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        鎳鐵礦熱爐自焙電極硬斷原因分析及處理實(shí)踐

        2022-09-22 07:02:04紀(jì)江林孫如意余祖亮
        山西冶金 2022年5期
        關(guān)鍵詞:礦熱爐鎳鐵外因

        紀(jì)江林,孫如意,余祖亮

        (廣西北港新材料有限公司,廣西 北海 536000)

        電極是礦熱爐能夠發(fā)揮冶煉作用的核心,是將電能轉(zhuǎn)化為熱能的橋梁[1-2]。國內(nèi)鐵合金礦熱爐通常采用成本較低的自焙電極,在鎳鐵礦熱爐冶煉過程中,電極糊正常消耗量約為5~7 kg/t,成本占比極小,但其消耗的連續(xù)性對礦熱爐的穩(wěn)定運(yùn)行和生產(chǎn)指標(biāo)具有重要的影響[3]。隨著國家逐步推進(jìn)“兩碳”舉措,落后產(chǎn)能逐步淘汰,低水平冶煉設(shè)施建設(shè)被嚴(yán)令禁止,這都將促進(jìn)礦熱爐向大型化、高效化方向發(fā)展,而電極硬斷事故也將對大型礦熱爐的冶煉產(chǎn)生更為重大的影響[4]。因此,如何避免自焙電極硬斷事故是礦熱爐生產(chǎn)中需長期重視的問題。

        1 電極硬斷產(chǎn)生的影響

        某公司有2臺(tái)36 000 kVA鎳鐵礦熱爐,每臺(tái)礦熱爐有3根直徑為1 300 mm的自焙電極,電極把持器采用組合式把持器,電極極心圓直徑為4 800 mm。在生產(chǎn)過程中曾多次發(fā)生電極硬斷事故,給公司造成了巨大損失。所用電極糊理化參數(shù)如表1所示。

        表1 電極糊理化參數(shù)表

        該公司鎳鐵礦熱爐在連續(xù)兩個(gè)月內(nèi)共發(fā)生3次電極硬斷事故,造成停爐時(shí)間長達(dá)2 844 min,造成的直接經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)數(shù)十萬元。根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn),一次電極硬斷事故至少需要5 d時(shí)間來恢復(fù)爐況,若是電極硬斷過長,則需要進(jìn)行“死相”焙燒,緩慢壓放,對生產(chǎn)的影響時(shí)間將更久。

        2 自焙電極硬斷原因分析

        2.1 電極硬斷內(nèi)因

        電極糊在電極殼內(nèi)經(jīng)歷固態(tài)—軟化熔融—燒結(jié)成為電極的過程,電極石墨化程度越高,強(qiáng)度越高,若電極在燒結(jié)時(shí)出現(xiàn)分層,則會(huì)出現(xiàn)掉頭硬斷現(xiàn)象,電極糊如圖1所示。冶煉過程中,對鎳鐵礦熱爐電極進(jìn)行埋弧操作,電流在爐內(nèi)的回路有兩條:一是電極—電弧—熔融礦物—電極主回路;二是電極—爐襯—電極分回路。這使得爐內(nèi)磁場條件復(fù)雜,電極在爐內(nèi)不僅要參與電化學(xué)反應(yīng),還要承受大電流、高溫、電磁力、機(jī)械壓力、塌料沖擊等,因此電極應(yīng)具有良好的抗熱震性、導(dǎo)電性、機(jī)械強(qiáng)度、抗氧化性、雜質(zhì)低等條件[5]。質(zhì)量優(yōu)良的電極糊才能夠滿足礦熱爐冶煉工藝的要求,其石墨化后的電極抗裂、抗斷性能更好。電極糊演變示意圖如圖2所示。

        圖1 電極糊

        圖2 電極糊演變示意圖

        2.2 電極硬斷外因

        選取5個(gè)發(fā)生電極硬斷事故的月份為樣本,通過對電極硬斷原因進(jìn)行統(tǒng)計(jì),分析出造成電極硬斷的主要外因。電極硬斷外因統(tǒng)計(jì)情況如表2所示。

        表2 電極硬斷外因統(tǒng)計(jì)

