李思源,華一崑,劉繼輝,胡東東,趙佳成,馬曉龍,王玉真,楊晶津
(紅云紅河煙草(集團)有限責(zé)任公司,云南昆明 650231)
煙片在切絲工序前需要進行相應(yīng)處理,特別是切葉絲含水率的控制等。切葉絲含水率作為葉絲膨脹與干燥工序的關(guān)鍵指標,其控制水平對葉絲干燥過程中物料加工強度的均勻性有直接影響,進而影響成品卷煙內(nèi)在質(zhì)量的均質(zhì)化水平。為了保證切絲后葉絲的含水率保持相對穩(wěn)定(標準偏差小、過程能力指數(shù)Cpk在1.33以上等)?,F(xiàn)有工藝均是針對第一次松散回潮前葉片含水率的不同,控制加水量,即采用階梯式加水方式在松散回潮工序?qū)熑~水分進行控制。當煙葉經(jīng)過一次回潮、葉片含水率相對高時應(yīng)減少加水量,當葉片含水率低時應(yīng)增加補水量;在一次回潮后,直接進行二次回潮微調(diào)葉片含水率,并且將薄片松散后與二次回潮后的葉片按相應(yīng)的配方比例進行摻配,經(jīng)過一級貯葉后,再經(jīng)過加料工序進入二級貯葉工段,最后進行切絲。切葉絲含水率傳統(tǒng)控制流程如圖1所示?,F(xiàn)有的生產(chǎn)工藝能夠通過松散回潮和二次回潮工序進行加水,以保證切絲后含水率的穩(wěn)定。煙片經(jīng)過松散回潮和二次回潮后,根據(jù)生產(chǎn)實際情況,煙片與薄片之間的水分交換時間過短,且經(jīng)過加料工序,不能很好地調(diào)整煙片含水率,從而造成切后煙絲含水率的穩(wěn)定性差(標準偏差過大、Cpk低于1.33等)。如何精準控制切絲后含水率的穩(wěn)定性是煙草行業(yè)制絲過程的重點和難點。筆者開展了切葉絲含水率精準控制模式研究,探究制絲過程中不同加水模式對切葉絲含水率精準控制水平的影響,通過對卷煙制絲過程全批次數(shù)據(jù)的穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)樣本分析,判定切葉絲工序控制的穩(wěn)定性。創(chuàng)新性地通過松散回潮工序恒加水,將此前的二次加料變?yōu)橐淮渭恿?,在二次回潮工序完成加料任?wù),而加料工序僅作為補水工序,對前工序的物料水分在加料工序進行微調(diào),進而達到精準控制切葉絲含水率的目的。切葉絲含水率新型控制流程如圖2所示。該研究的目的是為卷煙制造企業(yè)在制絲過程穩(wěn)定性控制和精準性控制、減少制絲過程非穩(wěn)態(tài)時間占比等方面提供數(shù)據(jù)支撐和參考,為產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提供技術(shù)保障。
紅云紅河煙草(集團)有限責(zé)任公司會澤卷煙廠云煙牌號A完整批次包括全批次煙片原料、薄片以及配套的全部糖香料。此外,煙草專用糖香料均通過特定高壓均質(zhì)技術(shù)處理,以保證糖香料的均質(zhì)化和穩(wěn)定性。
試驗樣品的制備。備料投料:煙片、薄片備料投料按云煙牌號A大生產(chǎn)要求執(zhí)行,薄片摻配方式和批次摻配定量按大生產(chǎn)要求執(zhí)行。
煙片松散回潮:采用定量加水模式,松散回潮加水比例為4.0%~4.5%,即在試驗批次料頭根據(jù)出料含水率的要求對加水比例進行適當調(diào)整。加水比例確定后,試驗過程中不需要進行頻繁調(diào)整,對試驗批次松散回潮出料含水率不作穩(wěn)定性要求。其他工藝參數(shù)、質(zhì)量指標按大生產(chǎn)要求執(zhí)行。
一次回潮:將原一次/二次回潮工序施加料液合并到一次回潮工序添加,加料比例按5.0%設(shè)置;此工序不加水,出料含水率以實際顯示值為準。其余工藝參數(shù)、質(zhì)量指標按大生產(chǎn)要求執(zhí)行。
圖1 切葉絲含水率傳統(tǒng)控制流程 Fig.1 The traditional control process of the moisture content of tobacco leaves
