梁宇強,鐘 建,劉 政
(東方電氣集團東方電機有限公司,四川省德陽市 618000)
水輪發(fā)電機導(dǎo)軸承的作用是:承受機組轉(zhuǎn)動部分的徑向機械不平衡力和電磁不平衡力,維持機組主軸在軸承間隙范圍內(nèi)穩(wěn)定運行。調(diào)試階段要在各個工況下進行軸承熱穩(wěn)定試驗,以驗證機組在長時間運行時軸承溫度是否能穩(wěn)定在設(shè)定值范圍以內(nèi)。某水電機組首臺機組調(diào)試階段作軸承熱穩(wěn)定試驗時,出現(xiàn)下導(dǎo)瓦溫度偏高,熱不穩(wěn)定現(xiàn)象。本文從分析導(dǎo)瓦損耗及熱傳遞原理入手,研究了油溫對導(dǎo)瓦溫度及熱穩(wěn)定的影響,提出了相應(yīng)的解決措施,并通過真機試驗驗證了該措施的有效性,為后續(xù)電站處理類似問題提供了參考。
該機組為半傘結(jié)構(gòu),推力軸承與下導(dǎo)軸承合用一個油槽,采用外加泵方式進行潤滑油外循環(huán),并采用3臺板式換熱器進行潤滑油冷卻,其中2臺投入工作,1臺備用。外循環(huán)潤滑油總管進入下機架后分成兩路供油,一路給推力軸承供油,另一路給下導(dǎo)瓦供油,并采用瓦間設(shè)置噴管的供油方式。推力及下導(dǎo)的油量分配可以同通過推力供油支管及下導(dǎo)供油支管上的閥門開度進行調(diào)節(jié)。
機組首次開機運行3h后下導(dǎo)瓦溫沒有穩(wěn)住跡象,一直往上漲,至停機時溫度最高的12號瓦溫已達77℃,遠超報警溫度65℃,且仍然以每小時3℃的趨勢增長,不滿足軸承熱穩(wěn)定判定要求(每小時溫度變化小于1℃)。12號瓦運行數(shù)據(jù)如表1、圖1所示:
圖1 12號瓦熱穩(wěn)定曲線圖Figure 1 Thermal stability curve of the 12# guide bearing
表1 首次開機運行3h后12號瓦溫數(shù)據(jù)Table 1 Date of 12# guide bearing after operating for 3h
綜上,下導(dǎo)瓦主要面臨兩個問題:一個是軸瓦溫度偏高,二是無法達到熱穩(wěn)定。
通常瓦溫高的原因可以先從冷卻器換熱效果差入手分析。如果潤滑油產(chǎn)生的損耗遠大于冷卻器帶走的損耗,則可以冷卻器換熱容量偏小,無法對潤滑油充分冷卻。
根據(jù)熱力學(xué)公式:流體帶走的熱量與流量有如下關(guān)系式:
式中:Cp——流體比熱容,;對于46號汽輪機油,30℃油溫時對應(yīng)比熱為0.451;水在20℃時比熱大概為1。
Qp——流量,m3/h,該案例中對應(yīng)油流量300,水流量為160。
Δt——溫升,K,該案例中對應(yīng)油溫升為8.2,水溫升為6.78。
γ——流體密度,kg/m3,46號汽輪機油在30℃時對應(yīng)值為888;水在20℃時對應(yīng)998。
上述數(shù)據(jù)代入式(1)計算可得:
潤滑油帶走軸承的損耗近似等于水帶走的損耗;理論上由于管路具有一定的散熱功能,P水應(yīng)略小于P油,出現(xiàn)上述偏差可認為是測溫電阻測量偏差引起的??傮w而言,可以得出初步分析結(jié)論是冷卻器散熱容量并無問題。因此瓦溫高及熱不穩(wěn)定問題不在冷卻端,而是在發(fā)熱端,即潤滑油無法快速帶走軸承損耗引起的。
為了解決上述問題,首先對導(dǎo)瓦損耗產(chǎn)生機理以及熱平衡原理進行分析。
潤滑油被滑轉(zhuǎn)子旋轉(zhuǎn)帶入導(dǎo)瓦與滑轉(zhuǎn)子之間的間隙以后會受到瓦面、滑轉(zhuǎn)子面的剪切力,對滑轉(zhuǎn)子面以及瓦面產(chǎn)生摩擦阻力并產(chǎn)生摩擦熱。同時油膜分子在層流狀態(tài)下也相互摩擦產(chǎn)生熱量。這些熱量一部分被潤滑油通過導(dǎo)瓦出油邊帶走,另一部分通過潤滑油與軸瓦、滑轉(zhuǎn)子之間的對流換熱帶走,以及導(dǎo)瓦、滑轉(zhuǎn)子與其周圍的空氣的換熱帶走[1]。對于傳統(tǒng)的浸泡潤滑軸承,還可以通過導(dǎo)瓦、滑轉(zhuǎn)子與浸泡的潤滑油換熱帶走。上述熱量產(chǎn)生與傳遞路徑圖如圖2所示。