        根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,對上述造成電極硬斷的原因進(jìn)行分析驗(yàn)證,得出該公司電極硬斷的實(shí)際影響因素:

        1)工作端偏長。當(dāng)對工作端長度判斷不準(zhǔn)確時(shí),電極壓放次數(shù)增加,導(dǎo)致電極工作端偏長,電流密度大,電極抬升,坩堝區(qū)縮小,爐況異常,同時(shí)也會(huì)因頻繁操作電極而導(dǎo)致電極端頭易開裂。

        2)電極糊柱高度過低。糊柱高度過低會(huì)造成糊柱下部所受壓力小,填充松散,無法燒結(jié)成足夠強(qiáng)度的電極,電極消耗快且易斷裂。

        3)供料不穩(wěn)定。由于回轉(zhuǎn)窯耐材多次脫落,導(dǎo)致回轉(zhuǎn)窯多次停窯,焙燒砂供應(yīng)波動(dòng)大,需在短時(shí)間內(nèi)對礦熱爐功率進(jìn)行大幅調(diào)整,導(dǎo)致電極硬斷。

        4)停爐送電后電流及功率恢復(fù)過快。電流及功率恢復(fù)快使電極溫度升高過快,造成電極開裂和燒結(jié)分層。

        5)爐蓋漏水。電極周圍的爐蓋冷卻水滲漏到電極表面,發(fā)生打弧現(xiàn)象,造成電極冷熱不均,局部發(fā)黑,從而導(dǎo)致電極熱應(yīng)力增大而出現(xiàn)裂紋斷。另兩根工作正常的電極中,相同部位未發(fā)生發(fā)黑、過冷、水或者其他液體滲漏的現(xiàn)象。

        6)電極殼質(zhì)量。通過對現(xiàn)場電極殼檢查,發(fā)現(xiàn)電極殼焊縫焊透、致密無夾渣、氣孔,并打磨光滑平整,無歪斜,內(nèi)外部保持清潔無異物,達(dá)到工藝要求,同時(shí)也沒有凹陷、彎曲現(xiàn)象。證明電極殼質(zhì)量不是電極硬斷的影響因素。

        7)操作不當(dāng)。經(jīng)調(diào)查,在3個(gè)工作班組中僅有2個(gè)人對操作崗位技術(shù)知識掌握不夠全面,但其崗位職責(zé)并非引發(fā)電極硬斷的關(guān)鍵原因。

        3 電極硬斷事故處理措施

        1)提高二次電壓,電壓提高后,電極插入深度變淺;適當(dāng)升高料面高度,將料管長度從2.1 m縮短為2.0 m,在料管燒損變短后,可以適當(dāng)延長更換時(shí)間。

        2)對回轉(zhuǎn)窯耐材重新砌筑,以減少停窯的時(shí)間;若出現(xiàn)局部小塊脫落情況時(shí),應(yīng)避免頻繁停窯,轉(zhuǎn)為集中處理。

        3)在爐蓋靠近電極的位置斷掉冷卻水,直接采用澆注料;控制好電極插入深度;調(diào)整好合適的二次電壓。

        4)將糊柱高度由1.5 m調(diào)整為2.8 m;責(zé)令加糊人員按時(shí)校正纜繩,保證糊柱高度的精度。

        4 實(shí)施效果

        通過落實(shí)相關(guān)措施,該公司礦熱爐電極未再發(fā)生過硬斷事故,有效提高了設(shè)備運(yùn)行率,降低了因電極硬斷造成的生產(chǎn)損失,同時(shí)證明了該公司所用電極糊無質(zhì)量問題。

        5 結(jié)論

        根據(jù)生產(chǎn)實(shí)踐,統(tǒng)計(jì)分析出鎳鐵礦熱爐電極硬斷主要原因?yàn)楣ぷ鞫似L、供料不穩(wěn)定、電極糊柱高度過低、爐蓋漏水、停爐送電后電流及功率恢復(fù)過快等。經(jīng)過實(shí)施相應(yīng)的解決措施,避免了礦熱爐電極硬斷事故的再次發(fā)生。

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