陳 哲
(長沙有色冶金設(shè)計研究院有限公司,湖南 長沙 410019)
尾礦壩分兩大類型[1],一類是初期壩用當?shù)赝?、石材料筑成,后期壩用尾礦筑成,多為透水壩;另一類是整個壩體全用當?shù)赝?、石材料一次性筑成,一般用于尾礦顆粒很細,不能用于堆積筑壩的情況,多為不透水壩?;炷林亓问且淮涡孕拗驳V壩經(jīng)常采用的一種壩型,但其與水利工程重力壩存在很大不同,主要區(qū)別在于:(1)所受荷載不同,分別為選礦后濕排礦漿荷載和水荷載;(2)尾礦壩壩體結(jié)構(gòu)簡單,沒有泄洪孔、閘門、廠房、廊道、進水孔等專門設(shè)施;(3)壩體斷面單一,無溢流壩段等。針對以上特點,本文依托廣西某排泥庫埋石混凝土外壩,通過合理的埋石率理論設(shè)計方法及埋石混凝土施工方法,探尋埋石混凝土的應(yīng)用經(jīng)濟效果,總結(jié)經(jīng)驗,為類似工程提供參考。
廣西某氧化鋁企業(yè)HY公司配套堆積型鋁土礦,采用洗礦工藝,天然水沖洗礦石,粗顆粒均作為礦石運往氧化鋁廠,細粒級礦泥漿經(jīng)濃密后送往排泥庫儲存。礦泥很細,尤以黏、膠粒含量高,不能用礦泥漿自身沉積堆壩,且極難排水固結(jié),一般采用一次性筑壩方式堆存。LH排泥庫是HY公司洗礦廠配套排泥庫,利用天然洼地及四周5座埋石混凝土壩堆存礦泥,終期標高955m,最大壩高53m,總庫容2885萬m3。
以LH排泥庫1號壩(見圖1)為例,壩底標高902m,壩頂標高955m,壩高53m,壩頂寬4.5m,壩軸線長110.32m,上游壩坡上部8m直立,947m標高以下邊坡1∶0.65;下游壩坡上部5m直立,950m標高以下邊坡1∶0.65。壩體橫斷面單一,沿壩軸線共設(shè)6條伸縮縫,將壩體分為7個壩段,其中1~6號壩段長16m,7號壩段長14.32m。壩體采用“金包銀”設(shè)計[2],內(nèi)部為C15埋石混凝土約12萬m3,上游迎水面防滲面板為C25防滲混凝土,壩頂以下直墻段及下游壩坡面1.5m內(nèi)模板拉筋區(qū)為C15素混凝土。
圖1 1號壩橫斷面
設(shè)計合理的埋石率是埋石混凝土的核心,直接影響到埋石混凝土的質(zhì)量及經(jīng)濟效益。根據(jù)混凝土骨料粒徑與塊石粒徑的級配關(guān)系,可以將混凝土埋塊石問題分為連續(xù)級配理論和間斷級配理論兩種[3]。連續(xù)級配理論,即原混凝土骨料最大粒徑接近塊石最小粒徑,如骨料最大粒徑150mm,而塊石粒徑為200~300mm,級配連續(xù)。間段級配理論,即原混凝土骨料最大粒徑與塊石最小粒徑相差較大,如骨料最大粒徑100mm,而塊石粒徑為300~500mm,級配間斷。
(1)根據(jù)連續(xù)級配理論,理想級配曲線可歸納成如下公式計算:
式中:D——最大粒徑;
d——篩孔直徑;
P——通過篩孔的骨料重量占比,%;
n——在1/4~1/2范圍變化;
K——根據(jù)各個不同的出發(fā)點而得出的不同系數(shù)。根據(jù)公式計算可得骨料粒徑級配,見表1、圖2。
圖2 骨料粒徑級配圖
表1 骨料粒徑級配表
