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        減壓閥球頭磨損故障分析及改進(jìn)

        2022-08-12 09:41:18徐登偉朱建國羅大亮曾維亮
        火箭推進(jìn) 2022年4期
        關(guān)鍵詞:故障

        徐登偉,朱建國,羅大亮,曾維亮

        (西安航天動力研究所,陜西 西安 710100)

        0 引言

        恒壓擠壓式增壓系統(tǒng)具有結(jié)構(gòu)簡單、工作可靠等優(yōu)點,廣泛應(yīng)用于液體火箭發(fā)動機中,減壓閥屬于該系統(tǒng)的核心組件,其作用是將氣瓶內(nèi)的高壓氣體壓力調(diào)整至(額定)增壓壓力,且在不同流量下保證系統(tǒng)增壓壓力穩(wěn)定。

        某恒壓擠壓式發(fā)動機試驗過程中,減壓閥出口壓力出現(xiàn)振蕩現(xiàn)象,導(dǎo)致個別工況壓力超過系統(tǒng)設(shè)計要求。分解發(fā)現(xiàn)減壓閥內(nèi)部調(diào)節(jié)元件有磨損、蹭傷痕跡,其中主彈簧座球頭(以下簡稱球頭)磨損極為嚴(yán)重。根據(jù)減壓閥內(nèi)部各零件磨損現(xiàn)象分析和故障排查,球頭磨損是導(dǎo)致減壓閥出口壓力振蕩的主要原因。隨即對以往的典試產(chǎn)品進(jìn)行分解檢查,同樣存在球頭嚴(yán)重磨損的現(xiàn)象。球頭磨損可能導(dǎo)致減壓閥閥芯自找正能力降低,彈簧調(diào)節(jié)系統(tǒng)對中性不良,進(jìn)而導(dǎo)致內(nèi)部各調(diào)節(jié)零件間異常接觸、摩擦力增大,引起出口壓力的振蕩,從而影響減壓閥的工作可靠性。因此,亟需采用措施解決減壓閥球頭磨損的問題。

        本文針對減壓閥球頭磨損的問題,開展故障機理分析,通過仿真軟件對球頭接觸處的應(yīng)力和應(yīng)變進(jìn)行了計算,提出結(jié)構(gòu)改進(jìn)方案,并驗證了改進(jìn)措施的有效性。

        1 減壓閥球頭磨損故障

        1.1 結(jié)構(gòu)介紹

        減壓閥中壓蓋球窩(以下簡稱球窩)與主彈簧座球頭的結(jié)構(gòu)如圖1所示,其作用是加載彈簧力時,減小摩擦力,防止膜片感壓元件受力褶皺,造成膜片的破壞或剛度改變,從而影響減壓閥的工作可靠性,廣泛應(yīng)用于液體火箭發(fā)動機減壓閥結(jié)構(gòu)設(shè)計中。設(shè)計時球頭的圓弧一般小于或等于球窩的圓弧,通常球窩圓弧稍大一點。對于彈簧力較大的結(jié)構(gòu)應(yīng)選用圓弧半徑較大者,有利于提高球頭結(jié)構(gòu)的強度;當(dāng)球頭與球窩圓弧尺寸存在一定差值時,有利于降低摩擦力,有利于減壓閥裝配和調(diào)整。某型減壓閥球窩和球頭的材料均為不銹鋼2Cr13,其中球窩半徑為2.5 mm,硬度為32~38;球頭半徑為2 mm,硬度為45~51。

        圖1 球窩與球頭結(jié)構(gòu)圖

        如圖2所示,裝配減壓閥時,先將主彈簧座放在彈簧上一并放入彈簧外套中,彈簧外套通過螺紋與壓緊套筒連接,在加載彈簧力的過程中,彈簧外套旋轉(zhuǎn)帶動球頭旋轉(zhuǎn),起初球頭與球窩不接觸,隨著螺紋的旋合,球頭逐漸接觸球窩,由于壓蓋隨膜片一起壓緊固定,球窩處于靜止?fàn)顟B(tài),球頭隨彈簧外套和彈簧處于轉(zhuǎn)動狀態(tài);隨著彈簧力的加載,力值逐漸增大,直至施加的彈簧力滿足減壓閥出口額定點的要求。當(dāng)額定點超出要求時,需卸載彈簧力重新調(diào)整。因此,在減壓閥的裝配及調(diào)試過程中,球頭與球窩逐漸接觸,接觸應(yīng)力逐步增大,并伴有球頭的旋轉(zhuǎn)。

