蔣彬彬,方征剛
(柳州五菱柳機動力有限公司,廣西 柳州 545005)
變速器作為整車動力總成的重要組成部分,如在倒擋時發(fā)生打齒異響,而此時倒車車速較低、胎噪小,駕乘人員會對倒擋打齒異響極敏感,引發(fā)較多終端售后抱怨。變速器倒擋打齒異響的故障實質(zhì)是兩個金屬質(zhì)地的齒輪間的硬接觸,以此帶來強烈的金屬撞擊異響聲音,會造成齒輪齒冠部分加快磨損,甚至出現(xiàn)斷裂現(xiàn)象,在嚴(yán)重情況下出現(xiàn)入擋之后咬合不徹底,稍微震動很會容易出現(xiàn)掉擋的現(xiàn)象[1]。
某品牌整車搭配我司某款發(fā)動機,在小批量上市時,時有倒擋打齒異響故障的售后反饋。倒擋打齒產(chǎn)生了嘎嘎的噪聲,倒擋過程沖擊大,手感差,影響了整車倒擋功能的實現(xiàn),引起了顧客極大抱怨,甚至影響了產(chǎn)品口碑。為了消除顧客抱怨,減少索賠損失,亟待通過變速器倒擋異響問題進(jìn)行分析,找出異響原因并加以改進(jìn),使汽車變速器的品質(zhì)得到提升,保證產(chǎn)品品質(zhì)[2,3]。
為找出產(chǎn)生打齒的原因,對售后返回的打齒故障變速器逐一進(jìn)行故障拆解,通過故障拆解,發(fā)現(xiàn)所拆解的倒擋齒輪、倒擋惰輪齒輪磨損嚴(yán)重,有些已經(jīng)出現(xiàn)變鈍或產(chǎn)生翻邊現(xiàn)象,嚴(yán)重的已產(chǎn)生斷齒情況(圖1)。為確認(rèn)相關(guān)子件的尺寸符合性及異物雜質(zhì)情況,首先對打齒相關(guān)變速器殼體相關(guān)尺寸、齒輪清潔度進(jìn)行故障件檢測,檢測結(jié)果顯示尺寸均符合標(biāo)準(zhǔn),同步調(diào)查供應(yīng)商相關(guān)尺寸的制造過程穩(wěn)定性、過程能力,調(diào)查結(jié)果亦顯示制程能力達(dá)標(biāo),穩(wěn)定性受控。
圖1 倒擋齒輪、倒擋惰輪齒輪磨損嚴(yán)重、斷齒
故重點對斷口金相、齒輪材質(zhì)、齒輪疲勞強度等關(guān)鍵因素進(jìn)行解析、設(shè)計復(fù)核,以確認(rèn)設(shè)計對齒輪抗打擊能力的滿足程度和找到問題根因。
在統(tǒng)計售后數(shù)據(jù)中,打齒異響故障集中在1 萬-3萬公里的居多,在整車進(jìn)行倒擋操作時,倒擋齒輪存在瞬間沖擊力,若有材料缺陷、舊傷裂等原始缺陷,齒輪本身疲勞強度已明顯低于設(shè)計要求,極易發(fā)生類似提前磨損、斷齒故障,從而讓倒擋齒輪的使用壽命降低。
選取了3 件倒擋齒輪斷齒件,使用電子顯微鏡進(jìn)行斷口分析,分析過程發(fā)現(xiàn)斷面形貌上,有不同程度損傷,斷裂特征一致,均來源于同側(cè)齒底表面,沒有發(fā)現(xiàn)舊痕、材料宏觀缺陷;裂源處為微觀形態(tài)為沿晶,裂源附近為沿晶微解理,故而確認(rèn)零部件本身無宏觀缺陷,斷裂原因為異常外力作用導(dǎo)致的快速脆性斷裂,如圖2 所示。
圖2 故障件斷口檢測(上:低倍斷口斷裂源;下:高倍斷口斷裂源)
從斷口金相分析結(jié)果看,倒擋齒輪金相沒有異常,符合要求。
變速器齒輪件由于需要長時間處于高速、高載荷和交變負(fù)荷工況下,必須具備高標(biāo)準(zhǔn)的耐沖擊性能、接觸狀態(tài)下的彎曲疲勞強度,以及具備高硬度的表面以及與之匹配的強韌性的芯部,這樣才能有效提高零件的承載能力和使用壽命。
該款發(fā)動機在開發(fā)時,對變速器的齒輪材質(zhì)、表面處理提出了具體設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)要求,要求供應(yīng)商對齒輪材質(zhì)選用20MnCr5、使用比較成熟的滲碳淬火對齒輪進(jìn)行表面處理。20MnCr5 是一款碳含量低但淬透性好的表面硬化鋼,強度、韌性均高、淬透性良好,同時,還可以通過滲碳工藝進(jìn)行表面硬化處理,從而獲得堅硬、高耐磨的表面,適用于變速器齒輪件。
