染成不同顏色,以滿足不同使用場景?,F(xiàn)有拉鏈染色工藝要求將拉鏈布帶按一定規(guī)律纏繞在特制的染色卷筒上,然后再放入染色機中經(jīng)過高溫染液的反復(fù)沖刷實現(xiàn)著色。在繞帶時布帶太松、太緊或排布不規(guī)律都會使染液不能均勻、充分地穿透所有布帶或?qū)е虏紟М惓P巫?,?dǎo)致染色質(zhì)量不合格。目前我國主要拉鏈廠家的染色一次合格率均低于60%,導(dǎo)致大量布帶重復(fù)染色,甚至報廢,造成嚴重浪費。

        傳統(tǒng)的繞帶機采用人工操作,根據(jù)操作人員的感覺控制各種繞帶參數(shù),導(dǎo)致最終的染色效果一致性差,合格率低。數(shù)控繞帶機利用PLC實現(xiàn)布帶張力、繞帶速度和排布規(guī)律設(shè)定數(shù)字化,通過人機界面可設(shè)定各項繞帶工藝參數(shù),繞帶過程工藝穩(wěn)定可控,染色合格率明顯提高。

        2 數(shù)控繞帶機的結(jié)構(gòu)

        拉鏈數(shù)控繞帶機的結(jié)構(gòu)示意圖如圖1所示。

        圖1 數(shù)控繞帶機結(jié)構(gòu)示意圖Fig.1 Schematic diagram of the structure of the CNC tape winding machine

        2.1 進料電機

        進料電機的作用是將布帶從料筒中拉出,輸送到緩沖器,在此過程中克服布帶傳輸過程中的阻力,確保纏繞過程布帶中張力不受外界阻力的影響,使布帶的張力可控。進料速度要根據(jù)用戶設(shè)定的繞帶速度進行調(diào)整,同時還要響應(yīng)布帶因打結(jié)、阻塞等外部阻力突變等因素造成的布帶速度突變,因此該電機采用變頻器驅(qū)動,以適用不同的速度要求。

        2.2 緩沖器

        緩沖器主體結(jié)構(gòu)是一個可以上下滑動的浮動轉(zhuǎn)輪,浮動轉(zhuǎn)輪通過鏈條帶動緩沖器高度編碼器旋轉(zhuǎn),通過對編碼器的輸出脈沖進行計數(shù)就可以測量出緩沖器的高度。進料電機的旋轉(zhuǎn)速度根據(jù)緩沖器的高度數(shù)據(jù)進行調(diào)節(jié),當(dāng)緩沖器高度偏高時,說明進料電機速度偏低,需要增加進料電機速度,反之則需要降低速度。

        同時,緩沖器也具有保護布帶的功能,在遇到緊急情況設(shè)備急停時,由于卷筒的慣性較大,會因慣性繼續(xù)旋轉(zhuǎn),此時緩沖器上升起到緩沖作用,防止布帶被扯斷或拉扯變形。

        2.3 計數(shù)輪

        計數(shù)輪是一個摩擦系數(shù)很高的金屬輪,布帶在運動過程中帶動計數(shù)輪轉(zhuǎn)動,在計數(shù)輪后面同軸安裝了一個編碼盤和對射光電開關(guān),通過對光電開關(guān)輸出的脈沖計數(shù)就可以測量繞制的布帶長度,通過測量其頻率計算出布帶速度。

        2.4 張力控制

        張力控制輪與計數(shù)輪同軸安裝,其核心部件是一個磁粉制動器,通過調(diào)節(jié)張力控制輪的電流可以調(diào)節(jié)器阻力,改變布帶張力,從而控制布帶的松緊程度。張力控制由PLC輸出的模擬電壓通過一個電流放大器進行控制,程序中根據(jù)用戶的張力設(shè)定數(shù)據(jù)輸出不同的模擬電壓,從而調(diào)節(jié)繞帶過程中的張力,使布帶的松緊程度符合染色工藝的要求。

        2.5 橫桿電機

        橫桿電機帶動擺臂左右移動,使布帶在卷筒上形成規(guī)則的螺旋分布,通過調(diào)節(jié)橫桿電機的速度就可以調(diào)節(jié)螺旋的節(jié)距,以適應(yīng)不同布帶繞帶工藝要求。橫桿電機與卷筒的旋轉(zhuǎn)是聯(lián)動關(guān)系,要確保卷筒每轉(zhuǎn)一轉(zhuǎn),橫桿移動一個節(jié)距,為確保控制精度,橫桿電機采用的是交流伺服電機[1]。