從表1、圖2可以看出,假定40mm、80mm或150mm分別為原混凝土中的最大骨料粒徑,在此以上的各種骨料是后埋進去的塊石,很明顯,隨著原混凝土骨料最大粒徑的減小,塊石粒徑的加大,則埋石率也隨之增加。當最大骨料粒徑為40mm、塊石粒徑為500mm時,理論埋石率可達71.6%;最大骨料粒徑為150mm、塊石粒徑為300mm時,則理論埋石率為29.3%。但是,在上述兩種級配的埋石率情況下,5mm以下顆粒含量只有10.3%~12.9%,顯然太少了。這樣組成的混凝土,在一般水灰比的情況下,可說是毫無流動性,無法施工[4];如要保持一定的水灰比,必然要增加水泥用量,這與上述埋石率所能節(jié)約的水泥用量是相矛盾的。因此,考慮到必要的5mm以下的細顆粒含量,實際可能埋石率將低于表中所列的理論埋石率。另外石料粒徑級配跨度較大,對混凝土骨料及塊石的制備要求較高,工序繁瑣復(fù)雜。
按間斷級配的理論,假定塊石為等徑球體或橢圓體,按一定的形式排列,如平排排列、平面相錯排列、立面相錯排列等,最大埋石率可能達50%~70%,但要求塊石粒徑是原混凝土的骨料最大粒徑的2.4~7倍。以上是在假定塊石與骨料相互貼密、空隙率最小的理想條件下得出的,實際上兩者之間不可能互相貼密,同時,要求其間的砂漿層厚度要有3~4mm,因此塊石粒徑為骨料最大粒徑的6~10倍。
另一方面,由于塊石的形狀實際上都是不規(guī)則的,其實測體積必須按球形或橢圓形體積進行折算(折合系數(shù)一般為0.7左右)。因此,實際可能的最大埋石率還必須乘以折合系數(shù),所以只能達35%~50%左右。而這種數(shù)值只有在塊石直徑大于骨料粒徑2.4~7倍的條件下才能達到。而我國當前采用的骨料粒徑已達80~150mm,塊石粒徑在300mm左右,所以實際的埋石率將遠低于這個數(shù)字。只有將骨料粒徑降至30~70mm,埋石率才有可能達到30%~40%。
LH排泥庫所在場地大部分基巖出露地表,為微風化新鮮灰?guī)r,實施現(xiàn)場制備混凝土骨料及塊石?;?guī)r飽和抗壓強度不小于55MPa,軟化系數(shù)不小于0.80,滿足設(shè)計要求。根據(jù)上述理論分析、現(xiàn)場施工條件及簡化石料制備要求,LH排泥庫埋石混凝土按照間斷級配理論實施較為合理,技術(shù)指標如下:
(1)原混凝土骨料粒徑控制在50~100mm;
(2)塊石粒徑控制在300~500mm,形狀宜為塊,不應(yīng)采用片狀或者長條形狀(長寬比大于2.5∶1)[5];
(3)設(shè)計埋石率30%。
決定埋石混凝土質(zhì)量的主要有四個因素:原混凝土的物理力學性能、塊石的物理力學性能、原混凝土與塊石之間的膠結(jié)強度、埋石率。其中前三個因素,主要受到現(xiàn)場石料性能及制備條件的影響,而是否能夠達到設(shè)計的埋石率關(guān)鍵在于施工技術(shù)。因此,要提高埋石混凝土的質(zhì)量,研究便捷、高效的施工技術(shù)至關(guān)重要。
目前我國采用的埋石混凝土施工方法,主要有先埋石后振搗和先振搗后埋石兩種。埋石混凝土是塊石經(jīng)過振搗力量組成到混凝土中去的,很顯然,先埋后振比先振后埋要好。但是根據(jù)實際情況,先埋后振中如何埋同樣值得研究。
根據(jù)LH排泥庫現(xiàn)場施工條件和要求,在確保質(zhì)量的前提下,盡可能簡化施工工序,加快施工進度,因此采用塊石攪拌施工法。該方法類似于混凝土攪拌原理,即在澆筑倉位內(nèi)利用預(yù)先入倉的塊石圍擋出攪拌區(qū)域,隨后利用挖掘機將混凝土及塊石在該區(qū)域內(nèi)充分攪拌,使得塊石被混凝土充分濕潤和包裹。最后將塊石混合混凝土平鋪在倉位內(nèi),每層平鋪厚度約50cm,至此埋石混凝土入倉完成,塊石充分地埋入混凝土中,且塊石間距滿足振搗要求[6]。
