張新忠
(廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司東莞供電局試驗(yàn)研究所,廣東 東莞 523000)
對(duì)不同電壓等級(jí)的變壓器,其油中總氣量有不同的要求,一般500 kV及以上變壓器油含氣量指標(biāo)要求投運(yùn)前不大于1%,運(yùn)行中不大于3%。若運(yùn)行中出現(xiàn)油中含氣量異常,說明該主變出現(xiàn)密封性不良缺陷,應(yīng)進(jìn)行檢查處理消缺?,F(xiàn)通過一起500 kV變壓器油中含氣量超注意值實(shí)際案例,進(jìn)行原因分析和處理。
2018 年5 月11 日,對(duì)500 kV 某變電站#3、#4、#5 主變進(jìn)行正常預(yù)試周期的油中含氣量取樣試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)#4A、#4B、#5A主變本體含氣量超出運(yùn)行500 kV變壓器油中含氣量注意值≤3%的注意值。出現(xiàn)異常后,對(duì)主變的試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析:某站#4A、#4B、#5A、#5B 更換膠囊前后含氣量數(shù)據(jù)分析,見表1所示。
表1 更換膠囊前后含氣量數(shù)據(jù)分析 %
某站#4A、#4B、#5A 含氣量跟蹤數(shù)據(jù)。#4A、#4B、#5A 含氣量2018 年5 月11 日確認(rèn)超標(biāo)后,試研所縮短油試驗(yàn)周期為每周測(cè)試一次主變絕緣油含氣量及油色譜,對(duì)主變運(yùn)行情況進(jìn)行跟蹤,并將油色譜在線監(jiān)測(cè)裝置暫時(shí)退出運(yùn)行。
數(shù)據(jù)分析:#4A、#4B、#5A主變2014年交接試驗(yàn)兩年后含氣量增長(zhǎng)較慢,分別增長(zhǎng)了0.407、1.265、1.725 個(gè)百分點(diǎn)。在2017 年更換膠囊1.5 年后含氣量增長(zhǎng)較快,分別增長(zhǎng)了4.052,3.580、4.560個(gè)百分點(diǎn)。#5B 雖然含氣量未超標(biāo),但也符合這個(gè)規(guī)律。如果是在線監(jiān)測(cè)裝置的原因?qū)е潞瑲饬砍瑯?biāo),自從主變投運(yùn)以來,在線監(jiān)測(cè)裝置的運(yùn)行狀態(tài)未發(fā)生變化,這兩個(gè)階段,含氣量的變化差異不應(yīng)如此之大。這也從側(cè)面證明,含氣量超標(biāo)與在線監(jiān)置關(guān)系不大(或者不是主要原因)。
在2018年10月16日測(cè)試中發(fā)現(xiàn)#3A、#3C含氣量也超出注意值,除#4C主變含氣量相對(duì)穩(wěn)定外(該臺(tái)主變?cè)?015 年7 月21 日更換膠囊至今含氣量為1.342%),另外#3B 及#5B 主變含氣量也增長(zhǎng)較快,接近3%注意值。
2018年5月19日將#4A、#4B、#5A相在線裝置停用,關(guān)閉進(jìn)出油閥,2018 年8 月28 日將#4A、#4B、#5A 相在線裝置重新投入。期間各臺(tái)變壓器含氣量總體呈緩慢上升趨勢(shì),在油色譜在線進(jìn)出油閥關(guān)閉3 個(gè)多月期間,含氣量仍然在增長(zhǎng),可證實(shí)主變含氣量增長(zhǎng)與油在線監(jiān)測(cè)裝置沒有必然關(guān)聯(lián)。