        圖2 減壓閥裝配過程示意圖

        1.2 磨損現(xiàn)象分析

        減壓閥球頭磨損如圖3所示,磨損部位呈現(xiàn)螺旋一周的深度劃痕,球頭頂端圓弧幾乎磨平。磨損部位除了細(xì)小的顆粒外,還有大塊的金屬顆粒,理化分析與球頭材料一樣。從磨損的形貌可以看出,當(dāng)減壓閥球頭與球窩發(fā)生相對旋轉(zhuǎn)運動時才會出現(xiàn)該部位磨損現(xiàn)象,而裝配后的球頭在彈簧力的作用下與球窩配合壓緊,無摩擦運動。因此,球頭與球窩的磨損現(xiàn)象只能發(fā)生在減壓閥的裝配及調(diào)試過程中。

        圖3 磨損(左)及脫落金屬塊(右)的照片

        1.3 故障分析

        將減壓閥主彈簧座球頭基體脫落作為頂事件,出現(xiàn)基體脫落的可能原因有球頭硬度偏低、球頭部位應(yīng)力超大及材料選用不合理,建立故障樹如圖4所示。

        圖4 故障樹

        對減壓閥球頭和球窩的硬度值進(jìn)行復(fù)測,實測硬度為47.6~48.2,滿足技術(shù)文件中硬度43~51的要求,故障模式X1排除。

        采用軟件 ABAQUS對主彈簧座球頭結(jié)構(gòu)強度進(jìn)行仿真計算,計算模型見圖5,設(shè)定主彈簧力為3 500 N,得到主彈簧座球頭的Mises應(yīng)力分布及等效塑性應(yīng)變分布,如圖6所示,接觸部位最大Mises應(yīng)力為1 339 MPa,最大等效塑性應(yīng)變0.031,接觸應(yīng)力已超過材料的屈服極限。因此,故障模式X2不能排除。

        圖5 接觸部位計算模型

        圖6 接觸部位應(yīng)力及應(yīng)變計算結(jié)果

        通過對球頭和球窩磨損部位的顯微鏡觀察,部分金屬物黏著在球窩表面,而主彈簧座和壓蓋材料均為不銹鋼2Cr13,一般來說, 相同金屬或晶格類型,晶格間距、電子密度、電化學(xué)性質(zhì)相近的金屬,在高應(yīng)力的作用下易發(fā)生磨損。因此,故障模式X3不能排除。

        綜上分析,故障模式X2、X3均不能排除。因此,本文對減壓閥球頭部位應(yīng)力和金屬材料配對副磨損開展研究。

        2 不同硬度2Cr13組合下應(yīng)力/應(yīng)變

        不同硬度的材料組合能夠提高抗黏附磨損能力,脆性材料的抗黏著性能比塑性材料好。因此,開展了不同硬度2Cr13球頭和球窩配對組合下,接觸點應(yīng)力和應(yīng)變的變化研究。首先采用不同的回火溫度對不銹鋼2Cr13鋼棒試樣進(jìn)行熱處理,對其力學(xué)性能進(jìn)行測試,獲得不同硬度下鋼棒2Cr13試樣力學(xué)性能,每種狀態(tài)鋼棒試樣各3件,測試結(jié)果取均值后各狀態(tài)力學(xué)性能如表1所示。

        表1 鋼棒2Cr13不同硬度的力學(xué)性能(實驗實測值)