在原選取的3 件倒擋齒輪斷齒件,分別對故障件的滲層深度、表面硬度、有效氧化層、材質(zhì)成分等關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo)進(jìn)行故障件檢測,檢測結(jié)果見表1、表2。從齒輪材質(zhì)檢測結(jié)果看,倒擋齒輪、倒擋惰輪等材質(zhì)沒有異常,符合要求。
表1 故障倒擋齒輪材質(zhì)檢測報告
表2 故障倒擋惰輪材質(zhì)檢測報告
在對庫存變速器總成進(jìn)一步抽查試驗發(fā)現(xiàn),倒檔靜扭試驗按變速器的最大輸入扭矩(要求190 N·mm)的3 倍作驗證,無倒擋齒輪打齒、斷裂故障。倒檔疲勞壽命試驗按發(fā)動機輸出扭矩的50%、轉(zhuǎn)速3000 r/min,試驗2 h 后,無倒擋齒輪打齒、損壞等故障;整車掛倒擋試驗,500 次后未出現(xiàn)倒檔損壞故障。倒檔靜扭試驗、倒檔疲勞壽命試驗、整車掛倒擋試驗進(jìn)一步說明在正確工況和操作下,目前的齒輪材質(zhì)、表面處理、齒輪參數(shù)能夠滿足設(shè)計要求。
變速器的倒擋齒輪彎曲疲勞強度、彎曲靜強度是預(yù)防齒面點蝕、彎曲疲勞引起的輪齒斷等缺陷發(fā)生的關(guān)鍵技術(shù)指標(biāo),由于整車使用存在一定的車輛超超載等“小馬拉大車”、車輛未停穩(wěn)時就直接倒擋、踩離合不到底等“惡劣操作”,在變速器實際使用工況中,把一個慢速旋轉(zhuǎn)的齒輪強行塞入一個高速旋轉(zhuǎn)或降速不到位的齒輪中,增大打齒異響故障風(fēng)險。彎曲疲勞強度、彎曲靜強度的安全系數(shù)需作充分考慮,提升倒擋齒輪的抗沖擊能力,盡量減少打齒異響等問題。
對倒擋齒輪進(jìn)行彎曲疲勞強度安全系數(shù)、接觸疲勞強度安全系數(shù)進(jìn)行設(shè)計復(fù)核,如表3 所列,顯示安全系數(shù)雖合格,但分別只有1.09875/1.09301,其他兩個倒擋關(guān)聯(lián)齒輪的疲勞強度安全系數(shù)也不高,對整車的使用不良情況預(yù)計不足,會加大售后打齒異響、甚至斷裂的風(fēng)險。
表3 變速器齒輪疲勞安全系數(shù)總結(jié)報告
綜上分析可看出,變速器倒擋齒輪本身零件質(zhì)量符合設(shè)計要求,但由于整車使用習(xí)慣的特殊性和復(fù)雜性,造成設(shè)計指標(biāo)未對客戶使用的極端工況或不良操作予以充分考慮,如車輛未停穩(wěn)時就直接倒擋、踩離合不到底、超載等,沒有為產(chǎn)品可靠性預(yù)留充分裕量,是引起該款整車小批量上市時,發(fā)動機時有倒擋打齒異響故障的主要原因。
故重新對變速器倒擋齒輪進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計,將倒擋齒輪的螺旋角、法向模數(shù)、齒數(shù)、旋向等齒輪參數(shù)進(jìn)行優(yōu)化,優(yōu)化后的倒擋齒輪分度圓齒厚為3.542 mm,提升達(dá)38.79%,如表4 所列;倒擋齒輪的彎曲疲勞強度安全系數(shù)達(dá)1.3361,較原參數(shù)提升21.6%,彎曲靜強度安全系數(shù)達(dá)1.9056,提升24.2%,如表5、表6 所列。其他兩個倒擋齒也有一定的提升,優(yōu)化后的倒擋齒輪抗沖擊能力明顯提升,可以滿足整車需求。
表4 改進(jìn)后倒擋齒輪齒厚提升情況
表5 改進(jìn)后彎曲疲勞強度提升情況
表6 改進(jìn)后接觸疲勞強度提升情況
通過優(yōu)化倒擋齒輪參數(shù)、提高疲勞強度后,對改進(jìn)效果作跟蹤作9 個月跟蹤,售后數(shù)據(jù)結(jié)果顯示該打齒異響故障已明顯降低。
通過變速器倒擋打齒異響問題研究分析,通過重點對斷口金相、齒輪材質(zhì)、齒輪疲勞強度等關(guān)鍵因素進(jìn)行機理研究分析、設(shè)計復(fù)核,并通過優(yōu)化齒輪參數(shù)來提升倒擋齒輪疲勞強度,對解決變速器售后問題有一定實用指導(dǎo)意義。同時對發(fā)動機總成及變速器設(shè)計過程提出設(shè)計預(yù)防要求,需設(shè)計人員關(guān)注整車使用不良情況的設(shè)計預(yù)防,進(jìn)一步合理提升產(chǎn)品安全裕度,提升產(chǎn)品品質(zhì)競爭力。