含氣量增長(zhǎng)變化先快后慢,從2018 年6 月至2022 年4 月,含氣量增長(zhǎng)速率較為緩慢,這是因?yàn)殡S著主變含氣量的增加,空氣在油中溶解度將會(huì)逐漸飽和,隔膜密封的變壓器,在密封不好時(shí),一般含氣量為油的4%~6%。
2018 年10 月16 日變壓器油色譜試驗(yàn)。從變壓器絕緣油色譜數(shù)據(jù)分析,油中溶解氣體含量正常,氫氣及總烴含量較小,乙炔含量為0。3臺(tái)主變油色譜試驗(yàn)數(shù)據(jù)正常,含氣量超標(biāo)的主要成分為氮?dú)饧把鯕?,為空氣主要成分。說明變壓器內(nèi)部無故障,可排除含氣量異常由變壓器內(nèi)部故障引起。
#3主變、#4主變、#5主變油色譜在線監(jiān)測(cè)裝置共9 臺(tái)為某儀器股份有限公司于2014 年安裝,此9臺(tái)均為死油循環(huán)機(jī)型。死油循環(huán)機(jī)型從理論上可排除裝置載氣串入油路的可能性,理由如下:
死油循環(huán)機(jī)制發(fā)生在油氣分離之前,主機(jī)此時(shí)未通載氣,不存在載氣串入油路中的可能。
主機(jī)開始做樣之后主機(jī)回油電磁閥關(guān)閉不進(jìn)行回油操作。所取油樣直接排到廢油桶中,載氣通過放空口在主機(jī)內(nèi)直接放空。
如果出現(xiàn)載氣電磁閥失靈的情況,載氣在1 周內(nèi)就消耗完畢。不會(huì)出現(xiàn)載氣壓力成階梯狀下降,并且載氣電磁閥打開之后會(huì)直接到放空口放空。
如果電路板問題造成流程紊亂,主機(jī)會(huì)響應(yīng)報(bào)警機(jī)制,主機(jī)跳出流程,進(jìn)入值守模式。不會(huì)造成載氣或者油路反串。
如果二級(jí)穩(wěn)壓閥失控會(huì)造成流量過大,造成油路反串污染色譜柱。這種情況下主機(jī)會(huì)出峰異常,數(shù)據(jù)中斷或者全靈,且會(huì)在進(jìn)樣口有明顯油漬。2018年5月19日檢查結(jié)果為進(jìn)樣口無油漬且主機(jī)數(shù)據(jù)正常。
油路循環(huán)和氣路循環(huán)是兩個(gè)獨(dú)立的,即使載氣電磁閥失靈也不會(huì)串到油路中進(jìn)入變壓器本體,載氣會(huì)經(jīng)過氣路模塊放空。
為了查明是否為所安裝的絕緣油色譜載氣串入導(dǎo)致。試研所和技術(shù)人員于2018年5月19日和10月16日進(jìn)站對(duì)在線油色譜裝置進(jìn)行了檢查。
載氣壓力檢查情況。3 臺(tái)主變?cè)诰€監(jiān)測(cè)裝置載氣均在正常消耗范圍內(nèi),氣路沒有出現(xiàn)漏氣情況。通過系統(tǒng)后臺(tái)查詢壓力下降均成階梯狀,沒有出現(xiàn)壓力跳變的情況,目前3臺(tái)設(shè)備在線色譜數(shù)據(jù)正常,運(yùn)行穩(wěn)定。
油路檢查情況。對(duì)油路檢查發(fā)現(xiàn)3 臺(tái)絕緣油在線監(jiān)測(cè)裝置取油閥、回油閥以及取回油管連接處以及儀器內(nèi)部油路連接處,沒有發(fā)現(xiàn)滲油、漏油痕跡。管路密封良好。
回油油路氣密性檢查。拆除每臺(tái)絕緣油在線監(jiān)測(cè)裝置連接到主變的回油閥,檢查油管回油時(shí)氣密性:回油閥打開之后沒有明顯的氣體溢出,出油正常;拆開回油閥強(qiáng)制進(jìn)行死油循環(huán),油路中沒有發(fā)現(xiàn)氣泡;回油管內(nèi)部油樣較正常油樣偏黃(如圖1所示),其原因?yàn)檫M(jìn)油管油路長(zhǎng)度不足5 m,主機(jī)在做樣前通過正常進(jìn)油量就可以將進(jìn)油管中死油體積排出,無須啟動(dòng)循環(huán)機(jī)制(一般油路超過30 m或者整個(gè)油路彎道過多導(dǎo)致油速過低,則會(huì)啟動(dòng)死油循環(huán)機(jī)制),該站在線監(jiān)測(cè)主機(jī)從安裝之后未有死油循環(huán)操作,回油管內(nèi)油樣長(zhǎng)期未流動(dòng)導(dǎo)致顏色偏黃,這從側(cè)面證明不存在氣體從回油管中串入變壓器本體的可能性。