        按現(xiàn)有球頭和球窩的結(jié)構(gòu)尺寸,將不同硬度2Cr13實測的力學(xué)性能修正到仿真模型中,分別計算彈簧力3 kN、3.5 kN、4.2 kN 3種工況下,接觸點處的應(yīng)力與應(yīng)變。計算時,還考慮了球頭旋轉(zhuǎn)的摩擦力,球頭與球窩的應(yīng)力計算結(jié)果見表2。由應(yīng)力計算結(jié)果可以看出,隨著零件硬度提高,其接觸應(yīng)力增大;同一配對組合狀態(tài)下,隨著彈簧力的增大,球頭和球窩的最大應(yīng)力幾乎沒有變化,均略高于屈服強度,說明接觸部位已發(fā)生局部結(jié)構(gòu)變形和磨損。因此,在現(xiàn)有結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,通過材料熱處理獲得零件高硬度的方式不能解決磨損的問題,需通過結(jié)構(gòu)改進(jìn)降低接觸應(yīng)力。

        表2 不同球頭球窩組合應(yīng)力計算結(jié)果

        由表3所示應(yīng)變計算結(jié)果可以看出,隨著材料硬度提高,各零件的最大應(yīng)變降低;隨著彈簧力的增大,各零件的應(yīng)變均呈現(xiàn)增大趨勢,且球頭的應(yīng)變量相對更大,進(jìn)一步說明球頭強度不足是結(jié)構(gòu)的薄弱環(huán)節(jié)。

        表3 不同球頭球窩組合應(yīng)變計算結(jié)果

        為降低球頭的接觸應(yīng)力,將球頭半徑從2.0 mm增大至2.5 mm,仿真計算結(jié)果如表4、圖7所示,在最大工況下,球頭和球窩接觸處的最大應(yīng)力均未超過320 MPa,且遠(yuǎn)小于材料的屈服強度,接觸部分均未發(fā)生塑性變形,說明球頭應(yīng)力超大的問題得到解決。

        表4 改進(jìn)后不同球頭球窩組合應(yīng)力計算結(jié)果

        圖7 改進(jìn)后接觸部位應(yīng)力及應(yīng)變計算結(jié)果

        3 金屬材料配對副磨損研究

        磨損除了與接觸應(yīng)力大小密切相關(guān)外,還與材料的性質(zhì)有關(guān)。材料的晶體結(jié)構(gòu)決定材料的性質(zhì),常見的晶體結(jié)構(gòu)包括面心立方晶體、密排六方晶體和體心立方晶體。其中面心立方結(jié)構(gòu)是層狀的,晶胞每個面上的原子多,晶胞之間相互滑移的位移短,造成了晶胞之間容易滑移錯位,宏觀上表現(xiàn)為質(zhì)軟,容易變形,即容易被磨損、黏著。而密排六方金屬滑移系少,滑移過程中可能采取的空間位向少,故塑性差。體心立方金屬滑移系較多,故比密排六方金屬塑性好,但其滑移面原子密排程度不如面心立方,滑移方向的數(shù)量少于面心立方,故體心立方金屬不如面心立方金屬塑性好。因此,金屬材料配對副應(yīng)優(yōu)先采用密排六方晶體或體心立方晶體材料,避免采用面心立方晶體材料,特別要避免采用奧氏體鋼,此外還要避免使用同種金屬配對副。常用材料中鈦合金是以鈦為基礎(chǔ)加入其他元素組成的合金,鈦有兩種同質(zhì)異晶體,882 ℃以下為密排六方結(jié)構(gòu)α鈦,882 ℃以上為體心立方的β鈦。所以,采用鈦合金作為摩擦配對材料具有一定優(yōu)勢。

