于云龍 郭美玲 葉平先 孫浩展
(1.金誠信礦山工程設(shè)計(jì)院有限公司;2.中鐵資源集團(tuán)有限公司;3.金誠信礦業(yè)管理股份有限公司)
目前,我國(guó)境內(nèi)的礦山尾礦庫有上萬座。早年開發(fā)的礦山尾礦庫普遍存在“頭頂庫”的問題,對(duì)周邊的居民具有很大的安全隱患,同時(shí)尾礦庫內(nèi)的選礦藥劑和重金屬離子存在污染地下水的重大環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)[1-3]。近年,隨著國(guó)家對(duì)環(huán)保監(jiān)察力度的加大,推行綠色礦山建設(shè),新建尾礦庫的審批難度增大,如何有效解決礦山的尾礦問題成為重中之重。尾礦干排技術(shù)能夠有效緩解尾礦庫庫容緊張的問題,延長(zhǎng)尾礦庫的服務(wù)年限,同時(shí)干排后的尾礦可進(jìn)行綜合再利用,在一定程度上創(chuàng)造了經(jīng)濟(jì)效益[4-5]。
湖北某鐵礦為解決尾礦庫庫容不夠的問題,考慮將選廠尾礦進(jìn)行干堆處理,以延長(zhǎng)尾礦庫的服務(wù)年限,同時(shí)利用干堆后的尾砂制砂,變廢為寶,綜合效益顯著。
湖北某選廠尾礦產(chǎn)量約2 500 t/d,尾礦漿濃度20%~30%,尾礦中最大固體顆粒0.4 mm,尾礦粒度約-0.074 mm55%,尾礦粒度分析結(jié)果見表1。
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(1)充分考慮國(guó)內(nèi)尾礦干堆工藝現(xiàn)狀,根據(jù)礦山實(shí)際情況,推薦最優(yōu)工藝流程,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。
(2)項(xiàng)目投資最優(yōu),運(yùn)營(yíng)成本最低。
結(jié)合國(guó)內(nèi)尾礦干堆的主流工藝及礦山現(xiàn)狀,提出:①分級(jí)脫水方案(方案1);②全尾砂壓濾方案(方案2)。
(1)方案1。選廠尾礦經(jīng)現(xiàn)有濃密機(jī)濃縮后,經(jīng)底流泵送入旋流器分級(jí),旋流器底流進(jìn)入脫水篩脫水,篩上物料含水18% 左右干排,篩下細(xì)粒級(jí)礦漿返回旋流器泵池形成循環(huán)。旋流器溢流進(jìn)入高效尾礦濃密機(jī)濃密,添加絮凝劑沉降后,底流進(jìn)行壓濾干排,水分大于20%。方案1數(shù)質(zhì)量流程見圖1。
(2)方案2。選廠尾礦經(jīng)現(xiàn)有濃密機(jī)濃縮后,底流全部經(jīng)壓濾機(jī)壓濾后干堆,干堆水分15%~20%。壓濾機(jī)合理的給料濃度30%~40%,磨礦細(xì)度約-0.074 mm55% ,選廠尾礦經(jīng)現(xiàn)有濃密機(jī)可達(dá)到壓濾機(jī)合理的給料濃度要求。方案2數(shù)質(zhì)量流程見圖2。
1.5.1 方案1主要設(shè)備選型
(1)脫水篩。根據(jù)數(shù)質(zhì)量流程給入脫水篩的總尾礦量為85.94 t/h(考慮10% 的波動(dòng)系數(shù)),按單位面積處理能力計(jì)算,擬選用3臺(tái)LKLM1848脫水篩(表2)。
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(2)旋流器組。給入旋流器組總礦漿體積量365 m3/h、干礦量143.23 t/h、濃度31.46%,選用LKX250×3 旋流器組與LKLM1848 脫水篩配套使用,擬選用3套LKX250-3旋流器組(表3)。
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(3)濃密機(jī)。濃縮設(shè)備選用φ38 m普通高效濃密機(jī),配套絮凝劑添加系統(tǒng)。
由以上結(jié)果分析可知,酶解產(chǎn)物通過80%乙醇萃取后可獲得豐富的多肽信息,上清液中多肽分子量分布均衡,各種分子量大小片段都存在。乙醇相再經(jīng)過異丁醇萃取,上清液中主要是小于5 ku的多肽片段,3種酶解產(chǎn)物異丁醇萃取上清液均含有>94%的小于5 ku和>57%小于1 ku的多肽片段。
(4)壓濾機(jī)。壓濾機(jī)選用快開600 m2隔膜壓濾機(jī)2臺(tái),配套注漿泵和空壓機(jī)等。
1.5.2 方案2主要設(shè)備選型
方案2 利用現(xiàn)有尾礦濃密機(jī),底流濃度要求30%~40%,滿足壓濾機(jī)的給礦濃度要求。壓濾機(jī)選用3 臺(tái)800 m2高壓快速隔膜壓濾機(jī),濾餅含水率15%~20%。壓濾機(jī)配套注漿泵、空壓機(jī)等輔助設(shè)備。
方案1和方案2主要設(shè)備選型及投資見表4、表5。
針對(duì)以上2個(gè)方案進(jìn)行成本分析,分析主要內(nèi)容包括電耗、藥劑、人工、濾布、篩網(wǎng)、維修費(fèi)用等。
(1)絮凝劑消耗暫定20 g/t,絮凝劑價(jià)格1.7 萬元/t。方案1絮凝劑成本0.34 元/t。
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(3)崗位工9人(3班人員),人工工資按200元/d,人工成本0.72 元/t。
(4)濾布消耗按0.001 5 m2/t,濾布成本0.33 元/t。
(5)脫水篩篩板采用聚氨酯篩板,使用壽命6 個(gè)月,每套篩板3 萬元,篩板成本0.07 元/t。
(6)維修費(fèi)用取0.32 元/t。
方案1單位成本合計(jì)3.54 元/t。
(1)電費(fèi)0.5 元/kW·h,方案2用電成本2.88 元/t。
(2)崗位工9人(3班人員),人工工資按200元/d,人工成本0.72 元/t。
(3)濾布消耗按0.002 m2/t,濾布成本0.44 元/t。
(4)維修費(fèi)用取0.34 元/t。
方案2單位成本合計(jì)4.38 元/t。
從投資角度分析,分級(jí)脫水方案(方案1)的設(shè)備投資為597 萬元,全尾砂壓濾方案(方案2)的設(shè)備投資為633 萬元,方案1的設(shè)備投資較方案2低36 萬元;但此次方案對(duì)比中僅估算了設(shè)備投資,土建投資方案1 將會(huì)比方案2 略高,綜合來看,2 個(gè)方案的建設(shè)投資基本相當(dāng)。
(1)從2 個(gè)方案的運(yùn)營(yíng)成本角度分析,方案1 分級(jí)脫水方案運(yùn)營(yíng)成本3.54 元/t,方案2 全尾砂壓濾方案的運(yùn)營(yíng)成本4.38 元/t,方案1的運(yùn)營(yíng)成本更低,每噸尾礦能夠節(jié)省0.84 元/t,其主要原因是方案2 的裝機(jī)功率較大,耗電量高,運(yùn)營(yíng)成本更高。
(2)通過綜合對(duì)比分析,對(duì)于尾礦干堆項(xiàng)目采用分級(jí)脫水方案更有優(yōu)勢(shì),主要是因?yàn)槊撍Y設(shè)備投資低、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用少,對(duì)于該項(xiàng)目尾礦干堆推薦采用分級(jí)脫水方案。