(1)基面的驗收及倉面的準備。在施工區(qū)周圍設(shè)置擋水圍堰或開挖周邊排水溝以及采取集水坑抽水等措施,阻止場外水流入場內(nèi),并有效排除積水。將巖基上的雜物、泥土及松動巖石清除(混凝土倉面鑿毛或沖毛完成),并沖洗干凈,排除積水和其他雜物,處理完畢,驗收合格后,再放樣立模及簽發(fā)混凝土澆筑指令。
(2)混凝土、塊石入倉。拌合站生產(chǎn)的混凝土通過坍落度等測試合格后,在25min內(nèi)運送至澆筑現(xiàn)場。最佳澆筑方式為使用泵送車澆筑,根據(jù)現(xiàn)場實際條件及工程進度考慮,采用挖掘機入倉澆筑。用于埋石混凝土中的塊石,必須為濕飽,選擇新鮮、完整的巖塊,無風化剝落層或裂紋,石材表面應(yīng)沖洗干凈,不能留有樹根、雜草等污物,所有進倉塊石表面應(yīng)處于濕潤狀態(tài),采用自卸汽車運輸入倉。
(3)鋪料方法。倉位面積約400~600m2,采用平鋪法鋪料,首先全倉首鋪一層約30cm厚混凝土,之后塊石入倉并形成塊石混凝土攪拌區(qū)域,混凝土及塊石在該區(qū)域交替入倉,并充分攪拌。每一層,由挖掘機將拌好的塊石混凝土分層平鋪至全倉,受骨料粒徑控制,分層厚度一般約為50cm,平鋪一層后若骨料凸出高度較大,應(yīng)增加鋪設(shè)素混凝土,使得骨料凸出高度不超過10cm,最后采用插入式振搗棒振搗密實,振搗時間以混凝土不再顯著下沉、不出現(xiàn)氣泡、開始泛漿為準。
(4)混凝土養(yǎng)護及溫控。混凝土澆筑12~18h之內(nèi),開始灑水養(yǎng)護,各部位按設(shè)計要求的養(yǎng)護期進行養(yǎng)護,溢流面適當延長養(yǎng)護期,養(yǎng)護期內(nèi)須保持混凝土面濕潤狀態(tài)?;炷翝仓?,嚴格控制拆模時間,以不造成混凝土表面和棱角受損為準?;炷镣饴对跉鉁伢E變期需要鋪設(shè)草墊進行保溫。埋石混凝土已大幅度降低水泥的使用量,且大比例的塊石含量有利于減少裂縫的產(chǎn)生,因此不需采用專門的混凝土溫控措施。
圖3 工藝流程圖
采用上述設(shè)計理論及施工方法,完成LH排泥庫1號外壩施工,為驗證施工質(zhì)量,在壩頂選取5個點進行鉆孔取芯,根據(jù)樣芯塊石段長度,對實際埋石率進行統(tǒng)計,并選取樣芯進行強度檢測,結(jié)果見表2。
表2 LH排泥庫1號壩體樣芯埋石比率及抗壓強度
根據(jù)表2可知,LH排泥庫1號壩平均抗壓強度27.2MPa,遠超C15混凝土強度;平均埋石率32.24%,基本符合理論設(shè)計要求;減少相應(yīng)的常態(tài)混凝土用量約4萬m3,降低大壩造價約1000萬元。同時1號壩體未出現(xiàn)任何溫度裂縫,相應(yīng)地減少了相關(guān)溫控措施的投入。
依托LH排泥庫工程,結(jié)合相關(guān)理論分析,關(guān)于埋石混凝土在一次性筑壩尾礦壩中的應(yīng)用得出如下經(jīng)驗,可供類似工程參考。
(1)現(xiàn)場制備混凝土骨料及塊石,采用間斷級配理論設(shè)計埋石率較為經(jīng)濟合理。
(2)塊石攪拌法是一種高效、便捷的埋石混凝土施工方法,施工速度快,塊石與混凝土結(jié)合好,且保障了混凝土施工質(zhì)量。
(3)埋石混凝土可大幅降低壩體造價,減少溫控投入的同時可基本消除混凝土溫度裂縫,可大力推廣應(yīng)用。