圖1 樣品油樣(偏黃色下面3支為回油管油樣)
油樣數(shù)據(jù)對(duì)比分析。2018年5月19日分別在#4A、#4B、#5A主變本體中、下部取樣口、在線監(jiān)測(cè)回油閥及在線監(jiān)測(cè)回油管循環(huán)出的油樣分別取油樣對(duì)比分析。由結(jié)果數(shù)據(jù)可知,#4A 變壓器本體中、下部取樣閥的油樣、在線監(jiān)測(cè)回油閥本體油及在線監(jiān)測(cè)回油管循環(huán)出的油樣含氣量測(cè)試結(jié)果相差不大,#4B 及#5A 在線監(jiān)測(cè)回油管含氣量比相應(yīng)變壓器本體中、下部取樣閥及在線監(jiān)測(cè)回油閥本體的油樣稍大,分析為回油管油流速較慢(呈快滴狀),沒有形成穩(wěn)定的油流,導(dǎo)致取樣時(shí)間偏長(zhǎng),油樣與空氣接觸時(shí)間較長(zhǎng)導(dǎo)致。
驗(yàn)證性檢查。為了查明是否為所安裝的絕緣油色譜載氣串入導(dǎo)致。2018 年10 月16 日試研所和在線監(jiān)測(cè)裝置廠家技術(shù)人員進(jìn)站對(duì)在線油色譜裝置進(jìn)行了檢查。
抽取#4A 油在線監(jiān)測(cè)裝置,要求廠家拆開裝置廢油箱連接管路,并啟動(dòng)裝置正常工作,觀察油路電磁閥工作情況,發(fā)現(xiàn)裝置工作后廢油排到廢油箱,不會(huì)回到主變,證明裝置工作正常。另還將取樣電磁閥逆向?qū)ǎ怏w反串)進(jìn)行排查,采用捏球反向施壓,結(jié)果壓力無變化,證明不存在氣體反串可能,排除在線監(jiān)測(cè)裝置將載氣帶回主變導(dǎo)致含氣量升高的可能。綜上所述,基本排除引起3 臺(tái)主變含氣量超標(biāo)與在線油色譜裝置有關(guān)。
為解決設(shè)備密封不嚴(yán)引起的變壓器油含氣量超標(biāo)問題,在本次事故處理過程中先將#4A、#4B 及#5A主變回油閥關(guān)閉,油在線監(jiān)測(cè)裝置循環(huán)方式改為直排,再進(jìn)行二次監(jiān)測(cè),觀察是否仍存在含氣量超標(biāo)問題。
若試驗(yàn)結(jié)果正常,則本次問題是由抽真空不到位造成,在變壓器停運(yùn)檢修期間重新按要求抽真空即可。
若含氣量仍超標(biāo),則可能是由于漏點(diǎn)導(dǎo)致,特別是在油枕各部件(如旁通閥、膠囊)存在密封不良。處理過程中應(yīng)檢查主變漏點(diǎn),采用帶油補(bǔ)焊法、二組分堵漏膠,使主變漏點(diǎn)焊接封堵嚴(yán)實(shí)。若為主變密封墊或其他組件不合格造成漏點(diǎn),則應(yīng)更換新的裝置。處理完成后應(yīng)對(duì)其進(jìn)行抽真空試驗(yàn)和油色譜在線監(jiān)測(cè),確定無問題后方可重新投入使用。
正常運(yùn)行的變壓器油中溶解氣體主要是氧氣和氮?dú)猓鼈兌紒碜钥諝庠谟椭械娜芙?。油中總含氣量和氧氮的比例與變壓器的密封方式、油的脫氣程度、注油時(shí)的真空度等因素有關(guān)。在變壓器油含氣量超標(biāo)時(shí),應(yīng)利用色譜試驗(yàn)檢查超標(biāo)情況,并配合驗(yàn)證性試驗(yàn),逐一排查,直至確定根本原因并處理,以提升變壓器運(yùn)行的安全性、可靠性和穩(wěn)定性。