圖2 導(dǎo)瓦熱量產(chǎn)生及傳遞示意圖Figure 2 Sketch of the heat generation and transfer of the guide bearing
導(dǎo)軸承達到熱平衡的條件是:單位時間內(nèi)軸承所產(chǎn)生的摩擦熱量P0等于同時間內(nèi)流動的油帶走的熱量P1與滑轉(zhuǎn)子、導(dǎo)瓦散發(fā)的熱量P2,P3的總和,即;
本案例中的導(dǎo)瓦并未完全浸泡在潤滑油中,而是采用了較低液位的潤滑方式。從上述熱傳導(dǎo)路徑圖可以看出,導(dǎo)瓦熱量無法快速通過潤滑油帶走,只能通過空氣熱對流散熱。眾所周知,空氣傳熱能力遠遠低于潤滑油,因此導(dǎo)致導(dǎo)瓦上導(dǎo)的熱量很難被快速帶走。如果傳遞到導(dǎo)瓦的熱量P3大于導(dǎo)瓦散發(fā)到空氣中的熱量,則會在導(dǎo)瓦上形成熱量積累,導(dǎo)致瓦溫持續(xù)升高,熱穩(wěn)定時間比常規(guī)浸泡潤滑的軸承更加漫長甚至無法達到熱平衡。
從上述熱傳遞分析圖可以看出,在導(dǎo)瓦散熱能力比傳統(tǒng)浸泡式軸承要弱的情況下,要降低導(dǎo)瓦溫度,并盡快實現(xiàn)導(dǎo)瓦熱平衡,需要盡量減少傳遞到導(dǎo)瓦上的熱量P3,這就需要從兩個方面入手:一方面需要減少熱源產(chǎn)生的熱量P0,另一方面要增大從導(dǎo)瓦出油邊流走的潤滑油帶走的熱量P1。
根據(jù)文獻[2],潤滑油進入瓦面后因摩擦產(chǎn)生的損耗P0為:
其中最小油膜厚度hmin為
式中:m——瓦塊數(shù);
B——瓦軸向長度,cm;
L——瓦周向長度,cm;
D——負載系數(shù),由L/B決定;
n——摩阻系數(shù),由L/B決定;
λ——潤滑油的黏度系數(shù),kg·s/m2;
Vn——滑轉(zhuǎn)子面的線速度 ,m/s;
p——導(dǎo)瓦比壓,kg/cm2。
將式(5)代入式(4)并整理得:
當(dāng)一個機組設(shè)計好以后,瓦塊數(shù)m、瓦尺寸B和L,瓦負荷p以及轉(zhuǎn)速Vn都是確定了的,因此除了潤滑油黏度λ外,式(6)其余因子乘積是個常數(shù),不妨設(shè),則式(6)可簡寫為
由此可見,降低熱源損耗P0,需要降低潤滑油黏度系數(shù)λ。該系數(shù)受溫度影響較大,溫度越高,黏度系數(shù)就越小。因此可以提高冷油溫度來降低進入瓦面潤滑油的黏度。值得注意的是,文獻[3]也提到過電站冬季水溫低,導(dǎo)致油溫低,從而瓦溫升高的現(xiàn)象。由此可見,提高油溫對降低瓦溫是有理論及實例支撐的。
在增大潤滑油帶走損耗能力P1方面,根據(jù)式(1)可知,流量Qp是可以人為調(diào)節(jié)的,因此,增大P1最直接手段就是增大流量Qp。提高進入瓦面的潤滑油流量的方法很多,其一是增加下導(dǎo)瓦供油流量,其二是將導(dǎo)瓦進油邊斜坡的斜度增大,并加大導(dǎo)瓦抱軸間隙,使更多潤滑油進入摩擦面。鑒于第二個措施需要打開油槽并拆出導(dǎo)瓦處理,需要更多的處理時間。在調(diào)試試驗安排比較緊湊情況下,先考慮只增加導(dǎo)瓦供油量。
綜上分析,確定降低瓦溫及實現(xiàn)導(dǎo)瓦熱平衡兩個措施:
(1)減少冷卻器冷卻水量,提高冷油溫度,通過降低潤滑油黏度來降低軸承損耗。
(2)增大下導(dǎo)瓦油量分配比例,提高潤滑油帶走損耗能力。
為了找到使導(dǎo)瓦處于最優(yōu)的工作狀態(tài)的油溫、油量等參數(shù),在調(diào)試過程中做了多次試驗,在一臺冷卻器上反復(fù)調(diào)整不同冷卻水閥門開度來調(diào)節(jié)冷油溫度,同時不斷調(diào)整推力與下導(dǎo)供油量的分配比例。為了便于對比,現(xiàn)將溫度最高的12號瓦的多次試驗的關(guān)鍵參數(shù)及主要測量結(jié)果見表2。