        4 故障定位及機理分析

        減壓閥球頭與球窩屬于點接觸,在較大彈簧力和旋轉(zhuǎn)摩擦力的作用下,局部接觸點的應(yīng)力較高,并超過了材料的屈服極限。由于球窩相對較軟,接觸部位產(chǎn)生塑性變形,在高應(yīng)力作用下伴隨著球頭的旋轉(zhuǎn),接觸區(qū)域表面溫度急劇升高,導(dǎo)致接觸處材料熔化并形成黏結(jié)點,進(jìn)而發(fā)生焊合。焊合點的強度高于材料的抗剪強度,其原因是材料晶?;泼嫔系乃榫K和附加晶格的強烈扭曲,增大了滑移阻力,使其繼續(xù)滑移難于進(jìn)行,在后續(xù)摩擦副的反復(fù)旋轉(zhuǎn)摩擦過程中,摩擦系數(shù)增大,引起球頭與球窩金屬基體的撕裂,在兩者接觸表面出現(xiàn)擦傷和劃傷,從而形成黏附磨損。該磨損過程發(fā)生得非常突然,往往一連串動作就發(fā)生在短短幾秒鐘內(nèi)。由于主彈簧座硬度較高,材料相對較脆,焊合點墊在球頭與球窩之間,進(jìn)一步阻礙了主彈簧座球頭的旋轉(zhuǎn)運動,球頭出現(xiàn)崩碎、顆粒。減壓閥球頭的磨損現(xiàn)象,前期為黏附磨損,后期主要為磨料磨損。

        5 結(jié)構(gòu)改進(jìn)及試驗驗證

        從減小接觸應(yīng)力和避免黏附磨損的改進(jìn)思路出發(fā),根據(jù)目前型號常用的球頭與球窩組合和仿真計算結(jié)果,將球頭半徑增大至2.5 mm,并策劃了4種不同材料的組合方案,每種方案各3套配對零件,分別裝配到減壓閥上進(jìn)行磨損對比試驗,每種狀態(tài)每套配對零件磨損10次,將減壓閥彈簧外套由自由狀態(tài)擰至額定點附近,再退至自由狀態(tài)為1次磨損試驗,最終通過磨損的程度確定優(yōu)選組合。

        改進(jìn)方案磨損試驗對比如表5所示,結(jié)果表明同種類型的材料配對時,磨損比較嚴(yán)重,與材料的力學(xué)性能無關(guān)。J1、J2為同種類型材料組合,磨損嚴(yán)重。J3、J4為異種材料組合,磨損較輕或幾乎看不出磨損,說明相同的應(yīng)力下異種材料具有較好的耐磨性。通過J2與J3磨損照片對比發(fā)現(xiàn),鈦合金TC4 比不銹鋼1Cr11Ni2W2MoV的強度低很多,但后者磨損很嚴(yán)重,進(jìn)一步說明磨損與材料的晶體結(jié)構(gòu)密切相關(guān),與材料硬度無直接關(guān)系。通過J3與J4磨損照片對比發(fā)現(xiàn),J3狀態(tài)球頭無磨損痕跡。因此,最終減壓閥采用J3的改進(jìn)方案。

        表5 減壓閥球窩/球頭磨損對比

        改進(jìn)后的減壓閥經(jīng)過了力學(xué)環(huán)境試驗(振動試驗、沖擊試驗,加速度試驗)、典型試驗及整機試車考核,減壓閥各項性能滿足系統(tǒng)設(shè)計要求,分解檢查主彈簧座球頭、壓蓋球窩無磨損現(xiàn)象,磨損問題得到徹底解決。目前改進(jìn)措施已成功應(yīng)用到多個型號的減壓閥中,并經(jīng)過飛行考核。

        6 結(jié)束語

        利用仿真和試驗相結(jié)合的方法,分析了減壓閥主彈簧座球頭磨損的故障機理,并提出結(jié)構(gòu)改進(jìn)措施,通過磨損對比試驗驗證,確定了減壓閥的最終改進(jìn)方案。經(jīng)過減壓閥多個批次試驗考核,球頭磨損的問題得到徹底解決,驗證了改進(jìn)措施的有效性。研究結(jié)果表明,在接觸應(yīng)力未超出材料屈服強度的前提下,磨損與材料的晶體結(jié)構(gòu)密切相關(guān),常用金屬材料鈦合金作為摩擦副材料具有一定的優(yōu)勢,為高應(yīng)力摩擦副材料的選用提供參考。

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