圖2 切葉絲含水率新型控制流程 Fig.2 New control process of the moisture content of tobacco leaves
箱式貯葉:將柜貯時間前移至箱貯,貯葉時間按36~72 h設(shè)置。
加料工序:作為試驗批次煙片的水分調(diào)控工序,采用閉環(huán)控制模式對煙片含水率進行精準調(diào)控,以滿足切葉絲含水率要求。加料工序出料含水率中心值按21.0%進行設(shè)置,批內(nèi)含水率允許誤差調(diào)整為±0.5;出料溫度按(50.0±3.0)℃設(shè)置。
煙片經(jīng)加料工序后放入貯葉柜進行混配及平衡水分,柜貯時間控制在1 h以內(nèi)。
切葉絲含水率以及后序葉絲干燥、加香摻配等工序加工參數(shù)和質(zhì)量指標均按大生產(chǎn)標準執(zhí)行。
根據(jù)試驗樣品檢測及評價要求,按云煙牌號A正常大生產(chǎn)卷包標準對試驗煙絲進行卷制取樣,對試驗樣品進行感官評價及相關(guān)檢測,剩余試驗煙絲根據(jù)檢測評價結(jié)果進行處理。
取樣檢測及過程數(shù)據(jù)分析。出料含水率檢測:取樣點為薄片松散回潮、一級松散回潮、二次回潮、加料、切葉絲、葉絲增溫增濕、薄板干燥、葉絲冷卻、加香、貯絲工序出料口(3個樣品),每個工序檢測5個樣品,使用在線水分儀記錄水分數(shù)據(jù),檢測方法為烘箱失重法。
出料溫度檢測:取樣點為薄片松散回潮、一級松散回潮、二次回潮、加料、葉絲增溫增濕、薄板干燥、葉絲冷卻出料口,每個工序檢測5個樣品,使用在線溫度儀記錄溫度數(shù)據(jù),檢測方法為手持紅外測溫儀在線檢測。
煙絲結(jié)構(gòu)及填充值:取樣點為混絲加香出料口,檢測3個樣品,分別使用煙絲振動分選篩、填充值檢測儀進行檢測。
煙支物理指標的測定按照成品煙支物理指標取樣和檢測方法進行;主流煙氣指標的測定按照卷煙主流煙氣分析取樣和檢測方法進行。
制絲在線數(shù)據(jù):從MES系統(tǒng)提報,分別是基于原始數(shù)據(jù)的 “制絲歷史數(shù)據(jù)分析表”(數(shù)采頻率6 s /個)和基于絕對穩(wěn)態(tài)數(shù)據(jù)的“制絲參數(shù)/指標統(tǒng)計分析”。
過程能力指數(shù)(Cpk):當生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)時,Cpk反映過程波動的大小和均值偏離的程度。
(1)
Cp是假定過程輸出的均值與規(guī)格中心重合時的過程能力之比,計算公式如下:
(2)
式中,USL為指標設(shè)定上限值;LSL為指標設(shè)定下限值;Mu為指標設(shè)定中心值;為指標標準偏差。
按照切葉絲含水率傳統(tǒng)控制流程,切葉絲含水率實際中心值波動大,且偏離標準中心值且貼近下限(圖3),Cpk值為1.35;按照切葉絲含水率新型控制流程,切葉絲含水率實際中心值控制范圍波動較小,圍繞標準中心值附近小幅波動(圖4),Cpk值為2.90。比較2種控制模式下切葉絲含水率的精準控制水平,新型切葉絲含水率控制流程將切葉絲含水率Cpk值提高了1.55。
造成2種模式下切葉絲含水率Cpk產(chǎn)生差異的原因主要是過程控制中加水模式的改變。傳統(tǒng)控制流程是在松散回潮和一次回潮工序進行加水,而二次回潮工序僅進行加料;新型控制流程是在松散回潮工序進行恒加水,在一次回潮工序進行加料,而二次回潮工序僅進行補水。由于煙片來料本身水分存在差異,且本身在加料過程中也會混入一些水分,因而當來料水分差異較大時,傳統(tǒng)控制流程很難縮小煙片之間的水分變化,或者說整批煙葉的水分波動很難控制。然而,新型控制流程在二次回潮進行補水相當于在水分控制的最后一個環(huán)節(jié)增加了對水分調(diào)控的可能性,縮小了整批煙片水分的差異。此外,新型控制流程將薄片加入點前移,也減小了因薄片吸濕帶來的批內(nèi)水分差異。
圖3 按照傳統(tǒng)控制流程的切葉絲含水率控制情況Fig.3 The control of water content of tobacco leaf according to the traditional control process