表2 抽水工況12號下導(dǎo)瓦在不同冷卻條件下的溫度對比表Table 2 Temperature comparison for different cooling condition of the 12# guide bearing
從序2與序5對比可知:下導(dǎo)油流量相同情況下,通過減少冷卻器冷卻水量提高油溫,運行4h后的瓦溫可以從68.89℃降低到64.84℃(且是在最初瓦溫較高的情況下),最后一個小時瓦溫上升速度已經(jīng)大幅度減緩,滿足熱平衡考核標準;序3與序4的對比結(jié)果同樣滿足這個規(guī)律。可見,提高潤滑油溫度,對于降低瓦溫,促進導(dǎo)瓦盡快進入熱平衡是有效的。
序5和序6對比可知,在冷卻器冷卻水流量相同情況下,提高下導(dǎo)潤滑油油流量,可以使導(dǎo)瓦最高溫度降低大約1℃,并且最后一個小時溫度上升更加平緩,也就意味著可以更快達到熱穩(wěn)定??梢?,提高潤滑油流量對于降低瓦溫,促進導(dǎo)瓦盡快進入熱平衡也是有效的。
序2和序4對比可知,序2潤滑油量大,但是冷卻水多,油溫低;而序4潤滑油量少,但冷卻水少,油溫高;在此條件下,序4最高瓦溫卻更低,溫度上升更平緩,說明加大潤滑油流量和提高油溫兩個因素中,提高油溫對于降低瓦溫,促進導(dǎo)瓦盡快進入熱平衡作用更大。
序4和序6對比可知,序6熱油溫度略高于序4,但是瓦溫及最后一小時溫度上升幅度卻沒有延續(xù)前面“油溫越高,瓦溫越低,熱平衡越快”的規(guī)律,說明油溫也不是越高越好,應(yīng)該存在一個臨界最優(yōu)值,油溫超過了這個臨界值會導(dǎo)致瓦溫進一步上升。
經(jīng)過上述試驗,確認了提高油溫和增加進入瓦面潤滑油流量的措施是有效的。但是導(dǎo)瓦溫度仍然顯得比較高,導(dǎo)瓦雖然能夠達到熱穩(wěn)定,但時間也比較長。通常導(dǎo)瓦2h就可以達到熱穩(wěn)定,該機組需要3~4h才能達到熱穩(wěn)定。為了徹底解決該問題,在調(diào)試消缺階段,采取了進一步改進措施,包括增大抱瓦間隙,修磨導(dǎo)瓦瓦面增大進出油邊斜度,從而增大導(dǎo)瓦瓦面進油量。經(jīng)過上述處理,導(dǎo)瓦最高溫度從處理前的78℃,降到了60℃以內(nèi),熱穩(wěn)定時間也控制在2.5h左右,成功解決了導(dǎo)軸承溫度高、熱不穩(wěn)定問題(見圖3)。
圖3 采取進一步措施后12號瓦瓦溫曲線圖Figure 3 Temperature curve of the 12# guide bearing after taking further measures
對于導(dǎo)瓦瓦溫過高問題,傳統(tǒng)的處理手段是提高冷卻效果,降低油溫。但是對于潤滑液面較低、軸承大部分裸露在空氣中的結(jié)構(gòu),上述措施無法解決該問題。本文通過分析導(dǎo)瓦熱平衡傳遞路徑,提出了相反的措施,即提高潤滑油溫度,并輔以增大潤滑流量的措施,成功解決了導(dǎo)瓦溫度過高及熱不穩(wěn)定問題,同時還通過對比多個試驗數(shù)據(jù),發(fā)現(xiàn)提高潤滑油溫度比增加進入瓦面潤滑油流量所起的作用更加明顯。上述處理經(jīng)驗對軸承設(shè)計、安裝調(diào)試具有一定的參考價值。
值得注意的是,推力下導(dǎo)外循環(huán)總油流量是一定的,增大下導(dǎo)油量分配的同時,需要兼顧推力油流量減少引起的瓦溫上升。因此,對于合油槽結(jié)構(gòu),建議設(shè)計時外循環(huán)油泵應(yīng)具有足夠的循環(huán)流量,以便在下導(dǎo)“搶油”的情況下,推力仍有一定的油流量裕度。
另外,潤滑油溫度也不是越高越好,因為如果潤滑油油溫過高,黏度過低,必然會導(dǎo)致油膜承載能力降低,導(dǎo)致潤滑失效[4、5、6]。從多個試驗對比也可以看出,隨著油溫升高,到了相同運行時間后瓦溫是先降后升,因此實際調(diào)試過程中不能一味升高油溫,應(yīng)通過多次調(diào)整冷卻水量,觀察熱平衡后瓦溫值,來尋找最佳的油溫[7、8]。