        2.6 卷筒電機

        卷筒電機帶動卷筒轉(zhuǎn)動,將布帶纏繞在卷筒上,改變卷筒電機的速度就可以控制繞帶速度。繞帶工藝要求布帶恒線速度,而在繞帶機運行過程中隨著布帶的不斷增加,其旋轉(zhuǎn)半徑會逐漸變大,因此卷筒電機的速度是連續(xù)變化的。該電機采用普通三相異步電動機,用變頻器實現(xiàn)無級調(diào)速。

        3 繞帶機控制系統(tǒng)硬件設(shè)計

        數(shù)控繞帶機控制系統(tǒng)控制進料電機、橫杠電機和卷筒電機的速度和磁粉制動器的制動力,以達到不同繞帶工藝要求。本數(shù)控繞帶機采用施耐德M258系列 PLC和變頻器、伺服驅(qū)動器實現(xiàn)對三個電機的速度控制,通過模擬量模塊實現(xiàn)張力控制,控制系統(tǒng)的拓撲結(jié)構(gòu)如圖2所示。

        圖2 數(shù)控繞帶機控制系統(tǒng)拓撲結(jié)構(gòu)Fig.2 Topological structure of CNC tape winding machine control system

        系統(tǒng)中,卷筒電機和進料電機為三交流相異步電機,采用變頻器驅(qū)動,橫桿電機采用交流永磁同步伺服電機及配套伺服器驅(qū)動。PLC通過CANBUS總線控制變頻器和伺服器驅(qū)動器,實現(xiàn)速度控制、起??刂坪蜖顟B(tài)監(jiān)測。

        系統(tǒng)的人機界面選用施耐德HMIGXO系列觸摸屏,該觸摸屏的通過MODBUS總線與PLC相連。通過觸摸屏可以操作繞帶機和設(shè)定各種繞帶工藝。

        施耐德M258是一種高性能的PLC,具有較大存儲空間、本機自帶CANBUS、MODBUS和工業(yè)以太網(wǎng)接口、具有USB接口、8路200kHz的高速計數(shù)器和高速脈沖輸出,該PLC的運行速度較快,布爾指令執(zhí)行時間為22ns,其性能完全滿足繞帶機的控制要求。

        變頻器采用施耐德ATV312系列變頻器,伺服驅(qū)動器采用施耐德Lexium23A系列伺服,它們都自帶CANBUS總線接口,可以通過簡易的網(wǎng)線與PLC相連接,通過簡單的參數(shù)設(shè)置就可以與PLC通信。

        4 繞帶機軟件設(shè)計

        4.1 電機的速度控制

        4.1.1 卷筒電機的速度控制

        卷筒在繞帶過程中隨著布帶的堆疊,其旋轉(zhuǎn)半徑逐漸變大,而繞帶工藝要求按照設(shè)定速度進行恒線速度繞帶,因此卷筒電機的速度在繞帶過程中是不斷變化的,最終實現(xiàn)布帶速度的恒定為用戶設(shè)定值。

        如圖1所示,通過測量計數(shù)輪后面的計數(shù)編碼盤的脈沖頻率可以計算出實際的布帶速度,將實際速度與設(shè)定速度相減得到速度誤差,采用數(shù)字化的PID運算,計算出卷筒轉(zhuǎn)速,具體程序如下:

        程序中current_belt_speed為實際的布帶速度,該值由PLC的高速計數(shù)器以1s為周期對計數(shù)編碼盤的脈沖進行計數(shù)并計算后獲得;set_belt_speed是設(shè)定的布帶速度;reel_PID_P、reel_PID_I、reel_PID_D是PID運 行中的比例、積分、微分系數(shù),可以通過HMI設(shè)定,在調(diào)試時修改這幾個參數(shù)直到實際的布帶速度與設(shè)定速度的誤差小于1%,且實際速度穩(wěn)定,沒有出現(xiàn)大幅度波動。Reel_speed是計算結(jié)果,已經(jīng)被轉(zhuǎn)換成了和變頻器頻率對應(yīng)的頻率值,單位為0.1Hz,該數(shù)值直接寫入卷筒變頻器的速度設(shè)定映射地址。

        4.1.2 進料電機速度控制

        進料電機速度根據(jù)緩沖器的高度計算,也采用PID算法,具體程序如下:

        程序中current_buffer_high是緩沖器實際高度,set_buffer_high為緩沖器的設(shè)定高度,buffer_PID_P、buffer_PID_I、buffer_PID_D分別是進料電機速度PID運算中的比例、積分、微分參數(shù),通觸摸屏可以設(shè)定這幾個數(shù)據(jù),在調(diào)試時要反復(fù)修改這幾個參數(shù),直到緩沖器在穩(wěn)定在設(shè)定高速,上下擺幅較小。進料電機速度計算結(jié)果需要轉(zhuǎn)換成以0.1Hz為單位的整形數(shù)據(jù),通過CANBUS總線控制寫入進料變頻器,控制進料電機速度。

        4.1.3 橫桿電機速度控制

        橫桿電機的運動主要滿足卷筒每轉(zhuǎn)一圈,擺臂隨動移動一個節(jié)距,因此橫桿電機的速度取決于設(shè)定節(jié)距的大小和卷筒轉(zhuǎn)速。在卷筒傳動軸上安裝了旋轉(zhuǎn)編碼器,通過PLC的高速計數(shù)器可以測量出卷筒的轉(zhuǎn)速。橫桿電機轉(zhuǎn)速計算方法如下:

        bar_speed:= set_Pitch*reel_current_speed*0.746;

        bar_speed_rulst:=real_to_int(bar_speed)

        程序中set_Pitch是設(shè)定節(jié)距,reel_current_speed是當(dāng)前卷筒速度,常數(shù)0.746是機械傳動比換算后得到的系數(shù),由橫桿的機械傳動的參數(shù)決定。計算結(jié)果需要轉(zhuǎn)換為整形數(shù)據(jù),單位為0.2轉(zhuǎn)/分,改數(shù)據(jù)通過橫桿伺服在CANBUS上的映射地址寫入驅(qū)動器,調(diào)節(jié)橫桿電機速度。

        4.2 張力控制

        根據(jù)染色工藝要求,布帶張力隨著纏繞的布帶的長度增加而增加,由于染色工藝的復(fù)雜性,二者之間并非線性關(guān)系,因此本系統(tǒng)采用5個點(不含零點)定義布帶長度與張力的關(guān)系曲線,每個點對應(yīng)一組長度數(shù)據(jù)和張力數(shù)據(jù),采用分段線性化計算張力控制值。張力控制數(shù)據(jù)由用戶根據(jù)需要通過觸摸屏設(shè)定,默認長度為0時張力設(shè)定為0。張力控制程序如下:

        程序變量表:

        current_tension_percentage為計算后的張力控制給定值。系統(tǒng)中在張力控制器后設(shè)置了張力檢測裝置,對張力進行檢測,實現(xiàn)閉環(huán)控制,采用PID算法以提高控制張力控制精度[2,3]。張力PID計算結(jié)果通過換算后經(jīng)D/A模塊輸出張力控制電壓。

        current_tension_value:=REAL_TO_INT(current_tension_percentage*10000)

        張力控制電壓通過D/A模塊輸出,范圍為0-10V,系統(tǒng)中配置對應(yīng)的數(shù)值范圍為0-10000,上式中的常數(shù)10000為換算系數(shù),由系統(tǒng)硬件配置確定。

        在實際使用中,由于張力輪通過摩擦力將張力傳遞給布帶,因此要保持張力輪表面達到一定的粗糙度。張力控制裝置長期使用后張力輪表面磨損會導(dǎo)致摩擦系數(shù)降低,達不到張力控制的需要,出現(xiàn)張力輸出滿幅后張力反饋都無法達到設(shè)定值的情況,為此系統(tǒng)設(shè)計了張力監(jiān)控程序,當(dāng)出現(xiàn)張力控制偏差較大,系統(tǒng)提示張力控制系統(tǒng)失效,需更換摩擦張力輪或檢查磁粉制動裝置。

        5 結(jié)論

        通過PLC及總線實現(xiàn)了拉鏈繞帶過程中的各項工藝數(shù)據(jù)的準確和穩(wěn)定的控制,該系統(tǒng)在福建潯興、浙江偉星等國內(nèi)龍頭拉鏈企業(yè)投入批量應(yīng)用,形成系列產(chǎn)品。本系統(tǒng)有效地消除了人為因素對繞帶質(zhì)量的影響,提升了拉鏈染色的一次合格率。

        引用

        [1] 郭建江,吳小峰,范力旻,等.基于施耐德PLC的玻璃橫切機控制系統(tǒng)設(shè)計[J].制造業(yè)自動化,2015(9):138-1402.

        [2] 王春香,王永章,路華,等.精密張力控制系統(tǒng)及其控制精度的研究[J].儀器儀表學(xué)報,2000,21(4):407-408.

        [3] 任勝樂.纖維纏繞運動中精密張力控制系統(tǒng)的研究[D].哈爾濱:哈爾濱工業(yè)大學(xué),2007.

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