圖4 按照新型控制流程的切葉絲含水率控制情況Fig.4 Control of water content of tobacco leaf according to the new control process
不同控制流程下薄板干燥工序筒壁溫度的控制情況如圖5~6所示。由于筒壁溫度的穩(wěn)定性與前一個工序物料的水分密切相關(guān),因而采用傳統(tǒng)控制流程的筒壁溫度波動較大,尤其在料頭階段。采用新型控制流程的筒壁溫度穩(wěn)定性波動較小,基本在標準中心值附近,且料頭階段波動也較小。
由于新型控制流程減小了物料水分的波動,提高了物料水分的均勻性,因而在薄板干燥工序筒壁溫度的穩(wěn)定性提升是由于控制模式的改變。由于筒壁溫度反映了該工序的干燥強度,因而采用新型控制流程的薄板干燥工序加工強度更加穩(wěn)定。
試驗樣品煙支物理指標檢測結(jié)果表明,試驗樣品重量0.659 mg、圓周20.0 mm、長度87.8 mm、吸阻1 300 Pa、硬度63.5%。試驗樣品煙支煙氣指標檢測結(jié)果如表1所示。試驗樣品煙支物理指標與煙氣指標均符合標準要求。工藝主管部門專家評委對試驗樣品進行感官質(zhì)量評價,結(jié)果表明試驗樣品與大生產(chǎn)樣品香氣風(fēng)格特征無明顯差異,試驗樣品的香氣清晰度、煙氣潤感和細膩度略好于大生產(chǎn)樣品。由于新型控制流程批內(nèi)切葉絲含水率控制穩(wěn)定性、薄板干燥筒壁溫度控制穩(wěn)定性以及薄板干燥工序加工強度的穩(wěn)定性均優(yōu)于傳統(tǒng)控制流程,因而新型控制流程下生產(chǎn)的樣品在感官品質(zhì)方面優(yōu)于傳統(tǒng)控制流程。新型控制流程對物料化學(xué)成分的影響有待進一步研究。
圖5 按照傳統(tǒng)控制流程的薄板干燥筒壁溫度控制情況 Fig.5 The control of cylinder wall temperature of thin-plate drying according to traditional control process
圖6 按照新型控制流程的薄板干燥筒壁溫度控制情況 Fig.6 The control of cylinder wall temperature of thin-plate drying according to new control process
表1 試驗樣品煙支煙氣指標檢測結(jié)果 Table 1 The smoke indices detection results of test cigarette samples
在煙絲制造過程中,煙絲的水分和溫度是整個制造環(huán)節(jié)中最重要的2個關(guān)鍵指標。準確把控水分和溫度,關(guān)系到煙絲的內(nèi)在品質(zhì)及外觀表現(xiàn)。隨著煙草行業(yè)裝備技術(shù)水平的整體提升,制絲過程控制理念已由穩(wěn)定性控制向精準控制方向轉(zhuǎn)變,主要體現(xiàn)在對煙絲水分和溫度的精準控制。該研究通過改變制造工藝流程,通過加水模式的改變,實現(xiàn)對切葉絲含水率的精準控制,即實現(xiàn)制絲過程中關(guān)鍵工序關(guān)鍵點的水分控制,為后面工序的穩(wěn)定性、精準性控制提供了可能。然而,整個制絲過程是復(fù)雜的,除了與設(shè)備、工藝等密切相關(guān)外,與整個生產(chǎn)環(huán)境也關(guān)系密切。在工藝上實現(xiàn)對切葉絲含水率的精準控制后,下一步需要結(jié)合設(shè)備、環(huán)境等信息,對制絲過程最適合的切葉絲含水率進行預(yù)測,這將會是行業(yè)智能控制的未來方向。
該研究通過采用新型制絲過程控制流程,通過一次回潮、二次回潮工序進行水分閉環(huán)調(diào)控后,試驗樣品切葉絲含水率Cpk值為2.90,有效提高了過程控制精準控制水平,實現(xiàn)了切葉絲含水率的精準控制,同時試驗樣品綜合質(zhì)量均滿足產(chǎn)品設(shè)計要求。